劉波
摘 要:根據(jù)公司的意見,選礦廠對現(xiàn)有的磨礦工藝流程進行"一段磨礦兩段分級"改造論證,論證說明如下:經(jīng)查閱資料,兩段分級一段磨礦的工藝在國內(nèi)外均沒有相關(guān)的實踐,我選廠的工業(yè)試驗屬于第一家,改造后的日處理礦量沒法有效的計算,有可能改造后日處理礦量能達到700t/d,也有可能只能達到350t/d,下面就按照日處理550t/d來展開論述。
關(guān)鍵詞:選礦廠磨礦工藝;改造;預(yù)算;電耗
1選礦廠磨氰車間工藝現(xiàn)狀
選礦廠磨氰車間工藝流程為日處理礦量1100t/d,一段磨礦為球磨機MQY3245,分級設(shè)備為旋流器FX-500*4,一段磨礦的合格產(chǎn)品為-200目64 2%;二段磨礦為球磨機MQY2740,分級設(shè)備為為旋流器FX-300*6,二段磨礦的合格產(chǎn)品為-200目88 2%;浸出的濃度為47 2%,22KW的浸出(吸)槽為Ф7500*8000為10臺,前2臺預(yù)浸,后8臺浸吸。
1.1改后工藝狀況
選礦廠磨氰車間改后工藝流程為日處理礦量550t/d,一段磨礦為球磨機MQY3245,分級設(shè)備為旋流器FX-500*4,不合格產(chǎn)品進入3245球磨機再磨,磨礦的合格產(chǎn)品為-200目64 2%,進入二段分級;二段分級設(shè)備為為旋流器FX-300*6,二段分級的不合格產(chǎn)品通過一段分級設(shè)備FX-500的沉砂箱進入球磨機3245再磨,二段分級的合格產(chǎn)品為-200目88 2%,進入15m高效;浸出的濃度為47 2%,22KW的浸出(吸)槽為Ф7500*8000為8臺,前1臺預(yù)浸,后7臺浸吸。
1.2改造工藝的優(yōu)缺點
(1)改造工藝的優(yōu)點:改造后可能實現(xiàn)磨礦氰化的連續(xù)開車,理論上可以穩(wěn)定氰化工藝參數(shù),便于工藝流程的管理,對氰化工藝指標(biāo)的提高有好處;
(2)改造后的缺點:改造后會造成電費、備品備件、工資等成本費用的增加,以及工業(yè)試驗可能出現(xiàn)的問題。
1.3改造簡要說明
(1)現(xiàn)有工藝設(shè)備不變,將二段分級設(shè)備FX-300的沉砂通過一個8寸PE三通,兩個8寸閘門,4個8寸PE彎頭,(90度,45度各2個),30mPE管連接,接入FX-500的沉砂箱。
(2)開浸出(吸)槽為Ф7500*8000為8臺,前1臺預(yù)浸,后7臺浸吸。停開2#浸出槽和4#浸吸槽。將5#浸吸槽的原往4#串炭管改為往3#串炭管。
(3)壓風(fēng)機開2臺FHOG-180A。
2 1200噸間斷運轉(zhuǎn)與一段磨礦連續(xù)運轉(zhuǎn)能耗概算分析
選礦廠每年生產(chǎn)天數(shù)按330天計算,按照年處理18萬噸礦量,由于目前二道溝礦量較多,礦石較硬,平均日處理礦量約1100噸,1200噸磨礦一年下來開車時間163天,停車時間167天。電費按照0.66元計算。由于1200噸系列間斷開車需要開三臺壓風(fēng)機,改為一段磨一段分級連續(xù)開車只開兩臺壓風(fēng),通過計算兩個系列使用的壓風(fēng)電耗基本持平,以上對比就沒有考慮壓風(fēng)的耗電量。
2.1 1200噸間斷開車能耗分析
3.2*4.5球磨電機630KW,2.7*4.0球磨機電機400KW
(1)球磨電機電耗:(630+400)*0.8*24*163*0.66=212.75萬元
(2)襯板損耗計算:
每次開停車期間準(zhǔn)備時間合計約1小時,這1小時球磨做的基本上是無用功,按照襯板價格8800元/噸,一套襯板30噸,每套襯板處理礦量17萬噸,通過2013年和2011年襯板的使用壽命對比,2013年間斷開車襯板的使用壽命為少處理約1萬噸礦量,折合襯板重量1.8噸。2.7*4.0球磨機一套橡膠襯板處理礦量約為45萬噸,價格15.5萬元,處理一噸礦折合襯板價格15.5/45=0.34萬元,每年處理18萬噸礦襯板的價格18*0.34=6.20萬元
3.2*4.5一套襯板費用30*8800=26.4萬元
3.2*4.5襯板無用功損耗費用為:1.8*8800=1.58萬元
間斷開車一年襯板的總費用:26.4+1.58+6.20=34.18萬元
2.2鋼球損耗計算
由于鋼球在球磨里即滾動又相互砸,損耗量約為襯板的2倍以上,按照鋼球5000元/噸的價格計算
3.2*4.5鋼球無用功損耗費用為:1.8*2*5000=1.8萬元
(1)渣漿泵電耗
3.2*4.5渣漿泵90KW,2.7*4.0渣漿泵110KW,15米底流泵30KW,泵房尾礦泵55KW。
渣漿泵電耗費用為(90+110+30+55)*0.8*24*163*0.66=58.87萬元.
(2)浸出槽電耗
目前浸出槽在球磨機停車時,采取運轉(zhuǎn)半小時停止一小時的間歇開動方法,能耗為{22*10*0.8*24*163+22*10*0.8*16*(365-163)}*0.66=82.98萬元
(3)空壓機電耗
選礦廠2臺132KW,2臺90KW,空壓機,球磨運轉(zhuǎn)時啟動兩臺132KW,1臺90KW,停機時啟動1臺132KW的空壓機。
{(132+132+90)*0.8*24*163+132*0.8*24*167}*0.66=101.05萬元
(4)壓濾工段總電耗
絮凝劑攪拌槽5.5KW,濃密機5.5KW,100平陶瓷過濾機2臺67KW,大立泵:15KW,傳輸皮帶10條,112KW。
壓濾主要設(shè)備總能耗:(5.5+5.5+67+15+112)*0.8*24*163*0.66=42.34萬元
1200噸間斷開車磨氰、壓濾車間主要設(shè)備總能耗為:
212.75+34.18+1.8+58.87+82.98+101.05+42.34=533.97萬元
3將1200噸改為一段磨礦連續(xù)運轉(zhuǎn)能耗
磨礦日處理礦量按550噸/天計算,處理18萬噸礦,磨礦、壓濾需要連續(xù)運轉(zhuǎn)330天。2.7*4.0球磨機停用,浸出槽停用兩臺,壓濾100平陶瓷過濾機停用一臺。
93.1球磨電機電耗
630*0.8*24*330*0.66=263.45萬元
3.2襯板損耗
由于3.2*4.5球磨機連續(xù)運轉(zhuǎn),并且日處理礦量為550噸,臺效約為22.92噸/小時,3.2*4.5球磨機沒有滿負荷運轉(zhuǎn),導(dǎo)致襯板磨損量增加約1倍,這樣每年約使用襯板2套。2.7*4.0球磨機停用,襯板沒有磨損,一套襯板處理礦量約為45萬噸,價格15.5萬元,處理一噸礦折合襯板價格15.5/45=0.34萬元,每年處理18萬噸礦襯板的價格18*0.34=6.20萬元
襯板總費用:30*8800*2-18*0.34=46.6萬元
3.3渣漿泵電耗:
3.2*4.5渣漿泵90KW,2.7*4.0渣漿泵110KW,15米底流泵30KW,泵房尾礦泵55KW。
渣漿泵電耗費用為(90+110+30+55)*0.8*24*330*0.66=119.18萬元.
3.4浸出槽電耗:
(1)浸出槽電耗:22*8*0.8*24*365*0.66=81.40萬元
(2)為了進一步提高浸出、吸附率開動10個浸出槽電耗:
22*10*0.8*24*365*0.66=101.76萬元
3.5空壓機電耗:
(1)啟動8個浸出槽時啟動兩臺132kw空壓機:
132*2*0.8*24*330*0.66=110.40萬元
(2)啟動10個浸出槽時啟動兩臺132kw,一臺90KW空壓機:
(132+132+90)*0.8*24*330*0.66=148.03萬元
3.6壓濾工段總電耗
絮凝劑攪拌槽5.5KW,濃密機5.5KW,100平陶瓷過濾機1臺33.5KW,大立泵:15KW,傳輸皮帶10條,110KW。
壓濾主要設(shè)備總能耗:(5.5+5.5+33.5+15+112)*0.8*24*330*0.66=70.88萬元
(1)將1200噸改為一段磨礦連續(xù)運轉(zhuǎn)總能耗為(啟用8個浸出槽):
263.45+46.6+119.18+81.40+110.4+70.88=691.91萬元
(2)將1200噸改為一段磨礦連續(xù)運轉(zhuǎn)總能耗為(啟用10個浸出槽):
263.45+46.6+119.18+101.76+148.03+70.88=749.9萬元
結(jié)論:
通過以上對比,一段磨礦連續(xù)運轉(zhuǎn)較1200噸間斷運轉(zhuǎn)多耗電能:
1啟用8個浸出槽:691.91-533.97=157.94萬元
2啟用10個浸出槽:749.9-533.97=215.93萬元
人工費的對比:
4磨礦渣漿泵損耗費用對比表:
以上能耗對比分析不含連續(xù)運轉(zhuǎn)時的皮帶機的頭、尾輥、托輥、傳輸膠帶的損耗費用。
參考文獻:
[1]史廣全, 曹沛萍, 燕海東. 圓筒型旋流器在平衡兩段閉路磨礦負荷中的應(yīng)用[J]. 現(xiàn)代礦業(yè), 2013, 29(7):162-164.