祁建建+李玉飛+宋高長(zhǎng)+李文忠
摘 要:為了更好地了解開區(qū)均壓[1]防滅火技術(shù)在回采及收作工作面的實(shí)際應(yīng)用,通過對(duì)謝橋礦11316、1341(3)收作面防治自然發(fā)火所采取得開區(qū)均壓防火措施,在實(shí)際應(yīng)用中的效果,進(jìn)行總結(jié),論證了開區(qū)均壓防火在防治煤層自然發(fā)火火中的重要性和可行性,對(duì)礦井通風(fēng)防火管理及安全生產(chǎn)具有指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:開區(qū);均壓;自然發(fā)火;論證;可行性
謝橋礦位于安徽穎上縣境內(nèi),設(shè)計(jì)年產(chǎn)量400萬噸,1997年投產(chǎn),后經(jīng)技術(shù)改造生產(chǎn)能力提升到1000萬噸。2013年礦井實(shí)際產(chǎn)量1050萬噸,2014年礦井計(jì)劃產(chǎn)量為1100 萬噸??刹擅娣e約38.2km2。礦井一水平通風(fēng)系統(tǒng)為兩翼對(duì)角式通風(fēng),二水平為中央并列式通風(fēng)。礦井目前開采煤層為13-1、11-2、8、6煤層,均屬于Ⅱ類自燃煤層,自然發(fā)火期3~6個(gè)月。因此,如何在工作面收作期間,利用開區(qū)均勻防滅火技術(shù)消除煤層自然發(fā)火隱患,對(duì)礦井通風(fēng)防火管理及安全生產(chǎn)具有指導(dǎo)意義。
一、目前主采煤層賦存概況
6煤層(突出煤層):為區(qū)段較穩(wěn)定的大部分可采煤層,厚度0~4.75m,平均2.18m,下距離5煤層間距為4.7~25.2m,平均層間距18.12m。頂板以砂質(zhì)泥巖或粉細(xì)砂巖為主,底板為泥巖及細(xì)砂巖為主。
13-1煤層(突出煤層):為穩(wěn)定的全區(qū)可采煤層,厚度0.79~8.28m,平均4.72m。下距11-2煤層間距平均為66.95m。頂?shù)装鍘r性均為泥巖及砂質(zhì)泥巖。
二、開區(qū)均壓防滅火措施實(shí)際應(yīng)用情況
(一)11316收作工作面應(yīng)用情況
謝橋礦6煤層經(jīng)鑒定具有自燃傾向性,煤層自燃發(fā)火期為3~6個(gè)月。該面煤厚變化大,且頂板局部發(fā)育有6-2煤,距6煤頂板0~8.3m,6-2煤厚0~0.8m,造成采空區(qū)遺煤較多。
收作期間,工作面的風(fēng)量降至950 m3/min,以減小工作面風(fēng)壓和采空區(qū)漏風(fēng)。并采取上隅角埋管灌漿、鉆場(chǎng)鉆孔灌漿及工作面灑漿(或MEA-1防火材料),抑制煤在低溫時(shí)的氧化速度,延長(zhǎng)自燃發(fā)火期。同時(shí)實(shí)施下隅角注液態(tài)CO2,使該區(qū)域內(nèi)空氣惰化,使氧氣濃度小于煤自然發(fā)火的臨界氧濃度,從而防止煤氧化自燃或使已經(jīng)形成的火區(qū)窒息的防滅火技術(shù)。
11316綜采面在收作期間采取全負(fù)壓通風(fēng),在拆除至130架支架期間上隅角及架檔CO濃度明顯上升,架檔CO濃度最大值達(dá)到120PPm;之后將工作面風(fēng)量自950 m3/min降至720 m3/min,CO濃度仍成上升趨勢(shì),無明顯效果。
后通過更改通風(fēng)方式,第一步,在工作面進(jìn)風(fēng)順槽設(shè)置控制風(fēng)壓設(shè)施并利用全風(fēng)壓風(fēng)筒導(dǎo)風(fēng),在進(jìn)風(fēng)順槽進(jìn)行修砌封閉墻,通過封閉墻上預(yù)留措施管進(jìn)行通風(fēng),將工作面總風(fēng)量控制在720 m3/min,進(jìn)風(fēng)順槽進(jìn)風(fēng)量降至330 m3/min,緊接著采取以下兩種供風(fēng)方式:
第一步:采取了回風(fēng)順槽全風(fēng)壓風(fēng)筒導(dǎo)風(fēng)向工作面供風(fēng)、進(jìn)風(fēng)順槽封閉墻體預(yù)留措施管供風(fēng)方法,工作面總風(fēng)量約710 m3/min,進(jìn)風(fēng)順槽進(jìn)風(fēng)下降至330m3/min。
第二步:工作面支架拆除完畢后,回收拆除設(shè)備時(shí),進(jìn)風(fēng)順槽預(yù)留措施管封閉,工作面僅采用全風(fēng)壓風(fēng)筒導(dǎo)風(fēng),工作面風(fēng)量410 m3/min。
通過采用以上兩種開區(qū)均壓調(diào)節(jié)方式,使風(fēng)流受阻,增加工作面回風(fēng)側(cè)及上隅角的風(fēng)壓,減少工作面入排風(fēng)道間的通風(fēng)壓差,使采空區(qū)漏風(fēng)帶縮短,進(jìn)而使采空區(qū)內(nèi)原有的自燃帶寬度變小,窒息帶前移,從而使上隅角及架檔CO濃度逐漸下降,CO濃度最大值從13~30PPm,降為0 PPm,直至安全封閉。
(二)1341(3)收作工作面應(yīng)用情況
謝橋礦13-1煤層經(jīng)鑒定具有自燃傾向性,煤層自燃發(fā)火期為3~6個(gè)月。該面煤層賦存較穩(wěn)定,煤層總厚6.3m。煤層直接頂板為泥巖和13-2煤, 13-2煤厚度為1.97~3.04m,工作面回采期間最低采高不小于4.2m,煤層增厚處最大采高不大于6.0m。屬于大采高采煤工作面,采空區(qū)遺煤較多。
收作初期,采取上隅角埋管灌漿、鉆場(chǎng)鉆孔灌漿、下隅角注液態(tài)CO2等防火措施,通過抑制煤在低溫時(shí)的氧化速度,延長(zhǎng)其自燃發(fā)火期,以保障收作拆除期間的防火安全,但根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù),效果不太明顯,CO濃度仍有上升趨勢(shì)。后對(duì)工作面通風(fēng)方式進(jìn)行調(diào)節(jié),在回風(fēng)順槽設(shè)置控制風(fēng)壓設(shè)施,并采用局扇供風(fēng),對(duì)工作面的風(fēng)壓進(jìn)行開區(qū)調(diào)節(jié),工作面總回風(fēng)量為1100 m3/min,進(jìn)風(fēng)順槽進(jìn)風(fēng)為300 m3/min,局扇供風(fēng)與下順槽供風(fēng)形成對(duì)流,以降低進(jìn) 、回風(fēng)側(cè)的壓差,從而達(dá)到減小工作面風(fēng)壓和采空區(qū)漏風(fēng)的效果。并使采空區(qū)漏風(fēng)帶縮短,采空區(qū)內(nèi)原有的自燃帶寬度變小,窒息帶前移,保證了拆除期間,工作面防火形勢(shì)的穩(wěn)定。工作面架檔CO最低2ppm,最大為65ppm,上隅角CO最大為35ppm。
三、結(jié)論
1、開區(qū)均壓防滅火技術(shù),可以縮短采空區(qū)漏風(fēng)帶,使自燃帶[3]寬度變小,窒息帶前移,使采空區(qū)遺煤自燃現(xiàn)象得到抑制,可以有效的延長(zhǎng)自然發(fā)火期。
2、在對(duì)工作面進(jìn)行開區(qū)均壓調(diào)節(jié)時(shí),為減少進(jìn)風(fēng)順槽進(jìn)風(fēng)量,可以對(duì)進(jìn)風(fēng)順槽提前封閉,加快了封閉進(jìn)度。
3、實(shí)踐證明,采用開區(qū)均壓調(diào)節(jié),對(duì)以后工作面收作防火有著極其重要的借鑒作用。
參考文獻(xiàn):
[1]洪忠達(dá).礦井均壓滅火中兩種調(diào)壓氣室密閉[J].全國(guó)煤炭青年科技獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)大會(huì)及研討會(huì),2009:167-168.
[2]蔡永樂.礦井防滅火技術(shù)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社版,2009.
[3]王德明.礦井火災(zāi)學(xué)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社版,2008.endprint