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火力發(fā)電廠燒高硫煤控制措施

2017-09-12 11:08邢寧
山東工業(yè)技術(shù) 2017年18期
關(guān)鍵詞:脫硝風(fēng)煙脫硫

邢寧

摘 要:火力發(fā)電廠在生產(chǎn)運(yùn)行過程中為降低發(fā)電成本,會(huì)使用高硫煤、中煤等價(jià)位便宜的燃煤,高硫煤硫份一般在1.5%左右,高時(shí)達(dá)到2%,灰分一般在45%左右,水分有時(shí)高達(dá)近8%,發(fā)熱量一般在4000大卡,較低時(shí)達(dá)3600大卡左右,致使入爐煤與設(shè)計(jì)煤質(zhì)相差太大,入爐煤煤質(zhì)差,硫分高,水分大,特別是對脫硫系統(tǒng)、風(fēng)煙系統(tǒng)危害較大,嚴(yán)重影響鍋爐的安全運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:高硫煤;脫硫;脫硝;風(fēng)煙;漿液;摻燒

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.18.202

0 引言

本廠在生產(chǎn)運(yùn)行過程中采購部分高硫煤摻燒,以降低發(fā)電成本,而隨著高硫煤的連續(xù)使用會(huì)導(dǎo)致風(fēng)煙系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、脫硝系統(tǒng)一系列問題發(fā)生,如:空預(yù)器堵塞、脫硝系統(tǒng)催化劑堵塞、漿液中毒、低溫腐蝕、設(shè)備磨損加快等。

1 入廠高硫煤儲存方式和入爐煤控制方法

將入廠的高硫煤定點(diǎn)放置在卸煤溝B3/B4,將煤質(zhì)發(fā)熱量、水分、硫份通報(bào)發(fā)電部;每天根據(jù)高硫煤消耗數(shù)量控制入廠高硫煤數(shù)量;為保證運(yùn)行安全,必須確保#1筒倉為低硫煤,將高硫煤儲存到#2筒倉,#3筒倉儲存高熱值煤。

#1/2爐A、C倉上高硫煤,B、D倉上低硫煤。鍋爐人員接到脫硫人員通知煙氣入口SO2濃度增大,環(huán)保參數(shù)超標(biāo)時(shí),立即降低A、C給煤機(jī)煤量(減10t/h左右),加大B、D給煤機(jī)煤量(不超過40t/h),如果煙氣入口SO2濃度仍然增大,值長應(yīng)降負(fù)荷,繼續(xù)降低A、C給煤機(jī)煤量,確保合格排放。經(jīng)過摻配的入爐煤保證發(fā)熱量在4200kcal/kg以上,硫份盡量小于1.5%。

2 燒高硫煤對鍋爐主要影響及控制措施

(1)尾部煙道對流受熱面易玷污、積灰。措施:加強(qiáng)對尾部煙道受熱面的吹灰。

(2)低溫腐蝕,含硫高,煙氣中二氧化硫和三氧化硫高,遇到有冷凝水形成酸,進(jìn)而腐蝕設(shè)備。空預(yù)器冷端、尾部煙道、布袋除塵器腐蝕,且水分大會(huì)加劇低溫腐蝕。另外,空預(yù)器冷端元器件硫酸氫氨生成幾率提高,易造成空預(yù)器堵塞、布袋除塵器布袋腐蝕和尾部煙道腐蝕。措施:提高排煙溫度,增大總風(fēng)量;提高空預(yù)器入口風(fēng)溫。

(3)灰熔點(diǎn)降低,水冷壁結(jié)渣、燃燒器噴口易結(jié)焦,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致爐膛吸熱減少、出口煙溫升高,飛灰含碳量增加,過熱器、再熱器減溫水量增加,排煙溫度升高,機(jī)組效率降低;結(jié)焦嚴(yán)重時(shí)甚至可能爆管。措施:加強(qiáng)對燃燒器噴口的檢查,開大A、C層一次粉管周界風(fēng),提高一次風(fēng)剛性,維持一次風(fēng)壓力,避免火焰沖刷水冷壁;降低火焰中心位置。

(4)硫酸氫銨容易使空預(yù)器、催化劑堵塞,催化劑活性降低,影響NOX排放,威脅設(shè)備安全。措施:嚴(yán)格執(zhí)行SCR區(qū)、空預(yù)器蒸汽吹灰制度,加強(qiáng)對SCR區(qū)催化劑層壓差、空預(yù)器進(jìn)出口壓差的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)增大,加強(qiáng)吹灰??疹A(yù)器吹灰改為每四小時(shí)一次。熱解爐出口溫度不低于340℃,控制氨空氣混合氣母管溫度不低于315℃。

(5)高溫腐蝕。堿金屬氧化物硫化氫、一氧化碳等反應(yīng)會(huì)破壞四氧化膜,使管壁變薄。在C層燃燒器至燃盡風(fēng)下沿水冷壁區(qū)域水冷壁管易發(fā)生高溫硫腐蝕。措施:嚴(yán)格控制給水品質(zhì),避免水冷壁管內(nèi)結(jié)垢。建議檢修期間對此區(qū)域進(jìn)行防腐噴涂處理。

3 燒高硫煤對脫硫系統(tǒng)主要影響及控制措施

(1)燃燒高硫煤后,煙氣中入口SO2濃度增大,需消耗大量石灰石粉進(jìn)行脫硫;石膏品質(zhì)變差,石膏出現(xiàn)分層、含水量大現(xiàn)象。

(2)燃燒高硫煤后大量供漿造成吸收塔及AFT塔漿液密度急劇升高,脫水系統(tǒng)需連續(xù)運(yùn)行,入口SO2濃度增高,漿液中的CaSO3不能完全反應(yīng)生成CaSO4。如果漿液密度降不下來易會(huì)造成吸收塔漿液“中毒”,需要很長時(shí)間去置換處理。

(3)脫硫系統(tǒng)耗電量急劇升高,為保證排放要求,燃燒高硫煤后, #1、#2吸收塔及AFT塔要比平時(shí)多運(yùn)行一臺漿液循環(huán)泵,系統(tǒng)阻力也隨之增大。脫水系統(tǒng)及氧化風(fēng)系統(tǒng)也要比平時(shí)增加運(yùn)行臺數(shù),脫硫系統(tǒng)阻力增大,增壓風(fēng)機(jī)出力相應(yīng)增大。

(4)長期燃燒高硫煤,大量提高漿液PH值,吸收塔密度升高,因廢水污泥壓濾機(jī)出力不足造成吸收塔內(nèi)的廢水不能走加藥系統(tǒng),直接進(jìn)入清水箱排至工業(yè)廢水管網(wǎng)內(nèi),很容易造成廢水系統(tǒng)管道、箱體及廢水管網(wǎng)堵塞。廢水系統(tǒng)持續(xù)運(yùn)行容易造成清水泵等設(shè)備磨損加快。

(5)燃燒高硫煤后,對漿液循環(huán)泵、石膏排出泵等設(shè)備金屬部分的腐蝕加劇同時(shí)對濕式電除塵器極板極線造成腐蝕,系統(tǒng)泄漏點(diǎn)增多。

(6)加劇布袋除塵器及煙道低溫腐蝕,特別#2布袋除塵器目前就一直存在低溫腐蝕,凈氣室內(nèi)支撐、噴吹管等已腐蝕,持續(xù)燃燒高硫煤后對除塵器內(nèi)部支撐、噴吹管及布袋使用壽命造成嚴(yán)重影響(布袋正常使用壽命設(shè)計(jì)30000小時(shí)),造成漏風(fēng)率增大。

(7)吸收塔及AFT塔內(nèi)形成的泡沫增多,容易形成“虛假液位”,造成吸收塔溢流。

(8)控制措施。1)#1、#2脫硫系統(tǒng)各運(yùn)行4臺漿液循環(huán)泵時(shí)入口濃度不能超過3500mg/Nm3,達(dá)到3500mg/Nm3后需及時(shí)匯報(bào)值長要求調(diào)煤:減少A、C煤倉進(jìn)煤、增大B、D煤倉進(jìn)煤,如果還不能降低入口SO2濃度,可要求降負(fù)荷處理;如果#1、#2脫硫系統(tǒng)漿液循環(huán)泵某臺出現(xiàn)故障時(shí)要求入口SO2濃度不能超過2300mg/Nm3, 超過后需及時(shí)匯報(bào)值長要求進(jìn)行調(diào)煤。2)日常吸收塔及AFT塔漿液PH值按上限運(yùn)行,必要時(shí)增加漿液循環(huán)泵運(yùn)行臺數(shù)提高液氣比,并根據(jù)情況定期降低PH值,降低吸收塔內(nèi)部漿液密度,防止吸收塔內(nèi)漿液 “中毒”現(xiàn)象。 3)若吸收塔內(nèi)部密度過高,脫水系統(tǒng)或廢水系統(tǒng)不能及時(shí)外排,可利用事故漿液箱短期進(jìn)行存放及置換。#1、#2脫硫系統(tǒng)停止走廢水后,利用濕除廢水箱內(nèi)的清水打至廢水清水箱內(nèi)對工業(yè)廢水管網(wǎng)進(jìn)行沖洗,防止堵管。4)適當(dāng)提高吸收塔液位,保證煙氣與石膏漿液充分接觸反應(yīng);必要時(shí)增加吸收塔氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行臺數(shù),加大氧化風(fēng)量,加強(qiáng)氧化效果;加強(qiáng)吸收塔廢水外排,避免漿液中的氯離子超標(biāo),引起漿液“中毒”;保證制漿系統(tǒng)、脫水系統(tǒng)和廢水處理系統(tǒng)連續(xù)正常運(yùn)行。運(yùn)行中加強(qiáng)巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

4 結(jié)束語

采取該措施后,降低了生產(chǎn)成本,運(yùn)行中未發(fā)生空預(yù)器或催化劑堵塞現(xiàn)象,環(huán)保參數(shù)達(dá)標(biāo)排放,能滿足安全生產(chǎn)的需求,停機(jī)檢修時(shí)檢查脫硫系統(tǒng)、風(fēng)煙系統(tǒng)煙道、空預(yù)器、布袋除塵器等正常。

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