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加強(qiáng)管理提高加熱爐效率的經(jīng)驗(yàn)分析

2017-09-10 07:22杜偉英
中國化工貿(mào)易·上旬刊 2017年4期
關(guān)鍵詞:加強(qiáng)管理節(jié)能措施

摘 要:加熱爐是油田生產(chǎn)中重要的耗氣設(shè)備,由于投產(chǎn)時間長,加熱爐會出現(xiàn)盤管結(jié)垢、燃燒不充分,檔板調(diào)節(jié)等各種問題,使加熱爐的熱效率降低。如何提高加熱爐熱效率,減少天然氣的損耗,成了技術(shù)人員探討的重要工作之一。為了解決這一問題,我們進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn)和管理上的改進(jìn),通過加強(qiáng)日常管理,及時地發(fā)現(xiàn)問題,有效地采取節(jié)能調(diào)整措施,以達(dá)到提高加熱爐效率的目的。

關(guān)鍵詞:高效爐;節(jié)能措施;提高熱效率;加強(qiáng)管理

在油田開發(fā)過程中,加熱爐在油田上的應(yīng)用極其廣泛,而加熱爐也是油田開發(fā)中主要的高能耗設(shè)備,其耗氣量占總耗氣的90%以上,目前,我礦加熱爐的平均熱效率為76%左右,低于國家標(biāo)準(zhǔn)的80%-85%。因此,加強(qiáng)加熱爐的實(shí)際運(yùn)行管理,有效采取節(jié)能措施,提高加熱爐熱效率,減少加熱爐耗氣量,對實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗至關(guān)重要。

1 生產(chǎn)狀況及存在問題

目前喇400#轉(zhuǎn)油放水站有3臺摻水加熱爐,天然氣耗量為18000m3/d,2016年3月加熱爐的平均熱效率為77.3%,最低的6#加熱爐效率只有74.6%。根據(jù)測試結(jié)果顯示,喇4006#加熱爐的排煙溫度存在嚴(yán)重超標(biāo),超過350℃,已在危險(xiǎn)區(qū)。喇4003#、4#加熱爐均因排煙溫度較高、熱損失大,而處于高散熱區(qū)。

2 原因分析

就以上存在問題可以看出,目前3臺加熱爐的主要問題是排煙溫度過高和出口溫度過低。而加熱爐煙氣過熱的原因是:煙氣沒有得到有效換熱,導(dǎo)致加熱爐效率較低,產(chǎn)生能源上的浪費(fèi)。針對這兩個問題,進(jìn)行了如下分析:

2.1 排煙溫度監(jiān)測與擋板調(diào)節(jié)的影響

由于現(xiàn)場沒有排煙溫度表,只能通過觀察煙氣和火焰的顏色進(jìn)行調(diào)節(jié),而且在調(diào)節(jié)的過程中,員工需爬到加熱爐上面進(jìn)行手動調(diào)節(jié),給生產(chǎn)工作增加了一定的危險(xiǎn)性,調(diào)節(jié)檔板也不夠及時,產(chǎn)生能源上的消耗。

2.2 加熱爐盤管的影響

加熱爐在運(yùn)行過程中,爐內(nèi)盤管處于高溫?zé)煔猸h(huán)境中,環(huán)境十分惡劣,因此,加熱爐內(nèi)的盤管極易發(fā)生腐蝕現(xiàn)象,且外圈盤管比內(nèi)圈盤管腐蝕嚴(yán)重,上部盤管比下部盤管腐蝕嚴(yán)重,腐蝕最為嚴(yán)重的是接近煙囪部位的盤管,腐蝕形態(tài)為潰瘍性的斑點(diǎn)狀腐蝕,管子表面呈層狀剝落,點(diǎn)蝕處殘余厚度最小處僅為1.5mm,致使加熱爐體溫度過高,盤管結(jié)垢嚴(yán)重,腐舊程度大,影響熱量傳導(dǎo)速度,加大熱損失的生成。

2.3 加熱爐及進(jìn)出口管線結(jié)垢的影響

由于摻水量大,溫度燒不上來,而爐子的進(jìn)出口壓差過高,也證實(shí)管線有結(jié)垢現(xiàn)象,經(jīng)過現(xiàn)場測量,喇4003#加熱爐結(jié)垢厚度均超過3mm,嚴(yán)重影響燃燒效果,增大熱損失量,使加熱爐熱效率明顯降低,從而增加了不必要的燃?xì)鈸p耗。

2.4 火嘴堵塞的影響

通過摻水加熱爐調(diào)查表可以看出,喇4003#加熱爐的出口溫度過低,僅為49℃,溫升只有10℃,現(xiàn)場檢查,喇4003#爐的火嘴堵塞,造成爐火溫度燒不上去,也是影響加熱爐效率的原因之一。

3 方案的編制及實(shí)施

3.1 安裝排煙溫度表并更換加熱爐煙囪擋板

2016年7月份對3臺加熱爐安裝了排煙溫度表和檔板調(diào)節(jié)裝置,通過實(shí)時監(jiān)測排煙溫度,及時調(diào)節(jié)檔板開度,將排煙溫度控制在合理范圍內(nèi),讓燃燒更加充分,減少能源上不必要的浪費(fèi)。

3.2 更換盤管并對加熱爐盤管進(jìn)行鍍膜措施

為了進(jìn)一步降低盤管對爐效的負(fù)影響,對腐蝕較為嚴(yán)重的喇4004#加熱爐進(jìn)行更換盤管,并對3臺加熱爐進(jìn)行盤管鍍膜的節(jié)能措施,既能有效防止腐蝕現(xiàn)象的發(fā)生,又能提高爐火對盤管的加熱傳導(dǎo)速度,起到提高熱傳遞,減少熱量散失的作用。油田節(jié)能中心曾對10臺加熱爐盤管鍍膜前后的爐效進(jìn)行了測試,排煙溫度平均降低13℃,熱效率提高3.05%,節(jié)氣3.27%。

3.3 對加熱爐進(jìn)行酸洗及保溫措施

2016年8月對3臺加熱爐進(jìn)行酸洗措施,通過化學(xué)清洗,對設(shè)備進(jìn)行循環(huán)清洗,于8月用氣脈沖清洗的方法對加熱爐的進(jìn)、出口管線進(jìn)行清洗。酸洗前加熱爐進(jìn)口壓力為1.75MPa,出口壓力為1.56 MPa,酸洗后進(jìn)口壓力為1.81 MPa,出口壓力為1.72 MPa,壓差由原來的0.19 MPa降為0.09 MPa,酸洗效果明顯,去除污垢和沉積物效果較好,減少了因加熱爐及管線結(jié)垢而產(chǎn)生的熱能上的損耗。并于同年9月對喇4004#、6#加熱爐采取做保溫的措施,減少加熱爐爐體外部熱量散失,從面一定程度上提高了加熱爐的熱效率。

3.4 更換火嘴

針對喇4003#爐的摻水溫度燒不上去這一問題,發(fā)現(xiàn)3#加熱爐的火嘴有堵塞現(xiàn)象,及時對3#加熱爐的火嘴進(jìn)行更換。2017年3月,重新對3臺摻水加熱爐進(jìn)行調(diào)查:平均溫升未變的情況下,排煙溫度由287℃下降到225℃。

4 效果分析

2017年3月3臺加熱爐的平均熱效率為80.5%,比去年同期提高3.2%。每小時節(jié)氣7.5立方米,節(jié)氣率達(dá)到4.78%,每年節(jié)氣量為65700m3,工業(yè)用氣按一方1.2元計(jì)算的話,為企業(yè)節(jié)約能源7.9萬元。

5 結(jié)論及認(rèn)識

①及時調(diào)節(jié)加熱爐的排煙溫度和控制進(jìn)出口溫度,對提高加熱爐效率、節(jié)約能源起著一定的作用。②定期酸洗加熱爐和沖洗進(jìn)出口管線,可保證加熱爐的正常燃燒溫度,對提高加熱爐熱效率與節(jié)約能源起到關(guān)鍵的作用。

參考文獻(xiàn):

[1]李江濤.油田加熱爐運(yùn)行常見問題及對策[J].石油石化節(jié)能,2013,8(3):33-35.

作者簡介:

杜偉英(1973- ),女,漢族,籍貫:浙江東陽;學(xué)歷:大專;職稱:助理工程師;研究方向:地面工程。

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