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選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程的改造與優(yōu)化的研究

2017-09-08 16:49:15陶文龍
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年24期
關(guān)鍵詞:選煤廠改造

陶文龍

摘 要:為了降低水資源的消耗量,增加選煤效率,需要對(duì)煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。文章針對(duì)目前選煤行業(yè)中最常使用的兩種改造方式進(jìn)行論述,通過(guò)實(shí)例進(jìn)行分析,對(duì)系統(tǒng)改造有了進(jìn)一步了解,為以后選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)改造提供參考依據(jù)。

關(guān)鍵詞:選煤廠;煤泥水處理系統(tǒng);改造

中圖分類號(hào):TD946.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)24-0060-02

前言

在選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造與優(yōu)化時(shí),通常來(lái)說(shuō)選擇的改造方法主要有兩種,第一,對(duì)選煤工藝進(jìn)行改造,從而降低煤泥水濃度;第二,對(duì)煤泥水處理工藝進(jìn)行改造,從而降低煤泥水濃度。

1 通過(guò)改造選煤工藝降低煤泥水濃度

某選煤廠的年生產(chǎn)能力是3.0Mt/a,再生產(chǎn)上所使用的工藝是重介無(wú)壓三產(chǎn)品旋流器分選、煤泥壓濾回收。改造前煤泥水系統(tǒng)工藝流程,主要工序是煤泥水在旋流器中完成分級(jí)與濃縮,底流到粗煤泥回收系統(tǒng),溢流到濃縮機(jī)。

1.1 存在問(wèn)題

原有生產(chǎn)工藝中,煤泥沒(méi)有分選環(huán)節(jié),以混合狀態(tài)進(jìn)入到原煤中充當(dāng)動(dòng)力煤,這就對(duì)原煤的質(zhì)量產(chǎn)生嚴(yán)重影響,給裝卸車工作加大難度?,F(xiàn)有工藝中粗煤泥灰分較高,這就對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成負(fù)面影響,不能滿足公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。所以,對(duì)煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造是十分必要的。

1.2 技術(shù)改造方案

通常來(lái)說(shuō),有兩種辦法能夠增加原煤入選量和煤泥的處理能力。第一,增添設(shè)備,針對(duì)入選量的問(wèn)題配備煤泥回收設(shè)備,這種方法的弊端是精煤損失增加。第二,增加工藝,在工藝上增加浮選環(huán)節(jié),在增大原煤入選量的基礎(chǔ)上降低精煤損失量。隨著噴吹煤需求量的提升,對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量上的要求也愈加嚴(yán)格,某選煤廠擔(dān)任著公司的噴吹煤基地,所以最佳的改造方案是增加浮選系統(tǒng),既解決了能力欠缺的問(wèn)題,又滿足了煤泥回收的要求。

經(jīng)改造后的工藝流程,煤泥水經(jīng)過(guò)旋流器組,對(duì)粗煤泥進(jìn)行回收,之后溢流進(jìn)入浮選系統(tǒng)中,在浮選之后經(jīng)過(guò)壓濾工序,脫水得到產(chǎn)品,融入精煤,浮選尾煤在濃縮壓濾之后就得到煤泥。壓濾之后得到的濾液再回流到浮選系統(tǒng)進(jìn)行二次回收,濃縮機(jī)得到的濾液用為循環(huán)水。

1.3 工藝技術(shù)指標(biāo)分析

對(duì)煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造前后的系統(tǒng)指標(biāo)數(shù)據(jù)比對(duì)得出,在經(jīng)過(guò)改造之后,洗水凈化效果更好,煤泥水系統(tǒng)能力得到有效提升,為系統(tǒng)正常運(yùn)行提供保障;主系統(tǒng)的生產(chǎn)能力增強(qiáng),滿足與其生產(chǎn)能力要求;精煤生產(chǎn)率得到有效提升;洗水濃度能夠達(dá)到要求,從而使得系統(tǒng)介質(zhì)的消耗量大幅減小。

2 改造煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程

某選煤廠屬于礦井型動(dòng)力煤選煤廠,生產(chǎn)能力達(dá)到0.9Mt/a,工藝核心點(diǎn)是利用分級(jí)篩以及動(dòng)篩跳汰機(jī)來(lái)完成原煤的分級(jí)工作,保證原煤符合動(dòng)力煤的要求。全套工藝流程相對(duì)較為簡(jiǎn)單,具有很強(qiáng)的操作性,其弊端是在煤泥的水處理環(huán)節(jié)中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成較大的不利影響,需要進(jìn)行工藝改造。

2.1 原煤泥水處理工藝系統(tǒng)分析

在某選煤廠的泥水處理工藝環(huán)節(jié),生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的煤泥水在斜板沉淀池內(nèi)進(jìn)行濃縮之后,底流進(jìn)入高頻篩,用來(lái)回收粗煤泥顆粒,篩下水回流進(jìn)入沉淀池,沉淀池的溢流通常進(jìn)入到循環(huán)桶中,給跳汰機(jī)充當(dāng)循環(huán)水。

2.2 原煤泥水處理工藝缺陷

縱觀整個(gè)煤泥水處理工藝,在高頻篩正常工作的情況下,篩下水會(huì)回流到斜板沉淀池中,這就形成了一個(gè)死循環(huán),細(xì)泥會(huì)發(fā)生積聚的情況,這就會(huì)對(duì)跳汰機(jī)的洗水產(chǎn)生不利影響,對(duì)分選工作的效果產(chǎn)生不良影響,造成這種情況的原因是工藝流程中缺少細(xì)泥回收設(shè)備,不能對(duì)循環(huán)水的濃度進(jìn)行有效控制。在現(xiàn)有工藝中,高頻篩的進(jìn)料濃度需要進(jìn)行提升,此外,斜板沉淀池并沒(méi)有發(fā)揮出最大的作用,根據(jù)協(xié)辦沉淀的作用原理來(lái)說(shuō),對(duì)入料方式需要進(jìn)行合理的改造。在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中,跳汰機(jī)不能形成閉合的補(bǔ)水、放水循環(huán)路線。主要是因?yàn)榫彌_儲(chǔ)池的容量不足,斜板沉淀池產(chǎn)生的循環(huán)水濃度過(guò)高。

2.3 煤泥水處理工藝系統(tǒng)改造方案優(yōu)化及實(shí)施

改造方案優(yōu)化:因?yàn)楦哳l篩的回收作用對(duì)煤泥的粒徑有要求,需要大于0.25mm,而壓濾機(jī)的適用煤泥粒徑需要小于0.5mm。因?yàn)榱竭^(guò)大的煤泥形成濾餅較為困難,而且還會(huì)損害濾布,這就會(huì)產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟(jì)支出。濾布發(fā)生破損會(huì)導(dǎo)致濾液濃度增大,同時(shí)濾餅含水量也會(huì)上升,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生負(fù)面影響。所以,對(duì)泥煤進(jìn)行回收時(shí)候最好采用分級(jí)回收的方法,利用高頻篩回收粒徑較大的煤泥,用壓濾機(jī)回收粒徑較小的煤泥。

改造后的工藝流程實(shí)施及分析:通常來(lái)說(shuō)高頻篩的入料濃度相對(duì)較低,對(duì)其濃度進(jìn)行分析,建議使用直徑為350mm的水力分級(jí)旋流器,參照所要處理物料量,最優(yōu)的選擇是兩臺(tái)設(shè)備并聯(lián)使用。在完成改造后,斜板沉淀池的底流進(jìn)入旋流器進(jìn)行濃縮工序,煤泥水濃度可超過(guò)45%,滿足煤泥進(jìn)入高頻篩的濃度要求,在床層厚度超過(guò)80mm,水分介于15%到20%之間,煤泥可以作為商品煤進(jìn)行銷售。粒徑約為0.25mm的煤泥混入斜板沉淀池溢流流入緩沖罐中,加入一定濃度絮凝劑對(duì)其進(jìn)行攪拌,完成絮凝沉淀之后,上層清夜流入清水儲(chǔ)池,底流進(jìn)入壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾。緩沖罐底流由入料泵打入壓濾機(jī)中,進(jìn)行壓濾工序,濾餅可作為產(chǎn)品進(jìn)行銷售,濾液流入清水儲(chǔ)池,作為跳汰機(jī)的循環(huán)水。煤泥水處理系統(tǒng)在完成分級(jí)處理進(jìn)行回收之后,粒徑大于0.25mm的煤泥通過(guò)高頻篩進(jìn)行回收,粒徑小于0.25mm的煤泥在濃縮工序后利用壓濾機(jī)進(jìn)行回收。

2.4 工藝改造成果

達(dá)到粗細(xì)煤泥分級(jí)回收的效果,煤泥水處理工藝實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán),煤泥能夠在廠內(nèi)進(jìn)行有效回收。新的工藝系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)顯著,表現(xiàn)在三個(gè)方面:第一,新設(shè)備水力分級(jí)旋流器能夠有效提升大粒徑煤泥的回收效果,同時(shí)還對(duì)原有工藝中的缺陷進(jìn)行完善;第二,工序中使用絮凝劑能夠保證濃縮具有較好的效果,壓濾的入料濃度得到提升,濾布的使用壽命得到延長(zhǎng),減少電能的消耗;第三,對(duì)壓濾機(jī)選擇合理,安裝位置科學(xué),使得洗水實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán)。endprint

2.5 工藝改造后效益評(píng)價(jià)

在某選煤廠完成工藝改造之后,每月煤泥回收量超過(guò)300噸,所產(chǎn)生的年產(chǎn)值可達(dá)100萬(wàn)元。除此之外,洗水在廠內(nèi)處于閉路循環(huán)過(guò)程,有效降低水資源消耗量,同時(shí)降低工人的勞動(dòng)量。新系統(tǒng)順利運(yùn)行為降低排污量做出貢獻(xiàn),環(huán)保部門對(duì)污水進(jìn)行采樣檢測(cè),結(jié)果顯示污水的色度、固廢含量都有所降低。

3 煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程分析

3.1 原煤中煤泥含量增加的原因

原煤中煤泥含量較大主要包括兩方面原因:第一,原煤煤質(zhì)發(fā)生改變,對(duì)于很多選煤廠來(lái)說(shuō),最初的工藝設(shè)計(jì)是按照當(dāng)初的原煤煤質(zhì)完成設(shè)計(jì),但是目前所處理的原煤煤質(zhì)有很多都發(fā)生了改變,這一現(xiàn)象在礦區(qū)型的選煤廠尤為突出;第二,采煤方法發(fā)生改變,隨著科技的發(fā)展,機(jī)械化采煤應(yīng)用越來(lái)越廣泛,機(jī)械化程度也在增加,原煤中的煤泥含量顯著上升。

3.2 循環(huán)水濃度升高的原因

造成選煤廠循環(huán)水濃度提升的原因是多方面的,原煤煤質(zhì)和選煤工藝流程都會(huì)造成這一現(xiàn)象。主要包括四個(gè)方面:第一,煤質(zhì)發(fā)生改變,粒度與原來(lái)不同,原煤中煤泥含量顯著升高,其中細(xì)泥含量增加更為明顯,還伴隨有泥化現(xiàn)象;第二,分選工藝系統(tǒng)的影響,具有預(yù)先篩分工序的選煤工藝,篩分情況欠佳,分級(jí)效果不理想,沉降作業(yè)面積過(guò)小,浮選工序效果較差,脫水工序設(shè)備配置欠缺,煤泥水處理工藝不夠完善;第三,分級(jí)、濃縮、脫水及浮選所對(duì)應(yīng)的設(shè)備選型欠妥,其中浮選設(shè)備對(duì)循環(huán)水濃度的影響最為嚴(yán)重;第四,生產(chǎn)管理不夠完善,尤其對(duì)于煤泥水處理工序的管理松懈,例如設(shè)備操作不標(biāo)準(zhǔn)等,都會(huì)使得循環(huán)水濃度增大。

3.3 煤泥水處理工藝流程分析

煤泥水處理系統(tǒng)可以歸納為三類流程:濃縮浮選、直接浮選和半直接浮選流程,這三種工藝流程都具有各自的優(yōu)勢(shì)。就我國(guó)目前情況來(lái)看,使用直接浮選工藝的廠子數(shù)量增加,很多選煤廠在對(duì)自身工藝進(jìn)行升級(jí)改造時(shí)候多使用直接浮選替代舊有工藝。通過(guò)大量使用證明,濃縮浮選工藝適合用于煤質(zhì)發(fā)生明顯變化并且變化頻率較高,同時(shí)細(xì)泥含量較低的選煤廠。直接浮選流程就是煤泥水不需要進(jìn)行濃縮工序,在緩沖之后直接進(jìn)行浮選。浮選之后的尾煤進(jìn)入濃縮工序,通常會(huì)在濃縮時(shí)侯加入一定量的絮凝劑,最終得到的溢流用作循環(huán)水,底流進(jìn)入壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,廠內(nèi)的煤泥水形成閉路循環(huán)。近年來(lái),我國(guó)新設(shè)計(jì)的煤選廠所使用的大多是直接浮選工藝,一些傳統(tǒng)的煤選廠也對(duì)工藝進(jìn)行直接浮選的改造,節(jié)約資源。任何工藝的選擇都要符合生產(chǎn)要求,直接浮選工藝也要考慮其適用條件,通常來(lái)說(shuō),這項(xiàng)工藝在煤泥含量較高的選煤廠中較為適用。半直接浮選工藝的溢流水分為兩部分進(jìn)行處理,分別進(jìn)入濃縮機(jī)和浮選工序。這項(xiàng)工藝的靈活性較好,在煤質(zhì)變化明顯的選煤廠非常適用。

4 結(jié)束語(yǔ)

目前,在選煤廠中煤泥水處理系統(tǒng)是工藝的核心部分,煤泥水處理系統(tǒng)是否完善,會(huì)對(duì)選煤工藝的分選效果產(chǎn)生直接影響,從而對(duì)選煤廠的生產(chǎn)情況產(chǎn)生影響。煤泥水處理系統(tǒng)具有良好的處理性能能夠有效降低選煤廠的生產(chǎn)成本,與此同時(shí),煤泥水處理系統(tǒng)完善程度高還能促進(jìn)選煤廠清潔生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)行完善,能夠讓煤泥水處于閉路循環(huán)使用中,減小對(duì)環(huán)境的污染。

參考文獻(xiàn):

[1]盧安民.淺談田莊選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)的技術(shù)改造[J].選煤技術(shù),2003(05).

[2]趙德春.改造選煤工藝降低煤泥水濃度[J].選煤技術(shù),2002(3).

[3]胡剛.盤北選煤廠煤泥水處理工藝的改造[J].選煤技術(shù),2002(05).endprint

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