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數(shù)值模擬在SCR煙氣脫硝系統(tǒng)流場優(yōu)化的應用研究

2017-09-06 08:50:13秦翠娟
世界家苑 2017年3期
關鍵詞:數(shù)值模擬流場

秦翠娟

摘要:利用FLUENT14.0軟件對某330MW燃煤機組SOR脫硝煙氣系統(tǒng)的流場進行數(shù)值模擬。結果表明,導流板和整流板的配合布置,可對SOR反應器內速度場進行調整,并達到設計要求。還原劑的濃度場與速度場密切相關,噴氨布置與速度場相匹配,有利于還原性氣體與N0x的混合,噴氨分區(qū)控制是實現(xiàn)噴氨與速度場匹配的有效方案之一。數(shù)值計算結果為導流板、整流板、噴氨布置等的設計提供參考依據(jù)。

關鍵詞:SOR脫硝;數(shù)值模擬;流場;噴氨分區(qū)

引言

氮氧化物NOx是燃煤機組釋放的主要污染物之一,在NOx處理技術中,選擇性催化還原法(Selective Catalytic Reduction,SCR)是指在催化劑的作用下,以NH3作為還原劑,“有選擇性”地與煙氣中的NOx反應并生成無毒無污染的N2和H2O。

SCR脫硝反應器中煙氣流場、溫度場的分布以及還原劑(NH,)與NOx的混合效果是脫硝效果好壞的決定因素,它不但影響最終的脫硝效率及氨逃逸率,還對脫硝系統(tǒng)的長期安全穩(wěn)定運行產生影響。要了解一個SCR反應器的設計結構是否滿足實際工程要求,除了采用傳統(tǒng)的物理冷態(tài)模型進行驗證外,目前比較流行的是采用流體力學技術(CFD)進行分析、預測。

采用數(shù)值模擬方法,對某電廠330MW燃煤機組(一個鍋爐配兩臺反應器)單反應器的SCR系統(tǒng)流場進行優(yōu)化計算,分析反應器的流場分布情況,提出保證流場均勻性的措施,保證反應器前的NOx和氨氣達到良好的湍流混合,速度分布以及還原劑濃度分布最佳,系統(tǒng)壓力損失最小。

1模擬對象與方法

1.1模擬對象

某電廠330MW燃煤機組每臺鍋爐配置兩臺SCR反應器,以鍋爐中心線鏡像布置,故數(shù)值模擬僅以單側反應器作為研究對象,如圖1所示。研究范圍包括:省煤器出口到SCR脫硝裝置的連接煙道系統(tǒng)、煙道導流板、噴氨裝置、整流板、反應器及SCR反應器出口至空氣預熱器的連接煙道系統(tǒng),SCR反應器中布置三層催化劑。煙氣接省煤器出口進入SCR脫硝反應系統(tǒng),通過水平煙道,經彎頭進入豎直煙道,其中噴氨格柵布置在豎直煙道段,還原性氣體(氨空氣混合氣)由此進入脫硝系統(tǒng),煙氣與還原性氣體開始混合,再經過一個彎頭及反應器斜頂,轉彎180進入布置有催化劑層的脫硝反應器,在催化劑作用下,煙氣中的氮氧化物與氨氣反應生成水和氮氣,經過脫硝后的煙氣由出口煙道引出。

1.2模型方法

對SCR脫硝系統(tǒng)進行流場優(yōu)化模擬是基于N-S流動控制方程的求解。采用標準k-ε模型模擬氣體湍流流動。采用Species物質輸運模型模擬NH3在煙氣中的混合與擴散,但不涉及化學反應。催化劑結構模擬采用多孔介質模型,保證模擬阻力與實際阻力接近。

為方便數(shù)值模擬計算,對SCR煙氣脫硝系統(tǒng)模型的邊界條件及流體參數(shù)進行了如下簡化和假設:將煙氣視為不可壓縮牛頓流體;假設煙氣為單相氣體,不考慮粉塵對流場的影響;假設SCR系統(tǒng)進口處煙氣速度分布均勻;在CFD模型中忽略一些對流場影響較小的內部構造(構架、梁等),不考慮SCR系統(tǒng)進口處的灰斗。

1.3擬達到的技術目標

基于在鍋爐BMCR工況、處理100%煙氣量條件下設計方案。SCR部分的催化劑層數(shù)按2+1層方案進行設計,以達到下列技術要求:

(1)第一催化劑層上方0.5米截面的速度分布要求:速度相對標準偏差小于15%,角度最大偏差小于10°;

(2)第一催化劑層上方0.5米截面的溫度分布要求:最大絕對偏差±10℃;

(3)第一催化劑層上方0.5米截面的NOx/NH3比率分布要求:相對標準偏差小于5%。

2計算結果及分析

2.1速度分布特性分析

根據(jù)物理模型的外形,速度場調整的難點在于省煤器出口后水平煙道的擴張變化較大,且脫硝反應器中心線嚴重偏離了省煤器(鍋爐)中心線。煙氣經過水平煙道的擴張段時,并不能立刻沿煙道外形擴張開來,且不能立刻將煙氣由省煤器中心線分配至脫硝反應器中心線,如圖2所示,煙氣聚集在Z正方向側的煙道,接著擴張后的煙氣受煙道壁面的作用,沿煙道向Z負方向流動,這就造成了沿z方向的分速度,增加了流場的不均勻性。

為了校正煙氣沿Z向的扭變,沿Z方向分別設計三組導流板,如圖3所示,擴張段設置一組導流板,對煙氣進行分流,并且消除擴張段引動的大渦流(如圖2所示);擴張段后進入豎直段的彎頭處設置一組導流板,對煙氣沿Z負向的分速度進行校正,調整噴氨前煙氣沿z方向的均勻分配;進入脫硝反應器前水平煙道與反應器斜頂?shù)南嘟游恢迷O置一組導流板,進一步減弱煙氣沿Z方向的分速度,保證進入催化劑層的角度偏差滿足設計要求。

圖4為SCR反應器中心截面速度分布云圖,可以看出:煙氣經導流板、整流板后,到達首層催化劑層的速度均勻性良好。圖5為第一催化劑層上方0.5m位置處的速度分布云圖,計算數(shù)據(jù)顯示,第一催化劑層上方0.5m位置處的速度偏差約為4%,滿足煙氣速度分布偏差≤±15%的要求。整流板對進入第一層催化劑的氣流方向有極其重要的作用,導流板與整流板必須配合使用,才能保證速度場滿足設計要求。

2.2濃度分布特性分析

通過擴張段導流板、彎頭處導流板的優(yōu)化布置,調整噴氨位置速度場如圖6所示。若按噴氨均勻布置,反應器內第一催化劑層上方0.5m處的NH3濃度分布如圖7所示。圖6中噴氨前截面速度高的區(qū)域按幾何關系相應地對應著圖7中NH3濃度較低的區(qū)域,圖6中速度低的區(qū)域按幾何關系相應地對應著圖7中NH3濃度高的區(qū)域,這說明了速度場與濃度場的密切關系。計算結果分析,NH3/NOx混合濃度偏差大于5%,不滿足設計要求。

由于擴張段變化較大,且豎直煙道中心線(同脫硝反應器中心線)嚴重偏離了省煤器中心線,因此這段流場調整難度較大,噴氨截面速度場的調整存在著很大的局限性,進而考慮對噴氨格柵布置進行優(yōu)化改進。這里提出噴氨分區(qū)布置的方案,即噴氨格柵(噴孔)仍然保持均勻布置,但噴氨管分區(qū)控制,將整個噴氨格柵區(qū)域分成若干噴氨分區(qū),各噴氨分區(qū)單獨控制氨流量,由此對各分區(qū)位置的流場進行單獨匹配,流速高的區(qū)域,匹配大于1的噴氨量系數(shù),流速低的區(qū)域,匹配小于1的噴氨量系統(tǒng)。但各噴氨分區(qū)的噴氨系數(shù)盡量要求控制在0.9~1.1之間。通過噴氨的分區(qū)控制后,第一催化劑層上方0.5米處NH3濃度分布如圖8所示,計算數(shù)據(jù)顯示,NH3/NOx混合濃度偏差小于5%。

2.3溫度分布特性分析

省煤器出口煙氣溫度386℃,在噴氨格柵處,氨空氣混合氣溫度約為400℃,開始產生溫度梯度,但氨空氣混合氣占煙氣量的1%都不足,可認為噴氨后,氨空氣混合氣迅速被冷卻或加熱,整個煙氣的溫度梯度很快變小至可以忽略。第一催化劑層上方0.5米截面溫度分布如圖9所示。與圖8對比,兩圖的形狀基本一致,這是因為當煙氣自身無溫度梯度、氨空氣混合氣自身無溫度梯度時,而兩者溫度不同,僅當兩者開始混合時才存在熱交換,溫度場的熱交換狀況取決于兩股氣的混合隋況,因此,溫度場與濃度場的分布云圖具有相似性。

3結論

通過對上述脫硝項目的數(shù)值模擬,并對脫硝系統(tǒng)的速度場、濃度場、溫度場進行分析,提出了一套可滿足工程設計要求的流場設計方案,其中包括導流板、整流板、噴氨格柵的設計,為SCR脫硝系統(tǒng)的設計提供參考依據(jù)。

(1)導流板的加裝可以有效提高煙氣速度場和還原劑濃度場的均勻性,整流板與導流板協(xié)同設計,才能使得進入催化劑層的煙氣速度場滿足設計要求。

(2)濃度場與速度場緊密關聯(lián),噴氨布置與速度場的良好匹配,有利于實現(xiàn)還原性氣體與NOx的均勻混合。噴氨分區(qū)控制是一種有效實現(xiàn)濃度場與速度場匹配的手段。

(3)一般電廠脫硝工程中,還原性氣體(氨空氣混合氣)量不足煙氣量的1%,如果省煤器入口溫度場均勻,那么脫硝反應器內溫度場很容易滿足設計要求。

(作者單位:中建中環(huán)工程有限公司)

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