趙志軍 邱 耕 姜 曦
3200m3高爐銅冷卻壁功能恢復(fù)實(shí)踐與創(chuàng)新
趙志軍 邱 耕 姜 曦
河鋼邯鋼公司8#高爐中修更換了銅冷卻壁,恢復(fù)了爐體正常冷卻能力,保證了爐況的安全順行。在更換銅冷卻壁過程中采取了多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù),有效保證了中修質(zhì)量、工期和安全,效益顯著。在高爐爐缸狀況良好,高爐正常的生產(chǎn)狀態(tài)下,通過銅冷卻壁功能恢復(fù),高爐整體使用壽命預(yù)計(jì)可以達(dá)到一代爐役設(shè)計(jì)的使用壽命。
高爐 銅冷卻壁 功能恢復(fù)
河鋼邯鋼公司8#高爐于2017年3月中修完畢,中修更換了銅冷卻壁,恢復(fù)了爐體正常冷卻能力,保證了爐況的安全順行。在更換銅冷卻壁過程中采取了多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù),有效保證了中修質(zhì)量、工期和安全,延長(zhǎng)了高爐使用壽命,經(jīng)濟(jì)效益較為顯著。
河鋼邯鋼公司8#高爐設(shè)計(jì)爐容3200m3,爐型為全冷卻壁結(jié)構(gòu)形式,其中6、7、8、9四段為銅冷卻壁,其余均為鑄鐵冷卻壁。8#高爐2009年7月投產(chǎn),隨著爐役使用壽命的延長(zhǎng),銅冷卻壁損壞日趨嚴(yán)重,2015年9月份開始銅冷卻壁出現(xiàn)不同部位的破損,共計(jì)34根水管損壞,其中七段27根,九段7根,且水管損壞速度有加速的趨勢(shì),尤其集中在第七段爐腰處,之后采取安裝銅棒點(diǎn)式冷卻器的方式維持生產(chǎn)。截止2016年底,僅第七段冷卻壁部位安裝的點(diǎn)式冷卻器數(shù)量已超過150個(gè),這直接導(dǎo)致爐體冷卻效果差,對(duì)高爐使用壽命造成了嚴(yán)重影響,也對(duì)高爐的正常生產(chǎn)操作構(gòu)成巨大威脅,所以必須更換銅冷卻壁,以恢復(fù)爐體的冷卻能力。
在爐殼上開孔安裝點(diǎn)式冷卻器,必須隨爐殼開孔數(shù)量增加或原有孔徑增大才行,但也意味著爐殼承載能力的下降。由于8#高爐第七段冷卻壁損壞嚴(yán)重,并且該部位由于安裝點(diǎn)式冷卻器開孔數(shù)量較多,故本次中修需要核算該部位爐殼應(yīng)力集中情況,以便制定中修處理措施。本次中修前,根據(jù)高爐正常生產(chǎn)情況,應(yīng)用ANSYS計(jì)算軟件對(duì)爐殼孔洞應(yīng)力進(jìn)行了分析,針對(duì)爐殼開孔狀況進(jìn)行洞應(yīng)力的彈性有限元計(jì)算,計(jì)算結(jié)果見圖1、圖2。
圖1 第七段冷卻壁位置爐殼應(yīng)力分布云圖
圖2 第七段冷卻壁位置爐殼應(yīng)力分布云圖局部圖
從圖中可以看出,最大應(yīng)力位于圖中所標(biāo)識(shí)位置,最大Von_misess應(yīng)力為144MPa,沒有超過峰值應(yīng)力下的應(yīng)力強(qiáng)度的允許值:σ=3 [σ]=3×σs/1.5=2σs=550 Mpa
彈性分析結(jié)果表明,對(duì)于爐殼現(xiàn)狀給定位置開孔情況,查詢壓力容器的標(biāo)準(zhǔn),爐殼強(qiáng)度都符合要求,可以利舊。
從以上的分析可知,開孔后爐殼的最大應(yīng)力只有144MPa,遠(yuǎn)低于壓力容器標(biāo)準(zhǔn)中峰值應(yīng)力下的應(yīng)力強(qiáng)度的允許值。因此,這些孔的存在對(duì)爐殼不存在安全隱患??紤]到采用焊接方式補(bǔ)足這些鉆孔的工作量巨大,而且焊接時(shí)產(chǎn)生的熱應(yīng)力、局部材料的性能破壞以及焊接時(shí)可能產(chǎn)生的微裂紋,都有可能引起爐殼壽命的降低,故采取冷態(tài)密封方式將這些孔洞進(jìn)行封堵,即利用與爐殼厚度相同的錐形堵棒將原點(diǎn)式冷卻器孔洞封堵,然后利用封板在爐殼外側(cè)進(jìn)行焊接密封。見圖3。
圖3 點(diǎn)式冷卻器安裝孔封堵圖
由于冷卻更換過程工期緊、任務(wù)量大,需要通過爐頂大方人孔進(jìn)行新舊冷卻壁的倒運(yùn),利用溜槽更換梁安裝掛設(shè)2個(gè)電動(dòng)葫蘆,作為新舊冷卻壁進(jìn)出大方人孔的吊裝點(diǎn),同時(shí)在爐殼上開8個(gè)孔,共計(jì)10個(gè)吊裝點(diǎn),在吊裝點(diǎn)上方安裝門架,掛設(shè)電動(dòng)葫蘆,用來吊裝冷卻壁。吊點(diǎn)具體布置見圖4。
該高爐在基建時(shí)銅冷卻壁的吊環(huán)螺釘安裝在冷卻壁的頂部,在安裝完畢一段冷卻壁后,必須將吊環(huán)螺釘拆除后,方能進(jìn)行上段冷卻壁的安裝。而本次中修僅更換四段銅冷卻壁,不僅拆除吊環(huán)螺釘需要占用一定的工期,而且利用頂部吊環(huán)螺釘很難對(duì)最后一段銅冷卻壁進(jìn)行安裝。故本次中修對(duì)銅冷卻壁吊環(huán)螺釘?shù)陌惭b位置進(jìn)行了優(yōu)化改造,新制造銅冷卻壁將吊環(huán)螺釘安裝到內(nèi)側(cè)靠上端,這樣不但每段冷卻壁安裝完畢后吊環(huán)螺釘不用拆除,還可有效保證第四段冷卻壁的順利安裝。見圖5。
圖4 冷卻壁吊點(diǎn)布置圖
圖5 銅冷卻壁吊環(huán)螺釘改造示意圖
十三段冷卻壁在爐體0°、90°、270°方向各拆除兩塊鑄鐵冷卻壁及對(duì)應(yīng)爐殼,作為冷卻壁進(jìn)出爐內(nèi)通道,180°方向利用爐頂檢修孔作為更換冷卻壁的進(jìn)出通道,更換完銅冷卻壁后對(duì)第十三段冷卻壁及對(duì)應(yīng)爐殼進(jìn)行恢復(fù)。銅冷卻壁吊裝及進(jìn)出通道見圖5。
該高爐6年前已發(fā)現(xiàn)第五段(風(fēng)口段)冷卻壁及耐材局部損壞,當(dāng)時(shí)采用澆筑耐火料的方法進(jìn)行修復(fù),至今已使用近6年,仍未發(fā)現(xiàn)冷卻壁水管漏水現(xiàn)象。由于第五段冷卻壁處于風(fēng)口部位更換難度大,爐缸耐火磚還要重新砌筑,若本次中修更換第五段冷卻壁,不但增加中修成本,工期也要延長(zhǎng)10日左右。故本次中修采取抗熱震、抗渣鐵侵蝕性能優(yōu)異的噴注料進(jìn)行修復(fù),噴涂要求為修復(fù)破損耐材,要做到平滑、無明顯凹坑或凸出部位,以利初始煤氣流分布。具體噴注厚度視風(fēng)口組合磚損壞情況而定。
圖5 銅冷卻壁吊裝圖
第6-9段銅冷卻壁(爐腹,爐腰,爐身下部)采用抗渣鐵侵蝕,抗熱震的材料;10-15段高爐爐身中上部區(qū)域采用耐機(jī)械沖刷,抗熱震的材料。正式噴涂之前,對(duì)爐墻進(jìn)行高壓水霧沖洗,要求經(jīng)沖洗后的爐墻表面清潔、無松動(dòng)物、能與噴涂料形成牢固結(jié)合。要求噴涂造襯形成的新爐襯,和冷卻壁能形成牢固的結(jié)合,噴涂料反彈率≤5%。同時(shí)符合8高爐爐型尺寸要求,做到表面盡量平滑。形成新爐襯所用的噴涂料要求有快速干燥的性能,爐襯不出現(xiàn)剝落、松動(dòng)和明顯的裂紋。
第10段-第15段冷卻壁噴注厚度以出燕尾槽100mm為基準(zhǔn),第6段-第9段冷卻壁內(nèi)襯厚度以出燕尾槽130mm為基準(zhǔn),并在噴注起點(diǎn)和終點(diǎn)平滑過渡找平。風(fēng)口噴注厚度視風(fēng)口組合磚損壞情況而定。
爐缸爐料清除步驟:檢測(cè)爐缸內(nèi)氣體含量→安裝照明設(shè)施接水電→定位設(shè)置吊運(yùn)機(jī)具→開始吊運(yùn)機(jī)具→風(fēng)口處安裝皮帶機(jī)具→人員進(jìn)入爐缸內(nèi)開始施工→爐缸內(nèi)施工結(jié)束設(shè)施撤出→清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)→撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。
本工程整體質(zhì)量符合合同要求。質(zhì)量保證資料真實(shí)、完整、規(guī)范、及時(shí)、符合規(guī)定。
(1)牢固樹立“質(zhì)量第一,用戶至上”的質(zhì)量意識(shí),落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制,成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的質(zhì)量保證體系,強(qiáng)化過程管理。(2)堅(jiān)持項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的質(zhì)量責(zé)任制,施工、技術(shù)、質(zhì)檢、材料供應(yīng)等職能部門對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量工作,進(jìn)行綜合管理,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。(3)積極配合甲方對(duì)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督,檢查和驗(yàn)收。(4)嚴(yán)格執(zhí)行工程驗(yàn)收自檢、互檢、專檢制度,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患立即按規(guī)范要求進(jìn)行整改,直至達(dá)到規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量要求。(5)全部工程材料必須具有產(chǎn)品質(zhì)量合格證及使用說明書,而且施工前應(yīng)做施工性能的檢驗(yàn)。嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙施工,按操作規(guī)程操作,按施工驗(yàn)收規(guī)范(或技術(shù)要求)檢查驗(yàn)收,本著虛心求實(shí)的原則,自覺地接受業(yè)主的監(jiān)督、檢查。(6)嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系的要求,對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全方位的監(jiān)控。
無工亡、重大事故,無惡性險(xiǎn)肇事故,杜絕重大設(shè)備、重大交通、重大火警事故。輕傷負(fù)傷率小于1.5‰。
牢固樹立“安全第一,預(yù)防為主”的安全意識(shí),落實(shí)安全責(zé)任制,成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的安全保證體系,強(qiáng)化過程管理。項(xiàng)目組設(shè)專職安全員,負(fù)責(zé)檢修作業(yè)的安全檢查,處理事故隱患,并認(rèn)真填寫安全記錄。作業(yè)人員在各自的崗位上牢固樹立“自我保護(hù)意識(shí)”,執(zhí)行安全操作規(guī)程,不違章作業(yè)。
具體措施:(1)所有參加施工的人員都要進(jìn)行安全教育,未經(jīng)教育的人員不能上崗,業(yè)主負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行三級(jí)安全教育。(2)嚴(yán)格執(zhí)行檢修安全作業(yè)十不準(zhǔn)。(3)嚴(yán)格遵守公司有關(guān)環(huán)保管理制度,嚴(yán)禁野蠻作業(yè)、污染環(huán)境。(4)特殊工種必須持證上崗。(5)作業(yè)人員開工前必須熟悉現(xiàn)場(chǎng)情況,明確安全通道。進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)勞防用品必須穿戴整齊。(6)建立安全檢查制度,設(shè)立專業(yè)人員組成的安全小組,24小時(shí)不間斷地進(jìn)行安全監(jiān)督和檢查,切實(shí)做好重點(diǎn)部位、危險(xiǎn)部位安全防患措施,安全檢查有記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改;做到對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施全過程進(jìn)行安全監(jiān)控,確?!鞍踩谝弧⑦`章為零”。(7)前期準(zhǔn)備工作期間,由業(yè)主負(fù)責(zé)人確認(rèn)作業(yè)區(qū)域煤氣濃度、溫度、氧氣濃度及其它環(huán)境因素滿足施工作業(yè)要求時(shí),作業(yè)人員方可進(jìn)場(chǎng)作業(yè)。(8)雙方監(jiān)護(hù)人員定時(shí)對(duì)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行測(cè)溫、煤氣/氧氣濃度檢測(cè),并做好書面紀(jì)錄。
河鋼邯鋼公司設(shè)備動(dòng)力部對(duì)3200m3高爐中修項(xiàng)目實(shí)施全過程協(xié)調(diào)管理,通過上述技術(shù)措施及質(zhì)量保證體系和安全保證體系的實(shí)施,圓滿完成檢修的安全、質(zhì)量和工期要求,保證了項(xiàng)目實(shí)施的完整性,高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得到較大提升。
該高爐銅冷卻壁功能恢復(fù)前平均日產(chǎn)7000噸,燃料比532kg/t?;謴?fù)后平均日產(chǎn)7950噸,燃料比497kg/t;前后對(duì)比,增產(chǎn)950噸/日,降低燃料比35kg/t,年效益17940.31萬元(該效益未考慮高爐使用壽命延長(zhǎng)帶來的巨大效益)。
該高爐銅冷卻壁恢復(fù)爐體冷卻能力,保證了爐況的安全順行。因高爐爐缸狀況良好,在高爐正常的生產(chǎn)狀態(tài)下,預(yù)計(jì)高爐整體使用壽命能達(dá)到一代爐役設(shè)計(jì)使用壽命。此高爐爐體冷卻功能恢復(fù)的實(shí)踐采取了多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù),對(duì)同類型大型高爐銅冷卻壁功能恢復(fù)具有借鑒意義。
(作者單位:河鋼邯鋼公司設(shè)備動(dòng)力部、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部)