周斯雅,陶兆勇,石磊,黃俊莉,黃雪鋒,羅威,李懿,魏國勇
(中國石油西南油氣田公司 川中油氣礦,四川 遂寧 629000)
天然氣凈化廠超壓自動放空系統(tǒng)優(yōu)化
周斯雅,陶兆勇,石磊,黃俊莉,黃雪鋒,羅威,李懿,魏國勇
(中國石油西南油氣田公司 川中油氣礦,四川 遂寧 629000)
針對近年來部分天然氣凈化廠出現(xiàn)超壓自動放空系統(tǒng)引起安全事故的問題,以某天然氣凈化廠試采裝置為例,從放空點的設置、最大放空量、事故狀態(tài)的泄壓分析等方面入手,對超壓自動放空系統(tǒng)中存在的安全隱患進行排查并進行相應的整改,保證了凈化裝置的安全、平穩(wěn)運行。
超壓自動放空系統(tǒng) 安全隱患 天然氣
為保障天然氣凈化廠安全生產(chǎn),提升裝置應對緊急事件、極端工況的處置能力,降低裝置事故發(fā)生概率并避免重大安全事故的發(fā)生,天然氣凈化廠設置超壓自動放空系統(tǒng)[1-2]。凈化裝置全流程實現(xiàn)多點位事故放空或緊急泄壓,最常設置的為原料氣放空點、濕凈化氣放空點和干凈化氣放空點[3]。
近年來,天然氣凈化廠因超壓自動放空系統(tǒng)設置不合理,出現(xiàn)了一些安全事故。某廠3×106m3/d試采裝置脫硫閃蒸罐的液位調(diào)節(jié)閥定位器故障,導致原料氣管線超壓放空,裝置實際處理量約為原料氣放空量的2.5倍,放空能力不足,安全閥超壓起跳,波紋管疲勞斷裂,放空原料氣通過安全閥閥蓋上的排放孔泄漏到大氣中,由于應急處置及時,均未造成人員傷害及設備、管線破壞性的損壞。
作為保障凈化裝置安全、平穩(wěn)運行的最后一道防線,超壓自動放空系統(tǒng)的合理設計是十分重要的,比如放空點[3]設置的位置是否合理、放空管線上安全閥的選擇是否合理、最大放空能力能否滿足裝置的實際泄壓需求。本文以該天然氣凈化廠3×106m3/d試采裝置為例,對該裝置的超壓自動放空系統(tǒng)的現(xiàn)狀進行分析,查找系統(tǒng)中存在的安全隱患,并結合實際生產(chǎn)及相關經(jīng)驗教訓,提出整改建議及優(yōu)化設置,提升了超壓自動放空系統(tǒng)的安全性能。
該廠3×106m3/d試采裝置設有超壓自動放空系統(tǒng),起到事故放空或緊急泄壓的功能。該系統(tǒng)分為高壓放空系統(tǒng)和低壓放空系統(tǒng),分別設置了1座火炬。
1.1 高壓放空系統(tǒng)
高壓放空系統(tǒng)設有5處自動放空點,放空設置如圖1所示。根據(jù)保壓放空的設計思路,高壓放空系統(tǒng)在標準狀況下的最大放空量為1.9×106m3/d,其中原料氣放空點的最大放空量為1.5×106m3/d,緊急泄壓點的最大放空量為1.9×106m3/d,相關設計參數(shù)見表1所列。閥后表壓均不大于0.2 MPa。
表1 高壓放空系統(tǒng)設計參數(shù)
高壓放空系統(tǒng)中,原料氣放空點、濕凈化氣放空點、干凈化氣放空點為3處重要控制點。當集氣總站供輸至裝置的天然氣壓力超過設定的高限值6.4 MPa時,開啟原料氣放空點;當檢測出濕凈化氣中H2S質(zhì)量濃度大于20 mg/m3時,開啟濕凈化氣放空點;當檢測出凈化氣的水露點不合格,開啟干凈化氣放空點,避免不合格氣體外輸。該放空系統(tǒng)中,當按動停車按鈕,裝置入口放空切斷閥113-XV-101、緊急泄壓閥123-BDV-101均投入聯(lián)鎖,起裝置調(diào)壓或泄壓的作用。
1.2 低壓放空系統(tǒng)
低壓放空系統(tǒng)設有1處自動放空點,放空設置如圖2所示。低壓放空系統(tǒng)在標準狀況下,設計的最大放空量為7.38×104m3/d。閥后壓力小于0.04 MPa。
脫硫酸氣放空點由再生塔酸氣放空壓力調(diào)節(jié)閥113-PV-110A控制,與再生塔酸氣至硫磺回收壓力調(diào)節(jié)閥113-PV-110B的控制構成分程控制。當閥113-PV-110B的開度為100%時,閥113-PV-110A開啟。該放空點主要用于緊急情況時的泄壓操作。
圖1 高壓放空系統(tǒng)設置示意
圖2 低壓放空系統(tǒng)設置
該試采裝置超壓自動放空系統(tǒng)共設置原料氣放空點、濕凈化氣放空點、干凈化氣放空點和緊急泄壓點等。放空點的設置情況基本滿足了裝置不同位置的調(diào)壓或泄壓需求,但同時也存在以下安全隱患。
2.1 原料氣放空點的失效隱患
原料氣放空點位于原料氣進廠管線與進廠切斷閥113-ESDV-101之間,是非常重要的放空點。當裝置正常開車、停產(chǎn)、故障及緊急情況時,若凈化裝置的氣體壓力超過設定的高限值6.4 MPa,均可采用該放空點進行調(diào)壓或泄壓操作。但該放空點的閥門缺少手動放空的功能,當入口放空切斷閥、壓力調(diào)節(jié)閥因故障未能正常開啟,原料氣放空點處于失效的狀況,原料氣管線存在超壓的風險。
裝置設計時,遵循SY/T10043—2002《卸壓和減壓系統(tǒng)指南》[4]第3.19.1條,緊急放空量按對所有處理的設備在15 min內(nèi)將壓力降至容器設計壓力的50%進行計算,得出原料氣放空點的最大放空量為1.5×106m3/d。因某集氣總站至試采裝置的原料氣輸送管道無緊急泄放點,該原料氣放空點兼顧集氣總站緊急泄放閥的作用,包括火災、全廠性儀表失電或失氣等事故狀態(tài)下的緊急泄壓。但該裝置原料氣處理量為放空點設計最大放空量的2倍,在實際生產(chǎn)過程中,曾因原料氣放空量的不足,導致原料管線壓力不斷上漲至安全閥臨界壓力,引起安全閥起跳的事故發(fā)生。
2.2 緊急泄壓點的設置隱患
緊急泄壓點主要用于裝置發(fā)生火災等緊急情況下的泄壓放空,緊急泄壓閥僅起全開全關的作用,在滿足工藝要求的前提下,使用限流孔板代替調(diào)節(jié)閥來限定流量或降低壓力,將會大幅降低投資和操作維修費用,因此在國外已被廣泛地應用于工藝裝置,對裝置的安全運行起著重要的作用。限流孔板可起到控制瞬時泄放量的作用,減少對管線及放空火炬系統(tǒng)的沖擊力損壞。但原設計中緊急泄壓閥的閥后并未安裝限流孔板,若使用緊急泄壓點,泄壓量為此泄壓點的全量泄放,會形成較大的瞬時沖力,對緊急泄壓閥、管線及放空火炬系統(tǒng)造成一定的影響。
2.3 事故狀態(tài)的泄壓隱患
以火災、全廠性儀表失電或失氣三種事故狀態(tài)情況為例,分別討論分析泄壓狀況。對調(diào)節(jié)閥和聯(lián)鎖閥來說,氣源信號和電源信號兩者中任何1個信號中斷,閥門則為故障。當全廠性儀表失電或失氣時,調(diào)節(jié)閥和聯(lián)鎖閥按相應的故障開或故障關的形式動作,此時原料氣放空點、緊急放空點、脫硫裝置閃蒸氣放空點均打開。當發(fā)生火災時,按動停車按鈕,上述3個放空點也處于打開的狀態(tài)。
出現(xiàn)上述三種事故狀態(tài)時,進廠聯(lián)鎖閥和出廠聯(lián)鎖閥自動截斷,避免原料氣進、出裝置區(qū),保障裝置區(qū)內(nèi)及下游供氣的安全。但原料氣放空點、緊急放空點、脫硫裝置閃蒸氣放空點同時開啟,三處放空點的泄放量同時進入火炬系統(tǒng),進入火炬系統(tǒng)的瞬時泄放量在標準狀況下,可達到3.4×106m3/d,遠高于高壓放空火炬的處理能力1.9×106m3/d,導致放空系統(tǒng)超負荷運行;嚴重的會引起放空系統(tǒng)管網(wǎng)變形拉裂,瞬時泄放量過大,超過設計壓力,放空原料氣倒流至胺液閃蒸系統(tǒng),對脫硫再生系統(tǒng)及下游裝置造成一定的風險。
3.1 放空系統(tǒng)的設置優(yōu)化
3.1.1 原料氣放空點
嚴格按照工藝變更及設備變更的程序,于原料氣放空點處增設手動放空管線,起手動放空的功能。購置的新閥門應具備抗硫腐蝕能力,管線及管件需進行抗HIC實驗、熱處理和射線探傷。因裝置現(xiàn)場位置較窄,不宜采用異徑三通進行主管和支管的連接,采用對焊支管座進行管道的連接。
原料氣放空點位于該試采裝置入廠切斷聯(lián)鎖閥之前,將該放空點的壓力調(diào)節(jié)閥由氣關型更改為氣開型,即當裝置出現(xiàn)火災、全廠性儀表失電或失氣等事故狀態(tài)的情況下,原料氣放空點處于關閉的狀態(tài),裝置內(nèi)由緊急泄放點進行泄壓操作,避免原料氣放空點和緊急泄壓點同時開啟、放空量疊加的情況發(fā)生。經(jīng)與作業(yè)區(qū)及設計院進行協(xié)商與核算,已于2015年裝置適應性檢修期間,對原料氣放空點壓力調(diào)節(jié)閥進行更改,現(xiàn)為氣開型,并對DCS相關參數(shù)進行調(diào)整與測試。當裝置出現(xiàn)火災、全廠性儀表失電或失氣時,更改后的超壓自動放空系統(tǒng)由緊急泄壓點、脫硫裝置閃蒸氣放空點進行泄壓,瞬時泄放量為1.9×106m3/d,閥后壓力均不大于0.2 MPa,避免了放空氣體反竄回脫硫單元及低壓系統(tǒng)的風險。
3.1.2 緊急泄壓點
在緊急泄壓閥閥后,安裝限流孔板,起降壓、緩沖作用。經(jīng)核算,適應性檢修中,利用原裝置中已安裝壓力、材質(zhì)符合性能要求的突面對焊鋼制管法蘭,安裝限流孔板,并對其進行X射線探傷及檢漏處理。
放空系統(tǒng)的操作優(yōu)化設置,已于2015~2016年2 a適應性檢修中完成整改,優(yōu)化設置后的超壓自動放空系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 超壓自動放空系統(tǒng)優(yōu)化設置
3.2 放空系統(tǒng)的管理優(yōu)化
3.2.1 操作優(yōu)化
針對原料氣放空點的失效及放空量不足的隱患,制訂了保壓放空的規(guī)定,對原料氣放空點的操作進行規(guī)范化、標準化,降低該點最大放空量的同時,要求班組人員緊密配合,保障裝置的安全運行。
1) 對含硫天然氣至高壓放空壓力調(diào)節(jié)閥的開度進行限位,最大開度限位為50%。當最大開度限位為50%,壓力為6.4 MPa時,原料氣放空點在標準狀況下的最大放空量為1.5×106m3/d,低于高壓放空火炬的處理能力。
2) 當原料氣壓力升至6.7 MPa時,中控人員需及時通知現(xiàn)場人員關閉原料氣入廠界區(qū)閥,并立即匯報廠調(diào)度人員,避免超壓導致安全閥起跳的情況發(fā)生。同時加強對生產(chǎn)過程中放空管線的管理、定期排液、定期檢查;加強對操作員工應急處理的培訓及效果評價,形成一套適用的安全應急保障體系[5-6]。
3.2.2 安全環(huán)保管控優(yōu)化
為保證裝置區(qū)內(nèi)、上下游供氣及附近居民的安全,尤其是裝置出現(xiàn)火災、全廠性儀表失電或失氣等事故狀態(tài)時,工廠落實專項應急處置程序并層層落實責任人,縮短關斷氣源、降低氣量、協(xié)助放空等處置措施的執(zhí)行時間,最大限度地保障工廠內(nèi)人員及物資的安全、降低未經(jīng)處理的原料氣排放量、減少大氣及環(huán)境的污染[7]。同時,工廠嚴格控制外輸氣質(zhì)量,采取人工分析與在線分析儀的“雙效”把控方式,出現(xiàn)氣質(zhì)不達標及時關斷原料氣進廠、凈化氣出廠聯(lián)鎖閥,避免不合格、不達標的凈化氣外輸至下游用氣單位。
超壓自動放空系統(tǒng)通過在原料氣放空點增設手動放空管線、原料氣放空調(diào)節(jié)閥氣動形式改為氣開型、緊急泄壓點增加限流孔板與管理優(yōu)化設置,解決了放空設置不合理、最大放空量超過火炬承受能力情況,實現(xiàn)了超壓自動放空系統(tǒng)的性能升級,確保了裝置安全生產(chǎn)。
[1] 黃步余,葉向東,范宗海,等.GB 50770—2013 石油化工安全儀表系統(tǒng)設計規(guī)范[S].北京: 中國計劃出版社,2013.
[2] 嚴銳鋒,李天太,王青,等.天然氣處理廠火炬放空系統(tǒng)研發(fā)與應用[J].石油化工應用,2012,31(09): 19-21.
[3] 劉熔,李峰,盛炳林.天然氣凈化廠超壓自動放空系統(tǒng)設置[J].天然氣與石油,2006,24(05): 37-40.
[4] 徐麗英.SY/T 10043—2002卸壓和減壓系統(tǒng)指南[S].北京: 石油工業(yè)出版社,2002.
[5] 陳邦海,楊培昌,倪鐘利,等.天然氣凈化廠放空廢氣對環(huán)境的影響及控制措施[J].油氣田環(huán)境保護,2011,27(02): 27-29.
[6] 羅瑞振,韓建紅,李國平,等.高含硫氣田試氣作業(yè)的安全措施與管理——以普光氣田為例[J].天然氣工業(yè),2009,29(07): 112-115.
[7] 傅敬強,宋文中.天然氣凈化廠緊急停開產(chǎn)安全保障措施探討[J].石油與天然氣化工,2007,36(02): 173-176.
[8] 吳關林,周云華,王娟.高含硫天然氣凈化廠儀表接地體系的實現(xiàn).化工自動化及儀表,2014,41(08): 963-967.
廣告索引
封面 中石化寧波工程有限公司
封二 上海雷迅防雷技術有限公司
封三 重慶川儀十七廠有限公司
封底 偉業(yè)(美國)有限公司北京辦事處
前彩1 蘇州安特威閥門有限公司
前彩2 上海源冠自控設備有限公司
前彩3 上海一齊電子有限公司
前彩4 德菲電氣(北京)有限公司
前彩5 無錫市亞迪流體控制技術有限公司
前彩6 森斯特(北京)電子科技有限公司
前彩7 東莞萬興鴻自動化有限公司
前彩8 上海辰竹儀表有限公司
前彩9 江蘇偉屹電子有限公司
前彩10 重慶橫河川儀有限公司
前彩11 上海同欣自動化儀表有限公司
前彩12 北京首科實華自動化設備有限公司
前彩13 美國派斯有限公司——大連辦事處
前彩14 天津市協(xié)力自動化工程有限公司
前彩15 西安東風機電股份有限公司
前彩16 西門子(中國)有限公司
前彩17 深圳計為自動化技術有限公司
前彩18,19,20 中石化寧波工程有限公司
前彩21 深圳市奧圖威爾科技有限公司
前彩22 福建順昌虹潤精密儀器有限公司
前彩23 施耐德電氣(中國)有限公司
前彩24 廈門宇電自動化科技有限公司
前彩25 西門子(中國)有限公司
前彩26 北京埃希爾控制技術有限責任公司
前彩27 南京菲尼克斯電氣有限公司
前彩28 浙江派沃自控儀表有限公司
前彩29 浙江中控自動化儀表有限公司
前彩30 廣州虹科電子科技有限公司
前彩31 魏德米勒電聯(lián)接(上海)有限公司
前彩32 杭州優(yōu)穩(wěn)自動化系統(tǒng)有限公司
前彩33 浙江倫特機電有限公司
前彩34 承德菲時博特自動化設備有限公司
中彩1 賽默飛世爾科技(中國)有限公司
中彩2 MICONEX 2017
中彩3 浙江三方控制閥股份有限公司
中彩4 天津市中環(huán)溫度儀表有限公司
后彩1 重慶川儀自動化股份有限公司流量儀表分公司
后彩2 恩德斯豪斯(中國)自動化有限公司
內(nèi)插1 天華化工機械及自動化研究設計院有限公司
內(nèi)插2 天津市中環(huán)溫度儀表有限公司
周斯雅(1989—),女,四川武勝人,現(xiàn)就職于中國石油西南油氣田公司川中油氣礦,主要從事工藝安全與設備管理工作,任助理工程師。
TP273
B
1007-7324(2017)04-0060-03
稿件收到日期: 2017-04-27,修改稿收到日期: 2017-06-03。