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某車型門蓋焊裝夾具全氣控系統(tǒng)設計

2017-08-24 06:14:41劉浩鄭武
科技創(chuàng)新與應用 2017年22期

劉浩+鄭武

摘 要:在某車型門蓋焊裝夾具的設計中,為實現(xiàn)車門焊裝夾具的快速切換,采用全氣動控制形式作為其控制系統(tǒng),并給出控制系統(tǒng)原理回路圖。設計的控制系統(tǒng)特點:整個焊裝夾具拼臺采用壓縮空氣作為能源和控制介質,便于夾具整體的快速切換;對氣缸關夾狀態(tài)進行氣信號輸出處理,控制邏輯中引入氣缸狀態(tài),實現(xiàn)閉環(huán)控制;對高低配配置零件進行防錯識別,保證控制系統(tǒng)安全可靠;控制回路層次分明,夾具各執(zhí)行機構順序動作準確。

關鍵詞:焊裝夾具;全氣動控制;防錯識別;氣缸順序動作

中圖分類號:TP27 文獻標識碼:A 文章編號:2095-2945(2017)22-0100-03

1 概述

近年隨著汽車產業(yè)的快速發(fā)展,我國逐步成為世界第一的汽車產銷大國,人們的需求逐漸多樣化,汽車產品的更新?lián)Q代也越來越頻繁,受成本和場地等因素的制約,生產線的柔性兼容和快速切換顯得尤為重要。在白車身焊裝工藝中,主線通常采用同平臺各車型柔性兼容的策略,車門分總成由于不同車型的造型差異性,很難做到焊裝夾具設備的共用,因此車門焊裝夾具往往需要整體切換。氣路控制系統(tǒng)是焊裝夾具的重要組成部分,它由一定的控制元器件組成的邏輯控制系統(tǒng)來實現(xiàn)夾具執(zhí)行機構要求的工藝動作,從而達到對車體零部件的定位與夾緊[1][2][3]。

車身焊裝夾具的氣動控制系統(tǒng)一般分三種:全氣控、電氣控制以及PLC控制系統(tǒng)。全氣控控制系統(tǒng)是僅利用壓縮空氣作為工作介質,通過使用氣管將氣控閥及相關氣控邏輯元件連接,組成具有相互邏輯關聯(lián)的控制系統(tǒng);電氣控制系統(tǒng)主系統(tǒng)是通過氣源作為工作介質來驅動執(zhí)行機構動作,而控制部分由電器開關元件與電磁閥的線圈組成,通過電器組成的邏輯電路來控制電磁閥的換向,實現(xiàn)執(zhí)行機構動作;PLC控制系統(tǒng)的主系統(tǒng)也是利用氣源作為介質驅動執(zhí)行機構動作,而控制系統(tǒng)是通過PLC來控制。在車門焊裝夾具設備上,純氣控的控制形式能夠抗高溫、強磁,在潮濕、腐蝕等環(huán)境下也不易損壞,切換時只需將設備總氣源口的耦合快插接頭斷開即可,顯得優(yōu)點突出。以某車型車門焊裝生產線中一個焊裝夾具拼臺為例,設計其氣動控制系統(tǒng),為焊接夾具控制系統(tǒng)設計提供參考[3][4]。

2 焊裝夾具的結構及工藝動作要求

2.1 焊裝夾具結構

門蓋焊裝夾具一般由定位和夾緊兩部分組成,此套夾具主定位銷為固定式,為了焊接工作完成后便于零件脫銷,此門蓋夾具額外多了一套零件舉升裝置。圖1為此套夾具的結構平面圖,表1所列為此工位需要焊接的零件。分析夾具結構不難識別出:01氣缸為舉升機構氣缸,02、03、04為內板夾緊機構氣缸,05、06為鉸鏈加強板定位機構氣缸,07為滾壓窗框總成手動定位機構氣缸,08、09、10、17為鉸鏈加強板夾緊機構,10~15、17、18為滾壓窗框總成夾緊機構,16為鎖扣加強板手動夾緊機構,其中10、17氣缸驅動的夾緊機構為鉸鏈加強板和滾壓窗框總成公用的夾緊機構。

2.2 焊接夾具工藝動作要求

一般而言,夾具工藝動作為:舉升機構下降-安裝上工序總成件(門蓋內板)-總成件夾緊(內板夾緊)-散件定位銷伸出-安裝本工位需焊接的散件-散件夾緊——焊接——零件定位銷退出-夾具打開。手動定位和手動夾緊為上一步工藝動作完成后氣缸泄氣。根據(jù)工藝動作要求以及夾具結構將氣缸分為7組:

1組:頂升單元(氣缸01);2組:內板夾緊單元(氣缸02、03、04);3組:鉸鏈加強板定位銷單元(氣缸05、06);4組:滾壓窗框總成定位單元(氣缸07);5組:鉸鏈加強版、滾壓窗框總成夾緊單元1(氣缸08、09、10、11、12);6組:鉸鏈加強版、滾壓窗框總成夾緊單元2(氣缸13、14、15、17、18);7組:鎖扣加強版夾緊單元(氣缸16)。

本工位工藝定義三名工人進行裝件及焊接工作,根據(jù)夾具工藝動作繪制出夾具工藝動作魚骨圖,見圖2。

3 氣動控制系統(tǒng)設計

3.1 氣缸信號輸出處理

為了實現(xiàn)焊裝夾具的閉環(huán)控制,必須對夾具的關夾或氣缸的伸縮狀態(tài)進行信號輸出處理。

拼臺采用氣動控制,氣缸有兩種:夾緊氣缸為一體式夾緊器,見圖3,自身帶有氣動式檢測開關,P口接通主氣源,當夾緊器夾緊到位時,14口輸出氣信號,當夾緊器打開到位時,12口輸出氣信號;伸縮銷機構驅動氣缸為普通導向桿方形氣缸,需要額外安裝匹配機械閥式檢測開關,氣缸到位相關信號通過滾輪杠桿式行程開關檢測并傳遞,此類型檢測開關通過機械接觸檢測,且閥驅動頭和閥體繞縱向軸可實現(xiàn)多角度調節(jié),見圖4,具有安全可靠、易維護特點。

3.2 防錯控制設計

由于高低配車型在零件配置上有些許差異:低配車型前門內板安裝兩顆鉚釘(鉚釘1、鉚釘2),高配車型前門內板安裝三顆鉚釘(鉚釘1、鉚釘2、鉚釘3),見表1。上工序很有可能出現(xiàn)鉚釘錯打、漏打的情況,單純依靠人工來區(qū)分十分不可靠,因此必須在夾具控制上設計防錯,及時識別零件的錯裝和漏裝,避免不合格零件流向下一工位造成產品質量問題。

根據(jù)零件特征及夾具結構,運用帶常開、常閉復合功能行程檢測開關實現(xiàn)零件防錯,見圖5,該防錯氣路進氣端接主氣源,出氣端接控制箱P6口。檢測開關0S12、0S22為鉚釘1、鉚釘2的檢測開關,檢測開關0S32為高配車型鉚釘3的檢測開關,當鉚釘出現(xiàn)漏打、錯打時,氣信號均無法通過,通過此三個檢測開關,控制系統(tǒng)未切換到相對應車型時,即使完成零件安裝,按工作開始按鈕,焊接夾具也不會有任何動作,從而達到防錯目的。

3.3 氣控回路設計

考慮人機工程和安全因素,每一步零件夾緊動作為裝此件的工人控制。圖1中按鈕盒1~3位置分別為工人1~3工作站立位置。

焊接工裝執(zhí)行機構的動作是嚴格遵循焊接工藝流程順序動作,其動作間不能存在相互的干擾信號,而且必須有互鎖條件,設計其控制回路圖見圖6、圖7,其工作原理為:

工作開始:夾具各氣缸都處于工作循環(huán)初始狀態(tài)。工人1~3同時按動按鈕盒1~3的雙手按鈕和下降按鈕,A2口有氣信號輸出,主控閥MV01被驅動到右位,氣缸01縮回,頂升機構下降到位;對應配置車型若內板鉚釘無錯裝漏裝,安裝內板后防錯氣路導通,P6口有氣信號輸入;工人1、2分別驅動按鈕盒1、2的雙手按鈕和內板夾緊按鈕,與閥AND04和AND05進氣口都有氣信號輸入,AND05出氣口氣信號驅動中繼閥V01到左位,A3口有氣信號輸出,主控閥MV02、MV03被驅動到左位,氣缸02、03、04、05、06伸出,內板夾緊,鉸鏈加強板定位銷伸出,氣缸07、16泄氣,滾壓窗框手動定位單元和鎖扣加強板夾緊單元可手動,工人1安裝鎖扣加強板,手動夾緊后氣缸16檢測開關14口有氣信號輸出到控制箱P13,驅動按鈕盒1的雙手按鈕和鎖扣夾緊按鈕,A6口有氣信號輸出,主控閥MV07被驅動到左位,7組氣缸夾緊,工人2安裝鉸鏈加強板,工人3待工人2安裝完后安裝滾壓窗框總成并手動伸銷定位,檢測開關4S12導通,然后驅動按鈕盒3的雙手按鈕和窗框夾緊按鈕,A5口有氣信號輸出,主控閥MV04、MV05、MV06被驅動到左位,4組~6組氣缸夾緊。至此夾具關夾完成,開始焊接工作。

工作完成:工人3驅動按鈕盒3的雙手按鈕和打開按鈕,中繼閥V01被驅動到右位,A4口有氣信號輸出,主控閥MV03、MV04被驅動到右位,3組、4組氣缸縮回,鉸鏈加強板定位銷和滾壓窗框定位銷退出;氣缸06縮回到位后驅動檢測開關3S11,檢測開關3S11導通,A41口有氣信號輸出,主動閥MV02、MV05、MV06、MV07被驅動到右位,2組、5組、6組、7組氣缸縮回,夾具全部打開,氣缸10和氣缸18的檢測開關12口有氣信號輸出至P1、P2口,工人3驅動按鈕盒3的雙手按鈕和舉升按鈕,與閥AND01、AND02進氣口都有氣信號輸入,AND02出氣口A1有氣信號輸出,主控閥MV01被驅動到左位,氣缸01伸出,頂升機構上升到位,輸送本工位焊合件至下一工位,完成工作循環(huán)。

4 結束語

針對某車型前門焊裝工藝需求設計焊裝夾具氣動控制系統(tǒng),實現(xiàn)了夾具整體快速切換功能,高低配車型配置零件防錯識別以及執(zhí)行機構順序動作的控制,該控制系統(tǒng)生產使用近一年,實踐證明其控制可靠,達到設計預期,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:(1)對氣缸開夾狀態(tài)進行氣信號輸出處理,實現(xiàn)了全氣動閉環(huán)控制,滿足夾具整體快速切換需求。(2)運用機械閥作為檢測開關設計防錯零件,保證了控制系統(tǒng)安全可靠。(3)控制回路邏輯清晰、層次分明,確保焊裝夾具各執(zhí)行機構順序動作準確。

參考文獻:

[1]方昌林.液壓、氣壓傳與控制[M].北京:機械工業(yè)出版社,2001.

[2]SMC(中國)有限公司.現(xiàn)代實用氣動技術[M].北京:機械工業(yè)出版社,2012.

[3]韓明軍,鄭武,農振,等.氣缸順序動作的3種不同控制系統(tǒng)對比分析[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2014,9(373):31-34.

[4]唐德棟,舒慶,劉瑞,等.全氣動多缸行程程序控制系統(tǒng)的快速設計[J].機床與液壓,2013,41(10):93-94.

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