楊宇
DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2017.14.049
摘 要:某火電廠汽輪機采用噴嘴配汽,調(diào)節(jié)級設(shè)有4個噴嘴組。現(xiàn)有的DEH系統(tǒng)閥門管理程序,在順序閥(或稱多閥)方式下,進(jìn)汽順序為#2與#3高壓調(diào)門同步開啟(II與III噴嘴組同時進(jìn)汽),其后#4和#1高壓調(diào)門順序開啟(IV、I噴嘴組其后順序進(jìn)汽)。機組長期單閥節(jié)流配汽運行,運行經(jīng)濟性不及多閥方式時的變壓運行,另一方面,由于高壓調(diào)門的流量特性,不僅與高壓調(diào)門有關(guān),而且還要受調(diào)節(jié)級和高壓缸通流特性影響,制造廠理論計算的DEH閥門管理曲線,與高壓調(diào)門的實際流量特性會存在一定偏差,特別是機組變壓運行方式時,對機組的一次調(diào)頻和AGC會產(chǎn)生不利影響。因此,有必要采用多閥噴嘴配汽,對DEH系統(tǒng)運行方式進(jìn)行優(yōu)化,提高機組運行經(jīng)濟性。
關(guān)鍵詞:火電廠 DEH系統(tǒng) 優(yōu)化
中圖分類號:TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)05(b)-0049-02
DEH是汽輪機的數(shù)字化電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),是汽輪機組的心臟和大腦,它控制汽輪機的啟動、升速、帶負(fù)荷、負(fù)荷調(diào)節(jié),保證汽輪機組的安全運行。該文主要介紹大型火電廠DEH系統(tǒng)運行情況,以及為了兼顧機組安全和經(jīng)濟性進(jìn)行的運行方式優(yōu)化試驗。
1 單閥/多閥切換試驗
#1機該次試驗采取GV2和GV3同步開啟、GV4和GV1隨后順序開啟進(jìn)汽方式進(jìn)行。試驗后得出結(jié)論如下。
機組高壓轉(zhuǎn)子在右向不平衡汽流力作用下,振動特性是穩(wěn)定的,軸承溫度變化可控。綜合高壓轉(zhuǎn)子的軸振與軸承瓦塊溫度變化的安全風(fēng)險,選用GV2和GV3同步開啟、GV4和GV1隨后順序開啟的進(jìn)汽方式是合理、恰當(dāng)?shù)摹?/p>
2 高壓調(diào)門流量特性與閥門管理優(yōu)化試驗
該項試驗的具體目的如下。
(1)多閥方式下,4個高壓調(diào)門的開度與機組負(fù)荷、主蒸汽流量的對應(yīng)關(guān)系,求取額定主蒸汽壓力下高壓調(diào)門的流量特性。
(2)單閥方式下,高壓調(diào)門的開度與機組負(fù)荷、主蒸汽流量的對應(yīng)關(guān)系,求取單閥方式時、額定主蒸汽壓力下的高壓調(diào)門的流量特性。
(3)基于單閥和多閥方式下的高壓調(diào)門流量特性試驗,優(yōu)化設(shè)計DEH閥門管理程序,以及與閥門管理程序相關(guān)的手動/自動無擾切換的流量與開度跟蹤程序。
在對#1、#2機進(jìn)行了單閥切多閥的安全可行性試驗后,確認(rèn)了GV2和GV3同步開啟、GV4和GV1隨后順序開啟進(jìn)汽方式的安全性,基于理論計算和工程經(jīng)驗,修改了順序閥控制的原始閥門管理曲線,分別進(jìn)行了單閥和順序閥控制方式下的高壓調(diào)門流量特性和閥門管理優(yōu)化試驗,其主要結(jié)論如下。
高壓調(diào)門流量特性與DEH閥門管理優(yōu)化試驗所得閥門管理曲線,能夠滿足生產(chǎn)要求。基于運行優(yōu)化試驗等運行數(shù)據(jù)的閥門管理進(jìn)一步優(yōu)化,能更好地改善高壓調(diào)門順序開啟結(jié)合部處機組功率平滑性。
基于#2機進(jìn)行的運行優(yōu)化試驗及CCS試驗所獲得的運行數(shù)據(jù),對試驗所得順序閥控制閥門管理曲線作進(jìn)一步優(yōu)化,圖1為優(yōu)化后順序閥控制的閥門管理曲線。
3 汽輪機組運行優(yōu)化試驗
汽輪機組的運行有定壓和滑壓兩種方式。機組定、滑壓運行時,隨負(fù)荷改變,損失的方式和大小各不相同。定壓運行時,損失的變化主要表現(xiàn)在高調(diào)門節(jié)流、調(diào)節(jié)級部分進(jìn)汽和給水系統(tǒng)的節(jié)流及泵效率等方面,隨著機組負(fù)荷下降,這些損失隨之增大?;瑝哼\行時,高調(diào)門節(jié)流和調(diào)節(jié)級部分進(jìn)汽損失較小,因主蒸汽壓力隨機組負(fù)荷減小而下降,雖然導(dǎo)致機組循環(huán)效率下降,但可以節(jié)省給水泵的軸功率,由此節(jié)省給水泵汽輪機的汽耗量,這部分蒸汽在主汽輪機膨脹作功可以增大機組的發(fā)電出力。因此,在部分負(fù)荷工況下,定壓和滑壓運行之間存在著經(jīng)濟性更好的優(yōu)化選擇。
汽輪機組運行優(yōu)化試驗,旨在通過多個負(fù)荷點下變主蒸汽壓力試驗,分析計算對應(yīng)負(fù)荷點下經(jīng)濟性最優(yōu)的主蒸汽壓力。#1、#2機在580 MW、550 MW、500 MW、450 MW、400 MW、350 MW和300 MW7個負(fù)荷工況下,分別進(jìn)行了變主蒸汽壓力的熱力性能優(yōu)化試驗,分別求得了對應(yīng)負(fù)荷下熱耗率為最低的主蒸汽壓力。
由試驗數(shù)據(jù)分析得出以下幾點。
(1)當(dāng)機組負(fù)荷低于400 MW時,GV2/GV3、GV4開啟則主蒸汽壓力下降較多,故3個高壓調(diào)門開啟的最低負(fù)荷設(shè)定為400 MW。
(2)在GV2/GV3開啟時,額定主蒸汽壓力下機組最大能發(fā)出480 MW電功率。因此,GV2/GV3同步開啟時,最大負(fù)荷可設(shè)定為400 MW,對應(yīng)的主蒸汽壓力為14.4 MPa。
機組在660 MW→550 MW間,采用額定參數(shù)的定壓運行;在550 MW→400 MW間,采用變壓運行,主蒸汽壓力由16.5 MPa降低到13.25 MPa;400 MW→370 MW間,采用壓力為13.25 MPa的定壓運行,高壓調(diào)門由3個開啟向2個開啟過渡;在370 MW→247 MW間,采用變壓運行,主蒸汽壓力由13.25 MPa下降到10.0 MPa;在247 MW→0 MW間,采用壓力為10.0 MPa的定壓運行。
4 運行優(yōu)化經(jīng)濟性分析
該項目的經(jīng)濟性,包含單閥切多閥和運行優(yōu)化兩個方面。#1、#2機原采用單閥運行,經(jīng)濟性遠(yuǎn)比順序閥控制時差。在額定負(fù)荷工況下,熱耗率偏差在30 kJ/kW·h以上;隨著機組負(fù)荷的降低,熱耗率降低更顯著。
在順序閥控制方式下,通過主蒸汽壓力的定壓—變壓—定壓—變壓—定壓復(fù)合配汽方式,在滿足機組一次調(diào)頻性能前提下,重新配置調(diào)節(jié)級的焓降,使部分負(fù)荷時機組熱耗率低于定壓運行。評估機組全負(fù)荷范圍內(nèi)運行優(yōu)化的熱力性能,是項復(fù)雜與浩大的工作,這里僅以部分試驗數(shù)據(jù)作分析。在600 MW→570 MW之間,主蒸汽壓力采用16.5 MPa運行,估計比額定主蒸汽壓力時降低熱耗率約5.0 kJ/kW·h;在570 MW→400 MW之間,采用16.5 MPa→13.2 MPa的變壓運行,與額定主蒸汽壓力和定壓運行相比,隨著機組負(fù)荷的降低,節(jié)省的熱耗率隨之增大,在450MW附近,節(jié)省熱耗率不小于90.0 kJ/kW·h;在400 MW→370 MW之間,主蒸汽壓力采用13.2 MPa定壓運行,因由3個調(diào)門切換到2個調(diào)門運行,熱耗的節(jié)省將減小,估計平均降低在50.0 kJ/kW·h左右;在370 MW→250 MW間,主蒸汽壓力采用13.2 MPa→10.0 MPa的變壓運行,節(jié)省的熱耗率隨機組負(fù)荷降低而增大,在300 MW附近,估計節(jié)省熱耗率在150 kJ/kW·h以上。
5 結(jié)語
綜所上述,在當(dāng)前火電廠單機發(fā)電負(fù)荷普遍偏低的大環(huán)境下,對DEH系統(tǒng)運行方式進(jìn)行合理優(yōu)化,采用復(fù)合變壓運行,可有效降低機組的熱耗率,提高運行經(jīng)濟性,為火力發(fā)電企業(yè)降低發(fā)電成本,提高利潤產(chǎn)生積極的影響。