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330 MW 機組凝汽器真空低原因分析及處理

2017-08-09 01:35:34張寶東江蘇華電揚州發(fā)電有限公司運行部
上海節(jié)能 2017年7期
關鍵詞:軸封工作液真空泵

李 勇 張寶東江蘇華電揚州發(fā)電有限公司運行部

330 MW 機組凝汽器真空低原因分析及處理

李 勇 張寶東
江蘇華電揚州發(fā)電有限公司運行部

介紹了江蘇華電揚州發(fā)電有限公司7號機組在運行過程中凝汽器真空偏低的情況,通過分析,進行了針對性的查找,及時找出了影響真空的原因,經(jīng)過處理后凝汽器真空恢復正常。

凝汽器;真空泵;工作液;循環(huán)水泵;嚴密性

在熱力發(fā)電廠中,凝汽器真空是衡量機組經(jīng)濟性的重要指標之一,凝汽器真空下降,將使得排汽壓力升高,可用焓降減小,不但影響機組的出力和經(jīng)濟性,同時可能造成汽輪機軸向推力增大、汽輪機末級葉片損壞等重大事故,影響機組安全穩(wěn)定運行。因此,在運行中維持凝汽器的正常真空,對于保證機組安全經(jīng)濟運行有著重要的意義。

1 系統(tǒng)簡介

江蘇華電揚州發(fā)電有限公司2×330 MW機組為哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的C300/N330-16.67/538/538型汽輪機,采用亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓合缸、雙缸雙排氣、抽汽凝汽式汽輪機。正常運行時,機組軸封用汽主要由高、中壓缸軸封漏氣形成自密封,輔汽及冷再作為備用汽源;每臺機組配置兩臺水環(huán)式真空泵,正常一運一備。配置兩臺循環(huán)水泵,其中2號循環(huán)水泵有高、低速兩種運行方式;配置一臺開水循環(huán)水泵;配置三臺閉式循環(huán)冷卻水泵,其中3號閉式循環(huán)冷卻水泵為400 V的小泵,功率約為1號、2號閉式泵的1/2,環(huán)境溫度低時采用3號閉式循環(huán)冷卻水泵運行;凝汽器設計端差為3~6℃。

2 事件經(jīng)過

2017年3月12日,6、7號機組雙機運行,負荷均約為195 MW ,環(huán)境溫度10℃,6、7號機組均采用2號循泵低速運行的方式,6、7號機組真空分別為-97.7 kPa和-94.93 kPa,運行人員通過分析對比發(fā)現(xiàn),7號機組真空明顯偏低,嚴重影響了機組的經(jīng)濟性。

3 原因分析及處理

3.1 凝汽器的工作原理

眾所周知,凝器的真空主要是由于汽輪機排汽排入凝器汽側,通過循環(huán)水不斷的把排汽熱量帶走,使排汽凝結成水,其比容急劇減?。s減小為原來的三萬分之一)而形成真空。在運行中難免會有不凝結氣體漏入真空系統(tǒng)使得凝汽器真空下降。真空抽氣系統(tǒng)的作用就是在機組啟動初期抽走系統(tǒng)空氣建立真空,并在機組正常運行過程中及時抽走系統(tǒng)中不凝結氣體。

3.2 影響凝汽器真空的主要因素

一般來說影響凝汽器真空的主要因素有:(1)真空表指示有誤;(2)循環(huán)水入口溫度升高;(3)循環(huán)中斷或者水量偏低;(4)凝汽器銅管泄漏;(5)凝汽器滿水或者水位過高;(6)凝汽器熱負荷過大;(7)加熱器事故疏水閥誤開、給泵密封水回水至凝汽器單級水封水位過低;(8)凝汽器補水管道少量泄漏;(9)主機或給泵小汽輪機的軸封中斷或者供汽壓力不足;(10)真空系統(tǒng)少量泄漏;(11)真空抽氣系統(tǒng)出力不足;(12)凝汽器冷卻面結垢或腐蝕,傳熱惡化;(13)軸加滿水或無水位運行;(14)主再熱汽疏水門誤開等。

3.3 真空下降的原因排查

3.3.1 檢查真空表指示是否準確

運行人員發(fā)現(xiàn)7號機組真空偏低后,立即檢查低壓缸排汽溫度與凝汽器真空是否對應,同時聯(lián)系熱控人員對真空表進行校對,確定真空表計是否準確,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)真空表指示準確無誤。

3.3.2 檢查機組軸封系統(tǒng)

軸封系統(tǒng)的主要作用是向汽輪機、給泵小汽輪機的軸封提供密封蒸汽,在高壓段是防止蒸汽向外漏氣,低壓段防止空氣漏人系統(tǒng)內,如果軸封壓力調整不當造成軸封供汽中斷或者供汽壓力過低,將使得高壓段蒸汽漏出,同時將導致空氣等不凝結氣體從外部漏入處于真空狀態(tài)的后汽缸,最后不凝結氣體積聚在凝汽器中影響傳熱,影響機組真空。

為排除軸封系統(tǒng)供汽低造成凝汽器真空下降的可能,運行人員對軸封系統(tǒng)進行了全面檢查。由于當時負荷較低,軸封母管溢流調整門在全關位置,輔汽供軸封調整門開度約為20%,軸封母管壓力維持在49.03 kPa,低壓軸封供汽溫度156℃,均在正常范圍內,為了排除軸封漏汽的可能,運行人員將軸封母管壓力適當提高至56kPa,觀察5 min后,機組真空基本沒有變化,排除了軸封系統(tǒng)漏空氣的可能。

3.3.3.檢查凝汽器熱井水位

眾所周知,如果凝汽器滿水或者水位過高,將淹沒凝汽器換熱面,使得換熱面積減小,影響凝汽器換熱,凝汽器真空下降。運行人員對凝汽器水位進行了檢查,并將就地水位計和DCS水位計進行對比,就地水位計和DCS水位計基本相同,均約為500 mm,在正常運行范圍內。

3.3.4 真空嚴密性試驗

如果真空系統(tǒng)嚴密性差,將造成大氣中大量不凝結氣體漏入真空系統(tǒng),造成凝汽器真空下降。為了確定是否由于真空嚴密性差造成真空下降,運行人員進行了真空嚴密性試驗,真空嚴密性試驗的結果為真空每分鐘下降150 Pa/min,合格。排除了真空嚴密性差,系統(tǒng)大量漏真空的可能性;

3.3.5.檢查真空抽氣系統(tǒng)

真空抽氣系統(tǒng)的作用在機組啟動初期抽走系統(tǒng)空氣建立真空,并在機組正常運行過程中及時抽走系統(tǒng)中不凝結氣體,如果真空抽氣系統(tǒng)故障或者出力不足,就會造成外界漏入的不凝結氣體在系統(tǒng)中滿滿積累,造成凝汽器真空下降。

運行人員通過檢查真空泵運行工況發(fā)現(xiàn),72號真空泵工作液溫度為33.15 ℃,遠高于真空泵的工作液的設計水溫,造成真空泵處理不足,從而造成7號機組真空下降。

3.4 故障處理

通過排查,初步分析7號機組凝汽器真空下降的原因為72號真空泵工作液水溫過高,造成真空泵處理不足,最終影響了機組真空。

由于真空泵的冷卻液是通過閉式循環(huán)冷卻水提供,運行人員立即對6、7號機組閉式循環(huán)水溫進行了比較,發(fā)現(xiàn)7號機組閉冷水溫度為29.94℃,72號真空泵工作液溫度為33.15℃。6號機組閉冷水溫度為21.78℃,61號真空泵工作液溫度23℃。顯然,72號真空泵工作液溫度高的原因是由于7號機閉冷水溫度高所致。

通過分析對比發(fā)現(xiàn),7號機組閉冷水溫之所以偏高的主要原因是由于公用系統(tǒng)中,儀用空壓機、除灰空壓機以及化學用閉冷水等用戶均運行于7號機組閉冷水系統(tǒng),這使得7號機組閉冷水溫度明顯高于6號機組,偏離設計值。

為了降低閉冷水溫度,運行人員立即將閉式冷卻水泵由73號閉冷水泵(400 V的小泵)調至71號閉式冷卻水泵運行,但是切換后,閉式冷卻水溫度并沒有降低。運行人員懷疑可能為開式水量不足,隨即啟動7號機開式冷卻水泵,開式水泵啟動后,閉式冷卻水溫很快降到了17℃,真空泵冷卻液溫度降至21℃,真空泵恢復了正常運行工況,真空提高到了-96.92kPa。但是由于開式水泵啟動后,凝汽器循環(huán)水量減小,循環(huán)水溫升過大,不能滿足凝汽器所需循環(huán)水量,為此運行人員立即啟動將循泵切至高速泵運行,并停止了開式循環(huán)水泵,經(jīng)過切換之后,7號機組閉冷水溫度穩(wěn)定在19.6℃,71號真空泵工作液溫度穩(wěn)定在21.46℃,機組真空穩(wěn)定在了97.83 kPa,真空恢復了正常。

4 真空泵工作液溫度過高對凝汽器真空的影響

水環(huán)式真空泵運行時由于吸入?yún)^(qū)是負壓狀態(tài),如果工作液的溫度高于吸入?yún)^(qū)負壓對應的飽和溫度,那么水就會發(fā)生汽化,使得泵內真空度下降,直接影響抽吸能力。所以工作液溫度越低,泵的運行效率就越高,出力就越高。影響工作液溫度的因素主要有:(1)汽機排氣溫度;(2)冷卻器冷卻水量及冷卻水溫度;(3)冷卻器的清潔程度;(4)真空泵的補水溫度等;

水環(huán)式真空泵的工作性能與被抽吸氣體的狀態(tài)、工作水的溫度及性質有關,生產(chǎn)廠家通常只給出規(guī)定條件下的特性曲線。當實際工作條件與規(guī)定條件不同時,必須對其特性曲線進行修正。工作水的溫度對吸氣量的影響很大,水溫高,抽氣量減少,定量的變化可按下列公式進行換算:

式中:ps(15)、ps(t)分別為工作液溫度為15℃和t時飽和蒸汽壓力,kPa;Ga(15)和Ga(t)分別為工作液溫度為15℃和t時的吸氣量,m3/min。

對于水環(huán)式真空泵,在其他條件不變的情況下,工作水溫升高,對應的飽和蒸汽壓力勢必升高,抽氣能力下降,使得真空泵抽吸空氣量減少,不凝結氣體在凝汽器內不能及時被抽出,在凝汽器中積聚,影響了凝汽器的換熱效果,抽氣口的氣汽混合物中的不凝結氣體分壓增加,總壓也隨之增加,使得凝汽器背壓升高,凝汽器真空下降,由此可見,真空泵的工作水溫對凝汽器的真空度、抽氣量均有影響,因此運行中必須保證真空泵的工作水溫正常。

5 結語

通過分析,最終找到了7號機組真空偏低的原因,運行人員通過該變循泵的運行方式以后,使閉冷水溫度和真空泵工作液溫度均下降到工作范圍內,從而提高了凝汽器真空,使得機組經(jīng)濟性得到了提高。

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