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膜法脫硝裝置運(yùn)行總結(jié)

2017-08-01 00:54李新民王萬力李陽王黎麗
氯堿工業(yè) 2017年5期
關(guān)鍵詞:膜法亞硫酸鈉淡鹽水

,李新民,王萬力,李陽王黎麗

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膜法脫硝裝置運(yùn)行總結(jié)

1,李新民2,王萬力2,李陽1王黎麗*

(1.中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封東大化工有限公司,河南開封,475003;2.天津辰耀化學(xué)工程設(shè)計(jì)服務(wù)有限公司,天津 300000)

鹽水精制;膜法脫硝裝置;生產(chǎn)故障;處理措施

總結(jié)了膜法脫硝裝置運(yùn)行過程中遇到的問題,并提出了相應(yīng)的處理措施。

平煤神馬集團(tuán)開封東大化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“開封東大”)原有離子膜燒堿15萬t/a,生產(chǎn)中返回淡鹽水中的硫酸根通過氯化鋇法除去。該工藝不但消耗大量的氯化鋇,且該物料毒性較大,儲(chǔ)存要求嚴(yán)格,對(duì)人體的危害較大;加入的鋇離子對(duì)離子膜的危害也較大,從而影響槽電壓、增高電耗。2010年開封東大淘汰隔膜法燒堿,2011年新增兩臺(tái)膜極距離子膜電解槽后,產(chǎn)能達(dá)到18.5萬t/a,脫除硫酸根所須氯化鋇量大大增加,生產(chǎn)成本逐漸升高,于是新建1套350 kg/h膜法脫硝裝置,采用膜法除硝代替鋇法除硝。

1 膜法除硝工藝原理

(2)納濾膜分離。由于納濾膜對(duì)硫酸鈉、氯化鈉的滲透壓不同,如果提供的壓力大于氯化鈉的滲透壓、小于硫酸鈉的滲透壓,則氯化鈉可以從納濾膜滲透入貧硝鹽水,而硫酸鈉被截留在富硝鹽水中,從而實(shí)現(xiàn)氯化鈉與硫酸鈉的分離。滲透壓與其濃度及共存體系中其他物質(zhì)的濃度成正比,濃度越高,須克服的滲透壓就越高,外界所提供的壓力也就越高;同時(shí),滲透壓還和溫度、酸堿度等有密切關(guān)系。

(3)冷凍脫硝。硫酸鈉屬于熱敏性物質(zhì),其飽和溶解度隨溫度的不同變化很大,而淡鹽水中氯化鈉一直處于非飽和狀態(tài),因此,可以通過降溫使硫酸鈉以帶十個(gè)結(jié)晶水的形式結(jié)晶出來,使液液分離轉(zhuǎn)為固液分離,最終實(shí)現(xiàn)硫酸鈉與氯化鈉的分離。根據(jù)硫酸鈉在質(zhì)量濃度為200 g/L的氯化鈉溶液中的飽和溶解度曲線,5 ℃以下進(jìn)入硫酸鈉的結(jié)晶非敏感區(qū),因此,通過調(diào)節(jié)富硝鹽水的溫度,使十水硫酸鈉結(jié)晶出來。

2 CIM膜法脫硝工藝特點(diǎn)

CIM膜法脫硝工藝有如下5個(gè)特點(diǎn)。①CIM膜法除硝技術(shù)采用物理方法從鹽水中分離硫酸鈉。通過膜過濾,淡鹽水中硫酸鈉被膜截留后,分成兩股水,一股是通過膜的滲出液,因部分硫酸根被截留,其余的硫酸根濃度下降,成為脫硝鹽水;另一股是未通過膜的液體,由于硫酸根被濃縮而成為富硝鹽水。該工藝無須投加除硝藥劑,無毒無害,無廢液排放。②CIM專用膜優(yōu)點(diǎn)為:?jiǎn)挝惑w積內(nèi)有效膜面積較大,水在膜表面流動(dòng)狀態(tài)較好,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。③采用部分富硝鹽水循環(huán)工藝,操作彈性大,生產(chǎn)穩(wěn)定。④富硝鹽水采用冷凍除硝工藝,即再次將富硝鹽水中的硫酸鈉與鹽水分離,可做到鹽水閉路循環(huán),無廢液排放,提高資源利用。⑤預(yù)處理過程不采用活性炭塔過濾,可避免活性炭飽和后游離氯直接損傷膜,同時(shí)防止活性炭和二氧化硅污染膜,還省去了活性炭的再生工序。

3 CIM膜法除硝工藝

CIM膜法除硝工藝流程如圖1所示。

圖1 CIM膜法除硝工藝流程簡(jiǎn)圖Fig.1 Process flow diagram of sulfate removal by CIM method

由圖1可見:從離子膜電解工段返回約80 ℃淡鹽水(pH值=9~10.5),進(jìn)入化鹽工段的澄清桶(原鋇法除硝的設(shè)備),鹽水溢流至淡鹽水儲(chǔ)槽,在儲(chǔ)罐內(nèi)和淡鹽水輸送泵前兩次加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%~6%的亞硫酸鈉溶液,以確保鹽水中游離氯含量為零。淡鹽水經(jīng)淡鹽水輸送泵輸送至一級(jí)換熱器,降溫至55 ℃以下,再經(jīng)過二級(jí)換熱器冷卻至35 ℃以下(與循環(huán)水換熱)。冷卻后的淡鹽水從二級(jí)換熱器進(jìn)入淡鹽水儲(chǔ)槽,在淡鹽水輸送泵進(jìn)口管道內(nèi)加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%的稀鹽酸溶液,將淡鹽水的pH值調(diào)節(jié)至5.5~7.5,正??刂圃?±0.2,再經(jīng)過預(yù)分離器去除鹽水中固體懸浮物,最后進(jìn)入原料鹽水槽;用原料鹽水泵將原料鹽水輸送至保安過濾器,借助鹽水加壓泵、鹽水循環(huán)泵將原料鹽水輸送到膜過濾單元;膜的滲透液作為脫硝鹽水進(jìn)入回收鹽水槽;膜濃縮液進(jìn)入富硝鹽水槽,在富硝鹽水泵進(jìn)口管道內(nèi)加入10%氫氧化鈉溶液,使富硝鹽水呈微堿性,避免pH值過低,造成對(duì)冷凍系統(tǒng)設(shè)備、管道的腐蝕;富硝鹽水泵將富硝鹽水輸送至冷凍單元的預(yù)冷器,降溫到16~18 ℃,進(jìn)入高效結(jié)晶器。在高效結(jié)晶器中,富硝鹽水在低溫下會(huì)形成大量芒硝晶種,再通過冷凍循環(huán)泵進(jìn)入蒸發(fā)器單元,冷凍降溫至4~5 ℃(與冷凍機(jī)的氟利昂直接換熱)后,回到高效結(jié)晶器;平衡后,高效結(jié)晶器溫度也維持在4~5 ℃,其內(nèi)芒硝晶種逐漸地長(zhǎng)大并沉降下來,并被送至離心機(jī),使鹽水與芒硝分離;分離的母液進(jìn)入回收母液槽,通過回收母液泵輸送至高效結(jié)晶器。高效結(jié)晶器部分分離的貧硝鹽水被收集到貧硝鹽水槽,再通過貧硝鹽水泵打入預(yù)冷器與富硝鹽水換熱回收部分冷量后,進(jìn)入回收鹽水槽,與脫硝鹽水一起經(jīng)回收鹽水泵輸送至一級(jí)換熱器;與原料淡鹽水換熱,再次回收冷量后,被送到界區(qū)外的一次鹽水工序。

4 運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題及處理方法

4.1 預(yù)處理單元

電解返回淡鹽水pH值一般在9~11,而進(jìn)膜單元合格鹽水pH值要求在5.5~7.0;返回鹽水游離氯含量不穩(wěn)定,ORP值較高,進(jìn)膜單元ORP低于20 mV才能保證膜處于安全運(yùn)行;進(jìn)膜鹽水的ORP值與高壓泵和循環(huán)泵設(shè)置有連鎖,當(dāng)ORP值高于20 mV時(shí),會(huì)引起高壓泵和循環(huán)泵跳泵、膜單元停車。

原因分析:返回淡鹽水在預(yù)處理單元的調(diào)節(jié)能力較弱,因?yàn)槟壳熬彌_罐的容積是25 m3,而正常生產(chǎn)時(shí)所需返回淡鹽水的量為50 m3左右,若返回淡鹽水工藝指標(biāo)發(fā)生較大的波動(dòng),就會(huì)引起膜過濾單元的連鎖跳泵;在預(yù)處理單元淡鹽水罐進(jìn)行加酸調(diào)節(jié)的自動(dòng)閥對(duì)于發(fā)生波動(dòng)的返回淡鹽水的pH值調(diào)節(jié)能力靈活性較差,且每次制的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%的鹽酸對(duì)淡鹽水的pH值也略有影響。

應(yīng)對(duì)措施:鑒于預(yù)處理單元緩沖能力弱,將原鋇法除硝的500 m3澄清桶作為緩沖罐,充分混合返回淡鹽水,在淡鹽水儲(chǔ)槽前后增加亞硫酸鈉加入管線,出儲(chǔ)罐增加ORP檢測(cè)裝置。

實(shí)施效果:若電解返回淡鹽水中的游離氯超標(biāo),可直接調(diào)節(jié)亞硫酸鈉加入量,確保進(jìn)入膜脫硝界區(qū)的鹽水指標(biāo)合格。電解返回淡鹽水的短期波動(dòng)不會(huì)造成膜單元連鎖停車,若長(zhǎng)時(shí)間不穩(wěn)定應(yīng)提前通知脫硝工段,做好停車工作。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)Na2SO3、鹽酸的加入量與濃度,及時(shí)加大游離氯的分析頻次,確保pH值和ORP控制在合格范圍內(nèi)。

4.2 膜單元

(1)膜單元經(jīng)常出現(xiàn)滲透液中硫酸根濃度超出指標(biāo),頻繁停車檢修影響脫硝的正常運(yùn)行,形成惡性循環(huán),直接影響后續(xù)電解工段的正常生產(chǎn)和芒硝的產(chǎn)量。拆開檢查發(fā)現(xiàn):過濾模塊膜殼內(nèi)的膜芯經(jīng)常發(fā)生位移,膜管與膜管、膜管與端頭之間密封銜接尺寸不到位(被迫采用較多的間隙調(diào)整片);同時(shí),濃縮液和滲透液不能正常取樣。每次停車檢修膜單元須用50 m3純水進(jìn)行沖洗置換,增加了燒堿成本。

應(yīng)對(duì)措施:在過濾模塊的富硝鹽水儲(chǔ)槽和回收鹽水儲(chǔ)槽的鹽水管道上加裝虹吸破壞管,安裝DN25 CPVC管道2 m、DN25 CPVC彎頭2個(gè)。用游標(biāo)卡尺測(cè)量端頭與適配器之間銜接的最佳尺寸,依次增加調(diào)整片,使膜管與端頭密封銜接(見圖2)。

圖2 虹吸破壞管結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structural diagram of siphon breaking pipe

實(shí)施效果:安裝虹吸破壞管后,效果顯著,膜單元滲透液中硫酸根含量保持在正常范圍內(nèi)。

原因分析:由于開封東大使用的亞硫酸鈉為自產(chǎn)的液體亞硫酸鈉,與使用固體亞硫酸鈉溶解溶液相比,帶進(jìn)去的雜質(zhì)相對(duì)多一些,雖然經(jīng)過預(yù)分離器和保安過濾器的兩級(jí)過濾,但仍有少部分雜質(zhì)被帶進(jìn)納濾膜;并且,膜單元納濾膜使用一定時(shí)間后,造成堵塞和結(jié)垢,阻力增加,鹽水處理能力逐漸下降。

應(yīng)對(duì)措施:①在亞硫酸鈉生產(chǎn)崗位增加過濾裝置,從源頭上降低雜質(zhì)的含量;②對(duì)現(xiàn)有的納濾膜進(jìn)行化學(xué)清洗。

清洗方法如下:清洗分為酸洗和堿洗,首先在兩個(gè)清洗液槽內(nèi)用純水分別配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的檸檬酸(質(zhì)量比),用氨水回調(diào)pH值在2.5~3.0以內(nèi),控制溶液溫度約30 ℃;質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%(質(zhì)量比)的EDTA-4Na,用NaOH水溶液調(diào)節(jié)pH值在11~12,控制溶液溫度約30 ℃。打開清洗泵進(jìn)入膜系統(tǒng)的相關(guān)閥門,使酸洗藥液進(jìn)入膜系統(tǒng),調(diào)節(jié)清洗泵出口閥和回流閥,進(jìn)行低速循環(huán)15 min;逐步關(guān)小回流閥,中速循環(huán)15 min;再調(diào)節(jié)閥門,關(guān)閉回流閥,高速循環(huán)30 min。整個(gè)過程中監(jiān)測(cè)清洗液溫度,并將其控制在容許的范圍內(nèi)。溫度越高清洗效果越好。循環(huán)清洗結(jié)束后停掉清洗泵,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行1 h浸泡;浸泡結(jié)束后,重復(fù)上述循環(huán)步驟。酸洗結(jié)束后,排放掉清洗槽中酸清洗液,并用純水沖洗反滲透膜直至pH值接近中性。堿洗時(shí),調(diào)節(jié)清洗泵出口閥和回流閥,循環(huán)30 min。整個(gè)過程監(jiān)測(cè)清洗液溫度(在容許范圍內(nèi),溫度越高清洗效果越好);循環(huán)清洗結(jié)束后,停清洗泵,浸泡系統(tǒng)1 h;重復(fù)上述循環(huán)步驟。堿洗結(jié)束后,排放掉清洗槽中的堿清洗液,并用純水沖洗反滲透膜直至pH值接近中性。

實(shí)施效果:膜單元經(jīng)過酸洗后,處理量及壓力恢復(fù)正常,確保鹽水中硫酸根含量達(dá)標(biāo)。

4.3 冷凍單元

大多數(shù)氯堿企業(yè)在冷凍單元采用的是對(duì)鹵槽和沉硝槽的工藝,由于開封東大規(guī)模較小,生產(chǎn)能力為350 kg/h,故將二者合二為一,采用一體式結(jié)晶沉降槽,即富硝鹽水進(jìn)入高效結(jié)晶器的內(nèi)桶,通過冷凍循環(huán)泵使鹽水在蒸發(fā)器中和氟利昂換熱,降溫后溢流至高效結(jié)晶器外桶結(jié)晶,再進(jìn)入離心機(jī)分離。在運(yùn)行過程中,經(jīng)常出現(xiàn)離心機(jī)振動(dòng)大,濾布更換頻繁,濾網(wǎng)常被刮刀損傷的情況。

原因分析:高效結(jié)晶器內(nèi)桶的晶體不能隨液體溢流充分帶入外桶體,造成晶體在內(nèi)桶中富集;同時(shí),結(jié)晶器內(nèi)有較大的結(jié)晶固體團(tuán)塊,在流入離心機(jī)時(shí)造成離心機(jī)偏心,振動(dòng)增大。

應(yīng)對(duì)措施:①在一體式沉降結(jié)晶槽內(nèi)筒壁上,自內(nèi)筒底部水平焊縫向上,在1 150 mm高度上開12個(gè)Ф 40的圓孔,圓周均布。②進(jìn)料口N2的端部改為“S”形管,增加內(nèi)筒流體的擾動(dòng)性和晶體均勻度。具體方式是在原N2進(jìn)液管底部錐角截平后焊接法蘭。新加工Ф 219接管,長(zhǎng)度650 mm,頂部焊接法蘭,底部接兩只90 °Ф 133彎管,彎管彎徑500 mm(見圖3)。③改變操作模式,由高效結(jié)晶器外桶去離心機(jī)出料改為內(nèi)外桶同時(shí)出料,根據(jù)離心機(jī)出料情況及時(shí)調(diào)整內(nèi)外桶手動(dòng)閥門,控制離心機(jī)進(jìn)料液的固液比。

圖3 高效結(jié)晶進(jìn)料管結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Structural diagram of inlet pipe for high-efficiency crystallization

實(shí)施效果:改造高效結(jié)晶器后,更換透水能力下降的離心機(jī)濾網(wǎng),濾網(wǎng)未再破損。

5 結(jié)語

在長(zhǎng)期實(shí)踐過程中,膜法脫硝裝置可能會(huì)遇到這樣或那樣的問題。氯堿企業(yè)只有不斷地探索與發(fā)現(xiàn),深度挖潛,改進(jìn)新工藝,提高新技術(shù),才能采取行之有效的方案,使各項(xiàng)工藝指標(biāo)達(dá)到最優(yōu)。

[1] 錢永純, 王成波.膜法除硫酸根裝置運(yùn)行與改進(jìn)[J].氯堿工業(yè),2015,51(6):5-7,9.

[2] 凱膜過濾技術(shù)(上海)有限公司.凱膜過濾技術(shù)方案書[M].2010.8.

[編輯:費(fèi)紅麗]

Summary on running of membrane process device for sulfate removal

WANGLili1,LIXinmin2,WANGWanli2,LiYang1

(1.Kaifeng Dongda Chemical Industry Co., Ltd., China Pingmei Shenma Group, Kaifeng 475003, China;2.Tianjin Chenyao Chemical Engineering Design Service Co., Ltd., Tianjin 300000, China)

brine refining; membrane process device for sulfate removal;production failure; treatment measures

The problems occurred in the running of membrane process device for sulfate removal are summarized, and the corresponding treatment measures are proposed.

王黎麗(1972—),女,工程師,2011年畢業(yè)于河南大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),現(xiàn)任中國(guó)平煤神馬集團(tuán)開封東大化工公司離子膜分廠主任工程師。

2017-01-13

TQ114.261

B

1008-133X(2017)05-0009-04

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