陳文龍
【摘要】山東石大科技集團(tuán)(簡(jiǎn)稱石大科技)為探索一條低品質(zhì)汽油改質(zhì)的途徑,在20萬(wàn)噸/a兩段提升管催化裂化裝置(TSRFCC)進(jìn)行常壓直餾汽油改質(zhì)實(shí)驗(yàn)。通過(guò)工業(yè)應(yīng)用表明,采用TSRFCC技術(shù)并使用相應(yīng)的輔助催化劑使汽油中烯烴體積分?jǐn)?shù)大幅度下降,芳烴體積分?jǐn)?shù)有所增加。
【關(guān)鍵詞】產(chǎn)品組成 改質(zhì) 常壓蠟油 回?zé)捔?直餾汽油
一、前言
石大科技有1.0Mt/a常減壓裝置,0.2Mt/a兩段提升管催化裂化裝置,3萬(wàn)噸氣體分離裝置和7萬(wàn)噸/a溶劑油裝置各1套。常壓裝置生產(chǎn)的直餾汽油作為溶劑油裝置的原料生產(chǎn)號(hào)70#溶劑油,產(chǎn)品附加值較低。本廠采用直餾汽油進(jìn)催化裂化裝置回?zé)捈夹g(shù)以改善直餾汽油品質(zhì),提高其辛烷值。
二、裝置概況
石大科技催化裂化裝置是應(yīng)用石油大學(xué)(華東)化學(xué)化工學(xué)院開(kāi)發(fā)的兩段提升管技術(shù)的第一套工業(yè)化實(shí)驗(yàn)裝置。第一根提升管裂化新鮮原料,第二根提升管下部噴嘴進(jìn)直餾汽油,上部噴嘴進(jìn)回?zé)捰秃陀蜐{。兩器采用沉降器在上、再生器在下的同軸式布置,新增加催化劑緩沖罐,可起部分燒焦作用。催化劑自再生器用輸送管提升到催化劑緩沖罐后,再?gòu)拇呋瘎┚彌_罐分別進(jìn)入一、二段提升管,反應(yīng)后油氣進(jìn)入沉降器。特點(diǎn)是催化劑接力、大劑油比、短反應(yīng)時(shí)間及分段反應(yīng),能夠提高輕質(zhì)油收率,降低干氣和焦碳產(chǎn)率,并改善汽油的產(chǎn)品質(zhì)量。
三、直餾汽油改質(zhì)技術(shù)
直餾汽油不含烯烴且鏈烷烴含量較高,辛烷值低,通過(guò)催化改質(zhì)可使芳烴含量明顯增加,馬達(dá)法辛烷值提高10~22個(gè)單位。酸性催化劑的反應(yīng)機(jī)理為:在高溫、高劑油比、短接觸時(shí)間等條件下,既有利于小分子的改質(zhì),又有利于減少干氣和焦炭的生成,其產(chǎn)品分布較為理想。
四、直餾汽油改質(zhì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程
直餾汽油改質(zhì)工業(yè)應(yīng)用為了減少直餾汽油回?zé)捔繉?duì)裝置操作穩(wěn)定性和產(chǎn)品分布的影響并根據(jù)石油大學(xué)實(shí)驗(yàn)室研究數(shù)據(jù)將汽油回?zé)捔慷ㄔ谝欢畏磻?yīng)器新鮮進(jìn)料量的8-9%(m),通過(guò)調(diào)整不同催化劑添加量和二段劑油比以考察汽油的產(chǎn)品性質(zhì)。制定以下生產(chǎn)方案:一段進(jìn)料量22.0-22.5t/h,汽油回?zé)捔?.8-1.9t/h,然后分為五個(gè)階段進(jìn)行調(diào)整操作:①LTB-2催化劑在系統(tǒng)藏量中所占比例從7%提高到11%,平穩(wěn)運(yùn)行2d;②LTB-2催化劑在系統(tǒng)藏量中所占比例從11%提高到15%,平穩(wěn)運(yùn)行2d;③二段反應(yīng)溫度從510℃提高到520℃,平穩(wěn)運(yùn)行2d;④二段反應(yīng)溫度從520℃提高到530℃,平穩(wěn)運(yùn)行2d;⑤二段反應(yīng)溫度維持530℃,二段進(jìn)5噸重油回?zé)挘椒€(wěn)運(yùn)行2d。
(一)原料油
催化裂化裝置加工的原料油為常壓蠟油,其性質(zhì)如下:密度(20 ℃)為0.9013g.cm-3;黏度(80 ℃) 為21.21mm2.s-1;凝固點(diǎn)42℃;殘?zhí)抠|(zhì)量分?jǐn)?shù)0.64%;飽和烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)75.46%;芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)20.06%;膠質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)4.48%;瀝青質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)0%;初餾點(diǎn)337℃;10%餾出421℃;50%餾出468℃;90%餾出550℃。
常減壓直餾汽油性質(zhì)如下:密度(20 ℃)0.7325g.cm–3;黏度(50 ℃)0.432mm2.s-1;黏度(100 ℃)0.253mm2.s-1;相對(duì)分子量99;飽和烴烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)90.91%;芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)8.29%;烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)0%;研究法辛烷值54.7;初餾點(diǎn)49℃;10%餾出78℃;50%餾出108℃;90%餾出132℃;干點(diǎn)154℃。
(二)催化劑
催化裝置使用的催化劑CORH性質(zhì):Na2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.24%;Al2O3質(zhì)量分?jǐn)?shù)49.8%;灼燒減量12.1%;比表面積225m2·g-1;孔體積(水滴法)mL·g->0.311;堆密度0.72g·mL-1;微反活性(800 ℃×4 h)80;篩分組成質(zhì)量分?jǐn)?shù):<45.8μm時(shí)為4.9;45.8~111.0μm時(shí)為91.3;>111.0μm時(shí)為3.8。
催化劑LTB-2性質(zhì):Na2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.21%;Al2O3 質(zhì)量分?jǐn)?shù)48.6%;灼燒減量9.2%;比表面積211m2·g-1;孔體積(水滴法)mL·g->0.311;堆密度0.74g·mL-1;微反活性(800 ℃×4h)78;篩分組成質(zhì)量分?jǐn)?shù):<45.8μm時(shí)為5.2;45.8~111.0μm時(shí)為91.6;>111.0
μm時(shí)為3.2。
(三)實(shí)驗(yàn)方案
分為五個(gè)階段進(jìn)行實(shí)驗(yàn),直餾汽油回?zé)捄髮?duì)裝置操作影響較小,。隨著LTB-2催化劑加量的增加汽油辛烷值有較為明顯提高。當(dāng)二段劑油比大幅度提高以后汽油辛烷值有小幅度提高,在裝置檢修時(shí)將直餾汽油回?zé)捴苯佣晤A(yù)提升段以增加劑油比。直餾汽油回?zé)捙c投用前相比,汽油的烯烴體積分?jǐn)?shù)降幅較大,芳烴體積分?jǐn)?shù)變化不大,研究法辛烷值為89.2~90.8。
(四)直餾汽油進(jìn)催化裝置反應(yīng)機(jī)理討論
直餾汽油進(jìn)入FSRFCC裝置第二段提升管反應(yīng)器下噴嘴與再生催化劑接觸,通過(guò)調(diào)整操作條件二段劑油比能達(dá)到15大幅超出常規(guī)催化裂化的劑油比。并且第二段提升管反應(yīng)時(shí)間較短,減少了二次裂化反應(yīng),降低了汽油組分裂解為液化氣量,并且第二段反應(yīng)溫度控制控制在530度左右直餾汽油在高活性、高溫度的條件下,裂解成小分子烯烴而轉(zhuǎn)移到液化氣中,降低了汽油的烯烴組分。
直餾汽油能進(jìn)入其孔道進(jìn)行瞬間反應(yīng),而重油則不能進(jìn)入反應(yīng)。直餾汽油在催化劑強(qiáng)酸中心發(fā)生氫轉(zhuǎn)移和異構(gòu)化反應(yīng)。因直餾汽油生焦量非常少只有0.5%,因而不影響重油轉(zhuǎn)化。催化劑孔道內(nèi)表面積碳很少。催化劑內(nèi)表面很少的積碳不會(huì)影響重油轉(zhuǎn)化。而重油回?zé)捴笫苟蝿┯捅让黠@增加直餾汽油能與催化劑更充分接觸,促進(jìn)了氫轉(zhuǎn)移和異構(gòu)化反應(yīng)。氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)降低了汽油中烯烴體積分?jǐn)?shù),而異構(gòu)化反應(yīng)增加了芳烴體積分?jǐn)?shù),保證了汽油辛烷值。
五、結(jié)論
(1)直餾汽油進(jìn)行催化改質(zhì),使低品質(zhì)汽油性質(zhì)得到提高,且穩(wěn)定汽油的辛烷值降幅不大。
(2)與直餾汽油回?zé)捦队们跋啾龋偷南N體積分?jǐn)?shù)下降幅度較大,芳烴體積分?jǐn)?shù)變化不大,研究法辛烷值為89.2~90.8。
(3)LTB-2多產(chǎn)丙烯催化劑對(duì)直餾汽油改質(zhì)有明顯的促進(jìn)作用,二段大劑油比對(duì)汽油改質(zhì)也有一定的幫助。
(4)對(duì)直餾汽油進(jìn)行回?zé)?,投資小,裝置改造方便,裝置操作穩(wěn)定。在一些沒(méi)有直餾汽油改質(zhì)的裝置上,是一條有效改善汽油品質(zhì)的途徑,能為煉廠帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn):
[1]崔素新,張國(guó)才, 低品質(zhì)汽油催化改質(zhì)[D].催化裂化協(xié)作組第七屆年會(huì)報(bào)告論文集. 北京:中國(guó)石化集團(tuán)公司催化裂化情報(bào)站, 2000.
[2]孫武,兩段提升管催化裂化多產(chǎn)丙烯催化劑LTB-2的應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2006.