鄭如森 高文祥 鄒國慶 汪浩洋 宋明哲(中石油塔里木油田公司,新疆 庫爾勒 841000)
塔里木油田超高壓高產(chǎn)氣井壓井方法初探
鄭如森 高文祥 鄒國慶 汪浩洋 宋明哲(中石油塔里木油田公司,新疆 庫爾勒 841000)
本文介紹三超氣井在油套連通、生產(chǎn)套管存在漏點(diǎn)、環(huán)空壓力超限的情況下,首先考慮井控風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合壓井液類型、壓井液密度、壓井方法等,采用非常規(guī)壓井方法有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。
三超氣井壓井;地面節(jié)流及分離裝置
塔里木油田**號(hào)氣藏是超深、超高壓、高溫氣藏的典型代表,隨著天然氣勘探開發(fā)的不斷深入,目前大量的氣井在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)油管外環(huán)空或套管外環(huán)空持續(xù)帶壓的問題。異常環(huán)空持續(xù)帶壓氣井里面尤其以油套竄通(即生產(chǎn)油管與套管之間竄通)的高壓氣井問題最為突出,而外層技術(shù)套管壓力超過其管柱承受的極限壓力,可能導(dǎo)致整口井報(bào)廢,甚至引發(fā)天然氣竄漏至地層、泄漏至井口等無法控制的災(zāi)難性事故[1]。要及時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn),徹底解決油套竄通及高壓氣井技術(shù)套管帶壓問題,需要壓井及徹底修井恢復(fù)井筒。以A井為例,對(duì)其井筒帶壓狀況和后期壓井過程中存在的突出問題進(jìn)行全面分析。
A井于2014年2月12日完鉆,其完井管柱為“改造”-“投產(chǎn)”-“完井”一體化管柱(自上而下):油管掛+雙公短節(jié)+ 114.3x12.7mm斜坡油管+4"SP井下安全閥+114.3x12.7mm斜坡油管+114.3x9.65mm斜坡油管+88.9x9.52mm斜坡油管+ 88.9x7.34mm斜坡油管+88.9x6.45mm斜坡油管+5-1/2"THT封隔器+88.9x6.45mm斜坡油管2根+投撈式堵塞器+88.9x6.45mm斜坡油管+分層壓裂閥+93.2x10mm直連油管+POP球座(見圖1)。
A井于2014年9月2日投產(chǎn),投產(chǎn)初期地層壓力為122MPa,地層溫度為170℃,平均氣產(chǎn)量70×104m3/d,投產(chǎn)后A環(huán)空壓力持續(xù)下降,后期不斷補(bǔ)壓,截止2016年10月20日,補(bǔ)壓達(dá)135次,累計(jì)補(bǔ)進(jìn)環(huán)空保護(hù)液48m3,B環(huán)空壓力在2014年10月28日由0MPa開始上漲,至15年6月29日上升到41MPa趨于穩(wěn)定,后呈現(xiàn)波動(dòng)并整體下降趨勢,壓力測試放出可燃?xì)怏w;C環(huán)空壓力于2015年8月2日由0MPa開始上漲,最高漲至29.11MPa后呈現(xiàn)波動(dòng)并整體下降趨勢,測試放出可燃?xì)怏w;D環(huán)空壓力0.05MPa無變化。2016年10月20日,生產(chǎn)油壓突然由83.11MPa下降至74.83MPa又恢復(fù)至83.94MPa峰值后持續(xù)下降,至壓井前下降至71.61MPa,A環(huán)空壓力由5.24MPa突升至40MPa后持續(xù)上升至73.65MPa,B環(huán)空壓力由21.2MPa漲至22.4MPa后下降至20.5MPa,C環(huán)空壓力由19.4MPa上漲至34.6MPa,為避免C環(huán)空屏障失效,現(xiàn)場通過毛細(xì)管線泄壓至8.22MPa,關(guān)閉后又快速恢復(fù)至34.6MPa。
圖1 A井井身結(jié)構(gòu)示意圖
(1)C環(huán)空超壓。C環(huán)空外層套管抗內(nèi)壓強(qiáng)度為33MPa,其強(qiáng)度的80%為26.4MPa,C環(huán)空內(nèi)層套管抗外擠強(qiáng)度為60MPa,其強(qiáng)度的80%為48MPa,套管頭TF14-3/8"×10-3/4"-70額定壓力的80%為56MPa,試壓值為19MPa,根據(jù)API RP90-2計(jì)算C環(huán)空允許最大帶壓值為19MPa。目前壓力已達(dá)到34.6MPa,持續(xù)帶壓且測試放壓后快速恢復(fù)至原壓力,故在壓井過程中打開C環(huán)空應(yīng)急放噴管線放壓,并對(duì)放空氣燃燒處理,避免該壓力竄漏至D環(huán)空造成井況惡化。
(2)生產(chǎn)套管存在漏點(diǎn)。生產(chǎn)過程中A環(huán)空壓力不能維持,持續(xù)補(bǔ)壓消耗有機(jī)鹽達(dá)48m3,目前雖然壓力上漲緩慢,但是否仍在滲漏,不能判斷,所以在壓井過程中打開A環(huán)空應(yīng)急放噴管線放壓,避免氣體進(jìn)入地層。
(3)儲(chǔ)層保護(hù)工作要求高。本次壓井后修井作業(yè)工序較多,施工時(shí)間長且修井完后要進(jìn)行套管評(píng)價(jià)和二次完井,恢復(fù)單井產(chǎn)能,所以對(duì)壓井液性能要求較高,耐高溫且與地層要有很好的配伍性。又因該井地層壓力窗口窄,目的層鉆進(jìn)期間間斷漏失鉆井液1117.61m3,常規(guī)壓井液不但壓井不穩(wěn),且會(huì)污染儲(chǔ)層影響后期單井產(chǎn)量。
(4)無液氣分離裝置。壓井過程中,要對(duì)A、C環(huán)空壓力控制放壓,由于A環(huán)空有環(huán)空保護(hù)液,在放壓過程中可能會(huì)放出液體,處于環(huán)??紤],應(yīng)進(jìn)行液氣分離。而且該井氣產(chǎn)量高,地層物性好,正反擠壓井不能完全壓穩(wěn)地層,循環(huán)壓井過程中壓井液氣侵嚴(yán)重,需進(jìn)行循環(huán)脫氣,所以組織安裝節(jié)流管匯和液氣分離器進(jìn)行正反循環(huán)壓井。
由于油套已連通,且A環(huán)空測試已放出天然氣,C環(huán)空壓力持續(xù)上漲超過其允許帶壓值,且壓力無法釋放至允許帶壓值以下。該井一級(jí)屏障已經(jīng)失效,二級(jí)屏障退化,壓井前油壓71.61MPa,A環(huán)空壓力73.65MPa,B環(huán)空壓力20.5MPa,C環(huán)空壓力32.77MPa,D環(huán)空壓力保持相對(duì)穩(wěn)定0.05MPa。為使風(fēng)險(xiǎn)不進(jìn)一步加劇,在目前井口條件下見圖2,首先采用氣田水進(jìn)行半壓井控制井口壓力,而后采用油基泥漿進(jìn)行壓井轉(zhuǎn)入修井作業(yè)。具體壓井施工過程如下。
(1)氣田水半壓井。壓井采用逐步調(diào)低生產(chǎn)產(chǎn)量,油管內(nèi)擠入密度1.03-1.09g/cm3氣田水和密度1.4g/cm3有機(jī)鹽液體,A、C環(huán)空通過放噴泄壓方式進(jìn)行半壓井作業(yè)。在生產(chǎn)通道關(guān)閉后,油壓由71.61上漲至76.79MPa,A環(huán)空壓力由73.65上漲至77.26MPa,擠入液體27m3后油壓和A環(huán)空壓力先后出現(xiàn)拐點(diǎn),判斷液體到達(dá)生產(chǎn)管柱泄漏點(diǎn),計(jì)算漏點(diǎn)在井深4600米,擠入液體112m3壓井結(jié)束,關(guān)閉油管及A、C環(huán)空,油壓39.34MPa,A環(huán)空壓力71.63MPa,B環(huán)空壓力17.07MPa,C環(huán)空壓力3.37MPa。經(jīng)歷7天之后,油壓上漲至82.07MPa,A環(huán)空壓力上漲至82.75MPa,C環(huán)空壓力上漲至38MPa,再次正擠氣田水293m3,擠入25.3m3時(shí),壓力出現(xiàn)拐點(diǎn),與第一次壓井施工相似,壓井施工結(jié)束后,油壓37.24MPa,A環(huán)空壓力51.72MPa,B環(huán)空壓力18.07MPa相對(duì)穩(wěn)定,C環(huán)空壓力20.69MPa。經(jīng)歷2天21小時(shí)后,油壓上漲至80MPa,A環(huán)空壓力上漲至81.45MPa,C環(huán)空壓力上漲至38.62MPa趨穩(wěn)。
由于氣田水壓井后油氣上竄速度快,且氣田水防氣竄能力弱,壓力上漲越來越快,不能為修井設(shè)備搬安爭取有效的安全時(shí)間,為了保護(hù)儲(chǔ)層和為下步工作爭取時(shí)間,采用油基泥漿進(jìn)行壓井。
(2)油基泥漿正反擠壓井。油管內(nèi)正擠氣田水170m3后跟注密度1.73g/cm3油基泥漿60m3,結(jié)束后油壓2.65MPa,A環(huán)空壓力50.33MPa,B環(huán)空壓力17.07MPa,C環(huán)空壓力20MPa,經(jīng)歷2天后油壓10.23MPa,A環(huán)空壓力58.32MPa,B環(huán)空壓力18MPa,C環(huán)空壓力29.68MPa都趨于穩(wěn)定。各環(huán)空壓力依然較高,為實(shí)現(xiàn)徹底壓井,進(jìn)行油管穿孔作業(yè),穿孔井段6129.39-6130.39m,孔數(shù)10孔,孔徑7mm。油管穿孔后進(jìn)行正循環(huán)脫氣、反擠壓井共泵入油基壓井液241.4m3,結(jié)束后油壓20.68MPa,A環(huán)空壓力33.55MPa,B環(huán)空壓力22MPa,C環(huán)空壓力17.24MPa,之后B環(huán)空壓力上漲至39MPa趨穩(wěn)。
正循環(huán)脫氣有一定效果,但地面罐容需進(jìn)行返出液體的計(jì)量、回收、脫氣,沒有足夠的空罐進(jìn)行液體脫氣循環(huán),且反擠壓井時(shí)漏點(diǎn)位置形成短路,漏點(diǎn)位置與穿孔位置之間環(huán)空可能存在氣體,處理起來較為復(fù)雜。為完全壓穩(wěn)井筒,連接壓井管匯及液氣分離器,拆除A環(huán)空放噴管線,連接反循環(huán)管線。
圖2 壓井井口流程圖
(3)節(jié)流循環(huán)脫氣。壓井前油壓12.3MPa,A環(huán)空壓力33.3MPa,B環(huán)空壓力33.1MPa,C環(huán)空壓力30.68MPa,正循環(huán)節(jié)流脫氣共泵入1.73g/cm3油基鉆井液143m3,返排129.3m3(密度1.6-2.0g/cm3),施工中B、C環(huán)空壓力穩(wěn)定,C環(huán)空出口持續(xù)點(diǎn)火,焰高0.5m左右,結(jié)束后油壓8.27MPa,A環(huán)空壓力53.79MPa,C環(huán)空壓力22.41MPa。再次進(jìn)行正循環(huán)節(jié)流脫氣,分三階段共泵入1.85g/cm3油基泥漿155m3,A環(huán)空壓力下降至3.38MPa,油壓18MPa;累計(jì)返出1.35-1.81 g/cm3混漿23.8m3,停泵觀察10min,A環(huán)空壓力下降至0.9MPa,油壓為0,井控風(fēng)險(xiǎn)已得到控制。
(1)A井在壓井過程中采用節(jié)流循環(huán)脫氣壓井的方法,有效地控制了井控風(fēng)險(xiǎn),且未發(fā)生井漏,很好地保護(hù)了儲(chǔ)層,為今后類似三超氣井壓井方法的選擇提供了借鑒。
(2)對(duì)于類似超高壓高產(chǎn)氣井的壓井施工,井筒容積大且日產(chǎn)氣量高,完井管柱竄漏但未斷脫,油管穿孔位置和泄漏通道相距較遠(yuǎn),在循環(huán)壓井過程中存在短路,環(huán)空氣侵流體被循環(huán)出來的效率很低,循環(huán)壓井過程中必須配備節(jié)流管匯及液氣分離裝置。
(3)超高壓高產(chǎn)氣井壓井過程中,尤其是對(duì)環(huán)空異常帶壓井的施工,保證井口裝備的安全和有效性是控制井控風(fēng)險(xiǎn)的前提條件,對(duì)于油套連通的高產(chǎn)氣井進(jìn)行壓井施工作業(yè),冬季施工時(shí)放噴管線需采取保溫措施,防止放壓過程中產(chǎn)生的冰水化合物堵塞管線。
[1]孫曉俊,黃鐘新,任亮等.油套竄通高壓氣井安全生產(chǎn)措施[J].天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì),2016,10(1):54-56.
鄭如森(1987-),男,漢族,助理工程師,從事井下作業(yè)監(jiān)督工作。