洪益琴
(浙江聯(lián)池水務(wù)設(shè)備股份有限公司 浙江杭州 311121)
摘要:莒南自來水廠面臨超負荷運行,水質(zhì)差,原水多藻、錳超標(biāo)現(xiàn)象,通過對水廠的整體分析,將虹吸濾池改造成V型濾池,提高了濾池處理水量,實現(xiàn)濾池自動化運行,并取得了良好的效益。
關(guān)鍵詞:虹吸濾池;V型濾池;氣水反沖洗
1. 前言
山東省莒南自來水廠設(shè)計規(guī)模為5.0×104m?/d,水廠采用常規(guī)處理工藝,即一座折板絮凝池、一座平流沉淀池和濾池(兩座虹吸濾池和兩座鋼制濾池)。兩座鋼制濾池處理規(guī)模為2.0×104m?/d,兩座虹吸濾池處理規(guī)模為1.5×104m?/d四座濾池總的制水能力僅能達到3.5×104m?/d,不能滿足水廠供水高峰時4.2×104m?/d的供水規(guī)模的要求。
虹吸濾池是一種依靠水力作用自動運行的濾池,隨著新的飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的實施,虹吸濾池都面臨著出水水質(zhì)不能達標(biāo)的難題。另外,虹吸濾池利用自身清水廊道中的濾后水進行沖洗,沖洗水頭非常有限,濾池普遍沖洗不干凈,對藻類在濾料面繁衍滋生問題更是無能為力。
莒南自來水廠兩座虹吸濾池為解決沖洗問題于2010年進行了氣水反沖洗改造,一定程度上解決了濾池沖洗不徹底問題,滿足了當(dāng)時的要求。但是經(jīng)過幾年運行,濾池跑砂問題突出,濾料流失較多。并且由于長期超負荷運行,濾池濾速大,過濾周期短,沖洗較頻繁,水量浪費多,出水水質(zhì)不佳。
為滿足供水高峰季節(jié)供水需求,解決虹吸濾池沖洗問題,提高濾池高峰期水處理量,提高出水水質(zhì),實現(xiàn)濾池氣水反沖洗全自動化運行。水廠決定將現(xiàn)有的虹吸濾池改為先進的V型濾池。
2. 改造方案
整個濾池改造分為池體土建結(jié)構(gòu)改造、進出水系統(tǒng)改造、沖洗水系統(tǒng)改造、反沖洗進氣系統(tǒng)改造和自控系統(tǒng)改造幾方面內(nèi)容。
2.1 池體土建結(jié)構(gòu)改造
莒南水廠虹吸濾池按照標(biāo)準(zhǔn)圖集S773(一)建造,每座池分為6格,單格尺寸僅為3.0m×2.0m,6格濾池分別位于濾池中間廊道的兩側(cè)。由于單格濾池面積僅6m2,改造后又有提升水量的要求,因此擴大濾池過濾面積是本次改造重點。為擴展濾池有效過濾面積,改造中將位于濾池同側(cè)的3格合并為一格,將原來3格濾池之間的池壁在濾板配水系統(tǒng)至改造后的排水溢流堰區(qū)域打通處理,同時取消位于濾池一側(cè)的大虹吸排水渠,并將此部分面積利用,作為濾池過濾面積。為縮短改造施工工期,濾池配水系統(tǒng)濾板采用了能夠快速安裝、很快投產(chǎn)的專利技術(shù)不銹鋼濾板及改進后的長柄濾頭配水配氣系統(tǒng),采用單層均質(zhì)石英砂濾料過濾。取消了濾池內(nèi)的洗沙排水槽,將原濾池中間清水廊道改造為上下兩層的配氣配水渠和排水渠。在濾池一側(cè)增加了進水V型槽,濾池改造后變?yōu)閂型濾池。改造后每座濾池分為2格,單格尺寸為6.5m×3.95m,濾池結(jié)構(gòu)改造前后對比見圖1。
2.2 進、出水系統(tǒng)改造
原虹吸濾池進水每座濾池由兩根進水管分別進入兩側(cè)濾池的進水渠,然后通過進水虹吸管向各格濾池進水。改為V型濾池,進水方式從濾池靠外側(cè)池壁內(nèi)安裝的不銹鋼V型槽進水,分別從原來的DN400進水總管上接一條DN300管路穿過濾池池壁后至V型槽進口處,每格濾池進水管道上設(shè)一套DN300進水電動蝶閥。
改造前虹吸濾池出水從位于濾池中間的清水廊道末端溢流堰出水。改造后因濾池沖洗方式改為水泵沖洗,沖洗時濾池底部必須封閉,濾料底部清水不能再進入清水池。因此濾池出水需由閥門進行控制,當(dāng)濾池沖洗時出水閥關(guān)閉,防止沖洗水短流進入清水池。同時,對濾池的清水廊道進行封閉,在現(xiàn)有的溢流堰一側(cè)設(shè)置濾后DN300清水管,并安裝出水調(diào)節(jié)閥。根據(jù)濾池的過濾水位調(diào)節(jié)閥門開啟度,保持濾池相對恒定的水位過濾。
2.2 沖洗水系統(tǒng)改造
虹吸濾池原來的沖洗方式是利用濾池中間清水廊道內(nèi)濾后水沖洗,改造后濾池改為水泵沖洗方式,由清水池內(nèi)吸水沖洗。濾池沖洗管從靠沉淀池一側(cè)的濾池池壁進入原濾池中間廊道內(nèi),中間廊道板上層的出水孔均需封閉,并且清水廊道內(nèi)三格濾池之間的隔墻需進行部分拆除,使改造后的清水廊道連為一體。清水廊道與靠濾頭濾板側(cè)隔墻底部重新構(gòu)建配水孔,保證反沖洗水均勻分布。
中間廊道上部隔板原出水孔封閉后分為上下兩層,上層作為濾池沖洗排水渠,在原來濾池的反沖洗排水側(cè)設(shè)置排水閘板閥,控制濾池排水,濾池反沖洗經(jīng)閘板閥孔溢流后由原濾池的DN400排水管排出。
為減少設(shè)備投入,新增一臺濾池氣水聯(lián)洗時的沖洗水泵,濾池單水反沖洗水泵利用現(xiàn)有的沖洗水泵,通過沖洗閥門開啟度的調(diào)節(jié)獲得合適的沖洗強度。
2.3 反沖洗進氣系統(tǒng)改造
濾池反沖洗空氣管由靠沉淀池側(cè)濾池外池壁進入,左右兩格濾池各設(shè)置一根DN200進氣管,濾池進氣管直接布置在濾池底部配水空間內(nèi),為保證布氣均勻濾池內(nèi)氣沖管上設(shè)DN40布氣三通接到濾板底部。每格濾池由反沖洗氣管將空氣引入濾池內(nèi),由配氣支管向濾板底部布氣,通過閥門控制進氣。新增兩套沖洗用的羅茨風(fēng)機,布置在兩座濾池之間現(xiàn)有風(fēng)機的安裝平臺上。改造后的V型濾池通過超聲波液位計提供的液位信號控制清水調(diào)節(jié)閥的開啟度實現(xiàn)恒水位過濾。
2.4 自控系統(tǒng)改造
增加自控系統(tǒng),實現(xiàn)濾池過濾沖洗的全自動運行,自控系統(tǒng)總控制柜1臺,設(shè)置在兩座濾池之間的設(shè)備平臺上,在每座濾池的頂部再分別設(shè)置1套就地控制柜,便于操作人員觀察濾池沖洗情況。自控系統(tǒng)采用控制計算機、PLC、儀表及控制按鈕等組成,對濾池進水、水位、過濾運行和氣水反沖洗的全過程進行自動控制。
3. 改造效果及效益
本工程濾池改造為2016年7月改造完成,運行至今半年多以來,濾池運行穩(wěn)定,濾后水質(zhì)明顯優(yōu)于原虹吸濾池。虹吸濾池改造前后參數(shù)對比如表1所示。
由表1可見,濾池改造后在以下幾個方面效果明顯:
3.1 過濾面積增加,水處理量提高
改造前后濾池過濾面積增加了43%,提高了濾池產(chǎn)水量。改造的兩座濾池由原1.5×104m3/d(兩座)規(guī)??商嵘?.15×104m3/d。另外兩座鋼制濾池規(guī)模均為1.0×104m3/d,因此改造后水廠正常生產(chǎn)能力已經(jīng)達到4.15×104m3/d。在供水高峰時可適當(dāng)提高濾池負荷,能夠保證4.5×104m3/d的日供水規(guī)模,完全可以應(yīng)對供水高峰時4.2×104m3/d的供水量。
3.2 濾后水質(zhì)改善
改造前濾后水的濁度有時會超過1.0NTU,錳含量也嚴(yán)重超標(biāo),改造后濾后水濁降到了0.4NTU以下,錳含量在0.06mg/L范圍內(nèi)。
3.3 反沖洗水量降低
濾池的沖洗水量改造前33m3/格,改造后降低為33m3/3格,節(jié)水達到了近50%,按此改造后水廠兩座濾池每年可再少排水約7.0×104m3濾前水,大幅度降低了水廠自耗水量及廢水排放量。
4. 結(jié)束語
莒南水廠虹吸濾池通過本次改造,出水水質(zhì)和運行穩(wěn)定性均達到了預(yù)期的目標(biāo),氣水反沖洗V型濾池出水效果良好,運行穩(wěn)定,具有應(yīng)用的實際價值,為虹吸濾池的升級改造提供了新的思路和良好的途徑。
參考文獻:
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