賀迎春(長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司,湖南長沙 410011)
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某冶煉廠污酸廢水處理設(shè)計
賀迎春
(長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司,湖南長沙 410011)
冶煉廠的制酸系統(tǒng)所產(chǎn)生的污酸含有多種重金屬及砷等毒害物質(zhì),通過采用分步沉淀法+膜分離深度處理法的組合工藝,處理了制酸系統(tǒng)所產(chǎn)生的污酸廢水,既成功地解決了含有多種重金屬離子的廢水處理問題,減少了水體中砷、銅、鋅等的排放量,又將處理后的出水回用于生產(chǎn),提高了水的重復(fù)利用率。
污酸廢水;重金屬;分步沉淀法;膜分離法
某銅鎳礦冶煉廠主要生產(chǎn)高冰鎳和硫酸,年產(chǎn)高冰鎳8 000 t,硫酸25×104t。該冶煉廠采用氧氣側(cè)吹熔池熔煉—轉(zhuǎn)爐吹煉工藝,熔煉及吹煉所產(chǎn)生的煙氣經(jīng)余熱利用及收塵之后送至制酸系統(tǒng)生產(chǎn)硫酸,余熱回收所產(chǎn)生的蒸汽則用于發(fā)電。制酸系統(tǒng)所產(chǎn)生的污酸含有重金屬物質(zhì)及砷等毒害物質(zhì)[1],為保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用水,因此需新建污水處理站一座。考慮為本工程發(fā)展留有余地,污水處理設(shè)計規(guī)模為30 m3/h,工作制度16 h/d。
1.1 進(jìn)水水質(zhì)
該工程需處理的污酸廢水量為480 m3/d,原水中含污酸濃度:3.49%,SO2含量:104.6 g/d,污酸塵含量:≤960 kg/d。
其它成分見表1。
表1 其它成分含量
1.2 出水水質(zhì)
本工程要求出水達(dá)《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》中間冷開式系統(tǒng)循環(huán)冷卻水水質(zhì)指標(biāo),部分指標(biāo)如下:(1)濁度:≤20 NTU;(2)pH:≤6.8~9.5;(3)鈣硬度+甲基橙堿度(以CaCO3計):CaCO3穩(wěn)定指數(shù)RSI≥3.3,濃度≤1 100 mg/L,傳熱面水側(cè)壁溫大于70℃,鈣硬度小于200 mg/L;(4)總Fe:≤1.0mg/L;(5)Cu2+:≤0.1mg/L。
針對本工程污酸廢水中含銅、鎳、鐵等金屬物質(zhì)及砷等毒害物質(zhì),采用分步沉淀法+膜分離深度處理法相結(jié)合。
污酸廢水的處理工藝流程如圖1所示。來自硫酸車間的污酸入污水調(diào)節(jié)池均化后經(jīng)提升至一段中和槽,加濃度為15%的石灰乳溶液,調(diào)pH至3.0[2],混合反應(yīng)后自流至一段豎流沉淀池,底流石膏送至壓濾車間壓濾,溢流出水則自流至氧化反應(yīng)槽。
在氧化反應(yīng)槽中通入空氣,將三價砷氧化成五價砷,再加入FeSO4形成FeAsO4沉淀,氧化反應(yīng)后的漿液自流至二段斜板沉淀池沉淀,底流用泵揚至壓濾機(jī)脫水,二段斜板沉淀池上清流入二段中和反應(yīng)槽。
濃度為15%的石灰乳溶液通過計量泵投入到二段中和槽,調(diào)pH至9.5,重金屬離子與石灰乳反應(yīng)生成氫氧化物沉淀,為加大礬花,提高沉淀速度,在二段中各槽內(nèi)加入PAC絮凝劑,混合反應(yīng)后漿液自流至三段斜板沉淀池,沉淀物經(jīng)泵提升至金屬渣濃縮池濃縮,再泵送至壓濾車間脫水,最后由工藝專業(yè)回收至冶金爐,上清液則自流至回調(diào)中和池。
圖1 工藝流程圖
在回調(diào)中和池中加入濃硫酸將pH值調(diào)至7后經(jīng)泵揚送至CNⅡ過濾器,再自流入CNⅠ過濾器,過濾后的水經(jīng)泵加壓送至保安過濾器去除5μm以上的顆粒,以保護(hù)膜系統(tǒng),保安過濾器出水用高壓泵打入膜組件(在保安過濾器進(jìn)水管中加入阻垢劑),水中的鹽分被膜截流,清水則透過膜進(jìn)入清液池。被截流的含鹽高的水則用于沖渣。
污酸廢水經(jīng)上述工藝處理后,其水質(zhì)滿足間冷開式系統(tǒng)循環(huán)冷卻水水質(zhì)指標(biāo)。
4.1 污水調(diào)節(jié)池
1.設(shè)計參數(shù):硫酸車間污酸匯至污水調(diào)節(jié)池以調(diào)節(jié)廢水水質(zhì)和水量,設(shè)計流量:Q=30 m3/h,污水停留時間:11.4 h。
2.構(gòu)(建)筑物:污水調(diào)節(jié)池一座,外形尺寸:長×寬×高=9.5 m×6.0 m×6.5 m,有效容積342
m3。
3.配套設(shè)備:污酸提升泵,100LB-20.8型立式耐腐長軸泵2臺,1用1備,性能:Q=35.2 m3/h,H=20.8 m,P=5.5 kW。
4.2 一段中和槽
污水調(diào)節(jié)池中污水提升至一段中和槽,向其中投加15%的石灰乳溶液,將pH調(diào)至3.0,讓其與污水混合反應(yīng)。
1.設(shè)計參數(shù):設(shè)計流量:Q=30 m3/h,混合反應(yīng)時間:10 min。
2.配套設(shè)備:一段中和槽:JYB(Ⅰ)-24-1.1型玻璃鋼溶藥攪拌罐1座,規(guī)格:Φ×H=2.4 m×
2.5 m,P=1.1 kW。
4.3 一段豎流沉淀池
一段中和槽中污水反應(yīng)生成石膏,在沉淀池中沉淀,底流送至壓濾車間,上清液自流至氧化反應(yīng)槽。
1.設(shè)計參數(shù):設(shè)計流量:Q=30 m3/h,表面負(fù)荷:1.4 m3/m2·h,沉淀時間:1.5 h。
2.配套設(shè)備:一段豎流式沉淀池:2座,并聯(lián)運行,規(guī)格:Φ×H=5.2 m×5.6 m。
4.4 氧化反應(yīng)槽
去除石膏后的污水在氧化反應(yīng)槽中通入空氣,將三價砷氧化成五價砷,再加入FeSO4形成FeAsO4沉淀。
1.設(shè)計參數(shù):設(shè)計流量:Q=30 m3/h,氧化反應(yīng)時間:10 min。
2.配套設(shè)備:氧化反應(yīng)槽:JYB(Ⅰ)-18-0.75型玻璃鋼溶藥攪拌罐2座,并聯(lián)運行,每座反應(yīng)槽規(guī)格:Φ×H=1.8 m×2.0 m,P=0.75 kW。
4.5 二段斜板沉淀池
在氧化反應(yīng)槽中生成的FeAsO4沉淀在二段斜板沉淀池中沉淀,沉淀物壓濾后送至危廢處理中心,上清液自流至下一工段。
1.設(shè)計參數(shù):設(shè)計流量:Q=30 m3/h,表面負(fù)荷:2.32 m3/m2·h,沉淀時間:1.0 h。
2.構(gòu)(建)筑物:二段斜板沉淀池:2座,并聯(lián)運行,每座尺寸:L×B×H=4.3 m×3.0 m×5.6 m。4.6 二段中和槽
二段斜板沉淀池上清液自流至二段中和槽,向其投加15%的石灰乳溶液,將pH調(diào)至9.5,可去除銅、鎳、鉛、鋅等重金屬離子。為加大礬花,提高沉淀速度,在槽內(nèi)加入PAC絮凝劑。
1.設(shè)計參數(shù):設(shè)計流量:Q=30 m3/h,混合反應(yīng)時間:各10 min。
2.配套設(shè)備:二段中和槽:YB(Ⅰ)-18-0.75型玻璃鋼溶藥攪拌罐2組,并聯(lián)運行,每組兩臺串聯(lián),每座反應(yīng)槽規(guī)格:Φ×H=1.8 m×2.0 m,P=0.75 kW。
4.7 三段斜板沉淀池
在二段中和槽中生成的金屬氫氧化物沉淀在三段斜板沉淀池中沉淀,沉淀物用泵揚升至金屬渣濃縮池濃縮后,再泵至壓濾車間脫水,最后由工藝專業(yè)回收,上清液則自流至回調(diào)中和池。
1.設(shè)計參數(shù):設(shè)計流量:Q=30 m3/h,表面負(fù)荷:2.32 m3/m2·h,沉淀時間:1.0 h。
2.構(gòu)(建)筑物:三段斜板沉淀池:2座,并聯(lián)運行,每座尺寸:L×B×H=4.3 m×3.0 m×5.6 m。
4.8 回調(diào)中和池
在回調(diào)中和池內(nèi)投加濃硫酸,將pH值回調(diào)至7.0。
1.設(shè)計參數(shù):設(shè)計流量:Q=30 m3/h,中和時間:20 min。
2.配套設(shè)備:回調(diào)中和池:JYB(Ⅰ)-24-1.1型玻璃鋼溶藥攪拌罐1座,規(guī)格:Φ×H=2.4 m× 2.5 m,P=1.1 kW。
4.9 膜處理系統(tǒng)
污水經(jīng)過膜處理系統(tǒng)處理后產(chǎn)水可直接回用于工業(yè)生產(chǎn)中。
1.設(shè)計參數(shù):設(shè)計流量:Q=30 m3/h。
2.配套設(shè)備:微濾:CNⅡ過濾器2臺,并聯(lián)運行,規(guī)格Φ×H=3.3 m×6.1 m;超濾:CNⅠ過濾器2臺,并聯(lián)運行,規(guī)格Φ×H=3.3 m×3.1 m;納濾:保安過濾器1臺,規(guī)格Φ×H=0.8 mX1.7 m;反滲透:RO膜組件1套,60支。
4.10 回水池
經(jīng)RO膜處理后的水自流至回水池供工藝生產(chǎn)使用。
構(gòu)(建)筑物:鋼筋混凝土回水池1座,有效容積90 m3,外形尺寸L×B×H=6.0 m×6.0 m×3.0 m。
污酸廢水經(jīng)本工藝處理后會產(chǎn)生一定的石膏渣、砷渣和金屬混合渣,其中石膏渣作為一般固體廢棄物處理,砷渣送至危廢中心,金屬混合渣則送至冶金爐。
1.分步沉淀法成功地解決了含有多種重金屬離子的廢水處理問題,可使水體每年減少砷排放量4.8 t/a,銅、鉛、鋅等重金屬排放量110 t/a。
2.膜分離法作為一種新型隔膜分離技術(shù)在廢水深度處理等領(lǐng)域受到重視和研究,并已在工程實踐中使用。經(jīng)過膜分離技術(shù)處理的廢水,可回用于工藝生產(chǎn),實現(xiàn)了廢水的零排放或微排放,具有良好的環(huán)境效益和社會效益。
[1] 北京市市政工程設(shè)計研究總院.給水排水設(shè)計手冊(2版,第6冊)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.406.
[2] 《環(huán)境工程設(shè)計手冊》修訂編寫組.環(huán)境工程設(shè)計手冊(修訂版)[M].長沙:湖南科學(xué)技術(shù)出版社,2002.397.
Acid Sewage W aste W ater Treatment Design for a Smelter
HE Yingchun
(CINF Engineering Co.,Ltd.,Changsha 410011,China)
The sewage acid,produced from the acidmaking system in smelters,contains noxious substances such as various heavy metals and arsenic.The paper has successfully solved the problem on the treatment of sewage acid water with heavymetal ions bymeans of stepbystep precipitation andmembrane separation process.Themethod not only recovers valuablemetals in the sewage,reduces the amount of As,Cu,Zn and so on,butalso recycles the treated water.
sewage acid water;heavymetal;stepbystep precipitation;membrane separation
X758
A
1003-5540(2017)03-0061-03
2017-04-05
賀迎春(1985-),女,工程師,主要從事給排水設(shè)計工作。