謝興中(長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司,湖南長(zhǎng)沙 410011)
高壓輥磨機(jī)在某選礦廠(chǎng)碎磨系統(tǒng)升級(jí)改造中的應(yīng)用
謝興中
(長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司,湖南長(zhǎng)沙 410011)
為降低生產(chǎn)成本,某選礦廠(chǎng)通過(guò)引入高壓輥磨工藝,對(duì)現(xiàn)有碎磨系統(tǒng)進(jìn)行了改造。改造后碎磨系統(tǒng)產(chǎn)能整體提升約32%,選礦成本下降2.88元/t,達(dá)到了“提質(zhì)增效”、“節(jié)能降耗”的目的。文章介紹了碎磨工藝流程的設(shè)計(jì)與主要技術(shù)指標(biāo)。
高壓輥磨機(jī);碎磨流程;升級(jí)改造;節(jié)能降耗
近幾年有色金屬價(jià)格持續(xù)低迷,企業(yè)為在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,紛紛提出“提質(zhì)增效”、“節(jié)能降耗”的要求。被視作徹底貫徹“多碎少磨”原則的先鋒、一種高效的節(jié)能粉碎設(shè)備——高壓輥磨機(jī)得到越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)大、中型金屬礦山企業(yè)的認(rèn)可和青睞[1,2]。本文根據(jù)某大型鉬礦企業(yè)的要求及生產(chǎn)現(xiàn)狀,結(jié)合高壓輥磨試驗(yàn)及相關(guān)生產(chǎn)實(shí)踐,對(duì)其碎磨系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)改造,取得了滿(mǎn)意的成果。
河南某大型鉬礦屬于斑巖-矽卡巖鎢鉬礦床,礦石密度為3.2 t/m3,松散密度2.0 t/m3,普式硬度f(wàn)=15~19。選礦廠(chǎng)目前生產(chǎn)規(guī)模為14 400 t/d,碎礦為常規(guī)三段一閉路工藝流程,粗碎設(shè)在采場(chǎng),原礦經(jīng)過(guò)粗碎后(粒度-280 mm)通過(guò)兩級(jí)溜礦井及皮帶輸送至選廠(chǎng)中細(xì)碎篩分車(chē)間,最終產(chǎn)品(粒度-12 mm)經(jīng)膠帶輸送機(jī)輸送至粉礦倉(cāng)。磨礦采用“原礦一段磨礦(細(xì)度-0.074 mm≥62%)+粗精礦再磨”工藝。破碎工段工作制度為3班/d,7 h/每班,磨礦工作制度為3班/d,8 h/每班。
企業(yè)希望通過(guò)對(duì)碎磨系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)改造,充分挖掘現(xiàn)有設(shè)備的產(chǎn)能,降低單位礦石的能耗,攤低人工成本來(lái)降低生產(chǎn)成本及固定費(fèi)用,達(dá)到“提質(zhì)增效”、“節(jié)能降耗”的目的。
2.1 碎磨系統(tǒng)改造路線(xiàn)及方案設(shè)計(jì)
2.1.1 改造路線(xiàn)
該選廠(chǎng)二段一閉路破碎系統(tǒng)主體設(shè)備為1臺(tái)山特維克CH870EC中碎破碎機(jī),1臺(tái)山特維克CH895EF細(xì)碎破碎機(jī),篩分設(shè)備為3臺(tái)3060圓振篩。一段磨礦為3臺(tái)球磨機(jī)(其中2臺(tái)為Φ4.8× 7.0 m球磨機(jī),1臺(tái)Φ3.6×6.0 m球磨機(jī),球磨機(jī)單位時(shí)間單位容積處理能力q=1.114 t/h.m3)。破碎工段及磨礦工作制度保持現(xiàn)狀不變。
擴(kuò)大碎磨能力可通過(guò)以下兩個(gè)方案實(shí)現(xiàn):
1.按現(xiàn)有碎磨流程相應(yīng)增加碎磨設(shè)備。
2.利用現(xiàn)有碎礦系統(tǒng),另?yè)駡?chǎng)地新建高壓輥磨系統(tǒng),降低磨機(jī)給礦粒度,提高礦石的可磨性,提高現(xiàn)有磨機(jī)的生產(chǎn)能力。
本次改造根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)總圖布置和廠(chǎng)房?jī)?nèi)部設(shè)備配置的實(shí)際情況,考慮利用現(xiàn)有兩段一閉路碎礦系統(tǒng),另?yè)駡?chǎng)地新建高壓輥磨系統(tǒng),降低磨機(jī)給礦粒度,提高礦石的可磨性,提高現(xiàn)有磨機(jī)的生產(chǎn)能力。
2.1.2 改造方案
此次改造擬在磨礦作業(yè)前引入閉路高壓輥磨作業(yè),形成三段兩閉路破碎+一段閉路磨礦的碎磨工藝系統(tǒng),即“中碎+細(xì)碎篩分+高壓輥磨篩分+球磨”工藝。碎磨工藝原則流程如圖1所示。
2.1.3 改造方案的合理性及先進(jìn)性
合理性:設(shè)計(jì)方案根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)總圖布置和現(xiàn)有廠(chǎng)房的設(shè)備配置實(shí)際情況,從“多碎少磨”原則出發(fā),充分貫徹了生產(chǎn)企業(yè)“節(jié)能降耗”的政策,同時(shí)充分挖掘了現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能,盡可能減少新增設(shè)備投資及基建投資,新建系統(tǒng)與老系統(tǒng)搭接簡(jiǎn)單易行,盡可能避免了對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)的影響,通過(guò)此次改造后,可攤低人工成本、生產(chǎn)成本及固定費(fèi)用等。
圖1 碎磨工藝原則流程圖
先進(jìn)性:設(shè)計(jì)方案引入了被視作徹底貫徹“多碎少磨”原則的先鋒——高壓輥磨機(jī),高壓輥磨閉路篩選用了進(jìn)口香蕉篩,設(shè)備故障率低,“等厚篩分”原理和篩子自帶的打散裝置保證了較高的篩分效率,減輕了高壓輥磨的負(fù)荷。
2.2 技術(shù)改造措施
對(duì)現(xiàn)有碎礦系統(tǒng)各破碎機(jī)排礦口和篩分機(jī)篩孔尺寸重新調(diào)整配套,使原來(lái)的兩段一閉路碎礦系統(tǒng)產(chǎn)品粒度達(dá)到25 mm以下,再根據(jù)現(xiàn)有磨機(jī)型號(hào)規(guī)格和生產(chǎn)能力,確定高壓輥磨產(chǎn)品粒度和生產(chǎn)能力。為保證高壓輥磨產(chǎn)品的粒度,采用干式篩分與高壓輥磨閉路的流程。碎磨系統(tǒng)工作制度保持不變。
對(duì)中細(xì)碎篩分車(chē)間破碎設(shè)備排礦口和篩分設(shè)備篩孔尺寸作如下調(diào)整:
1.中碎破碎機(jī)CH870EC排料口由現(xiàn)在的38 mm調(diào)整為55 mm,偏心距調(diào)整為68 mm,中碎產(chǎn)品最大排料粒度由現(xiàn)在的70 mm放大到82 mm,經(jīng)核算其通過(guò)能力可達(dá)到1 360 t/h。
2.振動(dòng)篩篩孔由現(xiàn)在的12 mm放大到30 mm。經(jīng)核算,篩孔放大后篩上量變小,上篩礦量為1 950 t/h,循環(huán)負(fù)荷約66%,則返回到細(xì)碎的礦量為750 t/h,單臺(tái)振動(dòng)篩通過(guò)能力為800 t/h。
3.細(xì)碎破碎機(jī)CH895EFX排料口由現(xiàn)在的21 mm調(diào)整為25 mm,偏心距調(diào)整為64mm。經(jīng)核算其通過(guò)能力為870 t/h。
2.3 高壓輥磨試驗(yàn)及生產(chǎn)實(shí)踐對(duì)技術(shù)改造的借鑒
2.3.1 高壓輥磨試驗(yàn)
1.試驗(yàn)1。試驗(yàn)礦樣為三段破碎中細(xì)碎機(jī)出料皮帶物料(粒度為-26 mm),經(jīng)過(guò)高壓輥磨閉路工藝,穩(wěn)定后產(chǎn)品中-5 mm含量在55%左右;中心料中-5 mm含量在86%左右,中心料中-125μm成品含量在22%左右,在-5 mm輥壓閉路產(chǎn)品中-125μm成品含量占25%左右。
2.試驗(yàn)2。試驗(yàn)分兩種方案:一是將礦樣破碎至30~0 mm的粒度進(jìn)行高壓輥磨試驗(yàn),輥壓后干式篩分閉路返回,篩上大于5 mm物料返回高壓輥磨機(jī);二是將礦樣破碎至20~0 mm粒度進(jìn)行高壓輥磨邊料返回。
在給料粒度30~0 mm條件下,輥壓干篩閉路篩下產(chǎn)品中-5 mm占63%左右;給料粒度20~0 mm條件下,輥壓邊料返回閉路產(chǎn)品中-8 mm占近90%、-5 mm超過(guò)70%,且細(xì)粒級(jí)多。
上述試驗(yàn)結(jié)果表明,該礦山礦石經(jīng)過(guò)高壓輥磨后,礦物中粉料增加,礦石更易磨。
2.3.2 高壓輥磨機(jī)的生產(chǎn)實(shí)踐對(duì)技術(shù)改造的借鑒
1.內(nèi)蒙古某大型鉬礦:該選廠(chǎng)破碎工藝采用粗碎+圓錐中碎+高壓輥+邊料返回工藝。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),由于中碎為開(kāi)路作業(yè),高壓輥磨機(jī)入料粒度不均勻,且粒度較粗。在高壓輥入料最大粒度70 mm,+25 mm含量36%的情況下,經(jīng)過(guò)高壓輥后,-0.074 mm含量由1.8%增加到10%左右。-6 mm物料含量由25%提高到65%~70%。該公司選廠(chǎng)配置了Ф4.8×7.0球磨機(jī)2臺(tái),在磨礦細(xì)度為-0.074 mm占63%條件下,總生產(chǎn)能力達(dá)到13 000 t/d,球磨機(jī)單位容積單位時(shí)間生產(chǎn)能力1.21 t/h·m3。
2.河北某大型鉬礦:該公司處理鉬礦石,總共四個(gè)選廠(chǎng),目前二、三、四選廠(chǎng)正常生產(chǎn),其中二、三選廠(chǎng)破碎工藝為常規(guī)三段一閉路,四選廠(chǎng)破碎工藝為三段開(kāi)路+高壓輥+干式篩分閉路,選用了一臺(tái)2 100× 1 600 mm高壓輥磨機(jī),干式篩分閉路循環(huán)負(fù)荷120%。二、三選廠(chǎng)分別配置了Ф3.6×4.5 m球磨機(jī)和Ф2.7 ×4.0 m球磨機(jī)各3臺(tái),總生產(chǎn)能力達(dá)到12 000 t/d,入磨粒度-14 mm,-0.074 mm含量9%,磨礦細(xì)度為-0.074 mm占40%,即球磨機(jī)單位容積單位時(shí)間生產(chǎn)能力q1=0.873 t/h·m3。四選廠(chǎng)配置了Ф4.5×7.0球磨機(jī)2臺(tái),生產(chǎn)能力達(dá)到21 000 t/d,即臺(tái)時(shí)效率為437.5 t/臺(tái)·h,在原礦-0.074 mm含量10%時(shí),磨礦細(xì)度為-0.074 mm占40%,即q2=1.279 t/h·m3。
由此可看出,增加高壓輥后,球磨機(jī)產(chǎn)能得到了大幅提升,單位容積單位時(shí)間生產(chǎn)能力由0.873 t/h·m3提升到1.279 t/h·m3。
2.4 改造后能力核算
增加高壓輥?zhàn)鳂I(yè)后,入磨物料變細(xì),-0.074 mm含量增多,同時(shí)物料經(jīng)過(guò)高壓輥磨后礦石產(chǎn)生微裂紋,使得磨礦變得更容易,磨礦時(shí)間縮短。根據(jù)該選廠(chǎng)礦石的高壓輥試驗(yàn)及相關(guān)選廠(chǎng)的生產(chǎn)實(shí)踐,對(duì)破碎各設(shè)備及球磨機(jī)產(chǎn)能進(jìn)行核算,改造后碎礦系統(tǒng)處理能力達(dá)到24 000 t/d,提升幅度約66%,磨礦系統(tǒng)處理能力達(dá)到19 000 t/d,提升幅度約32%。
2.5 碎磨系統(tǒng)主要設(shè)備表
碎磨系統(tǒng)主要設(shè)備表見(jiàn)表1。
表1 碎磨系統(tǒng)主要設(shè)備表
2.6 投資及經(jīng)濟(jì)效益分析
1.投資。項(xiàng)目改造建設(shè)投資為5 138.03萬(wàn)元,其中:工程費(fèi)用4 774.97萬(wàn)元,工程建設(shè)其它費(fèi)用175.18萬(wàn)元,基本預(yù)備費(fèi)187.89萬(wàn)元。
2.經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目為改擴(kuò)建項(xiàng)目,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益估算采用“有無(wú)”對(duì)比法。(1)“有項(xiàng)目”、“無(wú)項(xiàng)目”生產(chǎn)規(guī)模。“有項(xiàng)目”即改造后原礦處理規(guī)模19 000 t/d、6 270 kt/a?!盁o(wú)項(xiàng)目”即改造前原礦處理規(guī)模14 400 t/d、4 752 kt/a。(2)選礦制造成本估算依據(jù)?!坝许?xiàng)目”、“無(wú)項(xiàng)目”選礦制造成本估算依據(jù)為該選廠(chǎng)提供的工序成本明細(xì)。經(jīng)計(jì)算,本次技術(shù)改造后每噸原礦成本將降低2.88元,按選廠(chǎng)規(guī)模為19 000 t/d計(jì)算,選廠(chǎng)每天可節(jié)約成本5.472萬(wàn)元。
1.在不改變選廠(chǎng)碎磨設(shè)備配置現(xiàn)狀的情況下,引入高壓輥磨機(jī)工藝后,碎磨系統(tǒng)產(chǎn)能可提升約32%,以較經(jīng)濟(jì)的方式達(dá)到“挖潛擴(kuò)能”目的,可使碎磨系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“多碎少磨”,選廠(chǎng)生產(chǎn)成本大幅下降,達(dá)到企業(yè)要求的“增效”、“節(jié)能降耗”目的,為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。
2.選廠(chǎng)的技術(shù)升級(jí)改造,特別是經(jīng)歷數(shù)次技術(shù)改造的選廠(chǎng)的升級(jí)改造,在場(chǎng)地受到限制的情況下,引入高壓輥磨工藝具有非常明顯的優(yōu)勢(shì),值得有需要的選廠(chǎng)借鑒和應(yīng)用。
[1] 羅主平,劉建華.高壓輥磨機(jī)在我國(guó)金屬礦山的應(yīng)用與前景展望[J].現(xiàn)代礦業(yè),2009,(2):33-37.
[2] Wang Y,F(xiàn)orssebrg E.Enhancement of energy efficiency for mechanical production of fine and ultra-fine particles in comminution[J].China Particuology,2007,5(3):193-201.
High-pressure Grinding Rolls(HPGR)Application in the Upgrates of Concentrating M ill Crushing&Grinding System
XIE Xingzhong
(CINF Engineering Co.,Ltd.,Changsha 410011,China)
Via introducing the process of highpressure grinding rolls(HPGR),one of concentrating mills improves the existing crushing&grinding system,so as to reduce the production costing.And after reformation,all capacity of crushing&grinding system gets promoted by 32%,and the concentration costing gets reduced by 2.88 rmb per ton.Therefore the goal of quality and efficiency is improved,energysaving and cost-reducing achieved.The paper introduces the design of crushing&grinding working process and main technical index.
highpressure grinding rolls(HPGR);crushing and grinding process;upgrade;energy conservation
TD921+.2
A
1003-5540(2017)03-0023-03
2017-04-02
謝興中(1985-),男,工程師,主要從事選礦工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)工作。