周云飛
(中鹽常州化工股份有限公司,江蘇 常州 213000)
氯堿生產(chǎn)中節(jié)能減排的措施
周云飛
(中鹽常州化工股份有限公司,江蘇 常州 213000)
氯堿;生產(chǎn);管理;技術(shù);節(jié)能減排
從管理和技術(shù)兩方面入手,介紹了氯堿生產(chǎn)裝置節(jié)能減排、降本增效的措施。
中鹽常州化工股份有限公司(以下簡稱“中鹽?;?是以生產(chǎn)氯堿產(chǎn)品為主的綜合性化工企業(yè)。 多年來,中鹽常化在日常管理中堅(jiān)持節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝的應(yīng)用,加大節(jié)能技術(shù)調(diào)研,充分利用節(jié)能成果,實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品能耗的下降。生產(chǎn)經(jīng)營過程中采取了一系列節(jié)電、節(jié)水、節(jié)蒸汽以及裝置系統(tǒng)改造等措施,通過管理節(jié)能和技術(shù)節(jié)能,減排降耗工作取得了顯著成效。
1.1 生產(chǎn)管理系統(tǒng)信息化
中鹽?;{(diào)度中心建筑面積800 m2,整個調(diào)度中心在布局上分為DCS操作控制區(qū)、生產(chǎn)調(diào)度指揮區(qū)、多媒體視頻監(jiān)控區(qū)及生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議區(qū)4個功能區(qū),集DCS控制中心、視頻監(jiān)控中心、通信聯(lián)絡(luò)中心、生產(chǎn)調(diào)度中心于一體,滿足了信息傳遞全面、高效,調(diào)度指令準(zhǔn)確、及時的現(xiàn)代化工廠生產(chǎn)管理要求。
1.2 開啟用電監(jiān)測和管理云時代
2016年5月,中鹽?;癁闈M足企業(yè)效能管理需要,建立企業(yè)級電能數(shù)據(jù)庫,對重要配電回路、主要用能設(shè)備進(jìn)行實(shí)時數(shù)據(jù)采集和監(jiān)測,依托電能云軟件系統(tǒng),對企業(yè)電能消耗、設(shè)備運(yùn)行、生產(chǎn)作業(yè)行為、用電安全隱患、電能精細(xì)化管理等項(xiàng)目進(jìn)行全過程診斷和分析,有針對性地采用“電源優(yōu)化、配網(wǎng)運(yùn)行優(yōu)化、電能優(yōu)化、管理優(yōu)化”等措施,對分廠、車間、各生產(chǎn)線、重要設(shè)備等進(jìn)行細(xì)分管理和對標(biāo)管理。通過實(shí)時監(jiān)測和分析,基本實(shí)現(xiàn)電能消耗過程、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和生產(chǎn)作業(yè)行為的“可視化、數(shù)字化、精益化”管理。
1.3 確保生產(chǎn)裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行
中鹽常化通過隱患普查、技改創(chuàng)新、強(qiáng)化管理、對標(biāo)管理,全面保障安全、環(huán)保、社會效益,降低生產(chǎn)成本,提高綜合效益;強(qiáng)化生產(chǎn)現(xiàn)場管理,細(xì)化崗位技能培訓(xùn),提升員工操作技能;全員排查安全隱患,避免生產(chǎn)風(fēng)險。
2.1 離子膜電解槽膜極距改造
中鹽常化共有4套電解裝置,分別為:10萬t/a北化機(jī)ZMBC-2.7型、6萬t/a旭硝子公司F2-5.6型、1萬t/a旭硝子公司B1型和8萬t/a北化機(jī)ZMBC-2.7型電解槽。改造前電解槽槽電壓偏高,電流效率偏低,電解槽性能下降,各項(xiàng)消耗日趨增加。鑒于此,中鹽常化對電解槽進(jìn)行了改造,在原陰極網(wǎng)表面增加彈性活性網(wǎng),使陰極網(wǎng)貼向陽極網(wǎng),陰、陽極極距由1.8~2.2 mm降至離子膜厚度,從而使單元槽電解電壓降低,達(dá)到電耗降低[1]。其主要改造內(nèi)容為:極片改為膜極距,更換所有陰陽極墊片及離子膜。2010年底,中鹽?;M(jìn)行了10萬t/a離子膜改造。改造后噸堿電耗下降153 kW·h,全年可節(jié)電1 500 萬kW·h以上,年節(jié)約電費(fèi)超過900萬元。2011年底進(jìn)行了8萬t/a離子膜改造。膜極距改造前,運(yùn)行電流12.0 kA時平均單元槽電壓為3.25 V;改造后運(yùn)行電流12.0 kA時平均單元槽電壓為3.01 V,電壓降低0.24 V。每臺電解槽132個單元,年運(yùn)行時間為8 000 h,電價按0.60元/(kW·h)計(jì),每臺電解槽年節(jié)約電費(fèi)約175萬元,5臺電解槽年節(jié)約電費(fèi)875萬元。此外,電解槽膜極距改造后,更進(jìn)一步降低電解槽的運(yùn)行成本,提高單槽產(chǎn)量(目前E槽運(yùn)行電流達(dá)13 kA),為企業(yè)創(chuàng)造了更大經(jīng)濟(jì)效益。
2.2 膜法脫硝技術(shù)
常用的除硫酸根工藝主要有鋇法和鈣法[2-3],一般工藝過程為:
這2種加藥工藝對環(huán)境污染比較大,運(yùn)行成本較高,特別是采用鋇法除硫酸根,以上問題更加突出。
中鹽?;F(xiàn)采用CIM膜法脫硝工藝。CIM膜法脫硝工藝主要分為預(yù)處理和膜分離2個單元。預(yù)處理單元是在淡鹽水中加入Na2SO3稀溶液去除其中的游離氯至零,經(jīng)過淡鹽水冷卻器降溫至工藝要求,用鹽酸稀溶液調(diào)節(jié)pH值達(dá)到工藝指標(biāo),進(jìn)入原料鹽水槽儲存待用; 膜分離單元是經(jīng)過預(yù)處理后的淡鹽水通過原料鹽水輸送泵、高壓泵和循環(huán)泵輸送到膜組件,在一定操作條件下進(jìn)行脫硝。滲透液作為脫硝淡鹽水送至回收鹽水低位槽,然后送至化鹽單元;濃縮液作為富硝鹽水,一部分通過循環(huán)泵進(jìn)入膜組件進(jìn)行循環(huán)濃縮,另一部分送至富硝鹽水中間槽,然后送至界區(qū)外。
CIM膜法脫硝技術(shù)采用物理方法從鹽水中分離硫酸鈉,無須投加除硝藥劑,無毒無害,無廢液排放。 CIM專用膜優(yōu)點(diǎn)是單位體積內(nèi)有效膜面積較大,水在膜表面流動狀態(tài)較好,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。采用循環(huán)工藝,操作彈性大,生產(chǎn)穩(wěn)定。預(yù)處理過程不采用活性炭過濾器,可避免活性炭飽和后游離氯直接損傷膜,同時防止活性炭和SiO2對膜的污染,也避免了活性炭再生工序所帶來的麻煩。采用PLC控制系統(tǒng)控制整個工藝系統(tǒng),整套系統(tǒng)含有邏輯控制、工藝參數(shù)的檢測、顯示等功能,可以協(xié)調(diào)前后工藝工序,確保整個膜系統(tǒng)維持穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。
2.3 燃?xì)溴仩t節(jié)能改造
中鹽常化經(jīng)過充分的調(diào)研和論證后[4-7],將現(xiàn)有的3套電解生產(chǎn)裝置產(chǎn)生的放空氫氣回收至新建氫氣氣柜,采用氫泵將氫氣送至燃?xì)溴仩t作為燃料,產(chǎn)生的蒸汽并入公司管網(wǎng)。項(xiàng)目實(shí)施后,產(chǎn)生蒸汽(壓力0.8~1.0 MPa,溫度184 ℃)約3.5萬t/a,有效減少了蒸汽的購入量。
2.4 鹽酸夾套合成爐余熱回收
中鹽常化經(jīng)過調(diào)研并論證后[8-13],將使用的敞口式普通二合一石墨鹽酸合成爐(SSL型)改為封閉式的二合一石墨蒸汽鹽酸合成爐(SSL-G型),鹽酸夾套冷卻水由涼水塔循環(huán)水改為純水,用少量的純水進(jìn)合成爐夾套換熱冷卻,可副產(chǎn)低壓蒸汽供進(jìn)槽鹽水預(yù)熱。中鹽?;话闵a(chǎn)1 t氯化氫可副產(chǎn)0.5~0.6 t蒸汽,年產(chǎn)生低壓蒸汽2.4萬t。
2.5 氯氣液化系統(tǒng)改造
(1)中鹽?;瘜β葰庖夯到y(tǒng)進(jìn)行了改造,將氨(R717)制冷改為氟利昂(R22)制冷,冷凍機(jī)利用原有機(jī)器改造,蒸發(fā)器采用原有設(shè)備,新增氯氣液化模塊及部分設(shè)備,改造后系統(tǒng)分兩套。其中一套將R22直接供氯氣液化,由原來的載冷劑氯化鈣鹽水改為制冷劑R22直冷,一方面降低冷量的損耗,另一方面節(jié)省鹽水配制及鹽水輸送泵電耗;另一套將R22制冷凍鹽水供三氯氫硅裝置。
(2)原廢氯換熱。進(jìn)入氯氣冷凝模塊前的原氯氣溫度較高,而出氯氣冷凝模塊的廢氯溫度為-14 ℃,冬天廢氯管道上有結(jié)冰,夏天進(jìn)出氯氣冷凝模塊的氯氣溫度差更大,既影響了氯氣液化效率,又降低了鹽酸爐氯氣溫度,能量損失較大。中鹽?;略隽藫Q熱器,充分利用廢氣冷量,冷卻原氯,降低原氯溫度,提高氯氣液化效率,降低冷凍負(fù)荷。改造后,夏季冷凍負(fù)荷大大降低,可少開1臺小螺桿壓縮機(jī),每年直接節(jié)約費(fèi)用39萬元以上。
2.6 循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能改造
中鹽?;h(huán)冷卻水系統(tǒng)水泵的電動機(jī)都是以定速運(yùn)轉(zhuǎn),再通過改變水泵出口管路上的調(diào)節(jié)閥開度來調(diào)節(jié)給水量。循環(huán)水冷卻系統(tǒng)共有7套涼水塔,泵機(jī)較多,且水泵大部分功率在75 kW以上。改造前,循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在大馬拉小車的問題,設(shè)備選用和管路設(shè)計(jì)不合理,處于低效率運(yùn)行狀況;系統(tǒng)的水量調(diào)節(jié)靠節(jié)流閥人工現(xiàn)場調(diào)節(jié),水泵閥門開度都有一定的余量,有的閥門開度只有1/3,節(jié)電改造余地較大。將電動機(jī)定速運(yùn)轉(zhuǎn)改為根據(jù)所需流量來調(diào)節(jié)電動機(jī)的轉(zhuǎn)速后,節(jié)約了大量電能。
變頻改造的水泵共有38臺,以其中3臺200 kW的水泵電動機(jī)為例說明。該冷水泵采用1備2用,對此3臺水泵電動機(jī)進(jìn)行變頻改造。對其中2臺200 kW的水泵電動機(jī)實(shí)行變頻控制,采用西門子公司生產(chǎn)的變頻器,另一臺200 kW的水泵電動機(jī)采用智能控制,保持休眠狀態(tài)。管網(wǎng)壓力達(dá)到系統(tǒng)設(shè)定壓力后,備用水泵不工作,實(shí)行休眠;一旦系統(tǒng)壓力跌到設(shè)定的低壓,系統(tǒng)自動進(jìn)行工頻啟動。同時降低其他泵機(jī)頻率,以維持系統(tǒng)運(yùn)行在最節(jié)能的狀態(tài)。本系統(tǒng)中3臺水泵可互為主/副泵,故障時可方便切換。
2.7 鹽水工藝優(yōu)化
將TTS促進(jìn)劑應(yīng)用于鹽水工藝中。具體操作流程為:在TTS藥劑貯罐中配制好一定濃度的TTS促進(jìn)劑,用計(jì)量泵把TTS加入到1#反應(yīng)桶出口粗鹽水中,在九思膜過濾器出口設(shè)置TTS在線濃度分析儀,利用濃度儀的分析結(jié)果自動控制TTS的加入量。在螯合樹脂塔出口設(shè)置1臺鈣鎂在線分析儀,根據(jù)分析結(jié)果調(diào)整螯合樹脂塔的運(yùn)行時間。每天分析二次精制鹽水鈣鎂含量,與在線分析儀的分析結(jié)果比對,確保在線分析儀完好。
鹽水工藝優(yōu)化后,降低了過濾鹽水中鈣、鎂、鍶的含量,從而大大降低了螯合樹脂塔的負(fù)荷,使樹脂塔的再生周期延長至10天以上,延長了螯合樹脂的使用壽命,降低了螯合樹脂的消耗量,降低了樹脂塔的再生費(fèi)用。
改造前,螯合樹脂塔每天再生1塔,所需再生費(fèi)用147 420元/月;改造后,螯合樹脂塔再生周期可延長至10天,每月樹脂塔再生3次,所需再生費(fèi)用14 742元/月,每月可節(jié)約的再生費(fèi)用為132 678元,減少廢水排放1 350 t/月,降低螯合樹脂消耗量產(chǎn)生的效益5 265元/月。排污費(fèi)按10元/t計(jì)算,工藝優(yōu)化后每年產(chǎn)生的效益:
132 678×12+1 350×12×10+5 265×12≈181.7萬(元)。
通過幾年來的不斷改造,中鹽?;葔A產(chǎn)品綜合能耗持續(xù)降低,實(shí)現(xiàn)了“綠色低碳”可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。
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[編輯:董紅果]
Measures to save energy and reduce consumption in chlor-alkali production
ZHOUYunfei
(Changzhou Chemical Industry Co., Ltd. of China National Salt Industry Corporation, Changzhou 213000, China)
chlor-alkali; production; management; technology; energy saving and emission reduction
The measures to save energy, reduce emission, lower cost and increase profit in chlor-alkali production were introduced from aspects of management and technology.
周云飛(1978—),男,化工工程師,注冊安全工程師,助理能源管理師,2001年畢業(yè)于常州大學(xué)精細(xì)化工專業(yè),現(xiàn)任中鹽常州化工股份有限公司生產(chǎn)部部長,從事生產(chǎn)管理、能源管理工作。
2016-10-09
TQ083.4
B
1008-133X(2017)01-0043-03