林靜雯
摘 要:某電站發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子引線連接原設(shè)計(jì)采取傳統(tǒng)方式,由于電站汛期濕度及空氣冷卻器不可靠等因素的影響,經(jīng)常發(fā)生引線連接螺桿受潮,絕緣降低以及接觸電阻增大現(xiàn)象。為了消除此類問(wèn)題,并為同型號(hào)水輪發(fā)電機(jī)磁極引線損壞問(wèn)題解決提供經(jīng)驗(yàn),介紹一種具體的改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:磁極引線;絕緣;水輪發(fā)電機(jī);絕緣墊板
中圖分類號(hào):TM31 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
某電站6號(hào)機(jī)組自1995年12月29日投產(chǎn)以來(lái),已連續(xù)運(yùn)行21年多,期間先后進(jìn)行多次A級(jí)、C級(jí)檢修,隨著發(fā)電機(jī)部分設(shè)備老化,缺陷出現(xiàn)次數(shù)較多,尤其發(fā)現(xiàn)6號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子多個(gè)磁極連接引線的接觸電阻偏大,接頭處發(fā)熱嚴(yán)重,同時(shí)由于結(jié)構(gòu)上不合理,轉(zhuǎn)子整體受潮現(xiàn)象也比較突出,影響了發(fā)電機(jī)的正常安全運(yùn)行。為消除6號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子設(shè)備的缺陷,提高發(fā)電機(jī)健康水平,確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,經(jīng)研究討論分析,決定結(jié)合2015年下半年6號(hào)機(jī)組的A級(jí)檢修,對(duì)6號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子磁極連接引線進(jìn)行技術(shù)改造和相關(guān)試驗(yàn)。
1.轉(zhuǎn)子概況
轉(zhuǎn)子支架為圓盤式焊接結(jié)構(gòu),由中心體和8個(gè)扇形外環(huán)組成。部件分別運(yùn)至工地組焊成整體,轉(zhuǎn)子支架由16根主立筋通過(guò)配裝副立筋借助組合鍵與磁軛相連接。磁軛由2.2mm厚高強(qiáng)度鋼板沖制的磁軛沖片疊成。疊裝時(shí)以T尾定位,按一定的方式進(jìn)行疊裝,沿磁軛高度方向設(shè)置9條通風(fēng)溝,在磁軛上、下兩端設(shè)置磁軛壓板,以保證磁軛均勻壓緊。在磁軛下端可拆卸的制動(dòng)環(huán),并可通過(guò)墊片調(diào)整制動(dòng)環(huán)的水平。磁極在制造廠裝配完畢,在工地將磁極進(jìn)行相關(guān)檢查及試驗(yàn)。磁極上有兩個(gè)T尾與磁軛連接,借助磁極鍵將磁極固定。裝設(shè)縱、橫軸阻尼繞組、阻尼環(huán)間采用Ω形連接片。阻尼繞組保證負(fù)序電流為額定電流的10%時(shí)仍能穩(wěn)定運(yùn)行(其基本參數(shù)見表1)。轉(zhuǎn)子投運(yùn)以來(lái),主要存在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子磁極引線接觸電阻偏大,運(yùn)行中有發(fā)熱現(xiàn)象;連接板固定絕緣螺栓經(jīng)常受潮,絕緣電阻偏低,為了克服受潮問(wèn)題,長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)后再啟動(dòng)機(jī)組時(shí)必須空載運(yùn)行一段時(shí)間,待潮氣揮發(fā)后才能投入帶負(fù)載運(yùn)行。
2.轉(zhuǎn)子引線運(yùn)行情況分析
2.1 連接裝置設(shè)計(jì)不合理
原轉(zhuǎn)子磁極引線連接裝置(如圖1所示)絕緣墊板、連接片以及導(dǎo)電銅板通過(guò)8根內(nèi)置固定絕緣螺栓連接緊固,形成對(duì)地絕緣,由于間隙存在,易受潮使絕緣螺桿接地。
2.2 絕緣電阻降低
由于電站地處東南沿海地帶,雨量充沛,空氣潮濕,導(dǎo)致現(xiàn)有的磁極引線易受潮嚴(yán)重,在大電流作用下,加重了氧化程度,增大接觸電阻。氧化物常年不均勻覆蓋在接觸面上,導(dǎo)致接觸面不合格,形成惡性循循,絕緣電阻降低到允許值以下;其次由于發(fā)電機(jī)有時(shí)停役檢修時(shí)間較長(zhǎng),可能出現(xiàn)開機(jī)前轉(zhuǎn)子絕緣降低的情況;再者是轉(zhuǎn)子使用年限太長(zhǎng)造成的絕緣材料老化甚至斷裂脫落;運(yùn)行時(shí)發(fā)電機(jī)采用自循環(huán)徑向密閉通風(fēng)形式,發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)碳刷與滑環(huán)的摩擦產(chǎn)生碳粉,還可能由于推力軸承油槽滲透油,離心力的作用下隨通風(fēng)冷卻系統(tǒng)的氣流運(yùn)動(dòng),在線圈端部形成油污及碳粉的累積。
2.3 連接片發(fā)熱
原結(jié)構(gòu)磁極引線片與片沒有采用銀焊片,只有連接板接觸面兩面用銀焊方法,片與片之間充盈及接觸達(dá)不到理想狀態(tài),勢(shì)必增加接觸電阻,產(chǎn)生熱效應(yīng),連接片處有發(fā)熱現(xiàn)象。
3.改進(jìn)措施
針對(duì)上述轉(zhuǎn)子磁極存在問(wèn)題,進(jìn)行全面深入的原因分析,提出了對(duì)電站6號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子磁極引線的改造方案。如圖2所示,具體改進(jìn)措施如下:
3.1 極間連接裝配
首先,發(fā)電機(jī)在設(shè)備拆除前做好記號(hào),對(duì)6號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子外觀檢查,特別要關(guān)注磁極松動(dòng)和發(fā)熱跡象;其次,對(duì)6號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子設(shè)備衛(wèi)生清掃,拆除轉(zhuǎn)子磁極連接引線,磁極連接引線接頭處檢查、衛(wèi)生清掃;拆卸墊板后,要把焊接面打磨平整并檢查焊接面水平度;連接銅板打磨清理,接頭片間處理整形,焊接時(shí)用大力鉗固定。具體工藝如下:
(1)轉(zhuǎn)子外觀檢查,特別應(yīng)關(guān)注磁極松動(dòng)和發(fā)熱跡象。
轉(zhuǎn)子本體、磁極以及引線連接裝置徹底清洗干凈。
拆除轉(zhuǎn)子磁極連接引線,磁極連接引線接頭處、絕緣螺栓、引線片與片檢查記錄。
拆卸墊板后,把焊接面打磨平整并檢查焊接面水平度。
打磨清理連接銅板,接頭片間處理整形,焊接時(shí)必須用大力鉗固定。
裝配極間連接線頭處理平整,片間氧化物打磨干凈,并用酒精清洗干凈。
焊接時(shí)用割槍預(yù)熱,按專用焊接守則裝焊極間連接線和導(dǎo)電板,焊料用銀焊片及銀焊絲HIAgCu80-5。
將需要焊接的接頭周圍,用石棉紙板塞好,把調(diào)好的石棉泥在將焊接的接頭做石棉窩,做到密實(shí),以免漏下,兩旁接頭用石棉紙板或防火墊隔開,磁極線圈用防火墊好,以免傷及旁邊絕緣。
焊接時(shí)要保護(hù)好磁極和引線頭的絕緣,防止破壞磁極絕緣。
包絕緣前必須銼修接頭,去掉尖角毛刺,使其表面光滑,銼下的銅屑不得掉進(jìn)鐵芯內(nèi)。
轉(zhuǎn)子磁極連接引線絕緣恢復(fù)回裝。
在轉(zhuǎn)子作業(yè)完成后,用干燥清潔的0.2MPa?0.3MPa的壓縮空氣對(duì)磁極線圈端部及排風(fēng)溝等進(jìn)行吹掃,線圈端部要用干凈布徹底清掃抹去灰塵,尤其是近鐵芯齒部彎曲部分要抹干凈,在線圈上如有油污難以除去時(shí)可以用小竹條包卷布條蘸無(wú)水酒精或甲苯擦凈。
轉(zhuǎn)子漆層如嚴(yán)重脫落或線棒受油浸濁嚴(yán)重,應(yīng)進(jìn)行噴漆,噴一層9130環(huán)氧絕緣漆,不得過(guò)厚,否則會(huì)影響散熱。
轉(zhuǎn)子磁極改造后相關(guān)試驗(yàn),各項(xiàng)參數(shù)應(yīng)合格,否則應(yīng)查明原因進(jìn)行處理。
3.2 改進(jìn)后試驗(yàn)
磁極接頭引線焊接后表面無(wú)孔洞,接觸電阻值不大于同截面長(zhǎng)度導(dǎo)線的1.5倍,連接牢固,無(wú)熔化及過(guò)熱痕跡。線圈裝好后進(jìn)行交流耐壓4.5kV,1min通過(guò)。轉(zhuǎn)子絕緣阻改進(jìn)后有較大提高,整體及單個(gè)磁極交流阻抗均達(dá)規(guī)程要求,滿足發(fā)電機(jī)安全運(yùn)行。
結(jié)語(yǔ)
電站發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子引線連接經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)優(yōu)化,突破了傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)方式,使設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)不再受限于氣候等干擾因素。此次創(chuàng)新改進(jìn),不僅保證了電站機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)為其他同型號(hào)水輪發(fā)電機(jī)絕緣系統(tǒng)的優(yōu)化問(wèn)題提供了成功解決的方案與寶貴經(jīng)驗(yàn),可以在其他機(jī)組上進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
[1]林家洋,林貴海.水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子平衡新技術(shù)[J].大電機(jī)技術(shù),2004(2):35-36.