王書(shū)楓,王艷武
(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱 150040)
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托口電站水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架中心體內(nèi)筋板開(kāi)裂問(wèn)題分析與處理
王書(shū)楓,王艷武
(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江哈爾濱 150040)
闡述了托口電站3#、4#水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子支架中心體內(nèi)側(cè)筋板的焊縫根部在運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)裂紋的問(wèn)題。分別從轉(zhuǎn)子支架在運(yùn)行工況時(shí)所承受的載荷以及轉(zhuǎn)子起吊工況時(shí)所承受的載荷情況分析了中心體內(nèi)側(cè)筋板的焊縫根部出現(xiàn)裂紋的原因,通過(guò)有限元模型找出了轉(zhuǎn)子支架的薄弱位置,提出了補(bǔ)強(qiáng)轉(zhuǎn)子支架中心體內(nèi)側(cè)筋板方案,并提出了今后在轉(zhuǎn)子起吊時(shí)的注意事項(xiàng)。
水輪發(fā)電機(jī);轉(zhuǎn)子支架;裂紋
托口水輪發(fā)電機(jī)為立軸半傘式雙路徑向無(wú)風(fēng)扇端部回風(fēng)空氣冷卻三相凸極同步發(fā)電機(jī),單機(jī)容量為200 MW。托口水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子為三段軸結(jié)構(gòu),由磁極、磁軛、轉(zhuǎn)子支架及轉(zhuǎn)軸等組成。轉(zhuǎn)子支架為圓盤(pán)式斜筋焊接結(jié)構(gòu),有17個(gè)主立筋,分成1個(gè)中心體與6個(gè)外環(huán)組件,到工地焊接成一體。首臺(tái)機(jī)組2012年投入運(yùn)行,到2014年,四臺(tái)機(jī)全部投入運(yùn)行。經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行,一些問(wèn)題也暴露了出來(lái)。
2015年12月,托口水電廠對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子中心體部位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,在3號(hào)、4號(hào)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子中心體內(nèi)側(cè)筋板的焊縫根部檢查發(fā)現(xiàn)裂紋,發(fā)生裂紋的筋板未進(jìn)行加強(qiáng)處理。3號(hào)機(jī)筋板為貫穿性裂紋,徑向長(zhǎng)度約730 mm,如圖1所示;4號(hào)機(jī)筋板同一位置貫穿性裂紋長(zhǎng)度約15 mm,如圖2所示。
圖1 3號(hào)機(jī)筋板為貫穿性裂紋圖
圖2 4號(hào)機(jī)筋板為貫穿性裂紋圖
為保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,我們利用有限元對(duì)轉(zhuǎn)子支架進(jìn)行了充分的計(jì)算分析,并提出了加強(qiáng)處理方案。
托口水輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子中心體的結(jié)構(gòu)為成熟結(jié)構(gòu),應(yīng)用在許多機(jī)組上,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)類似問(wèn)題。但我們也按常規(guī)方法從各方面進(jìn)行分析,主要考慮以下幾個(gè)方面:
1) 轉(zhuǎn)子支架在額定工況運(yùn)行時(shí)的載荷對(duì)轉(zhuǎn)子支架的應(yīng)力是否滿足材料的許用應(yīng)力;
2) 轉(zhuǎn)子起吊時(shí),轉(zhuǎn)子支架應(yīng)力是否滿足材料的許用應(yīng)力;
3) 轉(zhuǎn)子支架材料本身存在缺陷。
1.1 轉(zhuǎn)子支架載荷分析
轉(zhuǎn)子支架在運(yùn)行過(guò)程中承受電磁力、重力和離心力作用,這些載荷主要由轉(zhuǎn)子支架支臂承擔(dān),傳遞到中心體筋板的載荷很小,其應(yīng)力水平較低。額定運(yùn)行時(shí)的轉(zhuǎn)子支架中心體筋板應(yīng)力大約40 MPa。最大應(yīng)力出現(xiàn)在支臂下部,最大應(yīng)力169 MPa,滿足強(qiáng)度要求,如圖3所示。
圖3 轉(zhuǎn)子支架額定工況應(yīng)力分布圖
因此,轉(zhuǎn)子支架在額定運(yùn)行中,額定載荷不會(huì)對(duì)筋板產(chǎn)生破壞。
1.2 轉(zhuǎn)子起吊時(shí)轉(zhuǎn)子支架受力分析
為保證所有轉(zhuǎn)子支架受力情況均被考慮到,我們研究了是否因?yàn)槠鸬鯇?dǎo)致筋板焊縫初始破壞。因此對(duì)托口轉(zhuǎn)子起吊方式進(jìn)行模擬分析,建立計(jì)算模型,充分考慮轉(zhuǎn)子支架、磁極、磁軛質(zhì)量,如圖4所示。
圖4 轉(zhuǎn)子起吊工況轉(zhuǎn)子支架中心體筋板應(yīng)力分布圖
通過(guò)對(duì)托口轉(zhuǎn)子支架6塊筋板模型的起吊工況計(jì)算,得到中心體筋板的應(yīng)力為284 MPa,在材料的屈服極限之下,不會(huì)產(chǎn)生初始裂紋。
但也不能排除在起吊過(guò)程中,由于施工工期緊的原因,操作人員沒(méi)有對(duì)起吊螺栓預(yù)緊的重要性給予重視,導(dǎo)致螺栓預(yù)緊力嚴(yán)重不均勻的可能性。從而導(dǎo)致筋板受力不均勻,承受了較高應(yīng)力,使焊縫內(nèi)部出現(xiàn)初始裂紋。在運(yùn)行過(guò)程中,隨著機(jī)組交變載荷作用,裂紋逐漸擴(kuò)展,最終形成貫穿性裂紋。
1.3 轉(zhuǎn)子支架材料本身存在缺陷
轉(zhuǎn)子支架中心體內(nèi)筋板材料如果本身存在缺陷,材料的許用應(yīng)力較低,低于轉(zhuǎn)子支架本身的起吊應(yīng)力,也會(huì)導(dǎo)致問(wèn)題的發(fā)生。由于原材料的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)是受到嚴(yán)格控制的,所以這種情況出現(xiàn)的幾率比較小,但也不能排除該原因。
由于該問(wèn)題的出現(xiàn)可能是由多方面原因?qū)е碌囊粋€(gè)綜合結(jié)果,所以,為保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,我們采用將轉(zhuǎn)子支架補(bǔ)強(qiáng)的方式盡量降低最大應(yīng)力,如圖5所示。補(bǔ)強(qiáng)方案為在原有筋板的內(nèi)側(cè),焊接加強(qiáng)鋼板,使裂紋位置的應(yīng)力降低。
圖5 轉(zhuǎn)子支架補(bǔ)強(qiáng)后位置示意圖
經(jīng)過(guò)有限元分析計(jì)算,出現(xiàn)裂紋區(qū)域的最大應(yīng)力明顯降低,由補(bǔ)強(qiáng)前的284 MPa降為約223 MPa。
補(bǔ)強(qiáng)后的轉(zhuǎn)子支架在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后沒(méi)有再次出現(xiàn)裂紋,說(shuō)明運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的力或者材料缺陷導(dǎo)致的裂紋的可能性較小。我們認(rèn)為出現(xiàn)貫穿性裂紋之前,在出現(xiàn)裂紋的位置實(shí)際上已經(jīng)出現(xiàn)內(nèi)部初始裂紋,而能夠產(chǎn)生初始裂紋的最大可能性就是起吊過(guò)程中,螺栓預(yù)緊力嚴(yán)重不均勻?qū)е陆畎迨芰Σ痪鶆?,承受了較高應(yīng)力。為此,在吊運(yùn)轉(zhuǎn)子的過(guò)程中一定要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范執(zhí)行,不能存在任何失誤。同時(shí),在今后機(jī)組的轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí),也應(yīng)該適當(dāng)?shù)脑黾釉撐恢玫睦碚撛O(shè)計(jì)安全系數(shù),以保證不會(huì)出現(xiàn)類似的情況發(fā)生,保證機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
王書(shū)楓,1982年生,女,工程師,長(zhǎng)期從事水輪發(fā)電機(jī)組調(diào)速器設(shè)計(jì)工作。
王艷武,1980年生,男,高級(jí)工程師,長(zhǎng)期從事水輪發(fā)電機(jī)的設(shè)計(jì)工作。