郭靖
摘要:文章闡述了高爐脫濕鼓風(fēng)技術(shù),并對脫濕鼓風(fēng)方案的制定和工藝流程做了簡介,采用高爐脫濕鼓風(fēng)技術(shù)降低了綜合焦比和能源成本,節(jié)約了鼓風(fēng)能耗,實現(xiàn)了負能除濕,為高爐除濕帶來了高爐順行增產(chǎn)效益,提高了富氧,該技術(shù)具有投資推廣價值。
關(guān)鍵詞:高爐;煉鐵企業(yè);鼓風(fēng)脫濕技術(shù);鋼鐵制造;氣象因素 文獻標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TF538 文章編號:1009-2374(2017)08-0059-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.08.028
目前,有許多煉鐵企業(yè)對氣象因素給高爐煉鐵帶來的影響已有所認(rèn)識,他們根據(jù)氣溫、下雨等氣象情況及時調(diào)整高爐煉鐵配料、焦比、噴煤、風(fēng)量等工藝參數(shù),使高爐穩(wěn)定順產(chǎn),如不及時調(diào)整就會導(dǎo)致焦比偏高、高爐的爐況波動甚至失常。因此,采用高爐鼓風(fēng)除濕技術(shù),使鼓風(fēng)空氣狀態(tài)全年恒定,四季如冬,從而避免氣象變化對高爐煉鐵的影響,使高爐爐況穩(wěn)定、高產(chǎn)順產(chǎn)并產(chǎn)生節(jié)能降焦等較大經(jīng)濟效益而被越來越多的煉鐵企業(yè)認(rèn)識和采用。
經(jīng)過鼓風(fēng)機和熱風(fēng)爐進入高爐的熱風(fēng),其水分含量和溫度對煉鐵焦比有直接影響,實踐已證明水分越低,風(fēng)溫越高,焦比越低。經(jīng)過冷凝除濕后的空氣密度提高還能降低鼓風(fēng)機的動力消耗,可謂一舉多得。
有的鋼鐵企業(yè)采用加濕來穩(wěn)定爐況,雖然爐況得到穩(wěn)定,但是造成焦炭和煤粉的大量浪費,應(yīng)予以避免。
高爐除濕改造可以提高高爐鼓風(fēng)的送風(fēng)溫度,穩(wěn)定高爐運行爐況,降低高爐的能耗以及降低煉鐵焦比,提高噴煤比,從而降低能源消耗成本。
陽春新鋼鐵位于廣東陽春市靠近沿海,常年濕度較大。利用高爐鼓風(fēng)脫濕技術(shù)能夠解決高爐鼓風(fēng)溫度、濕度變化的問題,從而增加煉鐵生產(chǎn)能力,提高企業(yè)效益。
1 高爐鼓風(fēng)脫濕對煉鐵的提高
1.1 降低綜合焦比
降低綜合焦比反映在兩個方面:一方面,高爐鼓風(fēng)中的水分除濕后通過加熱爐燃燒同樣多的燃料,可提高熱風(fēng)溫度,含濕量每降低1g/m3,焦比降低0.3kg/t;另一方面,高爐內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)熱的節(jié)能,含濕量每降低1g/m3,理論燃燒溫度降低7.6℃(首鋼經(jīng)驗值),焦比降低1kg/t,合計可降低綜合焦比1.3kg/t。根據(jù)我公司項目實例,保守取含濕量每降低1g/m3,焦比降低0.8kg/t。
1.2 提高噴煤煤比、置換焦比,從而降低能源成本
鼓風(fēng)濕分對噴煤的影響也是很明顯的。因為濕分造成風(fēng)口燃燒溫度降低,直接影響煤粉的燃燒,從而限制了噴煤量的提高。僅從保持理論燃燒溫度不變的因素考慮,濕分每降低1g/m3,煤比要增加1.5~2.23kg/t,可置換焦比1.2~1.8kg/t。
1.3 節(jié)約鼓風(fēng)能耗實現(xiàn)負能除濕
由于高爐除濕鼓風(fēng)后,鼓風(fēng)機進口的空氣密度提高,鼓風(fēng)能力加強,所以在不增產(chǎn)的情況下鼓風(fēng)的能耗將下降,根據(jù)我公司項目實例,保守取下降10%。
1.4 高爐除濕帶來的高爐順行增產(chǎn)效益
高爐除濕鼓風(fēng)可帶來增產(chǎn)的能力為濕分每降低1g/m3,煉鐵產(chǎn)量可增加0.1%~0.5%。
1.5 提高富氧
除濕每10g/m3可提高富氧1.5%。
綜合歸納如表1所示。
2 高爐脫濕鼓風(fēng)技術(shù)的實現(xiàn)
陽春新鋼鐵高爐鼓風(fēng)脫濕系統(tǒng)在首秦、萊鋼、衡鋼等項目已應(yīng)用,經(jīng)多次改進具有自主知識產(chǎn)權(quán),其優(yōu)點主要有:(1)采用初冷和螺桿機組深冷聯(lián)合制冷,確保鼓風(fēng)的含濕量能夠降低到6g/m3,從而使鼓風(fēng)含濕量常年變化量在6~8g/m3之間,年除濕運行時間在7200小時左右,比常規(guī)除濕多運行2000小時,真正做到“四季如冬”,最大程度地解決季節(jié)對高爐運行的影響;(2)采用公司獨有冷量回收技術(shù),減少運行費用30%以上;(3)多臺機組和螺桿機組配置,變負荷能力寬,備用性好,全年高效運行;(4)除濕機組斷面風(fēng)速獨家設(shè)計值低,總阻力損失低于200Pa,冷凝水分層集水、均流板應(yīng)用等使除濕效率更高;(5)全自動化控制等確保系統(tǒng)全年連續(xù)可靠運轉(zhuǎn)。
3 經(jīng)濟效益分析
兩座1250m3高爐除濕設(shè)計風(fēng)量6000m3/min,含濕量運行指標(biāo)取8g/m3,陽春氣象資料統(tǒng)計如圖1所示:
由此,最保守只計算焦比降低、增加噴煤置換焦比及鼓風(fēng)能耗降低三項效益如下:(1)焦碳價格按2000元/t計算則年節(jié)約31985×0.8×2000=5117萬元;(2)焦碳與煤價差按800元/t,則年節(jié)約31985×1.2×800=3070萬元;(3)蒸汽單價120元/t,鼓風(fēng)機耗量估計85t/h,則年產(chǎn)生85×10%×24×30×11×120=807萬元節(jié)能效益,綜合以上年效益8994萬元;(4)本除濕系統(tǒng)年耗能費計算,本系統(tǒng)電費按0.68/度計算,平均負荷按70%,取消選型安全系數(shù)1.2,則年耗電費2000kW(總電容)/1.2×60%×24×30×11×0.68=628.32萬元,維保每年100萬元,總動力消耗年費用728.32萬元;(5)年總凈效益8265萬元。
4 工藝描述
分為除濕系統(tǒng)和制冷系統(tǒng):
第一,除濕系統(tǒng)通過降低空氣溫度,使其達到露點,在冷卻器表面凝結(jié)成水排出達到脫濕的目的。同時,利用制冷機的冷卻水進行回?zé)崽幚?,提高風(fēng)機進氣溫度。
脫濕過程共分為5個階段,預(yù)冷→初冷→深冷→冷回收(一級回?zé)幔責(zé)幔ǘ壔責(zé)幔?/p>
第二,制冷系統(tǒng)分3個循環(huán)過程:(1)主機冷媒循環(huán)。冷媒(氣態(tài))經(jīng)壓縮機壓縮成高壓高溫氣體,在冷凝器中凝結(jié)成低溫高壓液體,熱量傳遞給冷卻水,經(jīng)膨脹閥形成低溫低壓液體,在蒸發(fā)器中蒸發(fā)成低溫低壓氣體,吸收冷凍水或(乙二醇溶液)熱量,低溫低壓氣體進行壓縮機形成循環(huán);(2)冷凝器冷卻水循環(huán)。冷媒與冷卻水在冷凝器中進行熱交換,高溫高壓的氣體將熱量傳遞給冷卻水從而凝成低溫高壓的液體,冷卻水經(jīng)冷卻后再進行入冷凝器形成循環(huán);(3)蒸發(fā)器冷凍水循環(huán)。冷媒在蒸發(fā)器中蒸發(fā),吸收冷凍水(或乙二醉溶液)熱量,降冷凍水溫度,冷凍水經(jīng)除濕機組吸收熱量后回到蒸發(fā)器形成循環(huán)。
5 結(jié)語
通過以上技術(shù)經(jīng)濟綜合分析可知,對高爐進行脫濕處理,可獲得很可觀的直接經(jīng)濟效益(增產(chǎn)所帶來的效益)和間接的經(jīng)濟效益(降低焦比所帶來的效益),而且投資少、見效快,不污染環(huán)境。
(責(zé)任編輯:蔣建華)