原東君
DOI:10.19392/j.cnki.16717341.201714145
摘要:對(duì)一起因氖氦氣體積聚影響主冷換熱面積,導(dǎo)致工況異常的原因進(jìn)行了分析,并制定了相應(yīng)的處理及整改措施。
關(guān)鍵詞:降負(fù)荷;氖氦氣體積聚;TS3000防喘振保護(hù)系統(tǒng)
某天然氣化工企業(yè)有一套KDON17000/17000/500空分裝置,由杭氧成套設(shè)計(jì),采用汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)一拖二,分子篩吸附凈化,膨脹空氣進(jìn)上塔,全精餾無氫制氬和氧氣內(nèi)壓縮、氮?dú)鈨?nèi)壓縮流程,下塔為篩板塔,上塔為規(guī)整填料。于2012年12月產(chǎn)出合格氧氮產(chǎn)品。
2017年3月1日23:07發(fā)生一次非計(jì)劃停車,在空分裝置恢復(fù)開車的過程中,發(fā)現(xiàn)入塔空氣量偏低、上下塔阻力偏低、主冷液位居高不下,液氮純度偏低等現(xiàn)象,到3月3日06:00工況才基本恢復(fù)正常。下面對(duì)該問題進(jìn)行介紹,以供大家探討避免同類事件的再次發(fā)生。
1 事故經(jīng)過
2017年03月1日23:07空分裝置發(fā)生非計(jì)劃停車,在恢復(fù)開車過程中由于增壓機(jī)變速箱軸承振動(dòng)偏高的問題,一直到3月2日14:00才開始向冷箱導(dǎo)氣,按照以前開車經(jīng)驗(yàn),在主冷不排液的恢復(fù)開車過程中,只要冷箱正常導(dǎo)氣,啟動(dòng)膨脹機(jī)后,主塔液氮調(diào)純閥,污液氮閥,液空調(diào)節(jié)閥開至正常開度,短則1h長則2h左右,工況基本恢復(fù)正常。但是在本次開車,在冷箱正常導(dǎo)氣,調(diào)節(jié)閥已開至正常開度1h后發(fā)現(xiàn),入塔空氣量偏低、上下塔阻力偏低、主冷液位居高不下,液氮純度偏低、氧氮純度不合格,空壓機(jī)防喘閥自動(dòng)打開等現(xiàn)象。
2 事故原因分析
2.1 工況異常的原因
經(jīng)分析,導(dǎo)致上述工況異常的原因?yàn)槟屎怏w在下塔頂部積聚,占據(jù)了換熱面積,導(dǎo)致主冷凝蒸發(fā)器不能正常換熱。
1)對(duì)下塔造成以下影響:下塔液氮冷凝及回流量偏小,下塔阻力偏低,液氮中氧含量高達(dá)1.8%,入塔空氣量偏低;
2)對(duì)上塔造成以下影響:主冷熱負(fù)荷降低,主冷液位居高不下,主冷液氧中的氮?dú)饧把鯕庹舭l(fā)量偏小,上升蒸汽量減少,液氧及氧氣純度偏低,上塔回流液不足(因下塔液氮冷凝量不足),上塔阻力偏低,氮?dú)饧兌炔缓细瘛?/p>
3)本裝置空壓機(jī)采用TS3000防喘振保護(hù)系統(tǒng),由于入塔空氣量偏低,防喘振工作點(diǎn)在快速的移向喘振區(qū)且移動(dòng)速率大于正常速率(正常速率為1,此值為經(jīng)驗(yàn)值,查看系統(tǒng)組態(tài),我們的是1,工作點(diǎn)與跟蹤點(diǎn)的距離是5;具體算法廠家保密,只說與流量波動(dòng)量有關(guān)),并越過跟蹤點(diǎn),因此發(fā)生了防喘閥全開的情況。
2.2 導(dǎo)致氖氦氣體積聚的原因
1)自2月8日開始汽輪機(jī)推力正瓦溫度TIAS26043/26044持續(xù)上漲,到3月1日非計(jì)劃停車前已由正常的80℃最高漲至112.9℃(105℃報(bào)警,115℃聯(lián)鎖),由于本裝置空分供應(yīng)全廠安全用氮,為確保下游裝置生產(chǎn),一直堅(jiān)持運(yùn)行。為了遏制住TIAS26043/26044持續(xù)上漲的勢頭,空分裝置自2月23日開始空分裝置進(jìn)行了連續(xù)的降負(fù)荷調(diào)整。
2)降負(fù)荷調(diào)整內(nèi)容:空分氧氣取出量由正常的15500Nm3/h逐漸降低至12000Nm3/h;氮?dú)馊〕隽坑烧5?5800Nm3/h逐漸降低至13500Nm3/h;污氮?dú)馊ヮA(yù)冷調(diào)節(jié)閥由41%關(guān)小至38%;液氮調(diào)純閥V3由44.5%逐漸關(guān)小至40%;并逐漸對(duì)下塔液氮回流閥V11進(jìn)行了調(diào)整,V11由正常40%左右開度逐漸關(guān)小至30%;汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速由6700rpm降至~6550rpm。在V11關(guān)小之后,有部分液體從氖氦氣體吹除閥V313/314處吹出,為了防止V313/314帶液,遂將V313/314關(guān)小。導(dǎo)致氖氦氣體無法正常排出,逐漸在下塔頂部積聚。
3 事故的處理
發(fā)現(xiàn)工況異常后,采取了兩項(xiàng)措施:
1)全開V313/314,加大氖氦氣體的排放,逐漸恢復(fù)主冷凝蒸發(fā)器換熱。
2)降低空壓機(jī)排氣壓力由460KPA降至440KPA,增大防喘裕度,防止防喘閥自動(dòng)全開;保持空冷塔出口壓力PISA1102聯(lián)鎖旁路狀態(tài),保證整個(gè)精餾系統(tǒng)的穩(wěn)定。
3)為防止二氧化碳等雜質(zhì)對(duì)主冷換熱的影響,排放主冷液氧~200mm。
自14:00V313/314全開后,主冷液位開始逐漸降低,液氮中氧含量開始逐漸降低,但是入塔空氣量及上下塔阻力直到17:00才開始逐漸上漲。到3月3日06:00入塔空氣量漲至72000Nm3/h,下塔阻力漲至18.5KPA,上塔阻力漲至~10KPA,液氮純度為5ppm,氧氮純度合格,精餾工況基本正常。
4 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
在空分降負(fù)荷的操作過程中,主要通過降低產(chǎn)品取出量,關(guān)小液氮、污液氮調(diào)純閥來實(shí)現(xiàn),下塔液氮回流閥V11可適當(dāng)關(guān)小,但不可調(diào)整過多,調(diào)整V11閥時(shí)注意氖氦氣體的正常排放。
5 結(jié)語
操作人員在生產(chǎn)過程中面對(duì)異常工況時(shí),一定要保持清醒頭腦,認(rèn)真分析對(duì)比與正常工況時(shí)各參數(shù)變化情況??辗盅b置在性能考核時(shí),除了進(jìn)行高性能考核外,最好對(duì)空分負(fù)荷調(diào)整范圍進(jìn)行考核,給工藝負(fù)荷調(diào)整操作提供依據(jù)。另外,在查明原因、進(jìn)行工藝調(diào)整后,在一段時(shí)間工況無明顯好轉(zhuǎn)時(shí),只要問題分析透徹,思路正確,一定要堅(jiān)持。