摘 要:本文從生產(chǎn)運(yùn)行角度描述了寧夏英力特化工股份有限公司熱電分公司#1鍋爐掉焦滅火的現(xiàn)象,分析了掉焦原因,并由此提出了綜合治理措施。
關(guān)鍵詞:掉焦滅火;煤粉火焰刷墻;爐膛底部漏風(fēng)
寧夏英力特化工股份有限公司熱電分公司#1鍋爐在投入運(yùn)行1年內(nèi)數(shù)次發(fā)生掉焦滅火情況,導(dǎo)致生產(chǎn)過程中投用大量助燃用油,不僅嚴(yán)重影響了鍋爐機(jī)組的運(yùn)行,也給設(shè)備安全、人身安全帶來了許多隱患。因此找到引起爐膛掉焦的成因,才能制定針對性措施,從而保證機(jī)組安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
1 #1鍋爐簡介
#1鍋爐是由武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WGZ480/13.74型超高壓、一次中間再熱、自然循環(huán)、單汽包,倒U形、冷一次風(fēng)正壓中速輥式磨直吹系統(tǒng)。爐膛采用全焊接膜式水冷壁,噴水減溫調(diào)節(jié)主汽溫,煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,四角切向燃燒,固態(tài)連續(xù)排渣,尾部連接煙道并布置空預(yù)器。鍋爐點(diǎn)火、穩(wěn)燃配備8只機(jī)械霧化輕油槍,爐膛防止結(jié)焦、改善傳熱配備57臺蒸汽吹灰器。
2 #1鍋爐掉焦滅火現(xiàn)象
#1鍋爐掉焦滅火一般發(fā)生在鍋爐吹灰操作至爐膛中上部時,鍋爐突發(fā)掉焦造成鍋爐爐膛先正壓(正壓在200Pa左右),后立即大負(fù)壓(1000Pa左右),火焰喪失,MFT動作,鍋爐滅火。
3 #1鍋爐掉焦原因分析
影響鍋爐掉焦的因素主要有3個方面:就是爐膛環(huán)境溫度、煤灰成分與組成與爐內(nèi)空氣動力場。這其中,爐膛環(huán)境溫度對結(jié)焦的影響居首,煤灰成分與組成則可算是鍋爐結(jié)焦的根源,爐內(nèi)空氣動力場結(jié)構(gòu)也對對鍋爐結(jié)焦影響極大。
通過現(xiàn)場影像回放,歷史曲線分析,工況假想模擬,#1鍋爐結(jié)焦的主要原因有以下幾個方面:
3.1 中層燃燒器標(biāo)高以上兩側(cè)爐墻局部煤粉火焰刷墻的現(xiàn)象出現(xiàn)
火焰刷墻的后果就是會引起局部區(qū)域高溫,進(jìn)而導(dǎo)致相當(dāng)濃度結(jié)焦氣氛的形成(如還原性氣氛CO),這就給鍋爐局部區(qū)域結(jié)焦的發(fā)生提供了條件。#1、#2鍋爐通常采用同一型號,采用同一煤種進(jìn)行燃燒(通常所用煤的灰熔點(diǎn)要在1500℃以上),在此條件下, #2鍋爐的結(jié)焦情況輕微,而#1鍋爐的結(jié)焦情況非常明顯,由此可知,在#1爐內(nèi)可能出現(xiàn)了煤粉刷墻現(xiàn)象。而檢修中也發(fā)現(xiàn),#1鍋爐大部分燃燒器一次風(fēng)噴口內(nèi)的均流錐有磨損現(xiàn)象并偏斜,使一次風(fēng)噴口角度產(chǎn)生一定程度的偏斜,導(dǎo)致一次風(fēng)噴口處的煤粉分布很不均勻,造成一次風(fēng)煤粉火焰刷墻并結(jié)焦。
同時蒸汽吹灰引起了爐膛焦塊掉落。在機(jī)組高負(fù)荷的工況下,爐膛中上部溫度較高,為刷墻的煤粉結(jié)焦創(chuàng)造了有利條件。當(dāng)投入中上部的吹灰器對爐膛進(jìn)行蒸汽吹灰時造成爐膛局部溫度下降,在水冷壁表面積聚起來的灰渣在溫度下降時就會發(fā)生形態(tài)轉(zhuǎn)變,以固態(tài)化形態(tài)代替高溫下的熔融狀態(tài),其附著力也會隨之降低,一旦條件允許就會發(fā)生掉焦。如發(fā)生大焦塊掉落到撈渣機(jī)的情況,就會在蒸騰起大量水蒸氣的瞬間,對撈渣機(jī)的水封造成損壞,還會使大量冷風(fēng)漏入爐底,致使煤粉火焰的著火狀況在下排燃燒器區(qū)域發(fā)生嚴(yán)重惡化,產(chǎn)生爐膛負(fù)壓,超限而引起鍋爐滅火。
3.2 爐內(nèi)空氣動力場組織復(fù)雜多變
檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐掉焦滅火頻繁時,燃燒器的內(nèi)、外二次風(fēng)調(diào)風(fēng)擋板開度位置普遍偏大,大部分偏離冷態(tài)空氣動力場推薦的開度值,造成雙調(diào)風(fēng)燃燒器的旋流強(qiáng)度偏小,其卷吸高溫?zé)煔獾哪芰p弱,燃燒器的自穩(wěn)燃性能下降,從而導(dǎo)致一次風(fēng)煤粉火焰推遲燃燒,增大了煤粉刷墻結(jié)焦的可能性。同時鍋爐抗外界擾動(如掉焦)的能力也大幅度下降。
3.3 爐膛底部漏風(fēng)
檢查發(fā)現(xiàn)#1鍋爐水封槽內(nèi)積灰較滿,只有很少量的水,因此水封效果大打折扣,必然存在較大的爐膛底部漏風(fēng)。
4 綜合治理措施
為了減少鍋爐掉焦滅火,運(yùn)行之初運(yùn)行部門采取增大燃燒器內(nèi)外調(diào)風(fēng)擋板開度措施,效果不明顯,還降低了鍋爐燃燒穩(wěn)定性。因此分析只有制定綜合治理措施,才能有效解決問題。綜合治理措施如下:
4.1 對檢修質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格管控
停機(jī)檢修#1機(jī)組的期間內(nèi),要積極更換一次風(fēng)噴口內(nèi)磨損嚴(yán)重或脫落的均流錐,還要及時修整和校正發(fā)生偏斜、燒損變形的燃燒器噴口,避免燃燒器一次風(fēng)噴口處煤粉火焰發(fā)生偏斜或煤粉分布不均引發(fā)再次爐膛局部結(jié)焦的情況。
4.2 進(jìn)行好鍋爐空氣動力場的試驗(yàn)
利用鍋爐空氣動力場試驗(yàn)探尋內(nèi)、外調(diào)風(fēng)擋板的最佳位置和燃燒器合理的配風(fēng)方式,這樣就會在爐內(nèi)形成科學(xué)的空氣動力工況,使鍋爐運(yùn)行更加安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)。
4.3 對爐膛底部漏風(fēng)進(jìn)行消除
對鍋爐水封結(jié)合處漏風(fēng)程度和鍋爐水封槽插板進(jìn)行重點(diǎn)檢查,定時對水封槽內(nèi)積存的灰塵進(jìn)行清理,提高水封槽水位保持運(yùn)行,嚴(yán)密保持爐底密封。
4.4 做好配煤和煤質(zhì)分析的相關(guān)工作
燃料管理部對不同類型的來煤分別存放,并按規(guī)定準(zhǔn)確配煤,確保入爐煤質(zhì)硫分控制在2%以下。
4.5 維護(hù)鍋爐氧量表的準(zhǔn)確性與可靠性
針對氧量表制定定時標(biāo)定規(guī)劃,方便鍋爐運(yùn)行氧量的高效控制(控制在百分之四以下),使鍋爐燃燒得到優(yōu)化,使引起鍋爐結(jié)焦積灰的缺風(fēng)因素得到控制。
4.6 統(tǒng)一控制各燃燒器的不同次風(fēng)速
這就要將煤粉細(xì)度與一次風(fēng)煤粉濃度控制在合理范圍之內(nèi),使?fàn)t膛溫度場可以得到均勻分布。
4.7 確保正常運(yùn)行吹灰器,并根據(jù)規(guī)定調(diào)控好吹灰間隔
強(qiáng)化在爐膛吹灰與鍋爐升降負(fù)荷時監(jiān)控系統(tǒng)對爐膛負(fù)壓的監(jiān)視力度,盡量避免鍋爐掉焦塌灰滅火。
5 結(jié)語
采取上述綜合治理措施后,近幾年來#1鍋爐沒有再發(fā)生掉焦滅火的情況。實(shí)踐出真知,掉焦滅火從現(xiàn)象到原因一步步探索、分析,再從原因到制定措施一步步研討、制定,都是行之有效的。
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[4]寧夏英力特化工股份有限公司熱電分公司鍋爐運(yùn)行規(guī)程.
作者簡介:李玉貴(1984),男,回族,本科,助理工程師,鍋爐專責(zé)。