李超權(quán) 羅擁平 鄭吉南 王慶鋒 沈潤(rùn)福
摘 要:介紹煉鋼廠轉(zhuǎn)爐氧槍刮渣器工作原理并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用存在的問(wèn)題進(jìn)行分析并采取相應(yīng)的改進(jìn),取得了良好的效果,也為同類設(shè)備提供有益的啟示。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐氧槍;刮渣器;適應(yīng)性改造
1 前言
目前,國(guó)內(nèi)各大煉鋼廠的轉(zhuǎn)爐普遍采用了濺渣護(hù)爐技術(shù)。濺渣護(hù)爐即利用頂吹氧槍將高壓氮?dú)獯等霠t內(nèi),將煉鋼過(guò)程中產(chǎn)生的留于爐內(nèi)部分的爐渣吹濺到轉(zhuǎn)爐爐壁上,從而達(dá)到修補(bǔ)爐襯的目的。氧槍在吹煉時(shí),槍身部位經(jīng)常粘滿鋼渣,一般情況下,鋼渣粘得較薄,提槍時(shí)鋼渣會(huì)自行脫落。但是,轉(zhuǎn)爐一旦化渣不好,槍身上的鋼渣就會(huì)較粗,粘得很牢,提槍時(shí)不會(huì)自行脫落,造成粘槍。
轉(zhuǎn)爐氧槍刮渣器的作用是清除氧槍表面吸附的鋼渣,保證氧槍的正常使用。煉鋼廠轉(zhuǎn)爐自投產(chǎn)使用氧槍刮渣器以來(lái),長(zhǎng)期存在刮渣不徹底,磨損后調(diào)整困難,導(dǎo)致結(jié)渣越積越厚,使氧槍無(wú)法通過(guò)氮封口,同時(shí)氧槍的冷卻性能降低,引起燒槍,制約生產(chǎn)。
2 存在問(wèn)題及分析
2.1 氧槍刮渣器的工作原理
根據(jù)刮渣器的結(jié)構(gòu),可分為固定式刮渣器和活動(dòng)式刮渣器。固定式刮渣器容易將氧槍卡住,因此未被推廣應(yīng)用?;顒?dòng)式刮渣器應(yīng)用比較靈活,已在一些鋼廠被推廣應(yīng)用,主要由氣動(dòng)控制系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)左右兩個(gè)氣缸,將刮渣頭座推出,刮渣頭座緊緊將氧槍外層管抱緊,當(dāng)氧槍進(jìn)行提升時(shí),刮渣頭座將粘在槍身上的鋼渣刮離。
2.2 存在的缺陷
氧槍刮渣器經(jīng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用后,刮渣不徹底、刮渣頭座的損耗多。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的情況,經(jīng)過(guò)觀察和分析,認(rèn)定原設(shè)計(jì)存在缺陷。
2.2.1 刮渣刀片設(shè)計(jì)不合理
刮渣器使用兩個(gè)“C”型刮渣頭座作為刮渣刀片,工作時(shí)刮渣頭座利用4個(gè)弧邊進(jìn)行刮渣,因?yàn)闆](méi)有鋒利的切削刃,根本無(wú)法將粘裹在氧槍上的鋼渣切開(kāi),刮渣頭座與氧槍很大的摩擦力,有時(shí)會(huì)使氧槍超負(fù)荷自保,有時(shí)會(huì)把刮渣頭座的兩臂拉彎,刮渣頭座的磨損也較快,不適應(yīng)生產(chǎn)的需要。
2.2.2 機(jī)構(gòu)選擇不合理
刮渣器使用搖塊機(jī)構(gòu)。由氣動(dòng)控制系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)左右兩個(gè)氣缸,氣缸安裝在兩個(gè)可轉(zhuǎn)動(dòng)的鉸支點(diǎn)上,活塞桿將裝有刮渣頭座的搖臂推出,刮渣頭座繞搖臂軸承座旋轉(zhuǎn),刮渣頭座緊緊將氧槍外層管抱緊,這時(shí),氧槍進(jìn)行提升,刮渣頭座將粘在槍身上的鋼渣及時(shí)刮掉。因?yàn)楣卧^座繞搖臂軸承座旋轉(zhuǎn)的,當(dāng)刮渣頭座磨損或刮渣頭座變形后,隨著搖臂旋轉(zhuǎn)角度的變化,安裝在搖臂上的刮渣頭座與氧槍外層管的角度也在變化,根本無(wú)法保證刮渣效果。
3 解決措施
3.1 增加刮渣刀片(刮渣頭)
在不更改原結(jié)構(gòu)性能的基礎(chǔ)上,可以在刮渣頭座中間加一個(gè)即能刮渣,又有切削雙重作用的刮渣頭(見(jiàn)圖1)。在原刮渣頭座工件上鉆4個(gè)孔,2-φ20為通孔,2-M18為內(nèi)螺紋孔,新增加的刮渣頭用四顆M18的高強(qiáng)螺栓與刮渣頭座連接。新增加的刮渣頭委外批量生產(chǎn),利用線切割機(jī)直接切出三棱形刀尖,改造后,工作時(shí)刮渣頭先接觸氧槍表面,并緊貼氧槍,起到主刮渣和切削的作用,而原刮渣頭座只起輔助作用,氧槍刮渣由原來(lái)的4個(gè)刮渣點(diǎn)變成6個(gè),布局更合理,消除了死角。刮渣效果得到明顯改善,新增加的刮渣頭更換簡(jiǎn)便,使用可靠,維護(hù)簡(jiǎn)單。
3.2 采用雙搖臂,保證刮渣頭座角度
原刮渣器使用搖塊機(jī)構(gòu),無(wú)法保證刮渣頭座與氧槍外層管的角度。如果增加一種機(jī)構(gòu),使刮渣頭座始終在做平行移動(dòng),就能保證刮渣頭座與氧槍外層管的角度。經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的分析與討論,在保證效果的情況下,遵循采用滑塊機(jī)構(gòu)(增加一水平滑槽)或雙搖桿機(jī)構(gòu)。根據(jù)平面連桿機(jī)構(gòu)的特點(diǎn),利用雙曲柄機(jī)構(gòu)兩曲柄轉(zhuǎn)向相同和轉(zhuǎn)速相等及連桿作平動(dòng)的特點(diǎn),保證了刮渣頭與氧槍外層管的角度始終保持平行。因此刮渣器前半部設(shè)計(jì)為雙曲柄機(jī)構(gòu),因?yàn)楣ぷ髟淼男枰瑑汕恍柁D(zhuǎn)動(dòng)很小的角度即可,所以把兩曲柄做成搖臂。
同時(shí),為了方便整體更換,把刮渣器上部縮短,在下部增加一個(gè)底座。更換時(shí),只需更換上部即可,縮短了更換的時(shí)間和工作量。
4 使用效果
刮渣器改成雙搖臂分體式刮渣器后,工作時(shí)刮渣頭先接觸氧槍表面,并緊貼氧槍,起到主刮渣和切削的作用,而原刮渣頭座只起輔助作用,氧槍刮渣由原來(lái)的4個(gè)刮渣點(diǎn)變成6個(gè),布局更合理,消除了死角。刮渣效果得到明顯改善,新增加的刮渣頭更換簡(jiǎn)便,使用可靠,維護(hù)簡(jiǎn)單。雙搖臂設(shè)計(jì)利用雙曲柄機(jī)構(gòu)兩曲柄轉(zhuǎn)向相同和轉(zhuǎn)速相等及連桿作平動(dòng)的特點(diǎn),保證了刮渣頭與氧槍外層管的角度始終保持平行,保證了刮渣頭始終緊貼氧槍外層管,保證了持續(xù)的刮渣效果。采用分體式,并增加可調(diào)螺桿,方便快速更換、統(tǒng)計(jì),達(dá)到快速搶修的目的。
5 結(jié)論
該刮渣器改造后,達(dá)到了良好的刮渣效果,解決了現(xiàn)場(chǎng)難題。該刮渣器及刮渣刀頭分別獲得了國(guó)家實(shí)用新型專利。
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(作者單位:寶鋼集團(tuán)廣東省韶關(guān)鋼鐵有限公司煉鋼廠)