錢浩毅
(中國(guó)石油大港油田分公司檢測(cè)監(jiān)督評(píng)價(jià)中心)
節(jié)約集約利用能源
——記板北地區(qū)優(yōu)化簡(jiǎn)化工程
錢浩毅
(中國(guó)石油大港油田分公司檢測(cè)監(jiān)督評(píng)價(jià)中心)
為進(jìn)一步優(yōu)化簡(jiǎn)化地面建設(shè)模式,降低地面建設(shè)投資及集輸能耗,大港油田第四采油廠對(duì)板北地區(qū)油水集輸系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化、簡(jiǎn)化、調(diào)整工程。優(yōu)化簡(jiǎn)化工程的實(shí)施,減少征地、占地919379.3平方米,累計(jì)減少能耗費(fèi)用11.32億元,前后對(duì)比節(jié)約天然氣251.3m3/h,折合標(biāo)煤334.2kg/h。年節(jié)電130萬千瓦時(shí),年節(jié)氣460萬立方米,年節(jié)省費(fèi)用520萬元。工程投產(chǎn)后,油氣集輸單耗下降3.41千克標(biāo)煤/噸液,注水單耗下降1.43千瓦時(shí)/立方米。取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
節(jié)能降耗;集輸系統(tǒng);加熱爐;效果
板北油田開發(fā)40多年,老油田開發(fā)進(jìn)入中后期,地層能量下降,井口產(chǎn)液較低,部分油井存在間歇出油現(xiàn)象,集輸系統(tǒng)存在設(shè)計(jì)負(fù)荷高于實(shí)際運(yùn)行負(fù)荷的現(xiàn)象。有12臺(tái)運(yùn)行超十五年的井口加熱爐,設(shè)備老化、且腐蝕嚴(yán)重,由于當(dāng)年設(shè)計(jì)能力和技術(shù)水平限制,加熱爐設(shè)備結(jié)構(gòu)和原理比較落后,導(dǎo)致耗能高,影響系統(tǒng)效率,同時(shí)對(duì)生產(chǎn)、安全和環(huán)境也有不同程度的影響?,F(xiàn)有系統(tǒng)采用單管加熱集輸工藝,三級(jí)布站模式;集輸流程為:油井→單井加熱爐→計(jì)量站→支線爐-接轉(zhuǎn)站-外輸爐-干線爐-聯(lián)合站,集輸工藝流程長(zhǎng),能耗高。
對(duì)于出液溫度高,距離計(jì)量間近的加熱爐,直接進(jìn)單井產(chǎn)液進(jìn)接轉(zhuǎn)站。優(yōu)先采用軟件量油、單井串接集油工藝,取消分散、低效的井口加熱爐,在接轉(zhuǎn)站集中加熱,并進(jìn)一步優(yōu)化接轉(zhuǎn)站用熱負(fù)荷。對(duì)個(gè)別無法取消加熱爐的邊遠(yuǎn)井,應(yīng)用新型高效井口加熱爐或利用舊已建加熱爐。針對(duì)計(jì)量間、接轉(zhuǎn)站現(xiàn)有加熱爐的配置,結(jié)合井場(chǎng)加熱爐優(yōu)化后、站場(chǎng)加熱的新需求及油田最新工藝參數(shù),應(yīng)用本課題相關(guān)專題研制的新型高效加熱爐、并優(yōu)化加熱爐負(fù)荷設(shè)置,提高站內(nèi)加熱爐的負(fù)荷率;或利用原有的老加熱爐,2015年11月改造前進(jìn)行測(cè)試,2016年11月進(jìn)行改造后測(cè)試。改造成果見表1和表2
表1 集輸系統(tǒng)改造效果對(duì)比
表2 加熱爐改造前后對(duì)比
表1是集輸系統(tǒng)改造效果對(duì)比。集輸系統(tǒng)天然氣消耗量減少明顯,每小時(shí)少燒251.3立方米。主要是加熱爐運(yùn)行臺(tái)數(shù)減少,特別是板一聯(lián)合大站,脫水系統(tǒng)改造每小時(shí)減少224.28立方米。表2:加熱爐改造前后對(duì)比表。加熱爐運(yùn)行臺(tái)數(shù)減少9臺(tái)。加熱爐熱效率改造后比改造前提高1.26%
表3 板一聯(lián)脫水系統(tǒng)工藝加熱爐數(shù)據(jù)表(改造前)
表4 板一聯(lián)脫水系統(tǒng)工藝加熱爐數(shù)據(jù)表(改造后)
表3、表4是板一聯(lián)合大站,脫水系統(tǒng)工藝加熱爐改造前后數(shù)據(jù)表。板一聯(lián)合大站,脫水系統(tǒng)工藝加熱爐改造前運(yùn)行3臺(tái)爐,改造后運(yùn)行1臺(tái)爐。主要是脫水工藝改造結(jié)果,由原先加熱后脫水,改為先脫水后加熱,減少加熱量的結(jié)果。
集輸系統(tǒng)改造充分利用井口的動(dòng)能和勢(shì)能,減少干線長(zhǎng)度,淘汰落后電機(jī)和能耗的外輸泵。
表5 板北集輸系統(tǒng)改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比表
板北集輸系統(tǒng)單位液量集輸綜合能耗由改造前3.503 kgce/t下降到2.19 kgce/t,板北集輸系統(tǒng)單位原油集輸綜合能耗由改造前15.312 kgce/t下降到7.47 kgce/t,主要是充分利用井口熱能,加熱爐出口熱能由改造前5997.44MJ/h下降到改造后1426.84 MJ/h,降低了管線運(yùn)行中的熱能損失。
(1)由于井口含水率的持續(xù)上升,外輸管線凝固點(diǎn)持續(xù)下降,長(zhǎng)輸管線可以采用常溫集輸,為充分利用井口熱能,加熱爐由原來20臺(tái)運(yùn)行,減少為11臺(tái)運(yùn)行,加熱爐數(shù)量減少9臺(tái),減少45%的加熱爐運(yùn)行。特別是板一聯(lián)合大站集輸工藝改造,由原來先加熱后脫水,改為目前先脫水后加熱,加熱爐有原先運(yùn)行3臺(tái)加熱爐改為目前運(yùn)行一臺(tái),加熱爐減少加熱量。加熱爐節(jié)約天然氣量前后對(duì)比節(jié)約天然氣251.3m3/h,特折合標(biāo)煤334.2kg/h。
(2)板一聯(lián)大站脫水系統(tǒng)效率由26.79%提高到61.59%。主要是脫水工藝的改造,減少加熱爐加熱量。加熱爐的能耗下降
(3)板北低壓集輸系統(tǒng)單位液量集輸綜合能耗由3.503 kgce/t下降到2.19 kgce/t。
(4)板北低壓集輸系統(tǒng)單位原油集輸綜合能耗15.312 kgce/t下降到7.47 kgce/t。