張森林
摘要:某聚酯PTA輸送裝置原控制系統(tǒng)采用西門子S5系列 PLC,由于系統(tǒng)投用時間較長,逐漸進入設(shè)備的故障高發(fā)期,給裝置的平穩(wěn)運行留下了安全隱患。成功以西門子S7-400H替代S5對聚酯PTA輸送系統(tǒng)進行改造,大幅降低了聚酯裝置斷料停產(chǎn)的風險隱患,同時也為其他S5系統(tǒng)的升級改造積累了寶貴的經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞:PLC;自動控制系統(tǒng);聚酯PTA輸送;組態(tài)
中圖分類號:TH715.1 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2017)03-0018-02
某石化企業(yè)聚酯PTA輸送裝置原控制系統(tǒng)采用西門子S5系列 PLC,是西門子公司上世紀九十年代產(chǎn)品,由德國ZIMMER公司設(shè)計集成。由于系統(tǒng)投用時間較長,逐漸進入設(shè)備的故障高發(fā)期,給裝置的平穩(wěn)運行留下了安全隱患,決定對整套S5控制系統(tǒng)進行升級改造,由西門子S7-400H冗余控制系統(tǒng)所替代。
1 PTA輸送工藝流程
聚酯裝置引進德國吉瑪公司技術(shù),原料為PTA、EG,連續(xù)生產(chǎn)PET熔體。PTA是由上游PTA工廠經(jīng)氮氣輸送系統(tǒng)送入兩個PTA儲存料倉,再由PTA儲存料倉分別送到兩條縮聚生產(chǎn)線的PTA日料倉。
PTA輸送系統(tǒng)由氮氣密相輸送,非連續(xù)的供給PTA料倉,氮氣再經(jīng)過過濾器返回到循環(huán)系統(tǒng)。輸送PTA用的氮氣可以循環(huán)使用,壓力降低或氧含量超標時,氮氣緩沖罐會自動給系統(tǒng)充氣或置換氮氣,以保證系統(tǒng)壓力和氧含量指標正常。如果氮氣管線上氧含量指示儀超過4%,系統(tǒng)報警并用新鮮氮氣進行置換;如果氮氣管線上氧含量指示儀超過6%,聯(lián)鎖停止PTA輸送系統(tǒng)。
2 原控制系統(tǒng)存在的問題
(1)PTA輸送裝置控制系統(tǒng)采用S5-135U PLC,是西門子上世紀90年代產(chǎn)品,大多數(shù)S5模塊目前已經(jīng)不再生產(chǎn),S5系列正逐步退出市場,備件價格昂貴、部分備件已停產(chǎn)。
(2)系統(tǒng)連續(xù)運行多年,元器件老化,電源模塊、IO卡多次出現(xiàn)故障,嚴重影響系統(tǒng)的正常運行。
(3)原系統(tǒng)經(jīng)過多年運行和幾次局部更新后,沒有完善、準確的圖紙資料,PLC邏輯程序也需要完善和優(yōu)化。
(4)操作計算機老化,經(jīng)常死機,HMI軟件采用WINCC4.0,與現(xiàn)有操作系統(tǒng)、上位軟件無法兼容,需要更新硬件、操作系統(tǒng)和HMI軟件。
(5)PLC機柜接線散亂,許多接線標識已經(jīng)無法識別,給日常維護和故障處理造成了很大困難。
(6)機柜內(nèi)其他電子元件如安全柵、繼電器、溫變等已到使用年限,故障率較高,嚴重影響系統(tǒng)的安全性和可靠性。
3 系統(tǒng)改造方案及軟硬件配置
3.1 系統(tǒng)改造方案
由于聚酯PTA輸送為化工生產(chǎn)的關(guān)鍵裝置,一旦停運將會造成聚酯裝置斷料停產(chǎn),首先要考慮改造后系統(tǒng)的安全性、可靠性,同時要盡可能節(jié)約投資,根據(jù)以上原則,本次改造利用原控制系統(tǒng)機柜,保護性拆除原機柜內(nèi)S5系統(tǒng)硬件(作為其他S5系統(tǒng)備件),在原機柜內(nèi)安裝、集成一套西門子S7-400H冗余控制系統(tǒng),新上兩臺操作站,其中1臺兼工程師站。
3.2 系統(tǒng)配置
3.2.1 控制器
本次改造選用西門子S7-400H冗余控制系統(tǒng),電源、控制器、通訊卡為冗余配置,S7-400H系統(tǒng)是西門子提供的最新冗余控制系統(tǒng),具有高可靠性、安全性等特點,通過將發(fā)生中斷的單元自動切換到備用單元的方法實現(xiàn)系統(tǒng)的不中斷工作。
3.2.2 I/O擴展
考慮系統(tǒng)的經(jīng)濟性,采用ET200M分布式I/O系統(tǒng)。ET200M使用S7-300可編程控制器的信號模塊,功能模塊和通訊模塊進行擴展,適宜與冗余系統(tǒng)一起使用,性能穩(wěn)定、擴展性強。
3.2.3 繼電器、安全柵
由于原來型號已停產(chǎn),本次利用原有機柜,考慮到機柜內(nèi)安裝空間,選用菲尼克斯超薄繼電器,安全柵選用MTL5541系列。
3.2.4 HMI軟件
原系統(tǒng)HMI軟件為WINCC4.0,本次改造更新操作站后選用WINCC7.0,便于對原項目上位機程序進行移植和修改,操作界面與原系統(tǒng)一致,操作人員不需經(jīng)過培訓即可熟練使用。
4 項目實施
在項目實施中,做了以下工作:
4.1 升級前的準備工作
系統(tǒng)停機前下載原S5PLC、HMI程序進行解讀分析,弄清原系統(tǒng)每一個IO、每一條邏輯程序、每一個變量的使用情況,參考原系統(tǒng)接線圖和機柜內(nèi)實際接線繪制新系統(tǒng)(S7-400H)的機柜接線圖。為了保證新S7系統(tǒng)和原有的S5系統(tǒng)的地址必須一一對應(yīng),對照程序和圖紙,逐個對每個地址進行檢查和確認。
4.2 現(xiàn)場集成
設(shè)備停運后,保護性拆除機柜內(nèi)原有S5硬件,根據(jù)新的機柜設(shè)計圖紙安裝集成S7-400H PLC硬件及附件,將現(xiàn)場儀表信號接入PLC機柜。
4.3 硬件組態(tài)
按照原系統(tǒng)的地址表組態(tài)S7硬件,即S7中通道地址與S5相同,這樣方便新系統(tǒng)進行程序轉(zhuǎn)換。
4.4 軟件編程
將S5程序用CONVERTEING 軟件進行轉(zhuǎn)換,一般的程序即可升級為S7程序,其中一些特殊的S5程序需自行編寫,如模擬量讀取,PID,CP524通訊等。在程序轉(zhuǎn)換過程中需要了解S5與S7在功能塊、數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)格式、尋址等方面的差別,并據(jù)此對轉(zhuǎn)換后的S7程序進行部分修改。修改特殊S5程序,如S5PID程序為OB251,在OB13中調(diào)用,我們使用S7的FB41代替并在OB35中調(diào)用。值得注意的是S5PID數(shù)據(jù)塊的手動默認是FLASE,而FB41的數(shù)據(jù)塊默認為TURE。修改CP524的通訊程序。更新為CP341的FB80。
S5轉(zhuǎn)為S7后功能塊描述如圖1所示。
4.5 重新組態(tài)畫面
參考原S5HMI監(jiān)控界面,根據(jù)新編S7-400H程序,重新組態(tài)HMI(WINCC7.0),并使新系統(tǒng)HMI操作界面與原系統(tǒng)保持一致,操作人員能夠立刻熟練使用。
4.6 現(xiàn)場調(diào)試
PTA輸送PLC的主要程序為順序控制,聯(lián)鎖邏輯較多,原S5程序經(jīng)過轉(zhuǎn)換后,許多程序無法正常運行,需要根據(jù)工藝的控制要求,重新修改和優(yōu)化程序,逐臺設(shè)備進行單體測試,確保每臺設(shè)備的聯(lián)鎖邏輯安全可靠,設(shè)備運行狀態(tài)正確,在此基礎(chǔ)上對PTA輸送的順序控制進行聯(lián)動調(diào)試,經(jīng)過反復調(diào)試后,整套設(shè)備能夠按照工藝要求的步序正確運行,動作正確。
PTA輸送系統(tǒng)的PID控制在HONEYWELL DCS上實現(xiàn),PLC為從站,DCS為主站,PLC的數(shù)據(jù)經(jīng)過CP 341以MODBUS協(xié)議與DCS通訊??紤]到DCS程序的安全性,DCS不能做任何修改,這是本次改造的一個難點。由于沒有確切的資料無法得知DCS通訊地址,經(jīng)過反復測試,確定了PLC與DCS的通訊地址對應(yīng)關(guān)系,經(jīng)過在PLC上測試,最終核準了DCS的通訊數(shù)據(jù)地址,PLC的數(shù)據(jù)成功接入HONEYWELL DCS,DCS能夠正確采集PLC數(shù)據(jù)進行PID控制。
5 結(jié)語
經(jīng)過升級改造后,PTA輸送系統(tǒng)運行平穩(wěn),不僅完全實現(xiàn)了原系統(tǒng)的各項功能,還對部分程序進行了優(yōu)化,新系統(tǒng)的可靠性和容錯功能大大增強,大幅降低了聚酯裝置斷料停產(chǎn)的風險隱患,減少了裝置停車造成的巨大損失,同時也為其他S5系統(tǒng)的升級改造積累了寶貴的經(jīng)驗。
參考文獻
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