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“三軟”工作面深孔注水防塵技術(shù)研究

2017-05-09 07:57:32李延河劉寶敏
中國(guó)煤炭工業(yè) 2017年11期
關(guān)鍵詞:三軟濕潤(rùn)煤體

文/李延河 劉寶敏

河南平禹煤電有限責(zé)任公司一礦位于禹州煤田東北部,井田面積13.5km2,礦區(qū)煤層主要分布在太原組和山西組,其中山西組二1煤層為主要開(kāi)采煤層。二1煤體及頂?shù)装逅绍浧扑椋捕鹊?,屬于典型的“三軟”煤層,工作面在回采和掘進(jìn)期間產(chǎn)塵量較大,綜合防塵一直是礦井“一通三防”管理工作中的難題,特別是綜采放頂煤工作面,正常生產(chǎn)期間工作面及回風(fēng)巷粉塵飛揚(yáng),最高粉塵濃度達(dá)到28.95mg/m3,工作環(huán)境差,危害了職工身心健康。同時(shí),由于煤體破碎,工作面在割煤期間極易出現(xiàn)連續(xù)大面積煤壁片幫現(xiàn)象,僅維護(hù)治理煤壁片幫這一項(xiàng)工作,每班就需要抽調(diào)3~5人耗時(shí)2小時(shí)以上,嚴(yán)重制約了安全生產(chǎn)。

為消除安全隱患,改善井下勞動(dòng)條件,進(jìn)一步優(yōu)化綜采工作面回采工藝,保證安全高效生產(chǎn),平禹一礦采用以深孔注水技術(shù)為主的治理優(yōu)化技術(shù),成功解決了降低回采作業(yè)期間產(chǎn)塵量的問(wèn)題,并實(shí)現(xiàn)了綜采放頂煤工作面安全高效生產(chǎn)。

一、工作面概況

13110工作面位于三采區(qū)下山東翼第六個(gè)工作面,該工作面北臨二1-13091工作面(已采),南臨三采區(qū)未開(kāi)采區(qū)域,西臨三采區(qū)皮帶下山保護(hù)煤柱,東至東井水倉(cāng)保護(hù)煤柱。工作面地面標(biāo)高+132~+141m,井下標(biāo)高-328~-216m。工作面采用走向長(zhǎng)壁后退式采煤方法,綜采放頂煤工藝。所采二1煤層為“三軟”煤層,可采走向長(zhǎng)820m,傾斜長(zhǎng)126.5m,可采儲(chǔ)量64.63萬(wàn)噸。工作面北高南低,平均煤厚5m,煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,局部煤層有0.3m~0.8m夾矸。煤層傾角16°~30°,平均23°。煤層直接頂為中粒砂質(zhì)泥巖,厚度2.39m,直接底為砂質(zhì)泥巖或泥巖,煤層厚度變化較大,煤質(zhì)松軟,賦存條件復(fù)雜,回采過(guò)程中兩巷動(dòng)壓區(qū)及采面頂板管理難度較大。

二、注水方案及施工設(shè)計(jì)

采取在工作面風(fēng)巷沿煤層傾斜方向與煤層傾角平直的方法,施工下行鉆孔作為工作面深孔注水鉆孔,在工作面風(fēng)巷車(chē)場(chǎng)口安裝高壓注水泵,通過(guò)專(zhuān)用管路與注水孔連接,實(shí)現(xiàn)對(duì)工作面煤體不間斷動(dòng)壓注水。

1.注水設(shè)備

注水泵選用BRW200/31.5型乳化液泵,鉆機(jī)采用ZDY4000R型全液壓坑道鉆機(jī),鉆桿和鉆頭分別采用Φ73mm三棱螺旋鉆桿和Φ75mm鉆頭,封孔注漿泵采用ZBQ-8/2氣動(dòng)注漿泵,采用SGS雙功能高壓水表對(duì)注水壓力進(jìn)行監(jiān)測(cè),配套附件:Φ16mm高壓軟管等。

2.注水時(shí)機(jī)和鉆孔工藝參數(shù)

注水時(shí)機(jī)指注水工藝和工作面采煤之間的時(shí)空配合關(guān)系。從時(shí)間上來(lái)看,由于要求注水能充分濕潤(rùn)煤體,注水點(diǎn)煤體應(yīng)該在工作面超前支承壓力影響范圍內(nèi),以加快水的注入速度;從空間上則要求注水點(diǎn)不能因距離工作面太近而影響工作面生產(chǎn)。根據(jù)相鄰工作面礦壓觀測(cè)結(jié)果,工作面超前影響范圍在50~80m之間,工作面推進(jìn)速度為4.2m/d,通過(guò)觀測(cè),鉆孔注水經(jīng)過(guò)6~8d可以充分濕潤(rùn)臨近鉆孔之間的煤體,由此確定注水點(diǎn)應(yīng)不小于25.2~33.6m,取30m,既滿足注水點(diǎn)在工作面超前影響范圍內(nèi),也能保證注水充分濕潤(rùn)煤體。

鉆孔間距的大小取決于煤層的透水性、煤層厚度及封孔工藝、注水壓力等綜合因素,由于各礦井地質(zhì)條件不一,觀測(cè)得本煤層注水濕潤(rùn)半徑為5m,根據(jù)相近礦井和本煤層的實(shí)際條件,確定鉆孔間距10m。

鉆孔深度應(yīng)由工作面長(zhǎng)度確定,該工作面傾斜長(zhǎng)度 126.5m,按照《(MT501-1996)長(zhǎng)鉆孔煤層注水方法》要求保留工作面下段煤體寬度20~40m(考慮巷道松動(dòng)泄壓范圍15m),鉆孔設(shè)計(jì)孔深確定為75m。

鉆孔傾角與煤層傾角一致,隨工作面地質(zhì)條件和回采條件變化及時(shí)調(diào)整,施工時(shí)考慮鉆桿自重下垂,下行鉆孔施工時(shí)一般小于煤層實(shí)際傾角2°(注水鉆孔布置如圖1所示)。

圖1 13110注水鉆孔示意圖

3.注水量

單孔注水量Q按下式計(jì)算:

式中:Q——單孔注水量,m3;

L——鉆孔深度,L=75m(減去封孔長(zhǎng)度,考慮注水濕潤(rùn)半徑5m);

B——鉆孔間距,B=10m;

M——開(kāi)采厚度,取H=2.5m(采面采高);

γ——煤的容重,γ=1.34t/m3;

q——噸煤注水量,取q=0.02m3/t。

根據(jù)鉆孔參數(shù)計(jì)算得出當(dāng)鉆孔間距為10m時(shí),單孔注水量為43.55m3。

在實(shí)際注水過(guò)程中,由于采動(dòng)和巷道松動(dòng)圈范圍的限制等因素,單孔注水量一次很難達(dá)到設(shè)計(jì)要求。為保證注水量達(dá)標(biāo),往往需要不斷提高注水壓力,但一味地提高注水壓力并不能有效解決該問(wèn)題,實(shí)際采用以下技術(shù)措施:

(1)控制注水時(shí)的最大注水壓力。注水時(shí)泵站壓力調(diào)整在8~10MPa之間,孔口壓力控制在6MPa以下,防止因注水壓力過(guò)大出現(xiàn)管路接頭爆裂、破壞封孔效果,引發(fā)注水孔漏水,同時(shí)注水壓力達(dá)到6MPa時(shí),注水流量開(kāi)始衰減直至為0。

(2)采用反復(fù)、循環(huán)、多輪的方法進(jìn)行注水。反復(fù)循環(huán)多輪是指:若一號(hào)孔注水因注水流量衰減而達(dá)不到設(shè)計(jì)注水量停止注水時(shí),則連接二號(hào)注水孔進(jìn)行注水,當(dāng)一號(hào)注水孔停止注水24h后,重新連接一號(hào)注水孔繼續(xù)注水,直至達(dá)到設(shè)計(jì)注水量。以此類(lèi)推,直至所有的注水孔全部達(dá)到設(shè)計(jì)注水量要求。

4.施工組織

平禹煤電公司一礦成立專(zhuān)職注水隊(duì)伍,實(shí)行“四專(zhuān)”管理,即專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍施工、專(zhuān)用設(shè)備打鉆、專(zhuān)項(xiàng)考核驗(yàn)收、專(zhuān)項(xiàng)資金支持。礦井專(zhuān)門(mén)抽調(diào)人員在通風(fēng)維修隊(duì)成立本煤層深孔注水小組,采用三班連續(xù)作業(yè)的方式組織施工(如圖2所示)。注水小組共配備18人,分為打鉆班、檢修班和注水班3個(gè)小班,其中注水班6人,每班兩人,分三班進(jìn)行注水工作;打鉆班6人,負(fù)責(zé)每天四點(diǎn)班打鉆工作;檢修班6人,負(fù)責(zé)每天零點(diǎn)班檢修設(shè)備,移鉆機(jī)、固孔及現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生等工作。

圖2 13110綜采工作面深孔注水正規(guī)循環(huán)圖表

三、實(shí)施效果分析

1.理論分析

深孔注水技術(shù)是由被動(dòng)防塵措施向主動(dòng)防塵措施轉(zhuǎn)變的一次重大突破,注水后煤層含水量增加,水濕潤(rùn)了煤體內(nèi)的原生煤塵,使其失去飛揚(yáng)能力,并有效地包裹煤體的細(xì)小部分,當(dāng)煤體破碎時(shí),避免了細(xì)粒煤塵的飛揚(yáng)。水的濕潤(rùn)作用使煤的塑性增加,脆性減弱,當(dāng)煤體受外力作用時(shí),許多脆性破碎變?yōu)樗苄宰冃?,因而大量減少了煤體破碎為塵粒的可能性,降低了產(chǎn)塵量。同時(shí),由于煤層經(jīng)過(guò)水的充分濕潤(rùn)后,其原生結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,塑性增加,能有效控制煤壁片幫,防止冒頂事故的發(fā)生,有利于工作面的頂板管理。

2.效果檢驗(yàn)

圖3 13110綜采工作面煤層含水量圖

取樣測(cè)試分析表明,工作面注水后煤層含水分最高達(dá)到6.15%,平均達(dá)到5.37%,較注水前的2.8%平均增加了2.57個(gè)百分點(diǎn),增幅達(dá)到91.2%(如圖3所示)。

回風(fēng)側(cè)粉塵濃度明顯下降,工作面割煤期間由粉塵量原來(lái)的28.95mg/m3下降至10.62mg/m3,降塵率達(dá)到了63.3%(如表1所示)。注水前,采煤工作面單產(chǎn)5萬(wàn)噸左右,采取注水措施后,不僅煤壁片幫、冒頂現(xiàn)象得到有效控制,而且由于生產(chǎn)環(huán)境的改善,為采面回采作業(yè)解放了生產(chǎn)時(shí)間,提高了工作效率和安全生產(chǎn)保障,回采工作面單產(chǎn)達(dá)到了8萬(wàn)噸,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

表1 13110綜采工作面粉塵量統(tǒng)計(jì)

四、結(jié)語(yǔ)

煤層注水后含水量的增加使原生煤塵失去飛揚(yáng)能力,避免了煤體破碎時(shí)細(xì)粒煤塵的飛揚(yáng);水的濕潤(rùn)作用使煤的塑性增加,大量減少了煤體破碎為塵粒的可能性,降低了產(chǎn)塵量。同時(shí),煤層經(jīng)過(guò)水的充分濕潤(rùn)后塑性增加,能有效控制煤壁片幫,防止冒頂事故發(fā)生,有利于工作面的頂板管理,提高工作面生產(chǎn)能力。

針對(duì)平禹一礦13110工作面煤層賦存情況,采用深孔注水方式進(jìn)行礦塵治理,確定了注水時(shí)機(jī)、鉆孔間距和深度、注水壓力等工藝參數(shù),在13110工作面進(jìn)行了成功實(shí)踐。工作面注水后煤層含水分增幅達(dá)到91.2%,降塵率達(dá)到了63.3%;采煤工作面產(chǎn)量由原來(lái)的5萬(wàn)t/月左右,提高到8萬(wàn)t/月,實(shí)現(xiàn)了綜采放頂煤工作面安全高效生產(chǎn)。

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