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碗式中速磨煤機制粉系統(tǒng)整體性能優(yōu)化研究與應用

2017-04-24 03:40鄭希峰呂貞貞
綜合智慧能源 2017年3期
關鍵詞:中速磨煤機熱風

鄭希峰,呂貞貞

(華電漯河發(fā)電有限公司,河南 漯河 462300)

碗式中速磨煤機制粉系統(tǒng)整體性能優(yōu)化研究與應用

鄭希峰,呂貞貞

(華電漯河發(fā)電有限公司,河南 漯河 462300)

針對某電廠碗式中速磨煤機制粉系統(tǒng)存在的原煤倉頻繁斷煤、磨煤機的石子煤排放量大、磨煤機外氣封漏風嚴重、煤粉管道頻繁磨穿、泄漏煤粉污染環(huán)境、磨煤機熱風隔絕門密封不嚴密等諸多問題,經過廣泛調研和現(xiàn)場應用研究,對原煤倉疏通方式、磨煤機外氣封、熱風隔絕門、磨煤機葉輪形式等進行改進,并對易損件進行壽命評估,形成了一套應用于碗式中速磨制粉系統(tǒng)性能優(yōu)化的集成方案,在新建電廠制粉系統(tǒng)的設計、設備選型以及在役機組的技術改造具有很好的借鑒價值。

碗式中速磨煤機;原煤倉;氣封;熱風隔絕門;壽命評估

1 設備簡述

某電廠一期 2×330 MW燃煤機組分別于2009年12月、2010年5月投入商業(yè)運營,鍋爐采用SG-1120/17.5-M732型鍋爐,每爐配5臺HP863型磨煤機,4用1備。磨煤機在運行期間出現(xiàn)的問題較多:原煤倉設計不合理,防堵煤措施效果差,頻繁斷煤;磨煤機的石子煤排放量較投產初期有增大的趨勢,造成鍋爐磨煤機不能按設計出力正常運行;磨煤機外氣封漏風問題十分嚴重;煤粉管道彎頭防磨措施不到位,頻繁被磨穿,泄漏煤粉污染周圍環(huán)境;磨煤機熱風隔絕門密封不嚴密,磨煤機檢修困難:給機組的安全運行及現(xiàn)場文明生產帶來很大的困難。

2 現(xiàn)狀分析及存在的問題

碗式中速磨制粉系統(tǒng)具有系統(tǒng)簡單、設備部件少、維護量小、運行電耗低、爆炸危險性小等特點[1],但在使用過程中,制粉系統(tǒng)仍存在一系列影響系統(tǒng)正常運行的問題,主要表現(xiàn)在安全、經濟、文明生產等3方面。

2.1 安全性

因碗式中速磨制粉系統(tǒng)的配置特點,磨煤機需輪替檢修。磨煤機熱風隔絕門是實現(xiàn)系統(tǒng)隔離的重要關口,但由于密封不嚴密,磨煤機內部溫度不能降低至安全溫度區(qū)間內,造成檢修困難;同時熱風隔絕門誤動,300 ℃左右的高溫一次風進入磨煤機內部,對檢修人員造成安全威脅,給磨煤機的檢修維護及電廠安全生產造成很大困難和隱患。

2.2 經濟性

原煤倉設計不合理,防堵煤措施效果差,造成頻繁斷煤,直接影響鍋爐穩(wěn)定燃燒。在煤炭市場、電力市場不樂觀的情況下,無法實現(xiàn)摻燒煤泥、污泥等措施。2013年1—3月,煤炭市場嚴峻時,摻燒煤泥,造成機組斷煤頻繁,月燃油量在30~40 t,嚴重制約機組安全、經濟運行。

磨煤機石子煤排放量大、熱值高,造成鍋爐磨煤機不能按設計出力正常運行。中速磨煤機因其自身特點,可以將原煤中煤矸石排出,但由于結構不合理,間隙調整不當,造成石子煤排放量偏大,占燃煤量的1%~2%,熱值高,造成燃煤浪費。

2.3 文明生產

由于制粉系統(tǒng)為正壓,煤粉外漏嚴重,主要集中在磨煤機外氣封、煤粉管道、石子煤收集排放處。磨煤機外氣封是實現(xiàn)磨煤機本體與轉動組的密封,一般采用間隙密封,漏風問題十分嚴重,并且易磨損磨煤機主軸;煤粉管道彎頭防磨措施不到位,頻繁磨穿,泄漏煤粉污染周圍環(huán)境。

3 系統(tǒng)優(yōu)化方案

3.1 優(yōu)化方案總體內容

針對制粉系統(tǒng)存在的種種問題,經過調研與研究,確定原煤倉防堵煤改造、降低石子煤排放量改造、熱風隔絕門改造、磨煤機外氣封改造、煤粉管道彎頭防磨等5項重點改造內容,以解決制粉系統(tǒng)現(xiàn)存各種問題,提升制粉系統(tǒng)可靠性、經濟性和安全文明生產水平。

3.2 原煤倉防堵煤優(yōu)化方案

(1)采用雙曲線蝦米型原煤倉配合大功率自動振打裝置的優(yōu)化改造方案[1]。原煤倉底部結構改為蝦米形小煤斗,蝦米形小煤斗的蝦米彎和截面收縮率更符合流體力學原理,使煤沿壁面流動的重力分散,煤向下流動的阻力減小,動力增大,從而消除可能產生蓬煤堵煤的因素。在改造后的原煤斗外部加裝6套倉壁振打氣錘。當原煤斗發(fā)生結拱、堵塞時,由斷煤信號采集裝置啟動倉壁振打氣錘運動,實現(xiàn)自動振打。

3.3 石子煤排放量增加原因及優(yōu)化內容

石子煤排放量增加的原因如下。

(1)煤質差、石子煤含量大。

(2)一次風室堵塞,造成了磨煤機一次風量不足、出力下降。

(3)空氣節(jié)流環(huán)脫落,一次風速下降。由于空氣節(jié)流環(huán)異常脫落,一次風速下降,伴隨細粉排出,這是主要的原因??諝夤?jié)流環(huán)與葉輪噴嘴的連接方式為普通的焊接,葉輪風環(huán)處的有效風速是決定磨煤機石子煤排量最重要的因素[2]。

因此,可以從修復磨碗轂、調節(jié)葉輪調整環(huán)與襯板的間隙、加裝節(jié)流板、調整彈簧加載力、調整碾磨間隙等幾個方面進行優(yōu)化改造。

3.4 磨煤機外氣封優(yōu)化內容

中速碗式磨煤機主軸動靜部位的密封主要采用金屬迷宮(多層銅片)密封和炭精環(huán)密封,同時以正壓密封風吹入,一方面防止煤粉外漏,另一方面使磨體內溫度降低。目前的密封方式由于缺乏彈性補償,密封嚴密則磨損主軸,留有間隙則會漏風,一旦漏風維修極不方便;同時,由于主軸有偏心現(xiàn)象,金屬片會磨損主軸,給設備造成安全隱患[3]。

復合橡膠密封具有耐高溫、耐磨、自潤滑的特點。因其為柔性密封,與主軸緊密結合,阻止密封風泄漏。但由于主軸運行中存在不規(guī)則偏心擺動,還存在上下少許竄動,有些部位磨損較大。當有磨損時,由于橡膠具有高彈性,能夠積灰補償間隙,做到無間隙密封。

3.5 熱風隔絕門優(yōu)化內容

目前熱風隔絕門普遍采用插板門,由于門板與門體之間硬性接觸,夾雜風粉后不易密封嚴密,造成漏風,影響檢修人員安全,而且存在誤動風險[4-5]。

翻板式隔絕門含有門框、門板和驅動機構,門板處于門框內側,門板上邊與門框上邊鉸接在一起,門板與門框的四周間有密封條,密封效果好,能提高檢修和維護的安全性。

4 優(yōu)化改造實施方案

4.1 原煤倉防堵煤改造實施方案

(1)將原煤斗給煤機上方約6 m(包括閘板門、膨脹節(jié)等)拆除,將其改為不銹鋼(201)蝦米形小煤斗,煤斗壁厚為(10±0.5)mm。

(2)將原閘板門更換為雙向電動插板門,并下移至給煤機上方550~600 mm處。

(3)將原膨脹節(jié)更換為不堵煤的插入式不銹鋼密封膨脹節(jié),安裝在給煤機上方約100 mm處。

(4)在改造后的原煤斗外部加裝6套倉壁振打氣錘按照上到下交替布置,解決高、中、低位棚煤問題。每個倉壁振打氣錘用氣量為0.001 5 m3,氣源壓力為0.4~1.0 MPa,振打頻率、振打動量可根據現(xiàn)場情況任意設定。當原煤斗發(fā)生結拱、堵塞時,由斷煤信號采集裝置啟動倉壁振打氣錘運動,實現(xiàn)自動振打,下部2氣錘先動作3~4下,然后中、下4個倉壁振打氣錘交替動作,最后下、中、上6個倉壁振打氣錘依次振打,錘頭產生的振擊波使原煤斗的原煤發(fā)生位移,消除堵塞,恢復流動,實現(xiàn)倉內無障礙疏通;同時,加裝自動過濾排水裝置,為氣錘提供安全穩(wěn)定的氣源。

(5)安裝1套斷煤信號采集裝置,在斷煤時發(fā)出信號,啟動倉壁振打氣錘,對原煤斗進行振擊疏通,疏通后自動停止。

(6)在給煤機附近安裝PLC模塊電控箱。

(7)煤斗適當位置設置人孔門及觀察孔。

4.2 石子煤排放量降低改造實施方案

4.2.1 磨碗轂的修復

磨碗轂在與縫隙密封處被磨損,需要補焊并重新車削,達到尺寸精度。磨損后的磨碗轂必須修復,否則不能起到密封的作用。磨碗轂的材質為ZG350-500,相當于ZG35,可以直接用J422或J507結構鋼焊條堆焊,然后利用磨煤機工作轉速38.4 r/min自轉進行現(xiàn)場車削(或用角磨機打磨)。

4.2.2 調節(jié)葉輪調整環(huán)與襯板的間隙

重新調整葉輪調節(jié)罩與中間體底部和折向襯板支架之間的間隙,中間體底部和折向襯板支架與葉輪調節(jié)罩的間隙在不影響傳動摩擦的情況下可進一步縮小,將間隙調整到8~10 mm較為合適(原設計間隙為(12.5±1.5)mm),以使調節(jié)罩隨葉輪旋轉時能保持較小的、均勻的間隙,大大降低漏風量。

4.2.3 葉輪噴嘴通流截面改造

從節(jié)流環(huán)外側至葉輪風環(huán)內側底圓間加焊厚12 mm 的16Mn弧型鋼板,使其與葉輪外側形成流線型噴嘴,以便一次風流過葉輪時分配更加均勻,并鄭希峰,等:碗式中速磨煤機制粉系統(tǒng)整體性能優(yōu)化研究與應用使阻力損失降低,如圖1所示。

圖1 葉輪裝置通流部分改造前、后對比

4.2.4 磨輥套在線堆焊

如圖2所示,使用耐磨焊材對磨輥套進行在線堆焊,提高磨輥套抗磨性能,達到新磨輥的各項性能。

圖2 磨輥套在線焊接

4.2.5 彈簧加載力調整

將磨輥彈簧加載力調至22.6 MPa,彈簧加載與磨輥頭之間的間隙調整到0.75~1.00 mm,提高磨煤機碾磨力。

4.2.6 碾磨間隙調整

磨輥與磨碗襯板之間的間隙調整到3~5 mm(新襯板和新輥套調整至6~8 mm),提高磨煤機碾磨效率。注意按磨煤機說明書進行動態(tài)調整。

4.3 磨煤機熱風隔絕門改造實施方案

將熱風隔絕門改造為翻板式結構,利用主氣缸的作用使門板開啟或關閉,并具有關門鎖緊功能。門板與門座間密封面為耐高溫結構,最高受熱溫度500 ℃。翻板門安裝及維修時使用安全銷,防止門板誤動對檢修人員造成傷害。翻板門安裝于水平管道,該門開啟時主氣缸往前推出,門板翻轉于門體上側,此時管道處于全流通狀態(tài)。翻板門關閉時,主氣缸收回,門板經翻轉向下動作與門座貼合密封,此時操作連桿處于頂緊狀態(tài)。由于主氣缸行程的設計余量,長期使用后即使密封面有磨損門板同樣能密封鎖緊。翻板門與管道的聯(lián)接為焊接式。

4.4 磨煤機外氣封改造實施方案

在主軸動靜密封和下架體處安裝復合橡膠密封,該橡膠密封具有耐高溫、耐磨損及自潤滑功能,具有較高的彈性,磨損后能夠及時補償間隙,做到無間隙密封。該密封已在全國一百多家電廠使用,不僅密封效果顯著,且使用周期長。與其他密封相比,性價比優(yōu)勢明顯。

4.5 煤粉管道彎頭防磨改造實施方案

根據磨煤機運行工況,對磨煤機煤粉管道彎頭、多出口裝置、分離器體、內椎體、導向裝置襯板等部位內襯防磨陶瓷,大大延長設備零部件設備壽命,降低檢修維護成本。

5 優(yōu)化后運行效果

經過綜合升級改造,目前制粉系統(tǒng)幾乎無煤質原因導致的斷煤(同時含有摻配摻燒原因),為摻燒污泥、煤泥等創(chuàng)造了技術條件;煤粉外漏問題得到有效治理,現(xiàn)場文明生產水平大幅提高;延長了設備使用壽命,降低了檢修維護成本,同時石子煤排放率從原來的3.0%~5.0%的峰值降到改造后的0.8%左右,目前更是控制在0.5%以內,大大減少了對機房環(huán)境的污染,降低了工人勞動強度,為實現(xiàn)電廠安全、文明生產創(chuàng)造了條件。

6 結束語

綜上所述,針對碗式中速磨制粉系統(tǒng)存在的原煤倉頻繁斷煤、磨煤機石子煤排放量大、磨煤機外氣封漏風、煤粉管道彎頭頻繁磨穿、泄漏煤粉污染周圍環(huán)境、磨煤機熱風隔絕門密封不嚴、磨煤機檢修困難等諸多問題,提出系統(tǒng)性改進方案。對于新建電廠制粉系統(tǒng)的設計、設備選型以及采用碗式中速磨制粉系統(tǒng)在役機組的技術改造具有很好的借鑒價值。

[1]王賢明. HP863碗式中速磨煤機存在的問題及解決措施[J].浙江電力,2010,29(9):47-49.

[2]郭健,李功強,張英杰,等. 蝦米形一體化技術在電廠原煤斗上的應用[J].應用能源技術,2015(12):21-23.

[3]吳寶富.降低HP系列磨煤機石子煤排放率改造[J].華北電力技術,2003(5):16,25.

[4]黃國輝.HP磨煤機內外氣封改造[C]//江西省電機工程學會.江西省電機工程學會年會論文集,2014.

[5]王賢明.火電廠磨煤機熱風隔絕門優(yōu)化設計的研究[J].華東電力,2009,37(12):90-93.

(本文責編:齊琳)

TK 323

B

1674-1951(2017)03-0025-03

鄭希峰(1968—),男,山東萊蕪人,助理工程師,從事火電廠生產技術管理方面的工作(E-mail:747521510@qq.com)。

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