喬曉利 祝長生
摘要:砂輪不平衡振動會影響工件表面的質(zhì)量,降低砂輪的耐用度。為了降低由砂輪不平衡振動造成的危害,作者提出了一種內(nèi)置力執(zhí)行器的砂輪不平衡振動主動控制方案,并在前期進(jìn)行了理論分析與研究。在此基礎(chǔ)上,對內(nèi)置力執(zhí)行器電機(jī)的繞組參數(shù)及柔性電主軸一轉(zhuǎn)子系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計;并借助DSP2812建立了砂輪不平衡振動主動控制的實驗平臺。在此平臺上,對不同轉(zhuǎn)速下砂輪的不平衡振動進(jìn)行了主動控制的實驗研究,證明了該主動控制方案在控制砂輪端不平衡振動方面的可行性,為進(jìn)一步的應(yīng)用研究提供了參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:振動控制;砂輪;不平衡振動;力執(zhí)行器
中圖分類號:TB535;0347.6
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號:1004-4523(2017)01-0055-07
DOI:10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2017.01.008
引言
高速磨削技術(shù)與普通磨削相比具有不可替代的優(yōu)勢:可以使磨削效率大幅度提高,使磨削力降低,也可明顯提高零件的加工精度,并且是實現(xiàn)磨削自動化的前提基礎(chǔ)。但磨削過程中砂輪的不平衡振動會嚴(yán)重影響工件表面的加工質(zhì)量、降低砂輪的耐用度、縮短磨床的使用壽命,重則可能會引發(fā)嚴(yán)重的安全事故,對操作工人的人身安全造成不可估量的威脅。為此,對砂輪及其主軸系統(tǒng)的動平衡技術(shù),以及電主軸一砂輪系統(tǒng)動態(tài)特性及不平衡振動控制技術(shù)的研究越來越受到人們的重視。
關(guān)于電主軸一轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的不平衡振動控制技術(shù)的研究,國內(nèi)外已有很多??偟膩碚f用于抑制或控制電主軸一轉(zhuǎn)子系統(tǒng)不平衡振動的執(zhí)行器主要有:電磁型、阻尼型、壓電型、擠壓油膜型、磁變流型等。上述這些用于抑制或者控制不平衡振動的執(zhí)行器裝置在某種特定條件下,也有一定的控制效果,但它們存在一個共同的缺點即這些執(zhí)行器裝置必須單獨安裝,這勢必會改變電主軸一轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),從而改變該系統(tǒng)的動態(tài)性能,尤其是柔性轉(zhuǎn)子;另外,這些裝置不僅體積大、不易控制,且在高速工作時,電主軸可能由剛性變?yōu)槿嵝?,平衡條件的變化可能會導(dǎo)致不平衡振動控制的失敗。為彌補(bǔ)以上不足,本文在無軸承感應(yīng)電機(jī)的基礎(chǔ)上,提出了一種具有內(nèi)置力執(zhí)行器的高速砂輪不平衡振動的主動控制方案,該方案在前期已做了理論分析和研究,但由于當(dāng)時實驗條件的限制沒有進(jìn)行實驗驗證。為此,本文在前期理論研究的基礎(chǔ)上,設(shè)計了內(nèi)置力執(zhí)行器感應(yīng)電機(jī)的繞組參數(shù)及柔性電主軸一轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)參數(shù),并借助DSP2812搭建了砂輪不平衡振動主動控制的實驗平臺,在此平臺上對該主動控制方案進(jìn)行了實驗研究,實驗結(jié)果證明了該主動控制方案具有一定的可行性。
1.內(nèi)置力執(zhí)行器感應(yīng)型電主軸的結(jié)構(gòu)
及工作原理
圖1為一臺在靜止兩相坐標(biāo)系中描述的內(nèi)置力執(zhí)行器感應(yīng)型電機(jī)的繞組結(jié)構(gòu)簡化圖及電機(jī)內(nèi)部z方向徑向電磁力產(chǎn)生的原理。假設(shè)在定子上除了設(shè)置關(guān)于z軸對稱的4極轉(zhuǎn)矩繞組N4A,N4B,N4C。外,還內(nèi)置了6極控制繞組N6a,N6b,N6b。當(dāng)控制繞組N6A,N6b,N6c中沒有通人電流時,轉(zhuǎn)矩繞組N4A中的交流電產(chǎn)生的4極均勻?qū)ΨQ磁場如圖1(b)中4個實線圓圈所示。圖中區(qū)域1和區(qū)域2處的氣隙磁通密度相等,電主軸上合力為零。當(dāng)在控制繞組N6a上通入如圖1(b)所示方向的電流時,N6A繞組產(chǎn)生的6極磁場(圖中虛線圓圈所示)與原有的4極磁場疊加,使得區(qū)域1處的氣隙磁通密度增加,區(qū)域2處的氣隙磁通密度減少,這樣不平衡的氣隙磁通密度便會在電主軸上產(chǎn)生出沿z軸正方向的磁拉力Fx相反,如果在N6A繞組上通人反方向電流,合成的氣隙磁場將產(chǎn)生沿z軸負(fù)方向的磁拉力。這樣,只要控制控制繞組中的電流大小和方向就可以在電主軸轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生任意方向大小可變的控制力,用以對砂輪的不平衡振動進(jìn)行控制。
2.內(nèi)置力執(zhí)行器感應(yīng)型電機(jī)繞組參數(shù)的設(shè)計
內(nèi)置力執(zhí)行器感應(yīng)電機(jī)是在原有電機(jī)的定子內(nèi)再嵌入一套繞組,這套繞組被稱為力執(zhí)行器(控制繞組),定子內(nèi)原繞組為轉(zhuǎn)矩繞組。根據(jù)電機(jī)內(nèi)兩旋轉(zhuǎn)磁場(即轉(zhuǎn)矩繞組在三相交流電作用下產(chǎn)生的磁場和控制繞組在控制電流作用下產(chǎn)生的磁場)相互作用能產(chǎn)生最大的徑向電磁力、控制電流對電機(jī)內(nèi)部性能的影響以及電機(jī)的定子槽滿率等因素,采用ANSOFT軟件對內(nèi)置力執(zhí)行器感應(yīng)電機(jī)進(jìn)行了分析和設(shè)計,設(shè)計的內(nèi)置力執(zhí)行器電機(jī)的參數(shù)如表1所示。
3.電主軸轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的設(shè)計
由上述表1所示的內(nèi)置力執(zhí)行器電機(jī)的參數(shù),利用ANSOFT(MAXWELL)在電機(jī)空載、轉(zhuǎn)矩電流為i4A=8.6sin(100πt)A(最大空載電流)、1500r/min轉(zhuǎn)速前提下,控制繞組通以不同幅值大小電流的情況下,對電機(jī)內(nèi)部的產(chǎn)生的徑向電磁力了做了分析,分析結(jié)果如下圖2所示(圖中i6max。表示控制電流的幅值)。
根據(jù)電機(jī)在轉(zhuǎn)矩繞組為空載電流(i4A=8.6sin(100π)A),控制繞組電流為最大時(i6A=8sin(100πt)A)產(chǎn)生的最大徑向電磁力(Fmax=1200N)以及預(yù)設(shè)電主軸轉(zhuǎn)子系統(tǒng)砂輪的不平衡量為5kg·m,利用電主軸轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的有限元模型,在MATLAB/SIMULINK中進(jìn)行仿真,在最大徑向電磁控制力的范圍內(nèi)設(shè)計出電主軸轉(zhuǎn)子系統(tǒng),參數(shù)見表2,3和4,相應(yīng)的結(jié)構(gòu)如圖3及4。
從式(1)可看出,只要在線實時監(jiān)測到轉(zhuǎn)矩繞組的定子電流,通過控制繞組的定子電流,即可控制內(nèi)置力執(zhí)行器感應(yīng)電機(jī)內(nèi)徑向電磁控制力。
實驗過程中,電機(jī)通過變頻器驅(qū)動。徑向電磁控制力控制過程如下:根據(jù)安裝在砂輪附近的位移傳感器實時監(jiān)測出砂輪的振動位移信號xs,ys轉(zhuǎn)矩繞組定子電流i4A,i4B,i4C。及控制繞組電流i6A,i6B,i6c通人DsP控制器進(jìn)行參考電磁控制力的計算及控制,最后得到控制繞組所需的實際電壓U6A,U6B,U6C,從而達(dá)到控制砂輪振動的目的,控制方案如圖5所示。
5.砂輪振動主動控制實驗平臺
該內(nèi)置力執(zhí)行器砂輪不平衡振動主動控制實驗平臺主要包括:內(nèi)置力執(zhí)行器電主軸一轉(zhuǎn)子系統(tǒng)、變頻器、DsP2812控制板、功率板、Pc機(jī)、示波器、位移傳感器及其他輔助的調(diào)理板及直流電源,電主軸轉(zhuǎn)子系統(tǒng)振動控制實驗平臺如圖6所示,砂輪如圖7所示,內(nèi)置力執(zhí)行器電機(jī)的繞組結(jié)構(gòu)如圖8所示。
通過變頻器驅(qū)動電機(jī),使電機(jī)在額定轉(zhuǎn)速下旋轉(zhuǎn)(n1=1500r/rain);渦流位移傳感器安裝在電主軸轉(zhuǎn)子系統(tǒng)的砂輪的z,y方向上,位移傳感器實時檢測砂輪振動的位移信號,通過DSP2812控制板來產(chǎn)生砂輪振動控制的控制信號,該控制信號用來控制功率板上功率器件的通斷產(chǎn)生控制繞組所需的電壓信號,使得在控制繞組中產(chǎn)生合適的電流,從而在電機(jī)內(nèi)部磁場的相互作用下在轉(zhuǎn)子上產(chǎn)生合適的徑向電磁力控制力來控制砂輪的不平衡振動。
6.實驗結(jié)果分析
電機(jī)空載情況下,采用經(jīng)典的PID控制器對不同轉(zhuǎn)速下砂輪的不平衡振動進(jìn)行了主動控制,實驗結(jié)果如圖9~14所示,圖9為電主軸轉(zhuǎn)速為n1=1500r/rain時砂輪的振動位移,圖10為A相及B相控制電流;從圖9(a)實驗結(jié)果可以看出,控制前振動位移大約為100/um,控制后如圖9(b),穩(wěn)定后振動位移為70/um,還存在大量諧波;所需控制電流如圖所示,電流幅值大約為0.25A;圖11為電主軸轉(zhuǎn)速為n1=1200r/rain時砂輪的振動位移,圖12為A相及B相控制電流圖;從圖11(a)實驗結(jié)果可以看出,控制前振動位移大約為100um,控制后如圖12(b),穩(wěn)定后振動位移為60/um,仍存在大量諧波;所需控制電流如圖12所示,電流幅值大約為0.3A,有的地方電流還要稍大點;圖13為電主軸轉(zhuǎn)速為n1=900r/min時砂輪的振動位移,圖14為A相及B相控制電流圖;從圖13(a)實驗結(jié)果可以看出,控制前振動位移大約為80~90/um,控制后如圖13(b),穩(wěn)定后振動位移為50um;所需控制電流如圖14(b)所示,電流幅值大約為0.22A左右;實驗結(jié)果表明,該主動控制方案對砂輪不平衡振動具有一定的控制作用,但控制效果有待進(jìn)一步提高。另外,波形中還存在大量諧波,需要再研究新的控制算法在控制振動的同時能夠抑制波形中的諧波。
7.小結(jié)
本文對內(nèi)置力執(zhí)行器電機(jī)的繞組參數(shù)及柔性電主軸一轉(zhuǎn)子系統(tǒng)進(jìn)行了參數(shù)設(shè)計;并借助DSP2812建立了砂輪不平衡振動主動控制的實驗平臺。在此平臺上,對不同轉(zhuǎn)速下砂輪的不平衡振動進(jìn)行了主動控制的實驗研究,證明了該主動控制方案在控制砂輪端不平衡振動方面的可行性,但相應(yīng)的控制效果仍需進(jìn)一步提高,特別是控制算法需進(jìn)一步改進(jìn)。本文的實驗平臺和研究結(jié)果為進(jìn)一步的應(yīng)用研究奠定了一定的基礎(chǔ)。