許 珂
(中國石化股份有限公司巴陵分公司己內(nèi)酰胺事業(yè)部,岳陽 鷹山 414003)
O3-BAF處理己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水的工藝探討
許 珂
(中國石化股份有限公司巴陵分公司己內(nèi)酰胺事業(yè)部,岳陽 鷹山 414003)
針對己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水處理難度大的現(xiàn)狀,提出采用臭氧(O3)- 曝氣生物濾池(BAF)組合工藝對己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水進行深度處理,研究了O3段與BAF段前、后設(shè)置對生產(chǎn)廢水化學(xué)耗氧量(COD)去除率的影響,以及BAF段后置運行對生化耗氧量(BOD5)/COD的影響。結(jié)果表明:BAF段后置時,生產(chǎn)廢水COD去除率達52.4%,處理后的出水COD約為60 mg/L,達到一級排放標準,但后續(xù)生化處理BAF段的COD去除率較低,為9.1%;BAF段后置時,出水BOD5/COD從0.1左右提高到0.2以上;BAF段前置時,生產(chǎn)廢水COD去除率達到72.4%,處理后的出水COD約為52.8 mg/L,BAF段主要起過濾懸浮物的作用。
己內(nèi)酰胺 廢水 臭氧 曝氣生物濾池 化學(xué)耗氧量 生化耗氧量
臭氧(O3)- 曝氣生物濾池(BAF)組合工藝是一種經(jīng)濟有效、環(huán)境友好的污水再生處理工藝。O3具有強氧化性,其氧化還原電位僅次于氟。O3氧化反應(yīng)分兩種途徑[1]:一是 O3分子直接與有機物產(chǎn)生反應(yīng),稱為直接氧化;二是O3鏈式分解后產(chǎn)生強氧化性的羥基自由基與有機物產(chǎn)生反應(yīng),稱為間接氧化。高禎等[2]研究發(fā)現(xiàn)O3催化氧化法從兩方面提高廢水的可生化性:一是降低廢水的化學(xué)耗氧量(COD);二是改變難降解有機物的分子結(jié)構(gòu);同時,O3能破壞廢水中的發(fā)色或助色基因,從而達到脫色效果[3]。BAF作為新型的生物處理技術(shù),基本原理不同于化學(xué)氧化法,集生物氧化和截留懸浮物為一體,先完成生物膜的培養(yǎng)馴化,再在生物膜上培養(yǎng)顆粒狀填料,并依附填料進行生長;所有污染物在同一反應(yīng)器中去除,同時存在著厭氧和好氧區(qū)域,并同時發(fā)生硝化與反硝化反應(yīng)。該工藝流程較簡單,占地面積小,有機負荷高,抗沖擊能力強,出水水質(zhì)好,剩余污泥量小[4-5]。
己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水含環(huán)己酮、環(huán)己烷、苯、環(huán)己酮肟、有機酸、己內(nèi)酰胺、氨氮等,具有水量大、水質(zhì)復(fù)雜多變、可生化性差、處理難度大等特點[6]。近年來,隨著己內(nèi)酰胺裝置生產(chǎn)能力不斷擴大,其廢水排放量超出現(xiàn)有污水處理裝置負荷,且國家和地方排污標準不斷提高,繼續(xù)采用傳統(tǒng)厭氧好氧(A/O)- 膜生物反應(yīng)器(MBR)工藝處理,出水中殘留較多難降解有機物,且水體顏色較深,無法按GB8978—1996《污水綜合排放標準》中一級標準要求COD小于60 mg/L穩(wěn)定排放[7]。作者探討了BAF段前、后置2種O3-BAF組合工藝處理己內(nèi)酰胺裝置生產(chǎn)廢水的可行性,以期為己內(nèi)酰胺廢水處理提供借鑒。
1.1 原料
己內(nèi)酰胺廢水:多為難降解有機物,COD為100~140 mg/L,COD平均值為120 mg/L,取自中國石化股份有限公司巴陵分公司己內(nèi)酰胺污水處理裝置MBR池水。
1.2 裝置廢水處理工藝流程
MBR池水經(jīng)泵提升進入O3催化氧化塔吸收反應(yīng)段頂部,與來自O(shè)3發(fā)生器的O3在復(fù)合催化吸附床中逆流接觸,O3被吸收并直接或催化產(chǎn)生羥基自由基與廢水中的有機物反應(yīng),并從塔底進入后氧化段,與溶解在水中的O3持續(xù)進行催化氧化反應(yīng),再由塔頂部溢流進入氧化穩(wěn)定罐,穩(wěn)定罐出水自流進入BAF塔進行后生化處理,出水經(jīng)清水罐溢流排出。
O3催化氧化塔與BAF塔需反沖洗以分別排除過濾后的懸浮物、O3殺菌產(chǎn)生的黏泥及BAF后生化產(chǎn)生的剩余污泥,反洗水由反洗泵提供,曝氣風(fēng)及反洗風(fēng)引自廠區(qū)壓縮空氣。廢水處理工藝流程見圖1。
圖1 己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水O3-BAF處理工藝流程Fig.1 Flow chart of O3-BAF treatment for caprolactam production wastewater 1—進水提升泵;2—O3催化氧化塔;3—氧化穩(wěn)定塔; 4—BAF塔;5—清水罐;6—反沖洗泵
1.3 分析與測試
COD:采用德國Tintometer公司Lovibona Multipirect多參數(shù)水質(zhì)分析儀,按照GB 11914—1989《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法》進行測試。
生化耗氧量(BOD5):將己內(nèi)酰胺廢水置于恒溫培養(yǎng)箱內(nèi)于201 ℃培養(yǎng)5 d,采用德國Tintometer公司的Lovibond BD600型BOD分析檢測儀測定試樣培養(yǎng)前后的溶解氧,二者之差即為BOD5。
2.1 BAF段后置
采用O3段前置、BAF段后置組合工藝,MBR出水經(jīng)過O3催化氧化后,進入后生化BAF段,微生物接種馴化時間為2d,處理水量400 L/h。
從表1可以看出:在BAF段后置運行期間,系統(tǒng)COD去除率達52.4%,出水COD在60 mg/L左右,達到一級排放標準,但后續(xù)生化處理BAF段的COD去除率較低,為9.1%,這是因為該試驗段持續(xù)時間較短,BAF系統(tǒng)尚未完全建立所致;經(jīng)過O3處理的出水BOD5/COD比值較進水有顯著提高,從0.1左右提高到0.2以上,這是因為通過O3及其自由基的強氧化作用,水中不可降解的、難生化降解的溶解性有機物氧化成短鏈、失穩(wěn)的小分子物質(zhì),從而更容易被后續(xù)BAF段的微生物攝取、分解代謝。一般認為,BOD5/COD比值小于等于0.1,代表廢水可生化性低[8]。
試驗還發(fā)現(xiàn),廢水處理時偶爾出現(xiàn)系統(tǒng)O3段出水、BAF段出水COD比正常值高出近2倍的狀況,這是因為BAF段后置調(diào)試運行期間,污水處理系統(tǒng)受前端生產(chǎn)裝置來水沖擊, MBR處理出水中含有大量懸浮物(主要為剩余活性污泥),進入O3催化氧化塔中后被O3殺菌生成粘泥,截留在催化劑床層中;對O3催化氧化塔進行反沖洗,其反洗排水污泥濃度達到了5%以上,整個O3催化氧化系統(tǒng)變成單一殺菌系統(tǒng),同時催化劑被嚴重污染,基本喪失了高級氧化效能,導(dǎo)致裝置廢水COD去除率下降。
表1 BAF段后置廢水處理系統(tǒng)運行情況Tab.1 Running situation of BAF system for wastewater post-treatment
2.2 BAF段前置
采用O3段后置、BAF段前置組合工藝后,由于現(xiàn)有污水處理裝置MBR出水懸浮物持續(xù)超標,COD維持在170 mg/L以上,為保證試驗效果,適當提高了O3加入量約20%。從表2可知,采用BAF段前置組合工藝后,盡管系統(tǒng)進水COD達到170 mg/L以上,但試驗裝置仍運行穩(wěn)定,經(jīng)BAF過濾后,O3段出水COD仍能保持在50~60 mg/L,整個系統(tǒng)COD去除率達72.4%,出水COD約52.8 mg/L,兩項指標均優(yōu)于BAF段后置工藝。
表2 BAF段前置廢水處理系統(tǒng)運行情況Tab.2 Running situation of BAF system for wastewater pre-treatment
這是因為BAF段前置主要起到了過濾懸浮物的作用,未表現(xiàn)出明顯的生化作用優(yōu)勢,僅為O3催化氧化段提供了水質(zhì)保障。這也說明在去除懸浮物干擾后,O3催化氧化段效率可得到顯著提高。
a. BAF段后置時,廢水處理系統(tǒng)COD去除率達52.4%,出水COD約60 mg/L,出水BOD5/COD比值從0.1左右提高到0.2以上,廢水中懸浮物對COD去除率影響較大。
b. BAF段前置時,系統(tǒng)COD去除率達72.4%,出水COD為52.8 mg/L左右, BAF段主要起過濾懸浮物的作用,未表現(xiàn)出明顯的生化作用優(yōu)勢。
c. O3- BAF工藝處理己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水時,O3催化氧化段利用化學(xué)氧化分解己內(nèi)酰胺廢水中難降解有機物,提高廢水可生化性,BAF工藝進行生物處理效果較好。當進水水質(zhì)較差時,可考慮在O3- BAF組合工藝進水前增加過濾流程,確保達標排放。
d. O3- BAF工藝處理己內(nèi)酰胺生產(chǎn)廢水,無需添加其他藥劑,處理后出水COD低于60 mg/L,達到一級排放標準。
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Discussion of O3-BAF treatment for caprolactam production wastewater
Xu Ke
(CaprolactamDivision,SINOPECBalingCompany,Yingshan414003)
The ozone(O3)-biological aerated filter(BAF) technology was used to solve the difficulties in the advanced treatment of caprolactam production wastewater. The effects of O3treatment and BAF pre-and post-treatment settings on the removal rate of chemical oxygen demand (COD) were studied. The effect of the BAF post-treatment operation on the biochemical oxygen demand(BOD5)/COD was also studied. The results showed that the removal rate of COD reached 52.4% and the discharged water had the COD about 60 mg/L, reaching the first discharge standard, when the BAF system was used for the post treatment of wastewater, but the removal rate of COD was 9.1%, relatively low at the BAF post-treatment stage; the BOD5/COD of the discharged water was increased from about 0.1 to 0.2 and above when the BAF system was used for the post-treatment of wastewater; the COD removal rate of the wastewater was 72.4% and the COD of the discharged water was about 52.8 mg/L when the BAF system was used for the pre-treatment of wastewater mainly for filtering the suspended substance.
caprolactam; wastewater; ozone; biological aerated filter; chemical oxygen demand; biochemical oxygen demand
2016-12-19; 修改稿收到日期:2017- 03-15。
許珂(1987—),女,工程師,主要從事己內(nèi)酰胺生產(chǎn)工藝技術(shù)管理。E-mail:Xuke.blsh@sinopec.com。
TQ340.9
A
1001- 0041(2017)02- 0067- 03