王飛
【摘 要】本文介紹了核電廠主熱傳輸泵及軸封系統(tǒng)的工作原理,分析了主泵軸封水回流溫度高的可能原因及其應(yīng)對(duì)處理措施,并借鑒了該事件的外部經(jīng)驗(yàn)反饋。
【關(guān)鍵詞】主熱傳輸泵;軸封系統(tǒng);處理措施;經(jīng)驗(yàn)反饋
1 主熱傳輸系統(tǒng)概述
主熱傳輸系統(tǒng)是由主熱傳輸泵(以下簡稱主泵)、蒸汽發(fā)生器、出口集管、入口集管、壓力管式燃料通道及相應(yīng)連接管所組成的閉式環(huán)路。加壓重水冷卻劑在主熱傳輸系統(tǒng)中循環(huán),將燃料通道中的核燃料裂變產(chǎn)生的熱量傳遞到蒸汽發(fā)生器二次側(cè)的輕水,使其產(chǎn)生蒸汽,蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電。
2 設(shè)備描述
2.1 主泵
主泵位于蒸汽發(fā)生器和反應(yīng)堆入口集管之間。泵為立式、單級(jí)、雙蝸殼離心泵,有一個(gè)垂直的入口管及兩個(gè)出口管。在正常運(yùn)行工況下,泵入口壓力為9.44MPa,出口壓力為11.25MPa,流量為2228l/s。每臺(tái)泵由一臺(tái)11.6kV的感應(yīng)電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。為避免反應(yīng)堆廠房內(nèi)產(chǎn)生飛射物事故,在主泵電機(jī)上不設(shè)置飛輪,通過增加電機(jī)轉(zhuǎn)子主軸質(zhì)量方式,使其轉(zhuǎn)動(dòng)慣量為1825kgm2,這樣確保了當(dāng)電機(jī)失去電源時(shí),泵惰轉(zhuǎn)流量下降速率與停堆后反應(yīng)堆功率下降的速率相匹配,有效地導(dǎo)出堆內(nèi)余熱和衰變熱。當(dāng)主泵惰轉(zhuǎn)停止后,主熱傳輸系統(tǒng)靠自然循環(huán)的方式以蒸汽發(fā)生器為熱阱繼續(xù)導(dǎo)出堆芯的衰變熱。
2.2 主泵電機(jī)
每臺(tái)主泵帶有一臺(tái)6.7MWe的感應(yīng)電機(jī)。該感應(yīng)電機(jī)屬鼠籠式,靠空氣和水來冷卻。每臺(tái)電機(jī)有兩個(gè)徑向軸承和一個(gè)雙重作用的止推軸承,均用油潤滑。起動(dòng)時(shí),頂軸油系統(tǒng)就將高壓油輸送至止推軸承的兩側(cè)。頂軸油系統(tǒng)在主泵啟動(dòng)和惰轉(zhuǎn)期間為泵提供潤滑。
2.3 主泵軸封系統(tǒng)
主熱傳輸系統(tǒng)中有四臺(tái)主泵,這四臺(tái)主泵正常都是在高溫高壓的環(huán)境下運(yùn)行,所以每臺(tái)主泵都設(shè)計(jì)了一套包括三道機(jī)械密封和一道備用密封的裝置防止冷卻劑泄漏,而當(dāng)主泵高速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)機(jī)械密封的各個(gè)部件之間會(huì)相互摩擦發(fā)熱,所以需要主泵軸封注入系統(tǒng)向主泵機(jī)械密封和軸承等部件連續(xù)注入干凈、低溫的冷卻水進(jìn)行冷卻和潤滑來防止這些設(shè)備的損壞。
3 主泵軸封回流溫度升高現(xiàn)象及可能原因分析
3.1 主泵軸封回流溫度升高現(xiàn)象
2014年8月8日,某機(jī)組1#主泵軸封回流水溫度在40分鐘左右的時(shí)間從61.2攝氏度逐漸上升到近67攝氏度,隨后溫度有所下降并緩慢波動(dòng)。在7月30日也發(fā)生過類似波動(dòng),在軸封回流水溫度波動(dòng)期間,三級(jí)密封的壓差也發(fā)生波動(dòng),但泵的其他參數(shù)均保持原有狀態(tài),沒有明顯改變。
根據(jù)主熱傳輸系統(tǒng)運(yùn)行手冊(cè)98-33000-OM-001規(guī)定:主泵軸封冷卻水出口溫度高報(bào)警值為80攝氏度,當(dāng)溫度達(dá)到93攝氏度,且滿足下列1)或2)條件之一,就需要停堆、停泵并對(duì)主熱傳輸系統(tǒng)進(jìn)行降壓冷卻。
1)下列參數(shù)中的任意一個(gè)同時(shí)出現(xiàn)惡化趨勢:
主泵各級(jí)密封腔室壓力
主泵軸封注入流量
主泵軸封回流溫度
主泵電機(jī)上/下軸承殼振
主泵X/Y向軸位移
主泵軸承殼振
2)確認(rèn)不是儀表故障。
因此,雖然1#主泵的軸封回流溫度距離報(bào)警值乃至停泵值仍有較大裕量,但是仍然應(yīng)該加強(qiáng)監(jiān)視避免參數(shù)突然惡化,甚至導(dǎo)致停泵、停堆的后果。
3.2 主泵軸封回流溫度升高可能原因分析
3.2.1 機(jī)械密封故障
機(jī)械密封故障產(chǎn)生的主要原因有:由于高壓差存在,造成磨損;由于注入水中顆粒的存在,造成磨損;由于高溫或瞬態(tài)高溫的存在,造成磨損和變形。
第一級(jí)或第二級(jí)機(jī)械密封失效:當(dāng)主泵第一級(jí)或第二級(jí)密封前后壓差低于1MPa超過1分鐘且該主泵剩余兩級(jí)密封前后壓差同步上升且大于4.2MPa時(shí),可以判定為第一級(jí)或第二級(jí)機(jī)械密封失效。這種工況下可以保持主泵繼續(xù)運(yùn)行,但由于另兩道完好的機(jī)械密封的壓差和承受的載荷增大,發(fā)生故障的概率也相應(yīng)增大,所以需密切地監(jiān)視另外2道機(jī)械密封的運(yùn)行狀況。如果另外兩道機(jī)械密封也出現(xiàn)惡化,則需盡快手動(dòng)觸發(fā)停堆,停運(yùn)出現(xiàn)故障的主泵并將機(jī)組置于冷態(tài)卸壓狀態(tài)。
第三級(jí)機(jī)械密封失效:當(dāng)主泵第三級(jí)密封前后壓差低于1MPa超過1分鐘且該主泵第一級(jí)和第二級(jí)密封前后壓差同步上升且大于4.2MPa時(shí),可以判定為第三道機(jī)械密封失效。由于第三級(jí)密封失效后,重水往重水收集系統(tǒng)的泄漏將會(huì)大幅度增加,并會(huì)有少部分重水會(huì)泄漏到外界,這時(shí)需降功率,將機(jī)組置于冷態(tài)卸壓狀態(tài)。
兩道機(jī)械密封失效:當(dāng)主泵有兩道機(jī)械密封的前后壓差小于1MPa超過1分鐘且另一道密封前后壓差大于7.5MPa時(shí),可以判定為該主泵有兩道機(jī)械密封同時(shí)失效。這種工況下剩下完好的那道機(jī)械密封幾乎獨(dú)自承受整個(gè)系統(tǒng)的壓降,盡管在設(shè)計(jì)上每一級(jí)機(jī)械密封都可以承受全壓,但故障的概率大大增加了。為了防止最后一道機(jī)械密封受損,發(fā)生小LOCA事故,所以需盡快手動(dòng)觸發(fā)停堆,停運(yùn)出現(xiàn)故障的主泵并將機(jī)組置于冷態(tài)卸壓狀態(tài)。
三道機(jī)械密封同時(shí)失效:當(dāng)主泵的三道機(jī)械密封的前后壓差都小于1MPa超過1分鐘時(shí),可判定為該主泵三道機(jī)械密封同時(shí)失效。這種工況下密封冷卻水流將旁通第一、第二、第三道壓力分配環(huán)管,而直接進(jìn)入備用機(jī)械密封內(nèi),備用密封所承受的壓力接近于整個(gè)熱傳輸系統(tǒng)的壓力。由于備用機(jī)械密封不是完全防漏的,所以部分重水可能會(huì)泄漏和蒸發(fā)出來,而備用機(jī)械密封也一旦失效,會(huì)有大量重水流到廠房內(nèi),相當(dāng)于主系統(tǒng)的LOCA事故。這時(shí)需盡快手動(dòng)觸發(fā)停堆,停運(yùn)出現(xiàn)故障的主泵并將機(jī)組置于冷態(tài)卸壓狀態(tài)。
3.2.2 軸封注入流量降低或失去
如果正常軸封注入流失去,系統(tǒng)本身就會(huì)轉(zhuǎn)入備用注入狀態(tài)。主泵運(yùn)行時(shí)來自熱傳輸系統(tǒng)的備用軸封注入流先進(jìn)入機(jī)械密封冷卻器進(jìn)行冷卻,然后到在流過三道密封返回到重水儲(chǔ)存箱。
如果正常軸封注入失去,則主熱傳輸泵靠備用軸封注水系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間最多只能24小時(shí),以避免泵的機(jī)械密封發(fā)生故障。因?yàn)榇藭r(shí)備用軸封注入流直接來自主熱傳輸系統(tǒng),沒有經(jīng)過過濾器過濾,水中的固體微粒會(huì)累積在機(jī)械密封內(nèi)。這些固體微粒有可能損傷機(jī)械密封。
3.2.3 失去冷卻水
失去循環(huán)冷卻水將導(dǎo)致正常軸封注入水失去冷卻。雖然當(dāng)主泵運(yùn)行時(shí),由于泵輔助葉輪和軸承對(duì)軸封水流的摩擦加熱作用,機(jī)械密封的溫度會(huì)緩慢升高,但由于來自上充泵出口的軸封注入水溫度僅為40℃左右,所以在短時(shí)間內(nèi)軸封入口混合流的溫度一般不會(huì)超過93℃的停泵溫度限值。
如果60分鐘以后,再循環(huán)冷卻水系統(tǒng)仍無法恢復(fù)對(duì)軸封冷卻器的冷卻,則必須停堆停機(jī),并立即停運(yùn)受影響的那臺(tái)主泵和另一環(huán)路上相對(duì)應(yīng)的一臺(tái)主泵。
3.2.4 溫控回路故障
由于儀表故障導(dǎo)致溫度輸出波動(dòng)的虛假信號(hào)。但是儀控回路全面檢查標(biāo)定需要停泵,因此只能利用大修或者小修期間對(duì)溫控回路進(jìn)行全面的檢查標(biāo)定。但是從溫度曲線變化及歷史檢修情況判斷,該溫控回路顯示的溫度應(yīng)該是正常的。
4 外部經(jīng)驗(yàn)反饋
1)2008年8月26日,某國外核電站一號(hào)主泵因機(jī)械密封回流水溫度高,且同時(shí)出現(xiàn)密封壓力大幅度波動(dòng)并觸發(fā)壓力報(bào)警而停運(yùn)該泵。其密封水回流溫度為63攝氏度,密封壓力最高達(dá)到5.5MPa。該機(jī)械密封的運(yùn)行時(shí)間遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)壽命,分析認(rèn)為是機(jī)械密封內(nèi)有雜質(zhì)進(jìn)入,導(dǎo)致密封面磨損并引發(fā)密封泄漏失效。
2)1994年12月20日,國外某核電站的P9/P10號(hào)主泵,因機(jī)械密封回流水溫度高而停運(yùn)。P10的機(jī)械密封回流水溫度達(dá)60攝氏度以上,同時(shí)機(jī)械密封壓力出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)。最后停堆更換機(jī)械密封消除缺陷。
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