況開蒙,鄧全生,李開強
(河南能源化工集團新疆眾泰煤焦化有限公司,新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣842300)
裝煤推焦車推焦桿的修復與改進
況開蒙,鄧全生,李開強
(河南能源化工集團新疆眾泰煤焦化有限公司,新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣842300)
通過改變推焦桿的整體布置,調(diào)整齒板,更換兩側(cè)邊板等修復改進措施,解決了推焦桿長期使用中出現(xiàn)的接口開裂、齒板磨損、變形等問題。
推焦桿;齒板;修復;形變
新疆眾泰煤焦化有限公司配備的2×44孔TJL4350D型單熱、下噴、廢氣循環(huán)搗固焦爐,設計能力年產(chǎn)焦炭60萬噸,其中2臺4350D系列裝煤推焦車于2008年投入使用,2015年11月發(fā)現(xiàn)1#,2#裝煤推焦車推焦桿變形,Ⅰ~Ⅱ段、Ⅱ~Ⅲ段、Ⅲ~Ⅳ段接口位置開裂嚴重(圖1)。
圖1 修復前的推焦桿
推焦桿作為推焦車的重要部件,在長時間使用過程中會出現(xiàn)接口開裂、推焦桿變形等現(xiàn)象導致無法正常使用,重新購置推焦桿費用較高,為保證推焦工作順利開展,決定更換1#裝煤推焦車推焦桿,修復后安裝在2#裝煤推焦車上。
3.1 改變推焦桿的整體布置
如圖1所示,改造前的推焦桿全長24 000 mm,共分為5段,長度分別為5700 mm,5600 mm,4000 mm,5400 mm和3300 mm。推焦桿在使用過程中,由于炭化室內(nèi)外溫差較大,溫度的交替變化以及在推焦過程中推焦桿受到的反作用力,使得推焦桿出現(xiàn)上拱、下繞、以及接口位置開裂等現(xiàn)象。對此,考慮通過減少接口的方法改善接口部位開裂現(xiàn)象。
改造后推焦桿總長不變,改為3段,長度分別為14 300 mm,6400 mm,3300 mm(圖2)。改變推焦桿第Ⅰ段長度的原因是:①炭化室長14 080 mm,溫度1000℃左右,推焦桿深入炭化室部分溫度頻繁變化,易發(fā)生形變,將推焦桿深入炭化室部分設計為整體結(jié)構(gòu),可有效減少變形及接口開裂;②根據(jù)焦爐端臺更換場所的現(xiàn)場條件,推焦桿第Ⅰ段長度≤16 000 mm,以方便更換;③每段推焦桿之間的接口位置應避免直接在支撐齒輥的上方,以保證推焦桿的穩(wěn)定性。綜合以上原因,最終將第Ⅰ段設計為14 300 mm。推焦桿后方支架可以滿足使用要求,因此不需要對第Ⅴ段進行調(diào)整。
圖2 修復改進后的推焦桿
3.2 調(diào)整齒板,更換兩側(cè)邊板
檢查故障推焦桿發(fā)現(xiàn),兩側(cè)邊板存在明顯的變形且推焦桿齒板前端比后端磨損嚴重。更換推焦桿兩側(cè)邊板、上下蓋板,由于齒板采用ZG310-570材料,重新購買費用較高,將前后端齒板進行調(diào)換。為保證推焦桿第Ⅰ段的穩(wěn)定性,每間隔3~3.5 m內(nèi)側(cè)加16Mn鋼板作為筋板進行加固(圖3),防止兩側(cè)邊板受熱形變,縮短推焦桿使用壽命。
(1)裝配推焦桿時,表面需在同一水平面,兩側(cè)面在同一垂直面,對接處高低差≤1 mm,間隙≤1 mm。
(2)與齒輥接觸的齒條表面保持同一水平面,兩齒板連接處齒距偏差在±1mm之內(nèi)。
(3)下側(cè)齒板、上側(cè)蓋板均采用鉚接施工,按照鉚接通用技術要求執(zhí)行。
(4)推焦桿裝配后,全長旁彎偏差≤8 mm,兩端不允許有下?lián)?,中部下?lián)稀?5 mm。
圖3 推焦桿內(nèi)側(cè)加固
通過以上修復與改進,解決了推焦桿接口開裂、桿體形變等問題,改進后設備運行正常,為公司節(jié)省材料費用近30萬元。
[1]雷長華.寶鋼推焦車推焦桿在線更換、調(diào)整及焊接技術優(yōu)化[J].企業(yè)技術開發(fā),2012,(6).
[2]趙文革.推焦車推焦桿斷裂修復[J].一重技術,2007,(4).
[3]覃昌勇.推焦桿火焰矯正技術的原理及應用[J].化工裝備技術,2014,(8).
[4]趙國旗.推焦桿減振對策的ANSYS分析[J].科技與企業(yè),2014,(6).
〔編輯 李波〕
TQ520.5
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.02.22