李晨
(新疆伊犁河流域開發(fā)建設(shè)管理局,新疆烏魯木齊830000)
混凝土襯砌引水渠裂縫除險加固
李晨
(新疆伊犁河流域開發(fā)建設(shè)管理局,新疆烏魯木齊830000)
在現(xiàn)行經(jīng)濟社會的快速發(fā)展階段,我國大型水利水電工程都有了較大的進展,極大程度上刺激了水資源的有效利用率。作為大型水利發(fā)電站重要組成部分的引水渠,是電站運行中事不可少的一部分,大型引水渠運行期間勢必產(chǎn)生不均勻沉降,發(fā)生沉降總伴隨著渠道內(nèi)邊坡襯砌產(chǎn)生裂縫,裂縫的存在極大程度上影響了渠道的安全運行,而合理處理裂縫又是一個技術(shù)難題。文中對YMD電站引水渠裂縫除險加固措施方案從工程投資、工期、施工強度、處理效果及可靠性等方面進行了對比分析,制定了合理有效的渠道除險加固方案,對引水渠及電站的安全運行和效益最大化提供了有力的技術(shù)保障。
大型引水渠;沉降裂縫;處理方法;聚硫密封膏
在現(xiàn)行經(jīng)濟社會的快速發(fā)展階段,我國大型水利水電工程都有了較大的進展,極大程度上刺激了水資源的有效利用率。作為大型水利發(fā)電站重要組成部分的引水渠,是電站運行中事不可少的一部分,大型引水渠運行期間勢必產(chǎn)生不均勻沉降,發(fā)生沉降總伴隨著渠道內(nèi)邊坡襯砌產(chǎn)生裂縫,裂縫的存在極大程度上影響了渠道的安全運行,而合理處理裂縫又是一個技術(shù)難題。
YMD電站其引水渠道全長6.211 km,縱坡l/ 5 000,渠深5.63 m,設(shè)計水深4.37 m,設(shè)計引水流量100 m3/s渠道為梯形斷面,底寬4.0 m,內(nèi)邊坡1∶2,采用“現(xiàn)澆混凝土+復合土工膜”結(jié)構(gòu)防滲,現(xiàn)澆混凝土板厚100 mm,強度等級C20F300W6;填方渠段采用砂礫料填筑。
引水渠1號排洪涵渠段樁號0+400~1+270存在1.0~1.9 m的壤土夾層,施工期內(nèi)未挖除。2011年4月至2012年6月YMD電站引水渠運行期間,1號排洪涵填方渠段主要出現(xiàn)渠堤沉降變形、裂縫及滲水,部分渠道襯砌混凝土板變形(含板縫變形)等問題。其中:樁號0+780~1+040段渠堤發(fā)生不同程度的沉降變形,最大沉降量左岸25.2 cm、右岸39 cm;樁號0+940~1+070渠段渠堤左右岸坡腳出現(xiàn)滲水。2012年8—9月根據(jù)設(shè)計方案將渠段樁號0+950~1+140拆除原有防滲體,采用“一布一膜+一布+現(xiàn)澆混凝土”措施進行處理;渠道樁號0+600~0+850段未進行防滲體處理,僅對襯砌板張開縫采用雙組份聚硫密封膠進行勾縫處理。
2015年12月引水渠樁號0+782~0+858渠堤左右岸又出現(xiàn)滲水,0+782右岸距離外坡腳6 m處出現(xiàn)2個泉眼狀出水點(渠道水深2 m時約0.67 L/s)、0+858處距離外坡腳2 m處出現(xiàn)1個泉眼狀出水點(渠道水深2 m時約0.53 L/s),左岸0+770處外邊坡腳有一處滲水(渠道水深2 m時約0.47 L/s),4個出水點水質(zhì)清澈;樁號0+696至0+770渠段底板和兩側(cè)縱梁結(jié)構(gòu)縫多處拉裂,裂縫寬0.5~5.0 cm。問題發(fā)生后,對樁號0+670至0+820處渠道底板采取“一布一膜+10 cm厚現(xiàn)澆混凝土”臨時防滲補強措施進行處理。經(jīng)2015年12月渠道底板防滲補強后,1號排洪涵渠段渠堤左右岸出水點滲水量明顯減小,渠道水深3.2 m時右岸滲水由1.2 L/s減至1.1 L/s,左岸由0.47 L/s減至0.34 L/s,通過2015—2016年冬季運行期間觀測,水量持續(xù)穩(wěn)定,水質(zhì)清澈。
YMD電站引水渠1號排洪涵滲漏渠段在2015—2016年度冬季運行期間渠道引水流量56 m3/s,未達設(shè)計流量運行,仍存在一定安全隱患,主要表現(xiàn)為:1號排洪涵渠段渠堤不同程度的沉降變形,引水渠樁號0+782~0+858渠堤外邊坡仍存在滲漏,樁號0+600~0+950段渠道部分襯砌板縫變形、板與路沿石脫開、板體出現(xiàn)裂縫等問題。
YMD電站2015年沉降觀測結(jié)果:樁號0+ 600~1+300渠段除0+740渠底沉降量4.5 cm、1+ 250渠底3.5 cm外,其它測點沉降量均小于1.5 cm,總體來說渠道樁號0+600~1+300沉降變形量不大,根據(jù)2012年8月對壤土層抽樣調(diào)查結(jié)果顯示,濕陷性基本消除,綜合分析渠道變形將逐步趨于穩(wěn)定。結(jié)合樁號0+782~0+858渠堤左右岸有滲水出現(xiàn),可初步判斷0+740渠底有滲漏通道,若不及時處理,渠道長期滲漏,可能產(chǎn)生渠底與渠坡轉(zhuǎn)折處防滲膜基礎(chǔ)掏空、膜拉裂等問題,最終將導致渠堤垮塌,造成渠道沿線人民群眾不可估量的生命財產(chǎn)損失和惡劣的社會影響,也不能充分發(fā)揮YMD電站發(fā)電效益。
除險加固計劃在2016年春季歲修3月9日—4月4日期間實施。根據(jù)歷年工程處理措施和已加固渠段的運行效果,并結(jié)合工程現(xiàn)場運行實際,現(xiàn)擬提出3種1號排洪涵滲漏渠段樁號0+650~0+ 950除險加固方案,從工程投資、工期、管理等方面進行分析比較。
1)方案一:將防滲體拆除按原設(shè)計重建。拆除樁號0+650~0+950渠段的防滲體(襯砌板和土工膜),渠堤修坡,在渠道內(nèi)表面采用砂礫石填筑碾壓至設(shè)計斷面后,敷設(shè)30 mm厚M10砂漿,重新敷設(shè)“一布一膜+一布”的土工膜防滲體,上部鋪30 mm厚M10砂漿,再現(xiàn)澆厚100 mm、平面尺寸200 cm×200 cm的C20混凝土板并勾縫。工程總投資155.64萬元,工期相對較長,可根據(jù)要求投入人員設(shè)備材料等資源,工作面多,施工勻速,工期可控。工序多,施工強度偏大,要求人員設(shè)備材料等資源投入大,現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)難度偏大??蓮氐捉鉀Q1號排洪涵滲漏渠段的隱患。
2)方案二:樁號0+650~0+950渠段在原有的板膜防滲結(jié)構(gòu)層上增設(shè)“全斷面一布一膜+100 mm厚現(xiàn)澆混凝土板”防滲補強結(jié)構(gòu)(簡稱夾克)。工程總投資96.69萬元,工期相對較長,可根據(jù)要求投入人員設(shè)備材料等資源,工作面多,施工勻速,工期可控。施工強度不高、工序少,施工可分段勻速進行,保證率較高,可解決1號排洪涵滲漏渠段的上防問題。
3)方案三:樁號0+650~0+950渠段若襯砌混凝土板縫裂縫縫寬不小于5 mm,則先將設(shè)計水位以下的原有板縫剔除并采用雙組份聚硫密封膏重新勾縫,再采用聚脲(防滲型)涂料涂刷表面封閉板縫,涂刷厚度不小于1.5 mm,涂料覆蓋板縫寬度100 mm;若襯砌混凝土板縫無裂縫或裂縫縫寬不大于5 mm,則采用聚脲(防滲型)涂料涂刷表面封閉板縫,涂刷厚度和寬度同上。工程總投資75.91萬元,工期短,且可控,工序少,施工強度低,保證率高。根據(jù)隧洞滲水裂縫處理措施和運行效果,運用裂縫處理方法嘗試解決渠道滲漏問題,屬研究實驗階段。
從大量隧洞裂縫處理結(jié)果來看,并為盡快讓電站投產(chǎn)發(fā)電,故此次電站引水渠道沉降裂縫處理選取方案三,在合理處理裂縫隱患的同時,工期縮短,對電站的經(jīng)濟效益有了很大的提高。
為保證YMD電站引水渠道運行安全、充分發(fā)揮電站的經(jīng)濟效益,提高渠道安全運行系數(shù),從工程投資、工期、施工強度、處理效果及可靠性等方面綜合比較,同時探索解決渠道滲漏的新方法,為后續(xù)工程維修提供借鑒,通過比較來制定合理有效的1號排洪涵滲漏渠段樁號0+650~0+950除險加固方案,對引水渠及電站的安全運行和效益最大化提供了強有力的技術(shù)保障。
TV731+.5;TV698.2+4
A
1002-0624(2017)04-0035-02
2016-09-18