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望峰崗選煤廠循環(huán)水系統(tǒng)的改造與實(shí)踐

2017-04-12 03:19:50桂洋洋
關(guān)鍵詞:濃縮機(jī)入料淮南

孫 劍,桂洋洋

(1.安徽理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院, 安徽淮南232001; 2.淮南礦業(yè)選煤分公司, 安徽淮南232001)

望峰崗選煤廠循環(huán)水系統(tǒng)的改造與實(shí)踐

孫 劍,桂洋洋

(1.安徽理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院, 安徽淮南232001; 2.淮南礦業(yè)選煤分公司, 安徽淮南232001)

對(duì)于采用濕法分選的選煤廠來說,循環(huán)水質(zhì)量的好壞與流量大小直接影響洗選作業(yè)。循環(huán)水量不足容易造成整個(gè)洗水系統(tǒng)紊亂,嚴(yán)重影響末精煤產(chǎn)率,進(jìn)而制約整個(gè)生產(chǎn)能力的提升,同時(shí)造成介質(zhì)、電耗、藥劑等生產(chǎn)成本增加;為充分提升生產(chǎn)能力,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化,望峰崗選煤廠對(duì)整個(gè)洗水系統(tǒng)進(jìn)行了改造,通過改造逐步消除了制約因素,取得較好的效果。

循環(huán)水系統(tǒng)改造; 介質(zhì)消耗; 入料濃度; 產(chǎn)品質(zhì)量

1 望峰崗選煤廠概況

淮南礦業(yè)集團(tuán)選煤分公司望峰崗選煤廠(簡(jiǎn)稱望選廠)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年處理原煤400萬噸,采用不脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器——小直徑煤泥重介——煤泥浮選工藝。洗煤過程產(chǎn)生的煤泥水通過三次濃縮,獲得循環(huán)水和澄清水,提供洗煤用水,并實(shí)現(xiàn)洗水閉路循環(huán)。望選廠屬于礦區(qū)選煤廠,入洗望井、潘二礦、潘四東礦及張集北礦原煤,原煤來源區(qū)域多源化,煤質(zhì)復(fù)雜多樣,尤其是在配洗潘集地區(qū)原煤時(shí),原煤末煤含量高,矸石泥化現(xiàn)象嚴(yán)重。而對(duì)于末煤分選三產(chǎn)品重介旋流器受分選粒度下限的限制,分選效率受到影響,因此煤泥水系統(tǒng)壓力較大。在洗水閉路循環(huán)中煤泥水處理效果的好壞反過來對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生很大影響,甚至決定全廠的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)和社會(huì)效益。

2 改造前的狀況

2.1 改造前,望選廠煤泥水處理系統(tǒng)流程

望選廠原設(shè)計(jì)有4臺(tái)濃縮機(jī),一段濃縮機(jī)一臺(tái)621#(直徑30 m),入料主要為浮選尾礦及中矸磁選尾礦,一段濃縮機(jī)的底流經(jīng)過脫水成為中煤產(chǎn)品,溢流進(jìn)入二段濃縮機(jī)601#(直徑45 m);二段濃縮機(jī)底流通過壓濾成為煤泥,溢流作為循環(huán)水進(jìn)入循環(huán)水池。改造前,601#溢流一部分直接作為循環(huán)水,主要供脫介篩噴水及一次浮選稀釋水使用,另一部分進(jìn)入三段濃縮機(jī)602#(直徑45 m),三段濃縮溢流進(jìn)入澄清水池,主要供給二次浮選稀釋水、加壓沖洗水、主廠房打掃衛(wèi)生用水及泵盤根冷卻水使用。另有一臺(tái)直徑20 m的濃縮機(jī)603#作為蓄水池,當(dāng)補(bǔ)加水量富余時(shí),儲(chǔ)存于603#,如圖1所示。

圖1 望選廠水系統(tǒng)流程圖(改造前)

2.2 系統(tǒng)存在問題

望選廠水系統(tǒng)存在缺陷,循環(huán)水總量不足,多方面制約著生產(chǎn)能力的發(fā)揮,主要表現(xiàn)在以下幾方面:

脫介篩噴水壓力不足(僅0.12MPa),脫介能力不夠,使磁鐵礦粉消耗量較大。

一次浮選稀釋水與振動(dòng)篩噴水存在爭(zhēng)水現(xiàn)象,浮選稀釋水供給得不到保證,入浮濃度無法控制在理想的范圍內(nèi),平均入浮濃度>130g/L(遠(yuǎn)高于工序標(biāo)準(zhǔn)90g/L),以致浮選精礦灰分偏高;尾礦跑煤,灰分降低;精煤產(chǎn)率下降。

三段濃縮機(jī)602#入料有限,澄清水供應(yīng)不足,二次浮選稀釋水得不到保證,入浮濃度較高,二次浮選降灰作用不明顯,精煤捕收能力下降,精煤損失多。

3 循環(huán)水系統(tǒng)改造方案

通過對(duì)循環(huán)水各用水點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算分析(見表1),各用水點(diǎn)共需要2 665 m3/h方可達(dá)到最佳狀態(tài),而目前循環(huán)泵只能提供1 920 m3/h循環(huán)水量,存在745 m3/h缺口。

如圖2所示,通過調(diào)整水系統(tǒng)流程和更換水泵,彌補(bǔ)水系統(tǒng)缺口:循環(huán)水泵分流部分循環(huán)水到603#濃縮機(jī),更換原603#濃縮機(jī)底流泵606#(設(shè)備參數(shù)見表2);將作為二段濃縮備用的直徑45 m、型號(hào)為GZN-45的602#耙式濃縮機(jī)取代直徑20 m的603#耙式濃縮機(jī)作為三段濃縮,并重新敷設(shè)管道,使606#底流泵出料管與三段濃縮機(jī)602#入料管接頭;在606#出料管上分支一根管道至一次浮選稀釋水管,并安裝電動(dòng)閘門,控制進(jìn)入602#濃縮機(jī)的入料量。

表1 循環(huán)水使用量統(tǒng)計(jì)表

圖2 望選廠水系統(tǒng)流程圖(改造后)

表2 603底流泵設(shè)備參數(shù)

4 改造后的效果

經(jīng)過循環(huán)水系統(tǒng)改造后,生產(chǎn)系統(tǒng)平穩(wěn)、順暢,其效果包括以下三個(gè)方面:

一是重介質(zhì)系統(tǒng)方面,生產(chǎn)系統(tǒng)循環(huán)水總供給量將由1 920 m3/h提高到2 880 m3/h,原系統(tǒng)循環(huán)水缺口得到解決,使振動(dòng)篩脫介噴水壓力明顯增加,中煤矸石振動(dòng)篩噴水壓力達(dá)到0.20 MPA,而精煤振動(dòng)篩噴水壓力也保持在0.18 MPA以上,對(duì)于洗選細(xì)粒級(jí)含量較大的原煤有著良好脫介脫泥效果。與此同時(shí),篩面噴水壓力增大也使磁選機(jī)入料濃度適中,磁鐵礦粉回收效率更高。2016年上半年噸原煤平均介質(zhì)消耗為0.72 kg,相比較去年平均介質(zhì)消耗1.77 kg,節(jié)約了近60 %。選煤專項(xiàng)材料中僅介質(zhì)消耗2016年前6個(gè)月就節(jié)約專項(xiàng)材料成本120.4萬元。

二是浮選方面,由于循環(huán)水量增加煤泥重介系統(tǒng)較為穩(wěn)定,煤泥旋流器入料壓力穩(wěn)定在0.30 MPA,分選效果良好,不僅提高了粗精煤產(chǎn)率,也減輕了浮選入料濃度的壓力。水量充足,一次浮選入料濃度大時(shí)可以正常添加稀釋水,使入料濃度始終保持在80~100 g/l為操作創(chuàng)造有利條件;二次浮選精煤回收充分,降灰作用明顯,使浮選操作更加自如。2016年上半年浮選精煤合格率保持在97.8 %以上,產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量效率在穩(wěn)定中有所提高。

三是機(jī)械設(shè)備方面,在不增加功率的情況下,通過適當(dāng)提高澄清水泵的揚(yáng)程,直接供給各類水泵冷卻用水。機(jī)械密封泵正常使用壽命為一年,循環(huán)水系統(tǒng)改造后平均延長壽命3個(gè)月,機(jī)械密封泵壽命延長直接降低生產(chǎn)成本12萬元。

5 總結(jié)

循環(huán)水水質(zhì)和流量大小直接影響選煤廠的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量效率,通過工藝改造實(shí)現(xiàn)清水洗煤,不僅是選煤工作者追求的目標(biāo),更是環(huán)保的要求,它將帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

[1] 謝廣元.選礦學(xué)[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2012.

[2] 歐澤深.重介質(zhì)選煤技術(shù)[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2011.

[3] 張明旭.選煤廠煤泥水處理[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2011.

2016-12-05

孫劍(1983-),男,山東棗莊人, 碩士,研究方向?yàn)檫x煤技術(shù),電話:18063009186。

TD94

B

1671-4733(2017)01-0020-02

10.3969/j.issn.1671-4733.2017.01.007

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