胡超杰
(國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)
大壩橋梁碳化分析及處理
胡超杰
(國(guó)網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北唐山064309)
大壩橋梁混凝土碳化嚴(yán)重時(shí),使鋼筋銹蝕、混凝土開(kāi)裂、剝落、保護(hù)層遭受破壞,最終導(dǎo)致橋梁結(jié)構(gòu)破壞。通過(guò)合理的施工方案和較全面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控,有針對(duì)性地采取措施,采用噴涂改性V A E水泥砂漿涂料進(jìn)行防碳化處理方法,確保壩體的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
橋梁混凝土碳化原因;分析;處理;防治措施
TV431
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1672-5387(2017)12-0049-03
潘家口蓄能電廠下池大壩位于潘家口水利樞紐工程下游約6 km處的灤河干流上,為潘家口水利樞紐工程的二期工程,是潘家口抽水蓄能電站的配套工程,下池大壩作為抽水蓄能發(fā)電的反調(diào)節(jié)的擋水建筑物。壩頂長(zhǎng)1 098 m,最大壩高28.8 m,壩頂高程151.5 m,大壩共分67個(gè)壩段,壩頂由交通橋、檢修橋、機(jī)架橋、啟閉機(jī)室、廠房等建筑物組成。壩前最高設(shè)計(jì)水位144.5m,死水位139.0m,總庫(kù)容3243萬(wàn)m3,有效庫(kù)容為1 000萬(wàn)m3,為日調(diào)節(jié)水庫(kù)。壩型為鋼筋混凝土重力壩,混凝土壩、泄洪閘為三級(jí)建筑物,下游導(dǎo)墻為四級(jí)建筑物。壩址地區(qū)地震烈度為7度,主體建筑物設(shè)防烈度采用7度。大壩左側(cè)安裝燈泡式貫流機(jī)組2臺(tái),裝機(jī)10 MW。大壩于1984年5月開(kāi)始興建,1991年4月25日開(kāi)始蓄水,1993年12月底竣工。
1998年潘家口蓄能電廠(二期工程)首次大壩安全定檢,2005年潘家口蓄能電廠(二期工程)第二輪大壩安全定檢,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)、儀器監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)資料綜合分析發(fā)現(xiàn)壩頂交通橋、檢修橋、機(jī)架橋T型橋梁存在三種缺陷情況:一是橋梁碳化現(xiàn)象;二是橋梁表面細(xì)小裂縫現(xiàn)象;三是兩榀橋梁的橫隔板相互錯(cuò)位,連接板焊接不滿(mǎn)現(xiàn)象。
交通橋梁現(xiàn)場(chǎng)望遠(yuǎn)鏡目測(cè)檢查,檢修橋、機(jī)架橋橋梁搭設(shè)活動(dòng)平臺(tái)檢查。碳化檢測(cè)采用沖擊鉆鉆直徑1.5 cm的孔,混凝土面形成一個(gè)小坑,用蘸有1%酚酞酒精溶液的棉花涂抹在孔或小坑內(nèi),測(cè)量碳化深度。
機(jī)架橋梁碳化測(cè)試4個(gè)點(diǎn),深度在13~18 mm之間,平均碳化深度為14.75 mm;檢修橋梁碳化測(cè)試4個(gè)點(diǎn),深度在10~23 mm之間,平均碳化深度為14.75 mm;交通橋梁碳化檢測(cè),平均碳化深度為14 mm。
交通橋、檢修橋、機(jī)架橋橋梁每個(gè)腹板表面普遍存在細(xì)小裂縫,裂縫大多呈豎向垂直分布,從梁頂部向下延伸至梁的底部附近,大多未貫通梁的底面,裂縫長(zhǎng)約10~30 cm左右,裂縫寬0.1 mm,裂縫最大寬度為0.3 mm;橋梁的翼板未發(fā)現(xiàn)明顯的裂縫。
交通橋主梁局部存在橫隔板相互錯(cuò)位現(xiàn)象,錯(cuò)位10 cm多。
壩頂交通橋梁、檢修橋梁、機(jī)架橋梁長(zhǎng)期暴露在大氣中,遭受空氣中CO2向其內(nèi)部侵蝕擴(kuò)散,使橋梁混凝土表面堿性降低,從而使混凝土逐步趨向中性化從而形成了碳化。
橋梁裂縫的根本原因是混凝土結(jié)構(gòu)物中應(yīng)力超過(guò)了混凝土自身能承受的應(yīng)力強(qiáng)度。橋梁表面裂縫大部分是施工期形成的,主要原因是由于溫差較大引起的,與原有材料不佳、均勻性不好、配合比不優(yōu)、水化熱溫升、自身體積變形及其熱學(xué)、力學(xué)性能達(dá)不到抗裂能力要求等原因有關(guān),從而導(dǎo)致橋梁表面裂縫出現(xiàn)。再則由于碳化,使橋梁內(nèi)部鋼筋表面原有鈍化膜破壞,在氧和水的作用下氧化銹蝕,鋼筋銹蝕后出現(xiàn)體積膨脹,橋梁混凝土中產(chǎn)生很大的膨脹應(yīng)力而把混凝土保護(hù)層脹裂,形成沿鋼筋的裂縫。
原設(shè)計(jì)T型橋梁上鋪設(shè)鋼筋混凝土,要求兩榀梁的橫隔板間填滿(mǎn)水泥砂漿,并再加焊接連接鋼板使五榀梁連成一體,由于施工原因,相鄰T型梁橫隔板前后錯(cuò)位、上下錯(cuò)位,連接鋼板與預(yù)埋件的焊接質(zhì)量較差,存在少焊、缺焊等情況,同時(shí)橫隔板間縫隙未按要求進(jìn)行水泥砂漿填縫,使橫隔板間的連接變得更薄弱,降低了結(jié)構(gòu)的剛度,消弱了橋體的抗振性能。
首先做好橋梁連接板焊接工作,再做橋梁表面基層處理工作。
將橋梁表面因施工原因造成的混凝土附著物、鋼筋頭、模板徹底清理干凈。采用角向磨光機(jī)加裝切割片把橋梁外露鋼筋頭割掉,打磨平整,使用手錘拆除殘留在橋梁上的模板,用高壓清洗機(jī)壓力為8.0 MPa的高壓水槍沖洗橋梁混凝土表面的灰塵,清洗過(guò)后表面還有殘留的灰塵,再用角向磨光機(jī)加裝鋼絲刷清理干凈,然后再次用高壓水槍清洗,直至橋梁表面清潔干凈。將所有橋梁裸露及孔洞采用S400水泥砂漿進(jìn)行修補(bǔ)。修補(bǔ)方法為:先刷S400基漿,配比為:(水泥:S400=2:1);驗(yàn)收合格后,涂抹S400水泥砂漿,其配比為:(水泥:細(xì)沙:S400=1:2:0.22),加適量的水(以適合現(xiàn)場(chǎng)刮平為宜);對(duì)橋梁表面的蜂窩、麻面用108水泥膠泥刮平,其配比為:(水泥:108膠=25:5~8)。
VAE乳液是醋酸乙烯-乙烯共聚乳液的簡(jiǎn)稱(chēng),VAE水泥砂漿是一種新型的柔性防碳化材料,它能夠有效控制新老混凝土、砂漿的界面粘接,提高砂漿的滲透性、耐磨性、粘結(jié)性、抗凍性、耐化學(xué)藥性;VAE水泥砂漿操作簡(jiǎn)便,VAE乳液與水泥砂漿一起攪拌,一樣操作,施工不需增加工序,也不需要增加任何設(shè)備;VAE水泥砂漿環(huán)保、無(wú)毒、無(wú)味,屬于綠色環(huán)保建材。
對(duì)已經(jīng)清洗、修補(bǔ)找平的橋梁混凝土表面,經(jīng)廠三級(jí)驗(yàn)收合格后,再進(jìn)行VAE水泥砂漿碳化噴涂工作。用噴涂機(jī)噴涂防碳化涂層,噴涂前混凝土表面應(yīng)風(fēng)干。防碳化涂層共均勻噴涂4遍,每一道涂層表面風(fēng)干經(jīng)驗(yàn)收合格后,方可噴涂下一層,改性VAE防碳化水泥漿配比(重量比)為:第一道(水:VAE改性乳液:超細(xì)水泥:126添加劑=1:2.0:0.8:0.004);第二道(水:VAE改性乳液:超細(xì)水泥:126添加劑=1:1.4:1.0:0.0028);第三道(水:VAE改性乳液:超細(xì)水泥:126添加劑=1:1.4:1.0:0.0028);第四道(水:VAE改性乳液:超細(xì)水泥:126添加劑=1:1.4:1.0:0.0028)。所噴涂料黑水泥與白水泥比例為:第一道(1:1),第二道(2:3),第三道(1:4),第四道(1:4),以保證噴涂完后表面顏色接近原混泥土顏色。在噴涂中,用水量可適當(dāng)調(diào)整以能夠正常噴涂及噴涂后不起皮,不鼓包為宜。
噴涂施工采用人工涂刷,為保證質(zhì)量,需采用VAE凈漿打底和罩面。在原橋梁混凝土表面,采用高壓水沖洗干凈,待表面呈潮濕狀無(wú)積水時(shí),涂刷一層VAE防碳化水泥漿,施工終凝驗(yàn)收合格后(一般4~6 h),即要進(jìn)行短期噴水霧養(yǎng)護(hù),霧狀養(yǎng)護(hù)至少3 d,然后改用壓力水養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間至少7 d。
施工中修補(bǔ)材料只能同一個(gè)方向刮抹,當(dāng)手觸涂層不粘手時(shí)再進(jìn)行下一層施工,要求刮抹層平整,無(wú)砂眼,無(wú)起鼓,無(wú)開(kāi)裂,刮抹完成后立即進(jìn)行噴水濕養(yǎng)護(hù)。其次待橋梁混凝土面修補(bǔ)平整完成硬化后即可進(jìn)行面層VAE材料涂刷,施工時(shí)首先涂刷陰陽(yáng)角等部位,然后進(jìn)行大面涂刷,大面涂刷可采用滾刷、滾涂。第二遍涂刷與第一遍的涂刷方向呈“十”字交叉的垂直方向施工,在涂料使用過(guò)程中不得隨意加水,要少配快用,拌和好的漿料必須在25 min內(nèi)用完,第一遍涂層完成后須間隔24 h才能進(jìn)行第二遍涂刷。
施工中存在橋梁基層孔洞處理不平現(xiàn)象,橋梁基層裸露及孔洞采用S400水泥砂漿進(jìn)行修補(bǔ),表面平整處理完畢后,技術(shù)人員應(yīng)進(jìn)行平整度檢測(cè)。原施工方案平整度要求數(shù)據(jù)不具體,現(xiàn)場(chǎng)施工、管理人員平整度鋼板米尺檢測(cè)不到位,橋梁基層存在不平度,造成窩工、返工現(xiàn)象,同時(shí)影響橋梁表層美觀。
實(shí)際施工中存在橋梁基層鋼筋頭處理不到位現(xiàn)象,橋梁基層外露鋼筋頭采用角向磨光機(jī)加裝切割片割掉,鋼筋頭切割應(yīng)略微凹進(jìn)橋梁基層表面,然后打磨填平,否則鋼筋頭切割后略微凸出橋梁基層表面,打磨后,現(xiàn)場(chǎng)檢查沒(méi)發(fā)現(xiàn),涂蓋VAE防碳化水泥漿后,橋梁表面凸起,影響橋梁表層美觀。
橋梁表層VAE防碳化水泥漿第四道配比,用以保證噴涂完后表面顏色接近原混凝土顏色,水泥漿配比施工人員應(yīng)固定,計(jì)量上秤,反復(fù)配比、對(duì)比顏色,采用表面顏色接近原混凝土顏色。否則會(huì)出現(xiàn)橋梁表面VAE防碳化水泥漿色差現(xiàn)象,影響橋梁表層美觀。
橋梁碳化施工中每一道工序質(zhì)量把關(guān)都非常重要,上一道工序?yàn)橄乱坏拦ば蜃鲣亯|作用,工序之間環(huán)環(huán)相扣。橋梁碳化施工中,加強(qiáng)施工過(guò)程控制,管理人員現(xiàn)場(chǎng)管理做到“眼到、手到、嘴到、心到”;強(qiáng)化施工現(xiàn)場(chǎng)控制,施工人員施工面做到“面到、線(xiàn)到、點(diǎn)到”;施工完成后做到工完、料凈、場(chǎng)地清。
橋梁碳化是影響橋梁結(jié)構(gòu)耐久性的主要原因之一,對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行防碳化處理對(duì)提高橋梁結(jié)構(gòu)耐久性具有重要意義。潘家口下池大壩橋梁碳化處理露天作業(yè),工期長(zhǎng),高空作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大。橋梁碳化采用VAE防碳化水泥漿封閉處理后,效果顯著,橋梁碳化現(xiàn)象得到有效控制,為水工建筑物的安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
[1]喬生祥.水工混凝土缺陷檢測(cè)和處理[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,1999.
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.12.019
2017-11-01
胡超杰(1988-),男,助理工程師,從事抽水蓄能電廠水工工作。