趙鵬飛,劉曉芳
(新疆阿克蘇技師學院,新疆 阿克蘇 843000)
基于三菱PLC和變頻器的棉籽炒拌機自動化改造實踐
趙鵬飛,劉曉芳
(新疆阿克蘇技師學院,新疆 阿克蘇 843000)
阿克蘇新食油脂股份有限責任公司是我校機電技術(shù)系多年的校企合作單位,棉籽深加工及調(diào)和食用油生產(chǎn)是該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務之一。公司有一臺JDS1500型棉籽炒拌設備因年陳久遠自動化程度較低,許多部件老化導致設備故障頻發(fā),經(jīng)常耽誤正常生產(chǎn)。經(jīng)校企雙方領導商榷,確定由學院機電專業(yè)優(yōu)秀教師和企業(yè)技術(shù)員組成工作團隊,對這臺設備進行機械部件維修和電氣控制系統(tǒng)改造。歷經(jīng)半個月的緊張工作,本項目順利通過了測試和驗收。文章針對該項目工藝設計主要內(nèi)容和關鍵參數(shù)進行整理,希望能夠在職業(yè)院電氣專業(yè)的項目化教學中發(fā)揮典型案例的作用。
PLC;變頻;棉籽炒拌機
(1)棉籽炒拌機的應用與基本結(jié)構(gòu)。新疆是我國重要的棉花種植和棉副產(chǎn)品生產(chǎn)地,棉籽(棉花的種子)是棉副產(chǎn)品中經(jīng)濟價值最高的部分,作為棉籽油的主要生產(chǎn)原料,在壓榨之前需要經(jīng)過精細地炒制和攪拌工藝。棉籽炒拌機是棉籽油規(guī)?;a(chǎn)時完成炒制和攪拌工藝的主要生產(chǎn)設備,從機械結(jié)構(gòu)角度講主要有儲料斗、運輸帶、上料斗、抄拌桶、電爐、臨時儲料箱和機架組成,從電氣結(jié)構(gòu)角度講主要有運輸帶電機、上料電機、抄拌電機、電爐絲、排煙電機和電氣控制柜組成。
(2)棉籽炒拌機電氣工作原理。精選處理過的棉籽被儲存在儲料斗,由皮帶運輸帶運送至上料斗,上料斗在上料電機的拖動下將棉籽送入抄拌桶,抄拌桶和電爐配合對棉籽進行炒制和攪拌,炒制好的棉子從出料口流出,經(jīng)鐵槽流入臨時儲料箱。運輸帶電機主要參數(shù)為三相~380/3.5kW/748r/min,上料電機主要參數(shù)為三相~380/5.5kW/740r/min、抄拌電機主要參數(shù)為三相~380/10kW/1420r/min、電爐由十組220V/1.2kw爐絲組成、排煙電機主要參數(shù)為單相~220/150W/2980r/min,繼電控制線路安裝在電氣控制柜內(nèi),操作開關、按鈕和指示燈安裝在控制面板上。
(3)傳統(tǒng)棉籽炒拌機的缺點。①整個生產(chǎn)流程都由人工手動操作,主令器件使用過于頻繁,經(jīng)常出現(xiàn)線頭接觸不良、觸點老化和機械破損等故障;②設備工作過流程非常復雜,操作人員的輕微操作失誤都會給設備造成損傷;③設備自動化程度較低,操作過程需要人員注意力高度集中,長時間的連續(xù)工作人員勞動強度很大;④工藝參數(shù)控制精度很低,人員操控質(zhì)量嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品品質(zhì)一致性較差。
(1)系統(tǒng)初始化。系統(tǒng)上電后自動進行系統(tǒng)初始化操作,所有電動機處于停止狀態(tài),紅色指示燈HL1常燈,綠色指示燈HL2和黃光指示燈HL3熄滅。
(2)自動運行工作模式。①系統(tǒng)處于初始化狀態(tài)時,當模式轉(zhuǎn)換開關處于自動位置,系統(tǒng)以自動運行模式工作;②自動運行模式下,系統(tǒng)具體控制要求如下:上料:初始化操作完成后,啟動按鈕SB1動作時系統(tǒng)進入上料工序,上料電動機M1正轉(zhuǎn),當行程開關SQ1動作時上料電動機停止,延時75秒后上料電動機反轉(zhuǎn),當行程開關SQ2動作時上料電動機停止,上料工序結(jié)束。預熱:系統(tǒng)上料工序結(jié)束后,自動進入預熱工序,排煙電機開啟,通過PID方式控制電爐PWM工作電流,將棉籽溫度加熱至60℃,延時5秒后預熱工序結(jié)束。快速抄拌:預熱工序結(jié)束后,自動進入快速抄拌工序,抄拌電動機M3以40Hz頻率正向運轉(zhuǎn),同時通過PID方式控制電爐PWM工作電流,將棉籽溫度穩(wěn)定在125℃,10分鐘后快速抄拌工序結(jié)束。慢速抄拌:系統(tǒng)快速抄拌工序結(jié)束后,為防止棉籽炒胡,系統(tǒng)自動進入慢速抄拌工序,抄拌電動機M3以30Hz頻率正向運轉(zhuǎn),控制電爐PWM工作電流,維持棉籽溫度在80℃,當出料按鈕SB2按下時慢速抄拌工序結(jié)束。出料:慢速抄拌工序結(jié)束后,系統(tǒng)自動進入出料工序,黃色指示燈HL3以2Hz的頻率(占空比50%)閃爍;延時5秒后,黃色指示燈閃爍的同時,抄拌電動機M3以20Hz頻率反向運轉(zhuǎn);當抄拌電動機M3反轉(zhuǎn)運行累計時間達到40秒系統(tǒng)進入停止工序。停止:停止工序時綠色指示燈以1Hz頻率(占空比50%)閃爍。至此,系統(tǒng)一次自動工作流程結(jié)束,當啟動按鈕SB1動作時,系統(tǒng)再次從初始化狀態(tài)開始按照圖2流程工作。
(1)系統(tǒng)處于初始化狀態(tài)時,當模式轉(zhuǎn)換開關處于手動位置,系統(tǒng)以手動運行模式工作。
(2)系統(tǒng)在手動運行模式時上料、預熱、快速抄拌、慢速抄拌和停止工序控制工藝與自動運行模式相同,但出料工序控制要求不同,具體要求如下:系統(tǒng)慢速抄拌工序結(jié)束后,系統(tǒng)自動進入出料工序,當出料按鈕SB2按下時,抄拌電動機M3以20Hz頻率反向運轉(zhuǎn);當出料按鈕SB2放松時,系統(tǒng)進入慢速抄拌工序;當出料按鈕SB2再次按下時,系統(tǒng)再次進入慢速抄拌工序,如此循環(huán),直至抄拌電動機M3反向運轉(zhuǎn)累計時間達到50s,系統(tǒng)進入停止工序。
(1)不論系統(tǒng)工作于自動模式或是手動
模式,當急停開關按下時,全部電動機停止運轉(zhuǎn),綠色指示燈熄滅,紅色指示燈以1Hz頻率(占空比50%)閃爍;當急停開關恢復時,紅色指示燈熄滅,綠色指示燈常亮,系統(tǒng)從按下急停開關前的狀態(tài)繼續(xù)工作。
(2)不論系統(tǒng)工作于自動模式或是手動模式,當暫停按鈕SB3動作后,系統(tǒng)直接進入停止狀態(tài)。
根據(jù)設備原有生產(chǎn)工藝要求設計性能更好的新工藝,是老舊設備自動化改造的第一步,也是關鍵的環(huán)節(jié)。該棉籽炒拌機自動化改造項目能夠取得成功,是之前設備生產(chǎn)工藝分析到位、自動化生產(chǎn)工藝設計方法科學合理的最好證明。
趙鵬飛(1986-),男,甘肅武威人,大學本科,助講,主要研究方向:電氣自動化設備安裝與維修。