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VAR爐電氣故障原因分析及處理

2017-03-31 12:07周健
科技資訊 2016年33期
關(guān)鍵詞:晶閘管分析處理電氣故障

周健

摘 要:隨著工業(yè)發(fā)展,對(duì)高品質(zhì)金屬材料的需求也越來(lái)越多。由于VAR爐清潔度較高,在熔鑄過(guò)程中能較好改善金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)和成份均勻性,所以對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量要求較高的領(lǐng)域正逐步開(kāi)始大量應(yīng)用VAR爐生產(chǎn)的鈦及鈦合金等產(chǎn)品。目前我國(guó)的航空,國(guó)防,醫(yī)學(xué)和核工業(yè)等領(lǐng)域用鈦的發(fā)展在很大程度上得力于VAR爐設(shè)備的使用與真空電弧重熔Vacuum Arc Remelting(VAR)爐熔煉技術(shù)的進(jìn)步。在VAR爐使用過(guò)程中如何最大限度地延長(zhǎng)VAR爐的使用壽命,減少故障率,保證其高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)成為人們最為關(guān)心的問(wèn)題之一。該文主要就在VAR爐使用過(guò)程中碰到的電氣故障原因進(jìn)行分析,并提出處理措施。

關(guān)鍵詞:VAR爐 電氣故障 晶閘管 預(yù)防措施 分析處理

中圖分類(lèi)號(hào):TF066 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2015)11(c)-0060-03

由于鈦的化學(xué)活性較低,使得鈦及以鈦為主要元素的合金化合物在進(jìn)行熔鑄時(shí)無(wú)法應(yīng)用如黑色金屬一類(lèi)的常規(guī)操作方法。目前應(yīng)用的鈦及鈦合金熔鑄方法除真空感應(yīng)熔鑄、電渣熔鑄、電子束和等離子冷床爐熔鑄外最主要的應(yīng)用方法就是真空自耗電弧熔鑄,簡(jiǎn)稱(chēng)VAR。采用VAR法進(jìn)行熔鑄最大的優(yōu)點(diǎn)是可以節(jié)約成本,并最大程度地提高金屬性能,而且VAR爐的操作較為簡(jiǎn)便,可以較好地穩(wěn)定控制產(chǎn)品質(zhì)量,因此廣泛地應(yīng)用在航空航天等材料制作過(guò)程中。雖然VAR爐具有許多的優(yōu)點(diǎn),但在工業(yè)化應(yīng)用中依然存在問(wèn)題,必須尋找方法加以有效控制。

1 VAR技術(shù)淺析

VAR爐主要由7部分組成,分別為:真空系統(tǒng)、直流電源、自動(dòng)及手動(dòng)控制系統(tǒng)、穩(wěn)弧攪拌系統(tǒng)、檢測(cè)和自動(dòng)記錄系統(tǒng)、電極驅(qū)動(dòng)機(jī)械系統(tǒng)、銅坩堝及冷卻循環(huán)系統(tǒng)。VAR技術(shù)應(yīng)用的一般流程為:混料—壓制電極—電極焊接成自耗電極—熔煉—鑄錠表面處理—檢驗(yàn)。

VAR爐及其電氣特點(diǎn)是由硅整流變壓器和整流單元組合提供熔煉需要的DC電源,熔煉電壓為30~45 V。電極驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由電機(jī)及機(jī)械傳動(dòng)部分組成,在使用過(guò)程中能非常精準(zhǔn)地控制熔速。另外穩(wěn)弧系統(tǒng)避免了雜散電場(chǎng)的不對(duì)稱(chēng)性對(duì)熔池的影響,改善金屬成份的均勻性,較好地控制產(chǎn)品質(zhì)量。

2 實(shí)例分析

以VAR爐使用過(guò)程中出現(xiàn)的故障為例,探究VAR爐電氣故障的原因及處理措施。

2.1 故障現(xiàn)象

VAR爐在正常熔煉過(guò)程中,熔煉電壓突然從30 V上升到32 V,熔煉電流從7 900 A下降至7 000 A,此時(shí)從設(shè)備上未發(fā)現(xiàn)任何異?,F(xiàn)象,也并沒(méi)有收到報(bào)警提示。熔煉仍在繼續(xù)進(jìn)行,但熔煉速度有明顯下降。

2.2 故障排查和原因分析及處理

第一,假設(shè)為水冷電纜線損壞導(dǎo)致故障發(fā)生。根據(jù)故障發(fā)生后所表現(xiàn)出的現(xiàn)象,可以先假設(shè)推斷為水冷電纜線某處被燒斷或連接處接觸不良。通過(guò)對(duì)整套系統(tǒng)中的水冷電纜線的分析,選擇其中最容易被燒斷的4根電纜進(jìn)行檢查,采用機(jī)械旋動(dòng)和檢測(cè)外部磁場(chǎng)的方法對(duì)4根水冷電纜線進(jìn)行逐條檢查判斷,判斷3根電纜并未被燒斷。

第二,假設(shè)整流電源故障。對(duì)最有可能出現(xiàn)故障的整流柜中的整流元件及控制板進(jìn)行檢查判斷,如圖1。

在判斷分析過(guò)程中我們逐個(gè)檢查整流單元的元件,發(fā)現(xiàn)有3只可控硅異常,表現(xiàn)為可控硅兩端電壓為零(在正常熔煉工作中的可控硅,用萬(wàn)用表直流電壓檔測(cè)量應(yīng)有40 V電壓)。在停機(jī)后,針對(duì)該3只可控硅整流回路進(jìn)行重點(diǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)其中有兩只可控硅的快速熔斷器已經(jīng)損壞,另外有一只可控硅經(jīng)測(cè)量為控制極與陰極反向短路,判斷其也已損壞。除去這3個(gè)原件外,其余都未發(fā)現(xiàn)異常。除此之外又單獨(dú)對(duì)整流控制單元板元件進(jìn)行了測(cè)試,按照其使用說(shuō)明用其控制36 V電路中燈泡,觀察其明亮程度,可以判斷出整流控制單元板基本正常,觸發(fā)信號(hào)正常,可以排除因控制單元板發(fā)生故障造成的VAR爐故障。

基于上述檢查情況,確定更換損壞熔斷器和可控硅。

在更換新的兩只快速熔斷器和一只晶閘管后,重新啟動(dòng)設(shè)備,在熔煉過(guò)程中無(wú)故障跡象,熔煉電流穩(wěn)定工作在8 500 A,可判斷故障基本排除。

2.3 整流元件損壞的原因分析

主回路晶閘管及其控制系統(tǒng)檢測(cè)很重要。即經(jīng)常觀查整流變壓器網(wǎng)側(cè)的三相電流是否平衡,當(dāng)出現(xiàn)三相電流不平衡時(shí),就意味著設(shè)備的主回路系統(tǒng)及其控制系統(tǒng)有故障(既少相整流,現(xiàn)象為設(shè)備達(dá)不到額定輸出狀態(tài))。產(chǎn)生此種現(xiàn)象的原因較多。下面就其中幾項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。

(1)晶閘管觸發(fā)不良:晶閘管在工作一定時(shí)期后有可能因其自身某些參數(shù)的改變,致本來(lái)可能觸發(fā)良好的到后來(lái)觸發(fā)不開(kāi),形成少一相整流。此時(shí)可在該相晶閘管的脈沖觸發(fā)變壓器線路板盒 JDG-RCP 中的限流電阻 R1 上并接一電阻(50~100 Ω/2W)一試,其作用是加大觸發(fā)電流。

導(dǎo)致可控硅性能劣化損壞的另外一個(gè)主要因素是通態(tài)壓降損耗及連接損耗共同產(chǎn)生熱影響的結(jié)果。流過(guò)電流大的支路,會(huì)使可控硅結(jié)溫度超過(guò)最高允許的125 ℃而損壞,實(shí)踐證明可控硅器件的表面溫度最高不宜超過(guò)65 ℃。經(jīng)綜合分析:自耗爐整流可控硅因橋臂均流惡化造成的損壞占60%,因冷卻水管路端部被腐蝕堵塞致使可控硅過(guò)熱損壞占30%,因其他原因(過(guò)電壓、過(guò)電流或瞬態(tài)沖擊等)損壞的占10%。

多并聯(lián)可控硅不均流超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)后,將致使整流器內(nèi)磁場(chǎng)分布越來(lái)越不均勻,從而引起漏磁場(chǎng)局部集中現(xiàn)象加重,造成整流器內(nèi)渦流損耗和雜散損耗增加。不斷增加的內(nèi)渦流損耗和雜散損耗表現(xiàn)在可控硅內(nèi)部為熱損,可加速可控硅老化,造成最終損壞。

(2)晶閘管本身?yè)p壞:晶閘管一般在正常使用條件下不易損壞,但使用日久難免發(fā)生。此時(shí)可用備件晶閘管更換。晶閘管損壞有3種現(xiàn)象,即主體擊穿、斷路和門(mén)極擊穿或斷路。具體檢測(cè)方法為斷開(kāi)晶閘管的一端后,用萬(wàn)用表電阻擋檢測(cè)晶閘管陽(yáng)極和陰極兩端電阻值,正常應(yīng)為無(wú)窮大。用萬(wàn)用表電阻擋檢測(cè)晶閘管門(mén)極和陰極兩端電阻值,正常應(yīng)在10~20 Ω左右。

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