鄧卉 李國(guó)君
研發(fā)亞硫酸法澄清工藝創(chuàng)新技術(shù),每年可實(shí)現(xiàn)多創(chuàng)收1180多萬(wàn)元;
研發(fā)濾汁沉降最佳工藝處理方案,每年可增加收益300多萬(wàn)元;
改造糖漿上浮系統(tǒng),白砂糖一次性一級(jí)品率實(shí)現(xiàn)100%,年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益120多萬(wàn)元;
實(shí)施榨季節(jié)能技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目,節(jié)約費(fèi)用約627萬(wàn)元……
這一串讓人目眩心醉的數(shù)字,源自一位平凡的壯族女人、廣西南寧糖業(yè)股份有限公司香山糖廠高級(jí)技師廖玉之手。25年光陰里,廖玉恪守信念,用汗水和智慧釀造屬于糖業(yè)工人的光榮與自豪。
不能讓“甜蜜事業(yè)”變成“苦澀事業(yè)”
1992年7月,廖玉從廣西輕工業(yè)學(xué)校制糖工藝專(zhuān)業(yè)畢業(yè),分配到武鳴縣香山糖廠工作。
制糖這份“甜蜜事業(yè)”,深深吸引年輕的廖玉,在當(dāng)結(jié)晶工的四年里,廖玉練就扎實(shí)的煮糖操作技能。
一次,一位客戶(hù)提出要訂制顆粒粗大、晶瑩剔透、色值低的白砂糖,擁有精湛的煮糖操作技能的結(jié)晶工廖玉成為廠里指定的訂單完成者。為了能夠盡快煮出又粗又白的砂糖,廖玉從晶核的制備、種子的煮制至糖膏的煮煉,自始至終全程把控,第一次煮煉的砂糖顆粒雖大但無(wú)光澤,沒(méi)有達(dá)到客戶(hù)要求。廖玉重新調(diào)整配方,解決砂糖顆粒透亮度問(wèn)題,但顆粒不規(guī)則、不整齊,成了當(dāng)時(shí)最大的難題。
“不能讓‘甜蜜事業(yè)變成‘苦澀事業(yè)?!绷斡穹喆罅繀⒖假Y料,不斷反復(fù)試驗(yàn),經(jīng)過(guò)數(shù)年不懈努力,終于解決了所有技術(shù)難題,制成了香山糖廠的“鎮(zhèn)廠之寶”——大明山牌白砂糖。
為了傳承煮糖操作技能,廖玉主動(dòng)將自己多年來(lái)積累的經(jīng)驗(yàn)、掌握的關(guān)鍵技術(shù)毫無(wú)保留地傳授給青年科技人員和生產(chǎn)一線技術(shù)工人,幫助他們提高崗位技能,使香山糖廠“大明山”牌白砂糖憑著砂粒潔白、晶瑩剔透、顆粒粗大等優(yōu)勢(shì),在廣西乃至國(guó)內(nèi)同行同類(lèi)產(chǎn)品中處于先進(jìn)水平,2008年在全國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)比中排名第三,在廣西同類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)比排名第一;2009年“大明山”商標(biāo)獲“廣西著名商標(biāo)”稱(chēng)號(hào);2010年被國(guó)家綠色食品發(fā)展中心認(rèn)定為“綠色食品”;2011年至2015年在全國(guó)排名保持第三的好成績(jī)。
“大明山”牌白砂糖還憑著顆粒均勻、混濁度低、外觀透亮的優(yōu)勢(shì),贏得眾多飲料廠家的青睞,自2008年以來(lái),產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入百事可樂(lè)、可口可樂(lè)、娃哈哈、徐福記等國(guó)內(nèi)外高端飲料和食品視野,市場(chǎng)份額逐年提高,產(chǎn)品的知名度、信譽(yù)度和美譽(yù)度得到提升,企業(yè)形象在同行業(yè)中得到有效提高,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
2007年,廖玉獲評(píng)制糖工藝工程師,同年受聘制糖工藝副總工程師職務(wù)。
每一次大膽創(chuàng)新,都引發(fā)“甜蜜事業(yè)”的“質(zhì)變”
25年在糖廠一線工作,廖玉天天跟砂糖打交道,也時(shí)常遭遇“甜蜜”的技術(shù)難題。
赤砂糖回溶處理技術(shù)難題就曾“阻擊”廖玉。
2007年,南寧糖業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南糖公司”)調(diào)整銷(xiāo)售戰(zhàn)略,要求公司旗下各制糖廠不產(chǎn)赤砂糖或少產(chǎn)赤砂糖,為此,香山糖廠必須回溶赤砂糖。
由于回溶糖漿色值控制不穩(wěn)定,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響很大。廖玉憑著精湛的理論知識(shí)及操作經(jīng)驗(yàn),首次提出“赤砂回溶糖漿直接回煮甲膏的設(shè)想”,并通過(guò)小范圍試驗(yàn),同時(shí)結(jié)合白砂糖分層實(shí)驗(yàn)情況,最終確認(rèn)回溶糖漿回煮甲膏對(duì)白砂糖增色最少的最佳進(jìn)料方法,向廠部提交《回溶糖漿直接回煮甲膏可行性分析報(bào)告》,得到廠部肯定并同意實(shí)施,2010/2011榨季在赤砂糖全部回溶情況下,白砂糖一次性一級(jí)品率達(dá)到99.3%,解決了赤砂糖回溶后影響產(chǎn)品質(zhì)量的大問(wèn)題,成為香山糖廠一大突破性自主創(chuàng)新技術(shù)成果,該工藝處理方法對(duì)糖分損失影響最小,利于節(jié)能降耗,為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益,并在制糖行業(yè)中得到良好的推廣應(yīng)用。
研發(fā)亞硫酸法澄清工藝優(yōu)化技術(shù),是廖玉的“神來(lái)之筆”。
由于國(guó)內(nèi)運(yùn)用亞硫酸法榨糖的糖廠普遍存在糖分收回率低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問(wèn)題,廖玉大膽提出在原有的亞硫酸法澄清工藝基礎(chǔ)上,結(jié)合碳酸法二碳飽充汁8.0-8.5pH值的工藝特點(diǎn),尋求新的亞硫酸法澄清工藝,并有效解決了亞硫酸法澄清工藝pH值過(guò)高存在的技術(shù)瓶頸問(wèn)題。
廖玉作為亞硫酸法澄清工藝總設(shè)計(jì)和實(shí)施負(fù)責(zé)人,從設(shè)備改造、澄清工藝技術(shù)優(yōu)化后工藝條件篩選等各項(xiàng)細(xì)節(jié)入手,經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),最終優(yōu)選出適合香山糖廠的新的澄清工藝技術(shù),并編制教材對(duì)相關(guān)崗位工、技術(shù)員、中層管理人員進(jìn)行全面培訓(xùn)。通過(guò)2015/2016榨季生產(chǎn)實(shí)踐證明:采用優(yōu)化后的亞硫酸法澄清工藝方法,清混汁重力純度差可提高至2.0%以上,蔗汁澄清效率提高后,蒸發(fā)積垢明顯減少,過(guò)汁順暢,糖分損失減少,糖漿純度與甘蔗初壓汁純度差由優(yōu)化前的負(fù)值提高到目前1.0%以上,糖分收回實(shí)現(xiàn)歷史性突破,每年處理甘蔗按100萬(wàn)噸計(jì),可多收回2000多噸糖,制糖澄清加工助劑磷酸用量可少投用約180噸,每年可實(shí)現(xiàn)多創(chuàng)收1180萬(wàn)元。
針對(duì)無(wú)濾布機(jī)濾汁處理問(wèn)題,國(guó)內(nèi)不少糖廠采用濾汁快速沉降工藝處理方法,但濾汁沉降后的濾汁處理問(wèn)題目前是制糖技術(shù)一大難題。
2015年,香山糖廠提出采用快速沉降池的處理方法來(lái)解決無(wú)濾布機(jī)濾汁問(wèn)題,廖玉成為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,從設(shè)備的改造方案到工藝方案的選定等做了充分準(zhǔn)備,使濾汁沉降改造項(xiàng)目在2015/2016榨季順利投入生產(chǎn)運(yùn)行,但濾清汁色值、混濁度偏高,大家對(duì)新工藝產(chǎn)生動(dòng)搖。廖玉埋頭在實(shí)驗(yàn)室反復(fù)進(jìn)行試驗(yàn),找出濾汁沉降最佳工藝處理方案投入運(yùn)行后,濾汁色值下降約15%,混濁度下降67%,且簡(jiǎn)單有效地解決了濾汁沉降后泥汁難處理這一技術(shù)難題。根據(jù)生產(chǎn)查定數(shù)據(jù),濾汁沉降工藝改造后因減少蔗糖轉(zhuǎn)化損失使濾清汁純度提高0.8AP,每年按榨蔗100萬(wàn)噸計(jì)算,可增加產(chǎn)糖量約576噸,每年可增加收益約300多萬(wàn)元,糖廠的白砂糖品質(zhì)及收回得到明顯提升。
赤砂糖上浮新工藝的實(shí)施,確立了廖玉在制糖業(yè)的頂尖地位。
隨著南糖公司對(duì)白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量要求逐年提高,赤砂糖回溶糖漿(丙溶)直接回煮甲膏的處理工藝方法已不適應(yīng)當(dāng)前產(chǎn)品質(zhì)量要求。廖玉大膽提出“丙溶預(yù)處理”工藝設(shè)想,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)室模擬丙溶上浮、糖漿上浮等工藝試驗(yàn)對(duì)比,分別優(yōu)選出“丙溶預(yù)處理”及“蒸發(fā)糖漿單獨(dú)處理”最佳工藝條件;由于兩種糖漿分別單獨(dú)進(jìn)行加藥處理,避免化學(xué)反應(yīng)過(guò)程互相干擾,從而提高糖漿上浮的清凈效果。該項(xiàng)工藝通過(guò)2015/2016榨季生產(chǎn)驗(yàn)證:丙溶糖漿與蒸發(fā)糖漿添加比率在20%-25%情況下,上浮糖漿脫色率仍可達(dá)到26%以上,除濁率可達(dá)到90%以上,2015/2016榨季香山糖廠白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量得到質(zhì)的飛躍,表現(xiàn)最為突出的是白砂糖混濁度≤20MAU以下比率由改進(jìn)前的38%提高到改進(jìn)后的83%,飲料糖(白砂糖色值≤130IU)產(chǎn)出率由原來(lái)排在南糖公司末位躍居第一,白砂糖一次性一級(jí)品率首次實(shí)現(xiàn)100%。2015/2016榨季飲料糖產(chǎn)率97.26%,創(chuàng)歷史最高水平。按每年生產(chǎn)10萬(wàn)噸白砂糖計(jì),產(chǎn)品質(zhì)量提升后可多產(chǎn)飲料糖約2.43萬(wàn)噸,因飲料糖銷(xiāo)售價(jià)格較普通糖價(jià)格高50元/噸,年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益120多萬(wàn)元。
要讓技改工程夯實(shí)“甜蜜事業(yè)”根基
“淘汰落后產(chǎn)能,我們才能緊跟國(guó)家的經(jīng)濟(jì)步伐?!边@是廖玉作為一個(gè)制糖人對(duì)國(guó)家大政方針的解讀。
2014年,香山糖廠實(shí)施“節(jié)能技術(shù)升級(jí)改造”項(xiàng)目,作為工藝設(shè)計(jì)小組成員之一,廖玉合理安排工程技術(shù)人員,精心編寫(xiě)技術(shù)方案,重點(diǎn)把關(guān)設(shè)備安裝進(jìn)度,2014/2015榨季節(jié)能技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目一次性投產(chǎn)成功,解決了困擾糖廠發(fā)展的動(dòng)力設(shè)備落后、能源消耗高、自供蒸汽和自供電力不足的難題。通過(guò)榨季生產(chǎn)驗(yàn)證,鍋爐熱效率由原來(lái)的75%左右提高到88%,汽輪機(jī)度電耗汽由原來(lái)的12.5公斤下降到8.9公斤,耗標(biāo)煤率由2013/2014榨季的4.38%降到2014/2015榨季的3.66%,按當(dāng)年榨蔗量83萬(wàn)噸測(cè)算,可節(jié)約標(biāo)煤約5976噸,折成原煤量約13944噸,節(jié)約費(fèi)用約627萬(wàn)元,節(jié)能效果非常顯著,為企業(yè)下一步實(shí)現(xiàn)萬(wàn)噸廠擴(kuò)建打下良好的基礎(chǔ)。
2015年,香山糖廠實(shí)施萬(wàn)噸技改第一期工程,方案提出新增蔗場(chǎng)甘蔗自卸系統(tǒng)、甘蔗預(yù)處理技術(shù)改造、無(wú)繩蔗渣打包裝車(chē)系統(tǒng)改造、鍋爐全燒蔗渣系統(tǒng)改造、制煉清凈系統(tǒng)改造等。作為分管制煉清凈系統(tǒng)改造項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人,廖玉嚴(yán)格把好設(shè)備安裝質(zhì)量關(guān)、工藝關(guān),在技改第一期工程完成時(shí),她負(fù)責(zé)的清凈系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果,產(chǎn)品質(zhì)量、糖分收回實(shí)現(xiàn)歷史性突破,經(jīng)測(cè)算,每年可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益約1734萬(wàn)元。
實(shí)施精細(xì)化管理才能讓“甜蜜事業(yè)”可持續(xù)發(fā)展
制糖企業(yè)最頭痛的是每年開(kāi)榨初期首罐糖的質(zhì)量問(wèn)題。由于目前制糖生產(chǎn)設(shè)備大多是碳鋼材質(zhì),每年榨季結(jié)束后,經(jīng)過(guò)半年的放置會(huì)銹跡斑斑,如何保證再度開(kāi)榨后產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是制糖企業(yè)頭等大事。
廖玉總結(jié)多年的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),編寫(xiě)了《榨前全廠設(shè)備聯(lián)動(dòng)試機(jī)方案》《設(shè)備冷熱態(tài)串水方案》《榨季初期物料處理方案》等工藝文件,通過(guò)不斷完善,制定出適合香山糖廠的榨前生產(chǎn)組織方案,從2010/2011榨季開(kāi)始,全廠開(kāi)機(jī)后20小時(shí)內(nèi)即可生產(chǎn)出符合國(guó)家一級(jí)白砂糖標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,且產(chǎn)品各種理化指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
廖玉還根據(jù)多年來(lái)分析收集的生產(chǎn)檢測(cè)數(shù)據(jù),評(píng)估生產(chǎn)過(guò)程工藝實(shí)施效果,在2015/2016榨季中將有關(guān)的工藝檢驗(yàn)項(xiàng)目納入企業(yè)內(nèi)部日?;?yàn)分析制度中,方便日常跟蹤工藝實(shí)施情況及下達(dá)調(diào)整生產(chǎn)工藝指標(biāo),科學(xué)指導(dǎo)生產(chǎn)工藝管理。
在出任香山糖廠副總工程師后,廖玉肩負(fù)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量重?fù)?dān),她利用過(guò)程質(zhì)量控制理論知識(shí),從2010年開(kāi)始在企業(yè)內(nèi)部推行生產(chǎn)過(guò)程統(tǒng)計(jì)技術(shù)工作。首先在生產(chǎn)關(guān)鍵工序運(yùn)用“單值—移動(dòng)極差”控制圖進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控,利用企業(yè)內(nèi)部化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)庫(kù),指導(dǎo)信息中心技術(shù)人員將有關(guān)監(jiān)控指標(biāo)編成生線控制軟件,實(shí)現(xiàn)對(duì)制糖生產(chǎn)關(guān)鍵過(guò)程“澄清汁色值”指標(biāo)的在線監(jiān)控。2012年,廖玉提出在生產(chǎn)關(guān)鍵過(guò)程聯(lián)合應(yīng)用“單值—移動(dòng)極差休圖、選控圖”,對(duì)工序進(jìn)行診斷、分析,快速識(shí)別過(guò)程異常及分清上、下工序責(zé)任,有效解決工序質(zhì)量問(wèn)題,提高產(chǎn)品質(zhì)量,使白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量逐年提高,多年來(lái)香山糖廠白砂糖一次性一級(jí)品率均達(dá)到99.9%良好水平,給企業(yè)帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
為了方便廣大制糖企業(yè)管理工作者共同探討生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制管理,2015年,廖玉撰寫(xiě)《初探Xcs-Rs選控圖在甘蔗制糖生產(chǎn)線上的應(yīng)用》及《試析制糖生產(chǎn)兩種過(guò)程能力指數(shù)的診斷應(yīng)用》論文,其中,《初探Xcs-Rs選控圖在甘蔗制糖生產(chǎn)線上的應(yīng)用》論文代表廣西參加第35屆“南國(guó)杯”中南六?。▍^(qū))質(zhì)量管理論壇論文發(fā)布交流,并獲論文二等獎(jiǎng);《試析制糖生產(chǎn)兩種過(guò)程能力指數(shù)的診斷應(yīng)用》也獲得第35屆“南國(guó)杯”中南六?。▍^(qū))質(zhì)量管理論壇論文優(yōu)秀獎(jiǎng)。這兩項(xiàng)技術(shù)成果填補(bǔ)了目前國(guó)內(nèi)制糖行業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理方面的空白,為整個(gè)制糖行業(yè)的質(zhì)量管理起到一定促進(jìn)作用。
廖玉還編寫(xiě)企業(yè)內(nèi)部各種文件,推進(jìn)企業(yè)全面質(zhì)量管理和食品安全質(zhì)量控制,2015年通過(guò)自治區(qū)“綠色辦”對(duì)糖廠進(jìn)行的綠色食品年度審核、百事可樂(lè)質(zhì)量審核、李錦記審核、可口可樂(lè)SGP社會(huì)責(zé)任體系審核、FSSC22000年度監(jiān)督審核、綠色食品續(xù)展換證現(xiàn)場(chǎng)檢查等,使企業(yè)生產(chǎn)管理逐漸走向規(guī)范化、制度化、精細(xì)化。
作為企業(yè)內(nèi)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)技師及企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師,廖玉傾盡心力做好各種技術(shù)輔導(dǎo)和“傳、幫、帶”技藝傳授工作,將《甘蔗制糖工藝學(xué)》《制糖工藝與裝備的新概念與新實(shí)踐》等教材中有關(guān)知識(shí)點(diǎn),匯編成適用全廠職工的培訓(xùn)教材,同時(shí)將歷年生產(chǎn)案例及生產(chǎn)查定數(shù)據(jù)編入教材,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)模擬操作實(shí)驗(yàn),以生動(dòng)畫(huà)面向職工展示各項(xiàng)生產(chǎn)技能,使員工更容易接受培訓(xùn)課程,掌握必要的生產(chǎn)知識(shí),先后開(kāi)展“制糖生產(chǎn)過(guò)程統(tǒng)計(jì)技術(shù)”“制糖生產(chǎn)壓榨提汁工藝管理”“澄清加熱蒸發(fā)工藝管理”業(yè)務(wù)等培訓(xùn),員工大力點(diǎn)贊。
勤學(xué)苦練的干勁和勇于創(chuàng)新的精神,使廖玉成為廣西“甜蜜事業(yè)”的敬業(yè)典范,先后被評(píng)為廣西壯族自治區(qū)優(yōu)秀質(zhì)量管理工作者、公司“女職工崗操作能手”、公司“五一巾幗標(biāo)兵”、企業(yè)勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào);2015年獲南寧市技術(shù)能手稱(chēng)號(hào),2016年獲聘南寧市第一屆首席技師,享受南寧市政府津貼,同年被授予 “全國(guó)技術(shù)能手”榮譽(yù)。
如今,廖玉被調(diào)任南寧糖業(yè)股份有限公司協(xié)助分管“三博”公司生產(chǎn)工藝技術(shù)業(yè)務(wù),她說(shuō):“在‘甜蜜事業(yè)的道路上,我會(huì)聚攏更多的‘甜蜜因子,讓廣西的制糖業(yè)更甜更好?!?