馬振英++郭浩++張丹
摘 要:烷基化反應(yīng)后產(chǎn)生的尾氣中含有大量未反應(yīng)異丁烯氣體和其他烴類雜質(zhì)氣體。本文針對烷基化反應(yīng)過程中采用活性炭吸附處理尾氣的現(xiàn)狀,提出對烷基化反應(yīng)過程中尾氣的回收再利用的一種方法,通過該方法的實施可大幅度降低尾氣的排放量,回收的異丁烯尾氣作為原料進入反應(yīng)過程,節(jié)約了原材料,同時節(jié)約了尾氣治理的相關(guān)費用,從而降低了生產(chǎn)成本。且與原有烷基化反應(yīng)的技術(shù)相比,可縮短烷基化反應(yīng)周期,加快物料流通,從而提高經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:2,6-二叔丁基對甲苯酚;烷基化;異丁烯;尾氣回收再利用
中圖分類號:TQ028 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
2,6-二叔丁基對甲苯酚抗氧劑(簡稱2,6,4)是烷基酚的一種,是國內(nèi)外廣泛使用的油溶性抗氧化劑,它抗氧化能力較強,耐熱及穩(wěn)定性好,可作為飼料抗氧化劑,橡膠防老劑以及合成橡膠后的處理穩(wěn)定劑等。
目前生產(chǎn)2,6-二叔丁基對甲苯酚的一種方法是以異丁烯與對甲酚為原料,以對甲苯磺酸為催化劑,在一定溫度、壓力下進行烷基化反應(yīng)得到含有2,6-二叔丁基對甲苯酚的混合液體,現(xiàn)有的烷基化反應(yīng)過程中需通入過量的異丁烯以確保對甲酚的完全反應(yīng),烷基化反應(yīng)后產(chǎn)生的尾氣中含有大量未反應(yīng)異丁烯氣體和其他烴類雜質(zhì)氣體,該類氣體需經(jīng)過活性炭吸附處理達(dá)標(biāo)后外排進入大氣環(huán)境。
現(xiàn)有生產(chǎn)過程中造成部分原材料異丁烯的浪費,同時增大了廢氣治理的成本,尤其是生產(chǎn)規(guī)模擴大后,以上問題更為嚴(yán)重,使得2,6-二叔丁基對甲苯酚的生產(chǎn)成本增大,嚴(yán)重制約了2,6-二叔丁基對甲苯酚生產(chǎn)規(guī)模的擴大。
1.擬改進的方法
結(jié)合生產(chǎn)實踐,本文提供一種2,6-二叔丁基對甲苯酚的烷基化反應(yīng)產(chǎn)生的尾氣回收再利用的方法,它通過將三個反應(yīng)釜作為一個生產(chǎn)單元,每兩個反應(yīng)釜之間依次錯開半個反應(yīng)周期,各釜反應(yīng)完成后產(chǎn)生的烷基化尾氣通過兩釜之間的連通裝置,將烷基化尾氣中的異丁烯回收再利用,以達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。
為達(dá)到上述目的,本方法是通過以下方案實現(xiàn)的:烷基化反應(yīng)工序備有3個反應(yīng)釜,將3個烷基化反應(yīng)釜作為一個生產(chǎn)單元,每相鄰兩反應(yīng)釜之間設(shè)計了一個異丁烯連通裝置,每相鄰兩反應(yīng)釜的投料時間控制依次相錯半個反應(yīng)周期。
將標(biāo)準(zhǔn)計量好的對甲酚、對甲苯磺酸加入第一個烷基化反應(yīng)釜中,密閉后抽真空減壓,通入汽化的異丁烯。為加快反應(yīng)速率,本發(fā)明擬采用反應(yīng)恒溫加熱攪拌器代替目前單一攪拌功能的攪拌器,縮短烷基化反應(yīng)時間。當(dāng)?shù)谝粋€反應(yīng)釜內(nèi)反應(yīng)接近完全時,反應(yīng)釜內(nèi)出現(xiàn)正壓且壓力持續(xù)上升時,停止通入異丁烯。
第二個反應(yīng)釜與第一個反應(yīng)釜、第三反應(yīng)釜與第二反應(yīng)釜的烷基化反應(yīng)時間控制相錯半個反應(yīng)周期,反應(yīng)原理不變。在第一個反應(yīng)釜反應(yīng)進行半個反應(yīng)周期后,第二個反應(yīng)釜開始進行烷基化反應(yīng),在第二個反應(yīng)釜反應(yīng)進行半個反應(yīng)周期后,第三個反應(yīng)釜開始進行烷基化反應(yīng),依次類推,循環(huán)進行。
當(dāng)?shù)谝粋€反應(yīng)釜壓力感應(yīng)器達(dá)到0.08MPa時,壓力感應(yīng)器控制的自動開關(guān)打開,第一個反應(yīng)釜內(nèi)含有異丁烯的不凝氣體通過單向連通閥流入負(fù)壓狀態(tài)的第二反應(yīng)釜,其中的異丁烯作為第二反應(yīng)釜原料參加反應(yīng),依次類推。
當(dāng)?shù)谝粋€反應(yīng)釜內(nèi)氣體壓力下降為0MPa時,壓力感應(yīng)器控制的自動開關(guān)關(guān)閉,第二反應(yīng)釜繼續(xù)反應(yīng);在第二個反應(yīng)釜反應(yīng)接近完全時,第三個反應(yīng)釜反應(yīng)進行到半個反應(yīng)周期,依次類推。在第二個反應(yīng)釜半反應(yīng)周期后至第三個反應(yīng)釜的半反應(yīng)周期期間,第一反應(yīng)釜內(nèi)得到的烷化液完成冷卻、排氣、放料,并完成第二次烷基化反應(yīng)的進料過程,開始第二次烷基化反應(yīng),依次類推。
當(dāng)?shù)诙€反應(yīng)釜內(nèi)出現(xiàn)正壓且壓力持續(xù)上升時,停止通入異丁烯,當(dāng)?shù)诙磻?yīng)釜壓力感應(yīng)器達(dá)到0.08MPa時,壓力感應(yīng)器控制開關(guān)自動打開,第二反應(yīng)釜內(nèi)含有異丁烯的不凝氣體通過單向連通閥流入正在烷基化反應(yīng)進行中的負(fù)壓狀態(tài)的第三反應(yīng)釜;當(dāng)?shù)诙€反應(yīng)釜內(nèi)氣體壓力下降為0MPa時,壓力感應(yīng)器控制的自動開關(guān)關(guān)閉,依次循環(huán)反應(yīng),通過單向異丁烯回收連通裝置可回收并利用烷基化反應(yīng)過程中通入的過量異丁烯氣體,有效降低烷基化尾氣中異丁烯的排放。
2.擬改進的方法采用的設(shè)備
以上所述方法采用的設(shè)備,包括反應(yīng)釜1、反應(yīng)釜2、反應(yīng)釜3,恒溫加熱攪拌器1、恒溫加熱攪拌器2、恒溫加熱攪拌器3,壓力感應(yīng)器及壓力感應(yīng)器控制的自動開關(guān)1、壓力感應(yīng)器及壓力感應(yīng)器控制的自動開關(guān)2、壓力感應(yīng)器及壓力感應(yīng)器控制的自動開關(guān)3,單向連通閥1、單向連通閥2、單向連通閥3。
烷基化工序的生產(chǎn)工藝流程及設(shè)備連接圖如圖1所示。
3.本方法的有益效果
通過對烷基化反應(yīng)過程中尾氣的回收再利用,可大幅度降低了尾氣的排放量,回收的異丁烯尾氣作為原料進入反應(yīng)過程,節(jié)約了原材料,同時節(jié)約了尾氣治理的相關(guān)費用,從而降低了生產(chǎn)成本。
與原有技術(shù)相比,可縮短烷基化反應(yīng)周期,加快物料流通,從而提高經(jīng)濟效益。
與原有技術(shù)相比,每生產(chǎn)1噸2,6-二叔丁基對甲苯酚抗氧劑產(chǎn)品可以回收利用異丁烯約0.023t,若采用活性炭吸附尾氣,可減少活性炭的使用量約0.05t,廢活性炭產(chǎn)生量約0.08t同時減少外排進入大氣環(huán)境的異丁烯0.0012t。
參考文獻(xiàn)
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