李永成
摘 要:文章就無錫西城特種船用板有限公司煉鋼廠Q235B板坯粘結(jié)漏鋼的因素進行分析,并采取有效措施,使粘結(jié)漏鋼得到控制。
關(guān)鍵詞:板坯;粘結(jié);漏鋼;Q235B
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.05.051
板坯漏鋼為惡性生產(chǎn)事故,將造成生產(chǎn)中斷,對連鑄設(shè)備造成不同程度的損壞,有時甚至造成連續(xù)停產(chǎn)。無錫西城特種船用板有限公司煉鋼廠(以下簡稱西城煉鋼廠),板坯連鑄2016年共發(fā)生漏鋼19次,其中粘結(jié)漏鋼為17次,占比89.5%,為主要漏鋼形式。為此,煉鋼廠從保護渣、振動、液面波動、水口質(zhì)量等方面入手,采取一系列措施,在沒有漏鋼預(yù)警系統(tǒng)的條件下,使粘結(jié)漏鋼得到了有效控制。
1 西城板坯連鑄機主要參數(shù)
連鑄機機型:R8.4m直結(jié)晶器連續(xù)彎曲連續(xù)矯直弧形板坯連鑄機;冶金長度為27.4m,澆注斷面為:2001250~1600mm;工作拉速:0.2~1.0m/min;振動方式:四偏心正弦振動;振幅有兩種:±2.85mm、±4mm;生產(chǎn)鋼種:Q235B。
2 粘結(jié)漏鋼機理
相關(guān)文獻[1]認(rèn)為,所謂粘結(jié)的引起是由于結(jié)晶器液位波動,彎月面的凝固殼與銅板之間沒有液渣,嚴(yán)重時發(fā)生粘結(jié),當(dāng)拉坯時摩擦阻力增大,粘結(jié)處被拉斷,并向下和兩邊擴大,形成V型破裂線,到達出結(jié)晶器口就發(fā)生漏鋼。
3 粘結(jié)漏鋼的影響因素
3.1 保護渣的影響
西城煉鋼廠Q235B板坯生產(chǎn),先后使用的保護渣及其理化指標(biāo)如表1所示。
A保護渣使用過程中漏鋼較少發(fā)生,但產(chǎn)生了大量的縱裂缺陷;B保護渣使用過程中縱裂缺陷減少,為了進一步消除縱裂,進而選用了C保護渣。C保護渣使用近5個月,漏鋼11次,其中粘結(jié)漏鋼8次,漏鋼澆次在結(jié)晶器內(nèi)寬面1/4處測量的液渣層厚度均在8mm以下。板坯連鑄在拉坯過程中不斷振動,液渣層厚度如果不足,將造成渣圈堵塞通道,使鋼水與結(jié)晶器鋼板接觸,造成粘結(jié)。相關(guān)文獻[2]認(rèn)為,通常液渣層厚度為振幅的1.5-2倍,約8~15mm,特殊情況達到20mm。西城煉鋼廠兩種振動機構(gòu)按1.5倍振幅計算,最低液渣層厚度為2×3mm×1.5=9mm,顯然無法滿足要求。D保護渣為最終選用的保護渣,使用過程中液渣層厚度均在10mm以上,高的達到18mm。
從上表容易發(fā)現(xiàn),幾種保護渣的堿度變化明顯,過高堿度的保護渣更易產(chǎn)生粘結(jié)漏鋼。
3.2 振動的影響
西城煉鋼廠在解決產(chǎn)品質(zhì)量問題中,先后采用了多種振動模型,在拉速V為1m/min時,振動頻率f及負(fù)滑動時間tN如表2所示。
振動機構(gòu)的穩(wěn)定運行對粘結(jié)漏鋼的產(chǎn)生有重要影響。方案2、3較方案1負(fù)滑動時間增加,雖增加了角部橫裂的發(fā)生率,但提高了脫模效果;方案3與方案1、2相比,振動頻率隨拉速波動小,在生產(chǎn)過程中即便遇到特殊情況,急回、急升拉速,振動次數(shù)變化小,振動運行穩(wěn)定性好。
2016年19次漏鋼中,由于振動嚴(yán)重惡化,漏鋼2次。跟蹤發(fā)現(xiàn),操作人員為避免振動機構(gòu)與蓋板間蒸氣溢出,在結(jié)晶器銅板四周用厚厚的石棉布堵起來,振動過程中,蓋板隨振動機構(gòu)一起振動,從而增加了振動電機的負(fù)荷,期間經(jīng)常產(chǎn)生振動不穩(wěn),需要經(jīng)常檢查、更換振動電機連結(jié)器墊圈。后來,將振動臺蓋板整體上移90mm,完全避免了結(jié)晶器銅板對蓋板的接觸,振動運行穩(wěn)定性明顯提高。
3.3 液面波動的影響
液面波動過大,將造成渣圈增大,嚴(yán)重時堵塞保護渣液渣的通道,造成鋼水與銅板接觸而粘結(jié)。在西城煉鋼廠19次漏鋼中,由于液面波動大漏鋼5次,均為粘結(jié)漏鋼。提高離線維護時開口度裝配精度、在線對弧精度、對磨損嚴(yán)重的輥及時更換備用段,可以減少因設(shè)備運行不暢造成液面的過大波動。另外,拉速波動過大,會造成液面的異常波動,所以,連鑄提倡恒溫恒拉速操作。
3.4 浸入式水口質(zhì)量的影響
在西城煉鋼廠2016年漏鋼中,浸入式水口渣線穿鋼水,造成粘結(jié)漏鋼2次;經(jīng)觀察,鋼水穿出位置正對著寬面,造成高溫鋼水直接沖擊寬面坯殼,鋼水與銅板直接接觸,而發(fā)生粘結(jié)漏鋼;鋼水穿出后,均發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器內(nèi)液面劇烈波動,進一步增大了粘結(jié)的機率。
4 控制措施
(1)選用堿度合適的保護渣。(2)為提高振動的穩(wěn)定性,選用±4.0mm振幅、f=20V+70振動模型,提高脫模效果;同時,結(jié)晶器蓋板抬起90mm,避免與振動臺接觸,減少振動故障率。(3)為減少液面波動,生產(chǎn)上盡量恒溫恒拉速操作;設(shè)備上加強點檢及安裝精度,避免鑄坯運行阻力過大,引起液面波動。(4)提高浸入式水口質(zhì)量,有異常及時更換。(5)部分粘結(jié)漏鋼時,結(jié)晶器內(nèi)會有坯殼露出或撈渣時碰到凸起的坯殼,此時通過暫時停澆或直接停澆,可避免漏鋼的發(fā)生;西城煉鋼廠通過這種方式,避免了1起漏鋼事故。
采用以上措施,西城煉鋼廠Q235B板坯在沒有漏鋼預(yù)警的情況下,2016年9月中旬開始至2017年2月底,沒再發(fā)生粘結(jié)漏鋼事故,期間共生產(chǎn)3963爐鋼。
5 結(jié)論
堿度過高的保護渣生產(chǎn)Q235B板坯,易產(chǎn)生粘結(jié)漏鋼。振動不穩(wěn)定會增大粘結(jié)漏鋼的機率,通過采用f=AV+B的振動模型,A取值小,有利于增加振動的平穩(wěn)性。
參考文獻:
[1]蔡開科,潘毓淳,趙家貴.連續(xù)鑄鋼500問[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004:143.
[2] 屠寶洪.連續(xù)鑄鋼用保護渣[M].北京:北京科技大學(xué),1997.