王志強(qiáng)
(上海金山環(huán)境再生能源有限公司, 上海 201512)
上海金山環(huán)境再生能源公司項目機(jī)組為日處理量400 t/d的爐排型垃圾焚燒爐。入爐物料在爐膛內(nèi)進(jìn)行高溫燃燒后進(jìn)入余熱鍋爐。煙氣凈化系統(tǒng)采用半干法+活性炭/石灰粉噴射+袋式除塵器相組合的凈化工藝。該公司平均每天處置滲瀝液量在70~80 t/d,在梅雨季節(jié)時滲瀝液量會爆增到200~320 t/d,所以急需一套高效、快捷、穩(wěn)定、投資低廉且安全環(huán)保的滲瀝液處置系統(tǒng)以確保該公司滲瀝液池的液位穩(wěn)定與安全。
滲濾液中的微生物營養(yǎng)元素比例失調(diào)[2],主要是C、N、P的比例失調(diào)。一般的垃圾滲濾液中的BOD5:P大都大于300。
滲瀝液一但外漏,可使地面水體缺氧、水質(zhì)惡化、富營養(yǎng)化,威脅居民飲用水和工農(nóng)業(yè)用水水源,使地下水喪失利用價值,有機(jī)污染物進(jìn)入食物鏈還將直接威脅人類健康。
基于滲濾液中氨氮濃度高的這一特點,對其進(jìn)行無害化回爐焚燒蒸發(fā)處理是解決滲瀝液處理費用高,處理困難的最經(jīng)濟(jì)性、最快捷、最安全環(huán)保的一種方式。且滲濾液回噴入爐膛焚燒蒸發(fā),有以下幾方面優(yōu)點。
(2)滲濾液的回噴焚燒蒸發(fā),能使?fàn)t溫降低,尾部受熱面進(jìn)口溫度更容易得到控制,除對余熱鍋爐三過、二過受熱面防高溫腐蝕帶來正面效應(yīng)外,可進(jìn)一步提高焚燒爐垃圾處理量;
(4)滲濾液的回噴,增加了煙氣濕度,在煙氣處理系統(tǒng)中可提高半干法脫硫系統(tǒng)的脫硫效果,減少石灰用量。
(5)滲濾液的爐內(nèi)回噴,減少滲濾水處理系統(tǒng)的處理量,可實現(xiàn)滲濾液低成本處理(設(shè)備運轉(zhuǎn)主要為電耗)。
西方發(fā)達(dá)國家垃圾熱值高,滲瀝液產(chǎn)量少,一般采用將滲瀝液回噴焚燒爐進(jìn)行高溫焚燒蒸發(fā)處理[4]。滲瀝液的回噴焚燒蒸發(fā)技術(shù)的主要工作流程是將滲瀝液池中滲瀝液經(jīng)過一次過濾、二次過濾、收集、加壓霧化噴射這4步。
滲瀝液池中的滲瀝液經(jīng)過一道過濾后由滲瀝液泵打入回轉(zhuǎn)式自清洗過濾器進(jìn)行二次過濾。過濾后的滲瀝液進(jìn)入滲瀝液緩存箱進(jìn)行緩存,再由加壓泵升壓后,通過設(shè)置于爐膛區(qū)域的防堵霧化噴槍霧化后噴入爐膛,滲瀝液氣霧與高溫延期混合后,小液滴經(jīng)蒸發(fā)后,含有的污染物,如生物質(zhì)、金屬、重金屬等經(jīng)過焚燒后,達(dá)到去除污染物的效果。滲瀝液回噴蒸發(fā)系統(tǒng)流程示意圖如圖1所示。
滲瀝液成分復(fù)雜,滲瀝液池中含有大量的漂浮物、懸浮物、油質(zhì)等,要使系統(tǒng)長周期穩(wěn)定、安全運行的關(guān)鍵在于以下幾點。
圖1 滲瀝液回噴流程示意
(1)滲瀝液回噴系統(tǒng)中,液相中的雜質(zhì)需要盡可能少,這樣有利于管道和噴槍的暢通。系統(tǒng)中的一次、二次過濾裝置需有自動清洗與反沖洗的功能。
(2)過濾后的滲瀝液中,還是含有細(xì)小顆粒的懸浮物、油質(zhì)、易沉淀顆粒物,在滲瀝液緩存罐中需要設(shè)置強(qiáng)排污設(shè)備,確保緩存罐中的細(xì)小沉淀物能夠定時的清除出系統(tǒng)。
(3)防堵霧化噴槍是系統(tǒng)最后一道關(guān)鍵,在滲瀝液中含有大量的油質(zhì),噴槍頭部深入爐膛中,在高溫作用下,滲瀝液中的油質(zhì)會在噴槍頭部產(chǎn)生焦油,隨著運行時間的增加,噴槍頭部易產(chǎn)生堵塞的情況。采用可伸縮式防堵霧化噴槍是確保系統(tǒng)高效、長周期運行的關(guān)鍵。
(4)防堵霧化噴槍在爐膛區(qū)域安裝位置和噴射角度的選擇對于爐膛內(nèi)部防止飛灰結(jié)焦、結(jié)塊猶為重要。在滲瀝液霧化后,液滴需要一定的時間和距離進(jìn)行蒸發(fā),在爐膛內(nèi)的安裝位置和霧化噴射角度需要采用流場模擬進(jìn)行評估。不合適的位置和霧化噴射角度容易使液滴刷墻,在墻面上形成飛灰結(jié)塊,結(jié)焦。
(5)滲瀝液的回噴量取決于爐內(nèi)溫度水平,滲瀝液回噴蒸發(fā)量越大,滲瀝液霧化液滴直徑越大[5],蒸發(fā)時間和距離越長,爐內(nèi)呈現(xiàn)出來的溫度越低。所以控制爐內(nèi)溫度、煙氣量和滲瀝液回噴量之間的關(guān)系,對于焚燒爐的安全運行、環(huán)保指標(biāo)的達(dá)標(biāo)有著重要意義。
該公司于2017年1月安裝了全自動帶遠(yuǎn)程控制模式的滲瀝液回噴焚燒蒸發(fā)系統(tǒng)。單臺焚燒爐設(shè)計額定回噴量為2.5 t/h。該系統(tǒng)于1月中旬投入運行。在實際的運行過程中系統(tǒng)運行穩(wěn)定,焚燒爐與余熱鍋爐均能安全穩(wěn)定運行。在回噴額定設(shè)計量的情況下,對焚燒爐、余熱鍋爐及煙氣排放的影響如下。
(1)滲瀝液的回噴能有效地降低焚燒鍋爐NOx的排放;在額定負(fù)荷不投運滲瀝液回噴焚燒蒸發(fā)系統(tǒng)的情況下,焚燒爐出口NOx排放折算值在220~230 mg/Nm3,滲瀝液回噴量在2.5 t/h時,NOx排放折算值在190 mg/Nm3左右。能有效降低15%左右的NOx排放。隨著滲瀝液回噴量的增加,NOx排放能進(jìn)一步的降低,在試驗性工況下,滲瀝液回噴達(dá)4 t/h時NOx排放折算值在140 mg/Nm3左右,NOx排放降低36%。這驗證了滲瀝液中的氨能與NOx進(jìn)行反應(yīng)起到選擇性非催化還原作用。
(2)額定回噴量對于爐膛溫度影響不大,且能有效降低四煙道進(jìn)口溫度。在額定回噴量下,焚燒爐內(nèi)溫度基本上沒有太大影響,看不出其對爐膛溫度的降低作用。對于四煙道進(jìn)口溫度,由原來的673 ℃降低約15~20 ℃左右,能有效降低四煙道進(jìn)口溫度,對于四煙道過熱器管的高溫氯腐蝕能起到正面效應(yīng),一般在四煙道進(jìn)口煙氣溫度控制在650 ℃以下能有效緩解高溫氯腐蝕。在試驗工況下,爐膛溫度有了明顯降低,溫度降低量在50 ℃左右。
(3)一般認(rèn)為滲瀝液的回噴會對增加四煙道進(jìn)口位置三級過熱器的高溫腐蝕。但通過半年多的長周期運行后入爐檢查后發(fā)現(xiàn),該位置的受熱面管外表面并沒有明顯的高溫腐蝕加劇,基本上看不出變化。主要因素還在于滲瀝液的回噴雖然導(dǎo)致煙氣中Cl離子增加但以酸類存在的Cl離子相對減小,且受熱面的環(huán)境溫度能得到有效的控制,溫度對于高溫腐蝕還是比較關(guān)鍵。所以回噴量的控制反而能控制受熱面高溫腐蝕的速度。
通過半年多的運行實踐表明,滲瀝液回噴對其他系統(tǒng)和參數(shù)的影響,除以上幾點外基本上沒有明顯的影響。
滲瀝液回噴焚燒蒸發(fā)系統(tǒng)半年來的運行,給該廠處理了滲瀝液量總計達(dá)11800 t左右,該系統(tǒng)每天用電量平均在64 kW·h,折算單小時用電功率在2.7 kW·h,極具經(jīng)濟(jì)效益。
滲瀝液回噴焚燒蒸發(fā)能有效地降低焚燒爐出口NOx的排放,對控制四煙道進(jìn)口溫度有著正面效應(yīng),對于其他系統(tǒng)及參數(shù)沒有明顯的影響,但解決了該公司每次臨近梅雨季節(jié)滲瀝液滿池的情況。并且,滲瀝液回噴焚燒蒸發(fā)系統(tǒng)低成本的運行,對降低滲瀝液處置費用較為明顯,極具使用價值與經(jīng)濟(jì)、社會效應(yīng)。
[1]林榮榜.垃圾滲瀝液的危害及其處理[J].環(huán)境管理,2007(1).
[2]張祥丹,王家民.城市垃圾滲瀝液處理工藝介紹[J].給水排水,2000(6).
[3]黃 霞,劉 輝,吳少華.選擇性非催化還原(SNCR)技術(shù)及其應(yīng)用[J].電站系統(tǒng)工程,2008(7).
[4]劉 晉,蔣嵐嵐.垃圾焚燒廠滲瀝液處理技術(shù)的研究[J].環(huán)境工程,2010(9).
[5]郭 冏.滲瀝液回噴焚燒爐的可行性探討[J].環(huán)境衛(wèi)生工程,2013(11).