文/上海宏達文教用品有限公司總經(jīng)理 奚軍兵
文具生產(chǎn)的自動化之路
文/上海宏達文教用品有限公司總經(jīng)理 奚軍兵
很久以來,宏達公司就感到來自于文具盒沖壓車間危機感,傳統(tǒng)的馬口鐵文具盒的制作工藝需要工人經(jīng)過拉升,去廢邊,整形,卷邊,打孔等一系列的工序,完成一個文具盒需要8臺沖床8個工人這樣一條流水線,不僅車間噪音比較厲害,而且操作工危險系數(shù)也大,很容易出現(xiàn)工傷事故。培養(yǎng)一個熟練工需要2年的時間,但是每年招收的新工人很多做不滿一個月就離職了,車間工人的年齡段都在40-50歲之間,有點青黃不接,產(chǎn)能也受到很大影響。
另外我們也發(fā)現(xiàn)了一個普遍現(xiàn)象,5年前很容易完成的定額,現(xiàn)在基本上很少有工人能完成。放在我們面前迫切需要解決的問題就是如何降低勞動力,提高生產(chǎn)效率。
10年前,公司就設(shè)想如何進行自動化改革,用自動化來代替?zhèn)鹘y(tǒng)工藝,減少由于工人的原因?qū)е庐a(chǎn)能降低,提高市場競爭能力。
公司董事長和總經(jīng)理參觀了很多機械設(shè)備展,去了很多設(shè)備工廠進行實地考察和溝通?;藥啄甑臅r間,經(jīng)過和設(shè)備工廠共同的努力,克服各種難題,在2010年的時候終于試制出了第一條全自動鐵盒沖壓流水線,鐵盒的拉升,整形,卷邊,打孔一次成型,但是在實際大批量生產(chǎn)中還是碰到了各種各樣的問題,例如印刷面的刮傷,卷邊不到位等,通過半年多的不斷調(diào)試生產(chǎn),最終解決了實際問題。目前宏達公司擁有4條鐵盒沖壓流水線。
通過引進4條全自動鐵盒沖壓流水線,沖壓車間的工人人數(shù)從早先的50多人減少到目前不到20人,減少了工人的勞動強度,降低了工傷的風險,日均產(chǎn)量也比傳統(tǒng)工藝制作有所增長。我們也不再為招不到?jīng)_壓操作工而發(fā)愁。
宏達公司又陸續(xù)購進了6臺塑料尺全自動絲網(wǎng)印刷機,解決了招不到印刷工人的難題,產(chǎn)品質(zhì)量也有了很大的提高。
但是在自動化生產(chǎn)過程中也不是一帆風順。主要集中在以下幾點
1、開發(fā)成本較高,時間較長。
2、自動化設(shè)備磨合期需要一段時間,初期很難達到預期目標。
3、由于更換和調(diào)試模具所花時間比較長,只適用于批量大的品種生產(chǎn),不適合小批量的品種。
4、對原材料的要求比較高,物料的品質(zhì)不良會直接影響自動化生產(chǎn)的連續(xù)性和效率。
5、后期的維護成本比較高,對操作工和技術(shù)員的要求也比較高。
雖然在實現(xiàn)自動化生產(chǎn)的道路上碰到了很多挫折和難題,但是我們還是嘗到了甜頭,降低了勞動力成本,不再為招不到操作工發(fā)愁,同時提高了產(chǎn)能,產(chǎn)品質(zhì)量也上了一個很大臺階。
目前宏達公司還在進一步探索其它工序的自動化生產(chǎn),雖然前方的道路面臨著種種坎坷和困難,但是我們相信,通過努力,一定能在推進自動化生產(chǎn)過程中取得更大的收獲。