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1 7 0 0 R 1軋機(jī)油膜軸承回油系統(tǒng)改進(jìn)

2017-03-09 02:02徐平沈強(qiáng)
中國設(shè)備工程 2017年1期
關(guān)鍵詞:視窗聯(lián)軸器軋輥

徐平,沈強(qiáng)

(1.遼寧省鞍山市鞍鋼教育培訓(xùn)中心;2.遼寧省鞍山市鞍鋼熱軋帶鋼廠,遼寧 鞍山 1 1 4 0 3 2)

1 7 0 0 R 1軋機(jī)油膜軸承回油系統(tǒng)改進(jìn)

徐平1,沈強(qiáng)2

(1.遼寧省鞍山市鞍鋼教育培訓(xùn)中心;2.遼寧省鞍山市鞍鋼熱軋帶鋼廠,遼寧 鞍山 1 1 4 0 3 2)

本文簡要敘述了1 7 0 0生產(chǎn)線上R 1軋機(jī)油膜軸承系統(tǒng)的組成和工作原理,對R 1軋機(jī)傳動側(cè)上輥油膜軸承回油視窗設(shè)計不合理的問題進(jìn)行了分析和改進(jìn),改善了設(shè)備的使用性能及安全性能,降低了油品消耗,避免了環(huán)境污染,延長了設(shè)備的使用壽命。

油膜軸承;回油視窗;聯(lián)軸器

鞍鋼熱軋帶鋼廠1 7 0 0機(jī)組移遷改造投產(chǎn)于2 0 0 0年,R1軋機(jī)是利舊原半連軋廠搬遷設(shè)備,具備開坯和粗軋能力。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式的變化,于2 0 0 0年1 2月進(jìn)行了首次設(shè)備改造,其牌坊及R1軋輥平衡系統(tǒng)完全利舊,軋機(jī)規(guī)格由2 8 0 0 mm改成1 7 0 0 mm。主傳動系統(tǒng)除齒式連接軸加長8 5 0 mm外,其余完全利舊。R1軋機(jī)壓下原聯(lián)合減速機(jī)改成了單獨(dú)式HWS—8 0 0球面蝸輪蝸桿減速機(jī),絲杠改為花鍵滑動式,絲母及壓頭利舊,并于2 0 0 6年改造了E 1立輥軋機(jī),使其完全具備了萬能軋機(jī)的功能。

為了改善產(chǎn)品質(zhì)量,在R1軋機(jī)入口新設(shè)計增加了高壓水除鱗裝置,使鋼板的表面質(zhì)量有所提高。R1軋機(jī)軋輥換輥系統(tǒng)仍然是2 0世紀(jì)5 0年代的設(shè)計方式,完全利舊,R1軋機(jī)前、后推床是利舊改造設(shè)備,將R1軋機(jī)推床最大開口度,由原2 8 0 0 mm改為最大開口度1 7 0 0 mm,R1軋機(jī)前、后推床在軋制過程中起到導(dǎo)位、對中作用,使中間坯與軋制中心對中,配合E 1立輥軋機(jī)和R1軋機(jī)的軋制,最終將通過工作輥道輸送到下道工藝流程。

1 軋機(jī)工作情況介紹

熱軋廠1 7 0 0生產(chǎn)線上使用的是R1二輥可逆式粗軋機(jī),由于R1軋輥工作負(fù)荷重而變化大,因此要求軸承摩擦系數(shù)小,具有足夠的強(qiáng)度和剛度,而且要便于更換軋輥,因而軋輥采用油膜軸承式滑動軸承,依靠油膜支承軋輥,并保持軋輥在機(jī)架中的固定位置。

R1油膜軸承潤滑系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)如表1所示。

2 故障現(xiàn)象

2 0 1 4年1 0月,軋機(jī)在軋制工作過程中,發(fā)現(xiàn)傳動側(cè)上軋輥軸承處有油液外漏現(xiàn)象,嚴(yán)重時并導(dǎo)致上道工序連鑄機(jī)停澆事故,影響正常生產(chǎn)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)軋輥軸承處發(fā)生泄漏,造成油箱液位下降,液位低報警停車。這種漏油情況時有時無,并造成大量的油液損耗,也給環(huán)境帶來不必要的污染。還有另一種情況,軋輥的回油管被軋輥前機(jī)架輥聯(lián)軸器磨壞,造成漏油,同樣也會造成不良后果。

3 故障分析

表1

圖1 改進(jìn)前后的示意圖

經(jīng)過技術(shù)分析,檢查發(fā)現(xiàn),由于1 7 0 0生產(chǎn)線上R1軋機(jī)傳動側(cè)上輥油膜軸承潤滑系統(tǒng)回油視窗設(shè)計不合理,回油窗安裝的位置偏高,與軋輥中心線高度平行。另外,回油窗安裝在入口側(cè)機(jī)架輥聯(lián)軸器旁,上輥的回油管總是與機(jī)架輥聯(lián)軸器干涉,造成回油管被轉(zhuǎn)動的機(jī)架輥聯(lián)軸器磨壞,從而造成漏油。由于油膜軸承油粘度較高(M4 6 0#),冬季軋機(jī)上回油溫度低,油液不易流動,也使得回油不暢。通過技術(shù)人員的分析并計算,提出確定了問題的解決方案,將回油窗安裝在出口側(cè)機(jī)架輥聯(lián)軸器旁,重新測量確定回油窗位置,并實(shí)施改進(jìn)。

4 故障解決

根據(jù)事故現(xiàn)象及現(xiàn)場實(shí)際情況,制定了改進(jìn)最終方案并實(shí)施訂購備件;利用2 0 1 5年4月年修長時間停軋進(jìn)行改造;現(xiàn)場實(shí)施安裝,打壓試驗(yàn);進(jìn)行模擬試驗(yàn)后,無異常投入正常使用。具體改進(jìn)內(nèi)容是:重新設(shè)計管路位置,經(jīng)與軋輥技術(shù)人員協(xié)商,軋輥傳動側(cè)回油管方向由入口側(cè)改為出口側(cè),并在軋機(jī)出口側(cè)重新鋪設(shè)管路,利用原有管路進(jìn)行改進(jìn),安裝回油視窗1臺,鋪設(shè)油膜回油管路φ6 5×4白鋼管3 m,φ6 4Ⅲ×1 6 5 0膠管一根,φ6 5管夾1個,將回油視窗安裝在出口機(jī)架輥聯(lián)軸器下方,入口側(cè)回油管廢除盲堵作為備用管線,制作回油管保護(hù)罩一個(1 0 mm鋼板3 0 0×5 0 0),安裝在出口機(jī)架輥聯(lián)軸器的上方,防止回油膠管被出口機(jī)架輥聯(lián)軸器磨壞。改進(jìn)前后的示意圖如圖1所示。

5 效益計算

安裝一臺回油視窗共計5 0 0 0元;改進(jìn)所需材料費(fèi)用約5 0 0 0元;人工費(fèi)用約1 0 0 0 0元;合計費(fèi)用2萬元。

改進(jìn)后實(shí)現(xiàn)回油順暢,減少油管刮磨現(xiàn)象發(fā)生,從而避免漏油,降低油品消耗,避免環(huán)境污染,降低成本。節(jié)約油膜軸承油M4 6 0:每月節(jié)約2 0 0 0 L,每1 0 0 0 L油膜軸承油約3萬元,由于冬季泄漏嚴(yán)重,夏季較輕,故只計算5個月。

合計每年節(jié)約:2×3×5=3 0萬元。

泄漏和磨損造成的事故時間每月大約3 h,每小時大約軋制2 0塊鋼板,每塊鋼板2 0 t,每噸利潤約2 0元,也只計算5個月。每年節(jié)約:3×2 0×2 0×2 0×5=1 2萬元。共計每年可節(jié)?。? 0+1 2≈4 2萬元。

6 改進(jìn)效果

實(shí)施改進(jìn)后,由于徹底改變了回油窗的位置,避免了回油膠管與機(jī)架輥聯(lián)軸器刮磨現(xiàn)象發(fā)生,防止了漏油,降低了油品消耗,避免環(huán)境污染,節(jié)約了生產(chǎn)成本;即使在冬季溫度低的情況下,也能達(dá)到回油順暢,從而防止由于回油不暢所引起的軋輥漏油現(xiàn)象。

7 結(jié)語

經(jīng)過8個多月的現(xiàn)場實(shí)際使用,R1軋機(jī)傳動側(cè)上輥油膜軸承主軸平衡潤滑系統(tǒng)工作正常,回油膠管與機(jī)架輥聯(lián)軸器無刮磨現(xiàn)象發(fā)生,防止了漏油,只需要周期檢查回油窗與回油膠管并周期更換備件即可。

[1]黃迷梅.液壓氣動密封與泄漏防治[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2 0 0 4.0 1.

[2]張群生.液壓傳動與潤滑技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2 0 0 4.0 2.

[3]陳榕林.液壓技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2 0 0 2.0 3.

T H 1 3 7

A

1 6 7 1-0 7 1 1(2 0 1 7)0 1(上)-0 0 5 9-0 2

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