李圣君
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
醋酸洗滌塔塔盤脫落原因分析及應(yīng)對措施
李圣君
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
結(jié)合醋酸洗滌塔內(nèi)部檢查情況及出現(xiàn)塔盤脫落的問題,分析了可能引起塔盤脫落的幾種原因,并提出了應(yīng)對措施,對比了整改措施實(shí)施前后的運(yùn)行效果。實(shí)踐證明:整改措施實(shí)施后,醋酸洗滌塔運(yùn)行穩(wěn)定,出塔物料結(jié)構(gòu)與設(shè)計相符,裝置得以長周期、滿負(fù)荷運(yùn)行。
醋酸洗滌塔;塔盤脫落;應(yīng)對措施
doi:10.3969/j.issn.1004-8901.2017.01.014
河南龍宇煤化工有限公司醋酸裝置采用國內(nèi)低壓羰基合成技術(shù),設(shè)計產(chǎn)能40萬t/a,主要包括反應(yīng)系統(tǒng)、反應(yīng)液冷卻及冷凝液回收系統(tǒng)、精餾系統(tǒng)、尾氣吸收系統(tǒng)、催化劑制備系統(tǒng)、產(chǎn)品輸送裝運(yùn)系統(tǒng)、火炬系統(tǒng)等。該套裝置于2016年8~9月完成投料試車并通過性能考核,產(chǎn)量、消耗、質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計值。試車結(jié)束后,在對裝置進(jìn)行常規(guī)檢查以及暴露問題處理時,發(fā)現(xiàn)醋酸洗滌塔出現(xiàn)塔盤脫落(見圖1)。本文主要針對該問題進(jìn)行原因分析并提出應(yīng)對措施。
圖1 洗滌塔脫落的塔盤
醋酸洗滌塔采用鋯材制造,塔內(nèi)件共有3層塔盤,直徑3m,型式為浮閥塔,每層塔盤均布約950個浮閥,其中第1、2層塔盤下方安裝鋯材絲網(wǎng)除沫器,除沫器高度0.2m,使用多層ZR705絲網(wǎng)堆疊成型。3層塔盤均為單溢流,通過拼裝后使用M10×30的ZR705螺栓固定在塔內(nèi)支撐圈上,而絲網(wǎng)通過其底部的橫梁進(jìn)行支撐。
該塔主要是對來自閃蒸分離器的氣相進(jìn)行洗滌,回收氣相中夾帶的銠催化劑、甲基碘催化劑等。氣相進(jìn)口管直徑DN800,設(shè)計流量42 785Nm3/h。洗滌液來自精餾塔塔釜,流量5t/h,洗滌后的氣相進(jìn)入精餾塔,液相返回閃蒸分離器底部。洗滌塔塔釜使用再沸器加熱,產(chǎn)生蒸汽促進(jìn)兩相傳質(zhì)并濃縮洗滌后的液相。2015年5月10日至5月27日,2016年5月3日至19日醋酸裝置進(jìn)行了2次酸聯(lián)運(yùn)試車,試車負(fù)荷均為50%。2016年7月10日至7月25日進(jìn)行第3次酸聯(lián)運(yùn)試車,試車負(fù)荷60%。3次酸聯(lián)運(yùn)結(jié)束后拆塔檢查時,發(fā)現(xiàn)醋酸洗滌塔內(nèi)部絲網(wǎng)拉筋(φ6鋯棒)存在個別脫焊掉落的情況,其他未發(fā)現(xiàn)異常,塔盤緊固良好,運(yùn)行參數(shù)相對平穩(wěn)。
2016年8月12日裝置開始進(jìn)行投料試車,至9月10日結(jié)束,運(yùn)行結(jié)束后拆塔發(fā)現(xiàn)最底部塔盤沿周邊支撐件脫落,降液板、集液槽一并脫落,下層除沫器絲網(wǎng)脫落,第2層塔盤浮閥脫落近20個(運(yùn)行期間的參數(shù)見表1)。
表1 試車期間洗滌塔相關(guān)數(shù)據(jù)
根據(jù)檢查及運(yùn)行情況,對于醋酸洗滌塔塔盤的脫落進(jìn)行分析,可能有以下幾種原因。
2.1 洗滌塔內(nèi)塔盤積液
降液板底隙過小,在高負(fù)荷運(yùn)行時,可能造成塔盤積液,導(dǎo)致塔盤載荷增大。該塔安裝技術(shù)要求,第1、2層底部降液板底隙32.8mm,第3層降液板底隙57.8mm。在塔盤安裝驗(yàn)收表中,3項(xiàng)指標(biāo)均滿足安裝要求,但3次酸聯(lián)運(yùn)后,未對上述指標(biāo)進(jìn)行復(fù)檢。投料試車后,測量降液板底隙,第1層32.9mm,未發(fā)生較大偏差,剩余2層由于脫落已無法測定。另外,塔盤洗滌量過大或者塔的溫度過低,均會造成液相流量增大,當(dāng)超過設(shè)計值時,同樣會造成塔盤降液受阻,導(dǎo)致塔盤積液。
根據(jù)表1中數(shù)據(jù),進(jìn)入洗滌塔的洗滌液流量和洗滌后出塔的流量,酸聯(lián)運(yùn)期間均在正常操作范圍內(nèi)。投料試車期間高負(fù)荷狀態(tài)下,洗滌流量大于設(shè)計值,經(jīng)查閱設(shè)計資料,洗滌流量設(shè)計最大值5t/h,該操作值仍在可控范圍內(nèi),不至于引起嚴(yán)重積液,因此可知,由于積液導(dǎo)致塔盤脫落的可能性不大。
2.2 氣相阻力過大
由于洗滌塔第1層、第2層塔盤下方安裝有鋯材絲網(wǎng)除沫器,厚度200mm,且該絲網(wǎng)較為蓬松(見圖2),在氣液兩相分離時,若運(yùn)行不穩(wěn)定,可能導(dǎo)致絲網(wǎng)持液過多下墜壓緊(酸聯(lián)運(yùn)期間部分絲網(wǎng)支撐拉筋脫落,未能修復(fù)),導(dǎo)致阻力增大;當(dāng)氣相負(fù)荷過大時,也可能導(dǎo)致受力過大壓實(shí)。上述情況最終將引起絲網(wǎng)處阻力增大,并將其通過固定螺栓傳至絲網(wǎng)底部支撐梁上。在拆塔檢查時,發(fā)現(xiàn)支撐梁一端螺栓孔被撕裂,撕裂口向下,證明其受力方向向上,與該判斷一致。
圖2 洗滌塔的絲網(wǎng)
經(jīng)查閱低壓羰基合成技術(shù)的同類醋酸裝置運(yùn)行效果資料發(fā)現(xiàn),其洗滌塔中均未安裝絲網(wǎng)除沫器,設(shè)計人員在本公司醋酸裝置洗滌塔中增加絲網(wǎng)除沫器,意圖是為了防止在高負(fù)荷下產(chǎn)生霧沫夾帶,以便醋酸精餾裝置提升負(fù)荷。因此分析,可能是該絲網(wǎng)設(shè)置在高負(fù)荷下,絲網(wǎng)處阻力較大,加之絲網(wǎng)制造及安裝缺陷,當(dāng)運(yùn)行參數(shù)發(fā)生波動時,絲網(wǎng)處受力大幅度增加,導(dǎo)致絲網(wǎng)支撐件受力過大撕裂,脫落后墜落至下方塔盤,引起塔盤脫落。
2.3 工藝操作原因
進(jìn)入洗滌塔的氣相來自閃蒸分離器,而在閃蒸分離器內(nèi),該氣體是通過來自反應(yīng)器的高溫、高壓反應(yīng)液(壓力2.8MPa(g),溫度190℃)減壓至0.127MPa(g)后閃蒸產(chǎn)生,其流量的控制通過閃蒸調(diào)節(jié)閥實(shí)現(xiàn)。閃蒸出的氣體由閃蒸分離器直接進(jìn)入T4301洗滌塔,其間管道無閥門節(jié)流。在生產(chǎn)中,閃蒸調(diào)節(jié)閥開度短時間內(nèi)大幅度增加,將導(dǎo)致閃蒸氣量瞬時增大,產(chǎn)生的強(qiáng)大脈沖可能將塔盤吹翻。在對本次試車數(shù)據(jù)分析時發(fā)現(xiàn),在8月29日1∶00至1∶30間,反應(yīng)器由于甲醇進(jìn)料泵的故障,產(chǎn)生負(fù)荷波動,反應(yīng)負(fù)荷短時間內(nèi)由52%降至36%,隨后又增加至44%,由于總負(fù)荷偏小,經(jīng)查閃蒸總量并未超出醋酸吸收塔操作上限。盡管如此,也不排除此次運(yùn)行參數(shù)的波動可能引起進(jìn)入洗滌塔瞬時氣量過大,但數(shù)據(jù)未能被采集的可能,而該狀態(tài)的出現(xiàn)會引起塔盤受力過大,導(dǎo)致支撐件撕裂。
試車其他時間閃蒸調(diào)節(jié)閥投用流量自控,調(diào)節(jié)閥狀態(tài)良好,波動范圍不大,運(yùn)行指標(biāo)在設(shè)計指標(biāo)以內(nèi),且加、減量嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行小幅度調(diào)節(jié),未出現(xiàn)過較大的波動。
2.4 塔盤設(shè)計制造或安裝缺陷
洗滌塔塔盤直徑3m,塔盤間距900mm(含除沫器),每層塔盤由11塊拼接而成,周邊使用68顆M10×25的Zr705螺栓緊固在塔內(nèi)的支撐圈上,由于塔盤直徑較大,若洗滌塔塔盤在設(shè)計制造時存在缺陷,或存在螺栓緊固不夠、松脫等安裝缺陷,或載荷等技術(shù)參數(shù)未達(dá)到設(shè)計要求,可能導(dǎo)致塔盤在高負(fù)荷時出現(xiàn)異常,甚至引起緊固螺栓松動脫落。另外,若塔盤緊固件存在制造缺陷,運(yùn)行中可能出現(xiàn)塔盤螺栓腐蝕(河南龍宇的分離塔塔釜出現(xiàn)過同規(guī)格螺栓腐蝕的問題)引起脫落。
洗滌塔在安裝時,螺栓緊固使用扭矩扳手逐條進(jìn)行,安裝后在塔內(nèi)對螺栓進(jìn)行逐條檢查,出現(xiàn)螺栓松脫的可能性很低。醋酸吸收塔內(nèi)部檢查時,也未發(fā)現(xiàn)脫落的螺栓出現(xiàn)腐蝕痕跡,且洗滌塔運(yùn)行參數(shù)較分離塔吸收塔緩和,短時間內(nèi)存在腐蝕的可能性偏低。
綜上所述,塔盤絲網(wǎng)阻力大及運(yùn)行參數(shù)的不穩(wěn)定是最有可能引起洗滌塔塔盤脫落的原因。
針對上述情況,我們采取了以下措施:①修復(fù)并矯正脫落的塔盤;②重新核算絲網(wǎng)除沫器參數(shù),拆除多余絲網(wǎng);③對塔盤周邊緊固螺栓進(jìn)行了更換;④重新校核塔盤安裝水平度、堰寬、板寬、底隙等參數(shù),嚴(yán)格將其控制在設(shè)計指標(biāo)以內(nèi);⑤規(guī)范操作要求,控制閃蒸流量閥開度的加減幅度。
通過上述措施的實(shí)施,河南龍宇的醋酸裝置自2016年10月25日開車至今,醋酸洗滌塔運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)參數(shù)均達(dá)到設(shè)計值,出塔物料組成與設(shè)計相符,醋酸裝置得以長周期、滿負(fù)荷運(yùn)行。
[1] 戴猷元,余立新.化工原理[M].北京:清華大學(xué)出版社,2010.
[2] 陳國桓.化工機(jī)械基礎(chǔ)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2011.
Causes and Countermeasures of Acetic Acid Tower Tray off
LI Shen-jun
(HenanLongyuCoalChemicalCo.,Ltd.,YongchengHenan476600China)
For the checking results inside the acetic acid washing tower and the tray-off problems,this paper points out several reasons which are likely to cause tray-off,and puts forward the countermeasures.It also makes a comparison of the operating results before and after the rectification.
acetic acid washing tower tray;tray off;countermeasures
李圣君(1972年—),男,河南偃師人,1994年畢業(yè)于鄭州工學(xué)院化工工藝專業(yè),教授級高級工程師,長期從事化工生產(chǎn)、技術(shù)管理工作,現(xiàn)任河南龍宇煤化工有限公司總經(jīng)理。
10.3969/j.issn.1004-8901.2017.01.014
TQ 053.5
B
1004-8901(2017)01-0056-03