趙永偉 羅海強(qiáng)(長慶油田第三采油廠,陜西延安717500)
加強(qiáng)抽油機(jī)井系統(tǒng)優(yōu)化,提高機(jī)采系統(tǒng)效率
趙永偉 羅海強(qiáng)(長慶油田第三采油廠,陜西延安717500)
油田生產(chǎn),能耗費用是成本大戶,而抽油機(jī)能耗通常占30%-40%的油田生產(chǎn)能耗,“滲透率低、地層壓力低、單井產(chǎn)量低”特征明顯的油田必須依靠科學(xué)技術(shù)節(jié)能降耗是來實現(xiàn)油田持續(xù)發(fā)展,因此抽油機(jī)井系統(tǒng)優(yōu)化成為降低能耗和原油生產(chǎn)成本的重要途徑之一。
抽油機(jī)井;優(yōu)化;機(jī)采井
五里灣一區(qū)采油作業(yè)區(qū)共計391口油井,主要生產(chǎn)層位以三疊系長6層為主,兼采三疊系長2層、侏羅系延9層,目前日產(chǎn)液量2365方。日產(chǎn)油1760噸,綜合含水12.1%,平均單井日產(chǎn)油4.66t,平均泵徑36mm,沖程2.5m,沖次5.3次/min,平均泵掛深度1646m,動液面1531m,沉沒度115m,最大下入泵掛深度1750m,抽油泵效31.6%。抽油泵效低,系統(tǒng)效率低。抽油機(jī)井系統(tǒng)優(yōu)化主要內(nèi)容包括參數(shù)優(yōu)化使其與現(xiàn)有設(shè)備相適應(yīng);設(shè)備優(yōu)化(桿柱組合優(yōu)化、油管優(yōu)化、抽油機(jī)平衡優(yōu)化);安裝停泵控制裝置和節(jié)能裝置優(yōu)化運行時間以及改善有功功率系數(shù)。
在要求油井產(chǎn)液量一定時,降低抽吸參數(shù)(泵徑、沖程、沖次)和加深下泵深度,可以使抽油機(jī)井在合理沉沒度條件下,達(dá)到較高排量系數(shù)從而提高系統(tǒng)效率。2016年平均泵掛較2003年加深25m,泵徑、沖次、都小于2003年,泵的充滿系數(shù)有所提高,參數(shù)合理化進(jìn)一步改善,同時三抽設(shè)備運行因泵徑、沖次、參數(shù)的減少,做功隨之減少而能耗降低,存在明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
在實施抽油機(jī)井逐步優(yōu)化中,2016年參數(shù)優(yōu)化134口,經(jīng)過優(yōu)化,63口井泵效由22%上升到24.3%,提高4.3%,系統(tǒng)效率由22.5%上升到23.1%,泵效的提高是因泵的充滿系數(shù)得到改善,泵工作時工況趨于合理,工況越好,深井泵的使用壽命越長,參數(shù)優(yōu)化起到了一定的作用。
1.2.1 重新評估抽油桿和加重桿,以防止抽油桿發(fā)生彎曲
五里灣一區(qū)油井391口,直井12口,定向井379口,由于定向井存在一定的斜井段,在斜井段抽油桿下行阻力增加,如果抽油桿沒有加重措施,抽油桿就會彎曲,在頻繁的上下運動中抽油桿脫扣、斷裂機(jī)率增加,在實施抽油機(jī)井逐步優(yōu)化中,3口井安裝了直徑38mm的加重桿;2003~2006年對169口井進(jìn)行了桿柱優(yōu)化,“7×6”組合優(yōu)化為“7×6×7”組合;112口井抽油桿維護(hù)周期得到大幅度延長,優(yōu)化有效率67%。優(yōu)化后油桿斷脫率下降0.06。
1.2.2 在油管磨損、腐蝕井段安裝新油管
由于油井含水的不同,礦化物含量,含水高的井,礦化度高,對油管桿的腐蝕高于其它井,油管故障率高,通過對腐蝕段油管的更換,來減少油管漏失;2006對5口井腐蝕段進(jìn)行更換,對127口井磨損段進(jìn)行了更換(大部分為絲口磨損),通過更換新油管,油管故障率下降0.8,油井維護(hù)減少4井次。
1.2.3 優(yōu)化桿柱偏磨位置,動態(tài)調(diào)整桿柱偏磨
在油井生產(chǎn)中由于井筒結(jié)蠟、產(chǎn)量的變化,抽油桿的受力也在不斷的變化新的偏磨位置也不斷的出現(xiàn),不僅在斜井段存在偏磨,在直井段也會出現(xiàn)偏磨,一次性防磨不可能到位,只有逐步優(yōu)化,動態(tài)調(diào)整,才能減少偏磨造成的油井維護(hù)次數(shù),根據(jù)現(xiàn)場情況,對134口井的防磨進(jìn)行了動態(tài)調(diào)整,調(diào)整后,偏磨引起的抽油桿故障明顯減少,
1.2.4 抽油泵配套防氣裝置提高泵的排量系數(shù)
五里灣一區(qū)油井有著較高的油氣比,氣體影響普遍存在,油井氣體影響嚴(yán)重者形成氣鎖,致使油井出液不正?;蛘卟怀鲆?導(dǎo)致上修,增加油井維護(hù)費用.為驗證氣體對抽油泵充滿程度的影響,在81-34井進(jìn)行功圖測試分析,油井處于連續(xù)穩(wěn)定抽油時,沉沒度為125m。套管閥關(guān)閉時套管壓力逐步上升,說明游離氣產(chǎn)生較快并隨環(huán)空液向井口流動。為確定穩(wěn)定狀態(tài)進(jìn)行的不停井時泵的充滿程度,示功儀測試的結(jié)果表明,泵功圖為供液不足(游動閥和固定閥測試證實該泵工作狀態(tài)良好)。在停井30min后再開機(jī)時泵充滿度仍無變化。沉沒度為145m,即使液面恢復(fù),但上沖程泵的充滿系數(shù)無法提高。可見因游離氣的存在,泵的充滿程度很難提高,嚴(yán)重影響抽油機(jī)的系統(tǒng)效率,為此引進(jìn)防氣裝置.抽油泵配套井下防氣裝置,可以使抽油機(jī)井在較低沉沒度條件下,達(dá)到較高排量系數(shù),從而提高抽油泵效和系統(tǒng)效率
1.2.5 抽油機(jī)平衡優(yōu)化
游梁式抽油機(jī)是一種變形的四連桿機(jī)構(gòu),其整機(jī)結(jié)構(gòu)特點象一架天平,一端抽油載荷,一端是配重載荷。對于支架來說,如果抽油機(jī)載荷和平衡載荷形成的扭矩相等和變化一致,那么很小的動力就可以使抽油機(jī)連續(xù)不斷的工作,也就是說抽油機(jī)的節(jié)能取決于平衡的好壞。在平衡率為100%時電動機(jī)提供動力僅用于提起1/2液柱重量和克服摩擦力等。平衡率越低,則需要電動機(jī)提供的動力越大。而抽油載荷是經(jīng)常變化的,而平衡配重和抽油載荷不可能變化一致的,因此經(jīng)常性的進(jìn)行平衡優(yōu)化,才能達(dá)到抽油機(jī)的節(jié)能目的,從而提高機(jī)采井的經(jīng)濟(jì)效益。
在實施抽油機(jī)井逐步優(yōu)化過程中,59口井進(jìn)行桿柱優(yōu)化組合,63口井進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,40口井進(jìn)行抽油機(jī)平衡調(diào)整,3口井安裝空控抽控制器,19口井安裝變頻調(diào)速裝置。通過對抽油井的系統(tǒng)優(yōu)化系統(tǒng)效率由2015年的22.01%,上升到目前的26.1%。從以上優(yōu)化措施證明,只有在推廣應(yīng)用節(jié)能技術(shù)裝備的同時,強(qiáng)化系統(tǒng)管理,實現(xiàn)機(jī)桿泵系統(tǒng)優(yōu)化組合,才能充分發(fā)揮抽油機(jī)系統(tǒng)的節(jié)能效果,從而實現(xiàn)機(jī)采井的有效經(jīng)濟(jì)開發(fā)。
[1] 陶羽,優(yōu)化機(jī)采井參數(shù),提高機(jī)采系統(tǒng)效率[J],工業(yè),2016(05):88-89.
[2] 段友芬,王岱光,陳奎,優(yōu)化調(diào)整提高機(jī)采井系統(tǒng)效率對策[J],中國科技博覽,2014(11):223.