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造氣裝置二氧化碳回收工藝流程的改造

2017-03-03 15:20:43王海維
化工設(shè)計(jì)通訊 2017年2期
關(guān)鍵詞:造氣二氧化碳?xì)?/a>滿負(fù)荷

王海維

(大慶油田牡丹江新能源有限責(zé)任公司,黑龍江大慶 163000)

造氣裝置二氧化碳回收工藝流程的改造

王海維

(大慶油田牡丹江新能源有限責(zé)任公司,黑龍江大慶 163000)

通過對(duì)造氣裝置脫硫脫碳工序二氧化碳回收工藝流程的改造,以及對(duì)工藝指標(biāo)的調(diào)整,使的脫硫脫碳工序的閃蒸氣、常解氣、真解氣依次順利回收,使裝置達(dá)到了滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)了很好的經(jīng)濟(jì)效益和二氧化碳減排。

二氧化碳回收;工藝流程改造;工藝指標(biāo)調(diào)整

20萬t/a醋酸裝置是中國石油天然氣總公司投資建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目,是目前東北地區(qū)最大的醋酸生產(chǎn)裝置,造氣裝置作為醋酸裝置中重要的一部分,由上?;ぴO(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),國內(nèi)采用相同技術(shù)的山東醋酸裝置及鎮(zhèn)江索普醋酸裝置已運(yùn)行多年,一直未實(shí)現(xiàn)二氧化碳的回收利用,所需二氧化碳原料只能外購解決。大慶醋酸裝置二氧化碳原料由甲醇分公司合成氨裝置供應(yīng),實(shí)際供應(yīng)醋酸氣量5 000m3/h左右,造氣裝置未能實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn),同時(shí)若通過外購原料,則新增裝置并進(jìn)行原料采購。針對(duì)此問題,進(jìn)行了以下研究改造實(shí)驗(yàn)。

1 研究思路

原設(shè)計(jì)值為合成氨車間向本車間送氣4 080m3/h,經(jīng)計(jì)算本車間自身需回收3 600m3/h,才能滿足造氣爐氣量要求。經(jīng)過對(duì)裝置運(yùn)行情況仔細(xì)研究,根據(jù)各種氣體在NHD溶液中的溶解特性,查找設(shè)計(jì)不足,確定解決措施。后又咨詢南化院NHD凈化技術(shù)專家林民鴻教授,得知要提高脫硫脫碳工序回收二氧化碳?xì)怏w的純度,必須提高入脫硫脫碳工序裝置工藝氣負(fù)荷,使氣液比達(dá)到平衡,吸收二氧化碳增加,使閃蒸氣中二氧化碳含量增加,進(jìn)行回收利用。然而原設(shè)計(jì)流程不合理,對(duì)于工藝指標(biāo)的控制,考慮的是滿負(fù)荷狀態(tài)下,二氧化碳的回收利用,但由于二氧化碳原料不足,后步二氧化碳不回收的情況下,又無法提到滿負(fù)荷。因此通過深入研究和分析,定下了通過調(diào)整工藝參數(shù),對(duì)吸收、再生溫度、壓力、循環(huán)量的調(diào)整;并對(duì)原設(shè)計(jì)流程進(jìn)行合理改造,采取逐條回收二氧化碳,不斷提高造氣裝置的負(fù)荷的方法,使三股二氧化碳?xì)馊炕厥盏乃悸?,使一氧化碳制備裝置達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。

2 二氧化碳工藝回收流程改造

造氣裝置原設(shè)計(jì)需外供二氧化碳4 060m3/h,并通過回用后部脫硫脫碳工序解吸出的二氧化碳3 300m3/h,使造氣裝置達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行。但在裝置原始開車后,甲醇分公司合成氨裝置供應(yīng)的二氧化碳全部投用,后部脫硫脫碳工序解吸出的二氧化碳中一氧化碳一直超標(biāo),此部分二氧化碳無法回用,造氣裝置原二氧化碳回收流程為脫硫低閃氣、脫碳常解氣、脫碳真閃氣三股氣體并在一起回收,造氣工序負(fù)荷低的情況下,解吸氣中一氧化碳超標(biāo),無法實(shí)現(xiàn)二氧化碳的回收。

由于三股解吸氣解吸條件不同,各股氣體中的一氧化碳含量也存在差異,理論上脫硫低閃氣應(yīng)該在低負(fù)荷下可以實(shí)現(xiàn)先回收,回收低閃氣后,造氣裝置負(fù)荷提高,通過調(diào)整再生指標(biāo),常解氣有可能合格,若常解氣合格,造氣裝置負(fù)荷可再提高,這樣真解氣就可能實(shí)現(xiàn)回收,最終完成全部回收的目標(biāo)。根據(jù)以上思路,經(jīng)過計(jì)算推出,在改變回收流程以后,在適當(dāng)調(diào)整吸收、再生工藝指標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)回收,所以對(duì)原裝置的二氧化碳回收總管進(jìn)行改造,將三股回收氣分開,每股氣流程上設(shè)置放空閥和切斷閥,具體如下∶

在常解氣出口增加閥門,并在閥前加裝就地放空,在不合格情況下,可以將常解氣切除,并就地放空;在真解氣出口增加閥門,增加就地放空,在不合格情況下,可以將真解氣切除,并就地放空;并在二氧化碳回收總管上增加自動(dòng)調(diào)節(jié)閥組,當(dāng)回收二氧化碳?xì)庵幸谎趸己砍瑯?biāo)時(shí),可以迅速切除回收氣體,保證造氣爐安全運(yùn)行。根據(jù)改造前數(shù)據(jù)分析,低閃氣一氧化碳含量始終小于1%,真解氣中一氧化碳含量小于2%,具備回收條件,改造后,可將三股二氧化碳?xì)夥謩e回收,首先回收低閃氣及真解氣,逐漸提高裝置負(fù)荷,調(diào)整常解氣中二氧化碳含量,合格后及時(shí)回收常解氣,逐漸提高裝置負(fù)荷。

3 工藝指標(biāo)調(diào)整

提高吸收壓力、降低吸收溫度有利于吸收過程,氣體解吸過程是吸收過程的逆過程,壓力、溫度對(duì)吸收的影響正好相反,原有設(shè)計(jì)過于偏重對(duì)吸收過程的控制,在低負(fù)荷下,吸收溫度控制過低,氣液比過大,NHD溶液吸收一氧化碳含量相對(duì)提高,按照原設(shè)計(jì)的操作控制參數(shù),解吸氣中一氧化碳超標(biāo),無法實(shí)現(xiàn)二氧化碳的回收,因此在保證凈化度的前提下,將吸收溫度、再生壓力、氣液比工藝控制參數(shù)進(jìn)行更改。

將脫硫系統(tǒng)吸收溫度由原設(shè)計(jì)5℃更改為15℃,將脫碳系統(tǒng)溫度由-5℃更改為5℃。脫硫脫碳高閃壓力由0.7MPa降為0.6MPa,氣液比根據(jù)不同負(fù)荷制定對(duì)應(yīng)的氣液比指標(biāo)。

4 改造后情況

此項(xiàng)改造于2007年10月17日開始實(shí)施,10月23日結(jié)束并進(jìn)行開車實(shí)驗(yàn),在2007年10月25日開始對(duì)脫硫低壓閃蒸氣進(jìn)行回收,回收二氧化碳?xì)?00m3/h;10月26日,對(duì)真解氣進(jìn)行回收,回收二氧化碳?xì)?00m3/h;10月30日,對(duì)常解氣進(jìn)行回收,回收二氧化碳?xì)? 100m3/h;在回收二氧化碳?xì)夂螅鞖庋b置逐漸提高負(fù)荷,提高二氧化碳回收量,現(xiàn)回收二氧化碳?xì)饬靠蛇_(dá)3 700m3/h,在2007年11月30日,裝置終于滿負(fù)荷運(yùn)行,可連續(xù)供應(yīng)合格一氧化碳12 100m3/h。

5 結(jié)論

通過對(duì)此造氣裝置二氧化碳回收工藝流程簡單的改造和工藝參數(shù)調(diào)整,在投資極少的情況下實(shí)現(xiàn)了很好的經(jīng)濟(jì)效益和二氧化碳減排。同時(shí)此種思路在相應(yīng)的煤化工氣體回收工藝及氣體耦合緊密的工藝設(shè)計(jì)方面值得借鑒推廣,避免由于設(shè)計(jì)理想化而很難達(dá)到目的,應(yīng)該有個(gè)逐步調(diào)整,逐步實(shí)現(xiàn)工藝設(shè)計(jì)目的。

Modification of Carbon Dioxide Recovery Process in Gas Production Unit

Wang Hai-wei

Through the transformation of carbon dioxide recovery process and the adjustment of process indexes in the desulfurization and decarbonization process of gas-making device,the flash vapor,the condensed gas and the real gas in the desulfurization and decarburization process were successfully recovered to make the device reach full load Operation,in order to achieve a very good economic benefits and carbon dioxide emissions.

carbon dioxide recovery;process transformation;process index adjustment

TQ125.11

B

1003-6490(2017)02-0081-01

2017-02-08

王海維(1980—),男,陜西寶雞人,工程師,主要從事煤化工及油頁巖開發(fā)利用工作。

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