郭學珍++蒿秋麗++李曉毛
摘要:柱塞泵在運轉的過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)柱塞連接部位出現(xiàn)斷裂,油封出現(xiàn)跑油現(xiàn)象、泵閥各部件早已松脫,閥片呈現(xiàn)不規(guī)則變形,閥簧斷裂的現(xiàn)象。通過對柱塞結構改造及表面進行加厚噴涂鎳磨光處理,采用芳綸混紡填料進行試驗,改善泵閥維護保養(yǎng)方式,更換油封拆卸工具,提高柱塞泵運行時率的同時,確保設備安全高效平穩(wěn)運行。
關鍵詞:柱塞泵、柱塞、油封、泵閥、噴涂、壽命
一、現(xiàn)狀
柱塞泵的主要是由曲軸、連桿、十字頭、柱塞、缸體、泵閥等零部件組成,柱塞主要是在泵中用來輸送液體,運行中的柱塞泵柱塞受力較大,屬易損件。目前存在柱塞泵在運行過程中過于頻繁出現(xiàn)柱塞斷裂現(xiàn)象,造成柱塞泵維修量大大增加,運行時率低,員工的勞動強度大大增加。
二、存在問題及解決方法
1、柱塞結構設計及表面處理工藝不合理問題
發(fā)現(xiàn)在操作人員中存在不巡和漏巡的現(xiàn)象,此外對泵閥、油封、填料加裝要求及填料壓緊程度把握不準。通過制度的嚴格落實執(zhí)行,及操作人員技能水平的不斷強化,達到消除因人員技能水平問題給設備運行造成的不良影響。柱塞泵運行過程中出現(xiàn)異響,經(jīng)拆卸檢查發(fā)現(xiàn)柱塞連接部位出現(xiàn)斷裂,且柱塞表面腐蝕嚴重。
2、填料材質選用不合理
盤根的填料材質選用不合理,芳綸盤根變形、磨損嚴重
3、操作人員技能水平低,泵閥維護保養(yǎng)方式不合理
柱塞泵泵閥運行聲音異常,且排量減少,經(jīng)拆卸檢查發(fā)現(xiàn)泵閥各部件早已松脫,閥片呈現(xiàn)不規(guī)則變形,閥簧斷裂。
4、油封更換時間長
柱塞泵運行過程中油封出現(xiàn)跑油現(xiàn)象,經(jīng)拆卸檢查發(fā)現(xiàn)油封密封部位嚴重擠壓變形。拆卸油封工具是起子與榔頭的配合,由于維修工具的不匹配,造成了維修時間長且極易造成油封壓蓋損壞。
三、解決方法
1、改變柱塞連接孔的深度
提高柱塞連接部位的強度,我們將柱塞的連接孔由30mm改為12mm,以確保柱塞連接部位有足夠的應力。圖紙設計完成,由羅彬協(xié)調(diào)進行成品的加工制作完成。
增加柱塞表面的硬度和光潔度,我們對柱塞表面作了噴鎳磨光處理,以保證柱塞表面有足夠的耐磨性。此表面處理工藝由羅彬協(xié)調(diào)進行成品的加工制作,
2、優(yōu)選填料材質
針對現(xiàn)場填料使用情況及其工作原理進行討論分析,最終選用耐磨性好、有較強拉伸力的芳綸混紡填料作為主填料,芳綸混紡填料加工完成后,用潤滑油將其浸泡3天,維修周期 大大增強。
3、改善泵閥維護保養(yǎng)方式
為提高泵閥的運行效率,延長泵閥的使用壽命,我們采用了兩級維護法對泵閥進行維護保養(yǎng)。(1)檢查閥體、閥片,更換復位彈簧和密封圈;(2)檢查閥片接觸面有無溝槽,并及時修理,確保其密封嚴密;(3)閥體、閥簧要及時除垢、保養(yǎng),盡量做到零件重復使用。維修柱塞泵泵閥被拆卸后,必須進行維護、保養(yǎng),確保其運行效率及使用壽命。
4、更換油封拆裝工具
為縮短油封更換時間,減少油封壓蓋的損壞率,我們替換了油封拆裝工具,更換時間由1.20小時縮短為0.67小時。
四、結論
1、改進后的柱塞泵減少了員工更換柱塞、填料的頻率,延長了泵閥使用壽命,縮短了油封更換時間,大大降低了員工的勞動強度。
2、為員工提供了安全生產(chǎn)所必須的設備設施,減少了物的不安全因素。
3、在提高柱塞泵運行時率的同時,也確保了設備安全高效平穩(wěn)運行。
4、嚴格落實柱塞泵泵閥維護保養(yǎng)長效機制,延長泵閥的使用壽命,節(jié)約經(jīng)濟成本,提高柱塞泵的運行時率。