李 靈,郭 濤,婁倫武,閣世媚
(貴州桐樣化工有限責(zé)任公司,貴州桐梓 563200)
大型空分大修后開車高換堵塞原因分析
李 靈,郭 濤,婁倫武,閣世媚
(貴州桐樣化工有限責(zé)任公司,貴州桐梓 563200)
由于是深冷工藝,因此空分停車后系統(tǒng)存在大量的冷量問題,因此系統(tǒng)升溫復(fù)熱是關(guān)鍵性步驟,但若未嚴(yán)格控制好復(fù)熱時間和復(fù)熱介質(zhì),會使開車出現(xiàn)事倍功半的效果。
高換;結(jié)冰;堵塞
貴州桐梓化工有限責(zé)任公司是赤天化集團(tuán)為了發(fā)展壯大,同時提高無煙煤利用率,在貴州省遵義市桐梓縣投資建成的一家現(xiàn)代化煤化工企業(yè)。該公司擁有兩套43 000m3/h產(chǎn)氧量的空分裝置,以甲醇、合成氨和尿素為主要產(chǎn)品。
空氣的精餾就是利用空氣的各種組分具有不同的揮發(fā)性,即在同一溫度下各組分的蒸汽壓不同,將液態(tài)空氣進(jìn)行多次的部分蒸發(fā)與部分冷凝,從而達(dá)到分離各組分的目的。當(dāng)處于冷凝溫度的氧、氮混合氣穿過比它溫度更低的氧、氮混合液體時,氣相與液相之間就發(fā)生熱、質(zhì)交換,氣體中的一部分冷凝成液體并放出冷凝潛熱,液體則因吸收冷凝潛熱而一部分蒸發(fā)。因沸點的差異,氧、氮、氬的蒸發(fā)順序為:氮>氬>氧,冷凝順序(與蒸發(fā)順序相反)為:氧>氬>氮。在本系統(tǒng)中,該過程是在塔板上進(jìn)行的,當(dāng)氣體自下而上地逐塊穿過塔板時,低沸點組分的濃度不斷增加,只要塔板足夠多,在塔的頂部即可獲得高純度的低沸點組分。同理,當(dāng)液體自上而下地在塔板上通過時,高沸點組分的濃度不斷增加,通過了一定數(shù)量的塔板后,在塔的底部就可以獲得高純度的高沸點組分。
利用此原理,在精餾塔下塔的頂部得到了高純度氮氣(99.99%),在精餾塔的上塔底部獲得了高純度的液氧(99.6%)。
2.1 預(yù)冷及純化系統(tǒng)
本系統(tǒng)是將壓縮來的空氣用低溫循環(huán)水進(jìn)行洗滌、降溫,除去空氣中帶的灰塵和酸性氣,同時將空氣溫度冷卻至10~14.5℃,從而得到純化系統(tǒng)需要的合格空氣。純化系統(tǒng)再通過吸附的方式,將空氣中的水分、二氧化碳、乙炔及其他碳?xì)浠衔锶咳コ蓛?,得到露點低于-60℃的空氣,供精餾系統(tǒng)使用。
2.2 制冷及增壓系統(tǒng)
空分裝置的冷量主要是來自于高壓空氣的絕熱膨脹,從而使空氣的壓力、焓都降低,從而達(dá)到降溫的效果。來自純化系統(tǒng)的空氣分兩路,一路經(jīng)低壓換熱器進(jìn)入下塔;另一路進(jìn)入增壓系統(tǒng)。從增壓系統(tǒng)出來又分兩路,路增壓至2.5MPa,然后經(jīng)膨脹增壓機增壓至4.0MPa,再經(jīng)高壓換熱器換熱后進(jìn)膨脹機降壓后進(jìn)入下塔參與精餾。經(jīng)過精餾,最終在下塔頂部得到高純氮氣(99.99%),在上塔底部得到高純液氧(99.6%),液氧再經(jīng)高壓板翅式換熱器與增壓機過來的高、中壓空氣換熱,變成20℃的氧氣,然后送至下游工段。
在空分長期停車復(fù)熱后,對系統(tǒng)進(jìn)行開車,用空氣對各個吹除點進(jìn)行吹除,吹除兩天后,對各吹除點進(jìn)行露點分析,合格后按照正常開車程序?qū)辗窒到y(tǒng)進(jìn)行開車,產(chǎn)出合格氧氮后,發(fā)現(xiàn)送氧量起不來,最多只能送20 000m3/h,一提氧量則高換溫差加大,氧氣出口溫度迅速降低,直到變?yōu)?1.0℃,而且還在繼續(xù)下降,因此停止提氧量。且一號高換出口溫度與二號高換出口溫度相關(guān)較大(在調(diào)節(jié)時相差20℃后,就停止了調(diào)節(jié)),判斷為一號高換換熱出現(xiàn)了問題。
然后將氧泵切出,液氧退出高換,將高換的液氧全部徹底泄壓排掉后,再次重新啟動氧泵送氧,同樣在出口氧氣量在20 000m3/h以下時,各個參數(shù)正常,一將氧量繼續(xù)向上提時,高換溫差就出現(xiàn)向大的方向加大的趨勢,直到高換液位漲至4 000mm,則氧氣出口溫度至-1.0℃,后經(jīng)過反復(fù)推敲,決定將氧氣徹底長時間切出,則停液氧泵,用現(xiàn)場排放的方式對主冷進(jìn)行排放,以控制主冷液位,此時整個空分系統(tǒng)只生產(chǎn)高純氮氣(99.99%),而無氧氣產(chǎn)品。
氧氣切出后,高換的熱源依然是高、中壓空氣,而冷源沒了氧氣,則只剩下部分污氮;經(jīng)過4 h的氧氣切除后,再次將液氧泵啟動,將氧氣送入高換,隨著氧量的提升,高換溫度也隨之變化,同樣氧氣流量在20 000m3/h以下時,所有參數(shù)都是正常狀態(tài),但繼續(xù)向上提時,還是出現(xiàn)了一、二號高換溫差加大,氧氣出口溫度降低,但這次出現(xiàn)的結(jié)果令人意外,因為這些是一號高換出口溫度正常,而二號出口溫度低,判斷結(jié)果是二號高換換熱出現(xiàn)了問題。
后經(jīng)報公司批準(zhǔn),決定停空分系統(tǒng)進(jìn)行徹底復(fù)熱,用空氣復(fù)熱3d后,再次開車,一次性開車成功,出合格產(chǎn)品。
此次開車后,對這次開車過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行了總結(jié),懷疑原因有以下兩點:
1)由于空分停車后,系統(tǒng)將液體全部排放,但存在于冷箱中的冷量短時間無法全部復(fù)熱,此次停車后采用小型空壓機所生產(chǎn)的空氣作為復(fù)熱源,而此空氣的露點只能到-30℃,遠(yuǎn)低于空分正常開車過程中所要求的露點(-60℃),而且復(fù)熱所用空氣量有限,從面導(dǎo)致復(fù)熱不徹底,存在死角。再加之由于生產(chǎn)任務(wù)重,開車時間緊,因此開車時復(fù)熱時間不足,從而導(dǎo)致在高換中存在冰堵現(xiàn)象。
2)由于此次對壓縮系統(tǒng)的換熱器進(jìn)行了清洗,清洗后沒有將換熱器徹底吹除干凈,殘留有水,而此部分水在開車后由空氣帶入了高換系統(tǒng),從而造成冰堵。
3)由于前兩個原因的存在,而露點分析儀在長時間的分析工作中,存在故障現(xiàn)象,分析不準(zhǔn)確,從而導(dǎo)致分析所得結(jié)果有偏差,由于沒有得到真實數(shù)據(jù),所以造成此次冰堵。
經(jīng)過此次開車失敗的經(jīng)驗,總結(jié)出了以下幾點。一是在以后長時間的停車中,不再采用不合格的空氣進(jìn)行復(fù)熱,可適當(dāng)提高成本,采用外購氮氣的方式對系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)熱、保壓;二是在系統(tǒng)停車后,對系統(tǒng)進(jìn)行徹底復(fù)熱吹除,將系統(tǒng)復(fù)熱至常溫,從而保證系統(tǒng)不進(jìn)冷空氣;三是多采購一臺露點分析儀,對每個點至少分析三次合格以上,并進(jìn)行比對,從而保障露點分析合格,以避免分析原因造成數(shù)據(jù)錯誤判斷。四是嚴(yán)格按照空分開車時間和步驟開車,不再盲目追求進(jìn)度,否則適得其反。
Analysis of Reasons for Change of Driving Height in Large Scale Air Separation Overhaul
Li Ling,Guo Tao,Lou Lun-wu,Ge Shi-mei
As is the cryogenic process,so the cold air separation after parking system exists a lot of problems,so the system temperature after heat is a crucial step,but if not strictly control the good after heat time and after hot medium,the wasted effort effect on the drive.
high in;ice;jam
TH18
A
1003-6490(2017)01-0004-02