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干熄焦生產(chǎn)實踐中的問題及解決方法

2017-02-25 09:48來威王健吳秋陽鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司遼寧朝陽122000
化工管理 2017年3期
關鍵詞:爐頂水封焦爐

來威 王健 吳秋陽(鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽 122000)

干熄焦生產(chǎn)實踐中的問題及解決方法

來威 王健 吳秋陽(鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司,遼寧 朝陽 122000)

125t/h干熄焦系統(tǒng)經(jīng)過年修投產(chǎn)后的生產(chǎn)實踐,出現(xiàn)了一些制約生產(chǎn)運行的環(huán)節(jié),給干熄焦系統(tǒng)及外部工序的生產(chǎn)造成了較大的影響,為企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟損失。因此通過對生產(chǎn)實踐操作的經(jīng)驗總結(jié),我們制定了一系列優(yōu)化措施及補救的方式,來彌補出現(xiàn)的問題,實現(xiàn)系統(tǒng)連續(xù)、穩(wěn)定的運行。

干熄焦;生產(chǎn)實踐;解決方法

朝陽鋼鐵JN60-6型2×50孔6米焦爐匹配中冶焦耐院設計建造的125t∕h干熄焦系統(tǒng)一套,系統(tǒng)于2012年4月正式投產(chǎn),2014年9月-11月經(jīng)歷第一次年修。系統(tǒng)年修投產(chǎn)后,出現(xiàn)生產(chǎn)運行不暢、耐材脫落及附屬設備設施使用壽命偏低等問題。通過研究實踐及設備改進,優(yōu)化生產(chǎn)操作的模式,探索出解決問題的方法。

1 生產(chǎn)實踐中的問題分析

1.1 生產(chǎn)工藝

干熄焦系統(tǒng)正常排焦負荷控制在114t∕h,2×50孔6米焦爐在周轉(zhuǎn)時間19小時的情況下焦炭產(chǎn)量可達2830t,若將這些焦炭全部處理需連續(xù)排焦24.82小時,因此干熄焦系統(tǒng)存在負荷偏大的情況,是導致排焦溫度超過200℃的主要原因。另外焦餅中心溫度達1070℃,干熄爐預存室溫度(T5)達980℃,也是導致此問題出現(xiàn)的因素之一。兩種因素造成了運焦皮帶D101、D102出現(xiàn)不同程度的燙傷,使用壽命較大程度的降低。

1.2 崗位操作

風料配比操作不善,排焦負荷穩(wěn)定性、連續(xù)性差,循環(huán)系統(tǒng)壓力控制能力差,導致干熄焦系統(tǒng)出現(xiàn)排焦不均、冷卻室各點(T3、T4)溫差偏大、惰性氣體溫度偏高及鍋爐入口負壓間斷性超標等不利因素。

1.3 運行模式

獨線生產(chǎn)企業(yè),干熄焦系統(tǒng)受外部生產(chǎn)工序影響頻繁出現(xiàn)停產(chǎn)悶爐情況;另外輔助設備運焦皮帶及爐頂水封槽的壽命偏低,需要定期更換,也會導致系統(tǒng)停產(chǎn)悶爐情況的發(fā)生。頻繁的進行停產(chǎn)悶爐作業(yè)勢必會造成耐材強度降低。

1.4 工程缺陷

一次除塵(1DC)與鍋爐間高溫膨脹節(jié)鋼結(jié)構(gòu)連接處澆注料經(jīng)系統(tǒng)升溫、降溫后出現(xiàn)脫落現(xiàn)象,鋼結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂紋及漏洞。此處為負壓區(qū)域,空氣的連續(xù)進入將導致鋼結(jié)構(gòu)的侵蝕加劇,如不及時處理最終將造成系統(tǒng)停產(chǎn)損失嚴重。

2 干熄焦系統(tǒng)問題的解決方法

2.1 生產(chǎn)模式及操作方式的調(diào)整

根據(jù)生產(chǎn)需要及對富余酚氰廢水的消耗,通過計算2×50孔6米焦爐與125t∕h干熄焦系統(tǒng)的生產(chǎn)平衡點,在保證高爐正常用料的基礎上適當降低干熄焦生產(chǎn)負荷至115爐∕天,干熄焦率92%。強化生產(chǎn)操作,控制風料配比1140m3∕噸-1200m3∕噸,執(zhí)行連續(xù)、穩(wěn)定的排焦方式,實現(xiàn)了排焦系統(tǒng)溫度降低至170℃以下、冷卻室各點的溫差及鍋爐入口的負壓控制在工藝要求范圍內(nèi),從而延長了運焦皮帶的使用壽命,每年可減少更換D101、D102總長180米皮帶1次,既降低了干熄爐停爐保溫的次數(shù)又節(jié)約了成本。

2.2 采取措施封補開裂部位

針對膨脹節(jié)鋼結(jié)構(gòu)連接處填料脫落導致鋼結(jié)構(gòu)開裂情況,我們采取安裝澆注料盒子在鋼結(jié)構(gòu)上方處,然后利用輕質(zhì)澆注料進行澆注作業(yè),將事先制作的毛爪嵌入澆注料中,毛爪漏出處與上方鋼結(jié)構(gòu)進行焊接作為澆注料牽引裝置。施工結(jié)束后,巡檢人員時時關注,保證系統(tǒng)嚴密性。

圖1 膨脹節(jié)鋼結(jié)構(gòu)開裂處封補

2.3 爐頂水封槽改造

干熄焦附屬設備爐頂水封槽因朝陽當?shù)厮|(zhì)較差受熱后極易結(jié)垢,經(jīng)長期累積導致水封用水無法及時保證水封槽降溫,裝焦過程中水封槽內(nèi)側(cè)與紅焦近距離接觸,造成水封槽內(nèi)壁炸裂漏水。我們對水封槽進行改造,增加內(nèi)壁10cm澆注料內(nèi)襯以減少水封槽內(nèi)壁炸裂概率,使水封槽壽命延長至2年,同樣降低了停爐保溫的次數(shù)。

圖2 爐頂水封增加槽內(nèi)襯

3 運行效果

3.1 年修周期大幅度延長

2014年11月干熄焦系統(tǒng)年修結(jié)束至2016年12月已經(jīng)連續(xù)運行2年有余,未因干熄焦爐體問題造成長時間停產(chǎn)檢修的情況發(fā)生,預計2017年4月本套干熄焦系統(tǒng)進行年修,年修周期較同行業(yè)延長至少半年。

3.2 附屬設備設施使用壽命延長

干熄焦兩條排焦皮帶由之前的4~5個月更換一次延長壽命為6~7月更換一次,每年減少更換一次;干熄焦水封槽經(jīng)改造后由1年更換一次延長至2年更換一次;干熄焦風量調(diào)節(jié)磚未發(fā)生掉落造成旋轉(zhuǎn)密封閥卡堵事故發(fā)生。

4 結(jié)語

125t∕h干熄焦系統(tǒng)對于獨線生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)起到至關重要的作用,因此干熄焦系統(tǒng)長壽化是我們一直追求的生產(chǎn)目標,我們的管理技術人員需要一如既往地為目標的實現(xiàn)而努力奮斗,從而實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營利潤的最大化。

[1]潘立慧魏松波,干熄焦技術[M]北京:冶金工業(yè)出版社,2005.

來威(1974-),男,鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司焦化廠廠長,工程師。

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