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復(fù)雜困難條件下小斷面巷道快速掘進(jìn)技術(shù)研究與實(shí)踐

2017-02-21 20:42:25李新杰吳正海林偉
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年35期
關(guān)鍵詞:皮帶機(jī)

李新杰+++吳正海+++林偉

摘 要:通過(guò)對(duì)在小斷面(2.4m工字鋼梁)巷道內(nèi)使用皮帶出煤矸、進(jìn)料的研究和總結(jié),提出了小斷面巷道內(nèi)使用皮帶機(jī)出貨一體化快速掘進(jìn)技術(shù),即在2.4m寬的巷道內(nèi)直接使用耙矸機(jī)及皮帶機(jī)聯(lián)合出貨,不鋪設(shè)軌道,直接使用底皮帶進(jìn)料,降低了斜巷運(yùn)輸?shù)陌踩[患。采用此工藝施工,很好的滿足了生產(chǎn)需要,加快了施工進(jìn)度,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。此施工方案的成功,為在小斷面巷道內(nèi)使用耙矸機(jī)及皮帶機(jī)聯(lián)合出煤矸提供了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),為快速掘進(jìn)提供了新的方法。

關(guān)鍵詞:小斷面;聯(lián)合出貨;皮帶機(jī)

1 概述

隨著百善煤礦井下資源的不斷枯竭,煤炭開(kāi)采多為邊角塊段、三角帶及保護(hù)煤柱等,面臨著面多儲(chǔ)量小且推進(jìn)速度快,工作面接替緊張等問(wèn)題;而掘進(jìn)則多為沿老空、沿?cái)鄬蛹帮L(fēng)氧化帶施工,條件差,壓力大,掘進(jìn)速度慢。

為了提高掘進(jìn)進(jìn)度,緩解工作面接替的緊張形勢(shì),我區(qū)以打造快速掘進(jìn)隊(duì)為切入點(diǎn),強(qiáng)化掘進(jìn)管理、優(yōu)化生產(chǎn)組織、提高掘進(jìn)速度,為在小斷面巷道內(nèi)快速掘進(jìn)及安全生產(chǎn)積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

2 小斷面巷道快速掘進(jìn)實(shí)踐[1-2]

2.1 工程概況

6533煤柱風(fēng)巷位于65采區(qū)西北部,右側(cè)緊臨6533采空區(qū),走向長(zhǎng)525m,傾斜寬18~94m。該巷道煤厚2.1~3.4m,平均煤厚2.9m,傾角3°~11°,平均傾角6°,受采動(dòng)影響,頂幫壓力較明顯。

2.2 巷道支護(hù)斷面優(yōu)化

根據(jù)要求,把原設(shè)計(jì)3.2m支護(hù)斷面改成2.4m支護(hù)斷面,不鋪設(shè)軌道,用皮帶機(jī)頂皮帶出煤矸,用底皮帶運(yùn)料,優(yōu)化支護(hù)設(shè)計(jì),提高施工進(jìn)度。把3.2m支護(hù)斷面(如圖1)改為2.4m支護(hù)形式(如圖2),減少打眼數(shù)量,減少出貨量及出貨時(shí)間,(一個(gè)循環(huán)進(jìn)度按2.8m計(jì)算,巷道長(zhǎng)度為525m)。

(1)減少出貨量:3.2m斷面出貨量T=(3.2+3.86)×1.95÷2×2.8×

1.42=21.15t

2.4m斷面出貨量T=(2.4+3.05)×1.95÷2×2.8×1.42=27.37t

(2)減少出貨時(shí)間:3.2m斷面出貨時(shí)間t=72min=1.2h(實(shí)測(cè))

2.4m斷面出貨時(shí)間t=50min=0.8h(實(shí)測(cè))

出貨所節(jié)省的時(shí)間T=(525÷1.6)×(1.2-0.8)=132h≈6天

2.3 爆破參數(shù)優(yōu)化

采用微差控制爆破技術(shù),優(yōu)化爆破參數(shù),提高工作效率。按照作業(yè)規(guī)程的設(shè)計(jì)要求,2.4×2.4×2.4m斷面共布置19個(gè)炮眼(如圖3),而3.2×2.4×2.4m斷面共布置25個(gè)炮眼(如圖4),使用煤礦許用二級(jí)水膠炸藥,按正向裝藥布置,每個(gè)炮眼深度為1.6m,根據(jù)實(shí)測(cè)平均打一個(gè)炮眼需要3min計(jì)算,每一茬炮節(jié)約時(shí)間40min,總共節(jié)約時(shí)間約10天。

2.4 出貨方式優(yōu)化創(chuàng)新

出貨方式是決定掘進(jìn)速度的關(guān)鍵,通過(guò)優(yōu)化改進(jìn)出貨方式,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜條件下掘進(jìn)速度的大幅提高。

(1)原來(lái)施工大斷面(3.2m梁),每2天向前延1次皮帶機(jī)尾(12m),每天施工6m,現(xiàn)在小斷面(2.4m梁),每2個(gè)圓班拉1次機(jī)尾(18m),每天施工9m;每天小斷面比大斷面多施工3m,共縮短工期約30天。

(2)原來(lái)用的80皮帶機(jī)底托輥是直托輥,無(wú)法滿足運(yùn)料要求,為了不鋪設(shè)軌道,并用底皮帶運(yùn)料,特把底托輥也改用鉸接托輥,這樣就解決了用底帶運(yùn)料的問(wèn)題,并少安裝5部絞車(chē),即減少了設(shè)備的安裝,又減少了斜巷運(yùn)輸?shù)陌踩{,為斜巷運(yùn)輸?shù)陌踩峁┝吮U稀?/p>

(3)按巷道設(shè)計(jì)總長(zhǎng)為

525m,如按正常方案施工,需鋪設(shè)1050m軌道,由于采用皮帶機(jī)上皮帶出煤矸,用底皮帶進(jìn)料,施工期間就不需在巷道內(nèi)鋪設(shè)軌道,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,也減少了斜巷運(yùn)輸?shù)陌踩{,有利于安全生產(chǎn)。

(4)以前皮帶機(jī)和鏈板機(jī)是直接搭接,即皮帶上的煤直接吐到鏈板機(jī)上運(yùn)走。而現(xiàn)在為了直接用皮帶機(jī)出矸,就改變了傳統(tǒng)的搭接方式,皮帶機(jī)和鏈板機(jī)不直接搭接,中間預(yù)留1m空間鋪設(shè)軌道,并把機(jī)頭抬高,使?jié)L筒的吐貨點(diǎn)距軌道的高度大于1.2m(吐貨點(diǎn)高于礦車(chē)上沿)。出煤時(shí)用溜槽連接皮帶機(jī)和鏈板機(jī)出貨(如圖5);而出矸時(shí),就把溜槽去掉,把礦車(chē)直接皮帶機(jī)頭前方,矸石直接由皮帶吐到礦車(chē)內(nèi)運(yùn)出(如圖6)。

2.5 改變延伸皮帶機(jī)尾的方法

原來(lái)三機(jī)聯(lián)合作業(yè)時(shí),采用的是回柱絞車(chē)與皮帶機(jī)尾分開(kāi)的方式,即先把絞車(chē)的鉤頭固定在己加固好的棚梁上,在絞車(chē)的帶動(dòng)下機(jī)尾不斷向前延伸,這樣初期會(huì)導(dǎo)致皮帶機(jī)尾鉆底板而增加其摩擦力,后期會(huì)導(dǎo)致前方的絞車(chē)慢慢向上翅起,最后就會(huì)懸在空中從而減少其穩(wěn)定性,不利于拉機(jī)尾的安全。

而現(xiàn)在是直接把絞車(chē)固定在皮帶機(jī)機(jī)尾架上,解決了皮帶機(jī)尾鉆底、絞車(chē)懸空的問(wèn)題,增加了拉機(jī)尾時(shí)皮帶機(jī)和絞車(chē)的穩(wěn)定性,大大縮短了延伸皮帶機(jī)尾的時(shí)間,更保障了拉機(jī)尾時(shí)的安全。

2.6 過(guò)程控制措施

使用皮帶機(jī)出煤矸、進(jìn)料的方法用的比較少,經(jīng)驗(yàn)不成熟,為了達(dá)到出煤矸和進(jìn)料的安全,使出煤矸及進(jìn)料的過(guò)程得到有效控制,采取如下措施:

(1)鋪設(shè)鏈板機(jī)的巷道施工大斷面(3.2m梁)。大斷面即可以鋪設(shè)鏈板機(jī),也可在皮帶機(jī)頭處預(yù)留出矸的空間,這樣就可有效的控制出煤和出矸,實(shí)現(xiàn)煤矸分裝分運(yùn)。

(2)抬高機(jī)頭。鋪設(shè)皮帶機(jī)時(shí),把機(jī)頭抬高,高度不低于1.4m,這樣就可以把矸石直接由皮帶吐到礦車(chē)內(nèi)外運(yùn)。

(3)皮帶機(jī)頭段施工10m大斷面(3.2m梁)。在皮帶機(jī)頭段需裝料,如機(jī)頭段施工小斷面,安全空間比較小,不利于正常裝料,所以在施工機(jī)巷時(shí)提前撐寬大斷面,為安全裝料創(chuàng)造有利條件。

(4)在皮帶機(jī)尾安設(shè)急停裝置及擋料裝置。在皮帶機(jī)尾安設(shè)急停裝置,保證了當(dāng)料由皮帶機(jī)頭轉(zhuǎn)運(yùn)到機(jī)尾或出現(xiàn)其他誤操作時(shí)能及時(shí)停止皮帶運(yùn)轉(zhuǎn),保證了皮帶出煤矸及進(jìn)料的安全。在皮帶機(jī)尾加裝一道擋料裝置,可以有效防止因誤操作或尖銳工具未卸掉進(jìn)入皮帶機(jī)尾而撕裂皮帶,保證裝卸料的安全。

3 效果分析

經(jīng)試運(yùn)轉(zhuǎn)出煤矸及運(yùn)料效果良好,不僅提高了經(jīng)濟(jì)效益,更加快了掘進(jìn)施工進(jìn)度。月進(jìn)尺達(dá)270余米,超額完成了進(jìn)尺計(jì)劃,保證了工作面的正常接替。

(1)小斷面出煤量小,用皮帶出貨的效率較高,充分發(fā)揮了機(jī)械化作業(yè)效能,提高了施工進(jìn)度,保證了礦的生產(chǎn)接替。

(2)用底皮帶進(jìn)料,避免了斜巷打車(chē)環(huán)節(jié),減少了事故點(diǎn),有利于斜巷運(yùn)輸?shù)陌踩?/p>

(3)實(shí)現(xiàn)皮帶機(jī)直接出矸,杜絕了矸子進(jìn)入系統(tǒng),大大提高了煤質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益,解決了皮帶機(jī)無(wú)法直接出矸石的難題。

(4)把絞車(chē)直接固定在皮帶機(jī)尾,改變了以前拉機(jī)尾的方法,有效的縮短了拉機(jī)尾所用時(shí)間。

參考文獻(xiàn)

[1]徐永圻.煤礦開(kāi)采學(xué)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,1999.

[2]林偉,吳正海.百善煤礦殘留煤柱安全高效回收技術(shù)研究與實(shí)踐[J].能源技術(shù)與管理,2014,39(1):82-83.

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